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      應(yīng)用PLC技術(shù)改造注塑機的控制系統(tǒng)

      2019-04-28 05:58:08滕筱茜
      電子技術(shù)與軟件工程 2019年3期
      關(guān)鍵詞:控制精度注塑機指示燈

      文/滕筱茜

      注塑機是塑料制品加工的主要設(shè)備,注塑機的控制精度、各項參數(shù)指標在注塑成型的工藝中起著決定性作用,注塑成型設(shè)備的發(fā)展推動著整個注塑行業(yè)的進步。傳統(tǒng)注塑機因當時技術(shù)條件所限,采用繼電器電路控制形式,造成控制精度低、維修頻率高、易出現(xiàn)次品和資源嚴重浪費?,F(xiàn)引入技術(shù)發(fā)展成熟的PLC(可編程控制器)技術(shù),升級、改造注塑機控制系統(tǒng)。在需要改變注塑機的工作流程或控制要求時,只需更改PLC控制程序即可,不再需要更改大量的外部接線。文章通過對一臺舊式注塑機的控制電路部分進行分析、改造,實現(xiàn)PLC智能化控制。設(shè)計出一套由PLC技術(shù)控制的注塑機系統(tǒng),從根本上解決原控制系統(tǒng)中存在的控制精度低、維修頻率高等問題,確保控制系統(tǒng)平穩(wěn)運行。

      1 注塑機組成

      在塑料加工行業(yè)中注塑機起著舉足輕重的作用。它的組成部分主要有:注射、合模部分、電氣控制機構(gòu)、加熱及冷卻機構(gòu)、液壓油路機構(gòu)、潤滑及安全監(jiān)測等機構(gòu)組成。

      2 注塑機的工作原理及改造前控制系統(tǒng)分析

      可以將注塑機的工作原理想象成打針用的注射器,首先將原料塑化成熔融狀態(tài),然后將其注入閉合好的模腔內(nèi),在螺桿推力的作用下,再進行固化、定型,最后取得成品的過程。注塑機的工作過程是一個循環(huán)的過程,主要有加料-熔融-注射-冷卻-取件-再閉模等過程,周而復(fù)始地進行生產(chǎn)。

      圖1

      注塑機的工作狀態(tài)有手動工作和自動工作模式兩種,手動模式一般為調(diào)試或維修時使用,自動模式為生產(chǎn)階段使用。將工作狀態(tài)置于自動工作狀態(tài)時,通過行程開關(guān)、時間繼電器等元件按序工作,實現(xiàn)系統(tǒng)控制。但是整個控制過程比較繁瑣,并且有缺陷。比如:元件經(jīng)過長時間的工作,機械靈敏度下降,導致控制動作反應(yīng)遲鈍,機器的故障頻發(fā),易出現(xiàn)次品。另外,該系統(tǒng)液壓泵使用的是定量泵,而注塑機在動作過程中對速度、壓力的要求各不相同。所以定量泵輸出的油壓不能完全運用,多余的只能從溢流閥流出,造成了大量的能量浪費。

      3 注塑機控制系統(tǒng)改造要求及相關(guān)元件選擇

      3.1 系統(tǒng)控制要求

      經(jīng)理論分析及實際生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題,證明傳統(tǒng)注塑機控制系統(tǒng)的確存在較大的缺陷。為了確保系統(tǒng)穩(wěn)定工作,引入PLC、觸摸屏技術(shù)來改進注塑機的控制系統(tǒng)。注塑機控制系統(tǒng)分為手動、自動兩種工作模式。手動模式在調(diào)試及維修時使用;自動模式在生產(chǎn)階段使用,具體工作過程如上。

      3.2 系統(tǒng)總體設(shè)計圖及相關(guān)設(shè)備、元件的選用

      系統(tǒng)總設(shè)計圖如圖1所示,采用工控計算機和觸摸屏相結(jié)合的方式,既可現(xiàn)場操作,也可遠程監(jiān)控。關(guān)于觸摸屏、PLC模塊、傳感器等設(shè)備及元件選擇如下:

      PLC:系統(tǒng)中實際需要輸入端口17個,輸出端口7個,根據(jù)輸入、輸出的端口數(shù)量,以及今后會涉及到系統(tǒng)升級和維護等問題,端口要保證有一定的余量。三菱公司的FX2N系列中FX2N-48MR PLC足以滿足本系統(tǒng)的控制要求。

      觸摸屏:觸摸屏是一種現(xiàn)代化的人機界面,一種可以與控制設(shè)備通訊的人機控制方法,是目前最方便、最簡捷的一種人機交互方式。根據(jù)系統(tǒng)控制要求,選用三菱GTO1000系列觸摸屏。

      光電傳感器:考慮到控制精度和后期維修率等問題,系統(tǒng)的位置控制用E3JK-5M3光電傳感器來實現(xiàn)。E3JK-5M3光電傳感器是一種反應(yīng)靈敏、控制精度高、結(jié)構(gòu)和安裝均簡單的傳感器。光電式傳感器一般紅色和棕色接電源的火線,黑色和藍色接電源的零線,白色和黃色接信號線。

      4 注塑機控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計

      (1)根據(jù)注塑機系統(tǒng)的控制要求,確定輸入/輸出分配表。部分輸出端口分配如表1。

      (2)注塑機控制系統(tǒng)PLC外部接線圖。(圖2)

      (3)系統(tǒng)工作流程。首先開啟電源系統(tǒng)準備運行,選擇系統(tǒng)運行模式(手動或自動),接下來按照注塑機的工作流程運行。主要工作流程:初始位置→閉合模腔→中子進→注入原料→保壓延時→預(yù)塑→中子退→打開模腔→頂出工件→返回起始位置。

      (4)系統(tǒng)程序設(shè)計及調(diào)試運行。

      5 觸摸屏畫面設(shè)計

      表1:I/O分配圖

      圖2

      系統(tǒng)觸摸屏顯示的界面中包括:復(fù)位開關(guān)、電機啟動按鈕、電機停止按鈕、手動注射、手動預(yù)塑、手動頂出,以及相應(yīng)的指示燈。如:運行指示燈,當注塑機進入生產(chǎn)過程時指示燈變紅,退出生產(chǎn)過程時指示燈變綠,如圖3所示。

      6 運行效果

      經(jīng)多次對改造后注塑機控制系統(tǒng)的調(diào)試、運行,系統(tǒng)實現(xiàn)了預(yù)期的改造控制功能,實現(xiàn)生產(chǎn)效率高、控制精度高、設(shè)備運行穩(wěn)定性高、低次品率、維修維護方便的控制目標。

      7 結(jié)束語

      系統(tǒng)應(yīng)用PLC的強大功能,實現(xiàn)了注塑機控制系統(tǒng)的升級,融入觸摸屏技術(shù),使系統(tǒng)具有接線簡單、維修方便、編程直觀等特點?;诒疚?,得出了以下結(jié)論:

      (1)進行設(shè)計前,必需做大量的系統(tǒng)分析。分析越準確,設(shè)計出的系統(tǒng)越精確,大大減少后期的修改、維護工作。

      (2)使用合適工具,能夠縮短系統(tǒng)的開發(fā)周期,減少系統(tǒng)開發(fā)的迭代次數(shù)。

      圖3

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