白澤華
(山西太鋼工程技術(shù)有限公司, 山西 太原 030009)
冷軋2號熱線是國內(nèi)最大的冷軋不銹鋼原料退火酸洗線,原退火爐設(shè)計及設(shè)備全部由日本中外爐公司引進,設(shè)計選用天然氣為燃料,年用量約134.4萬GJ(3 840萬m3),為進一步充分利用公司內(nèi)部凈焦煤氣,太鋼決定對冷軋2號熱線退火爐燃氣系統(tǒng)由天然氣改為凈焦煤氣,實現(xiàn)公司內(nèi)部凈焦煤氣的燃氣平衡,同時降低生產(chǎn)成本。
改造后保證了退火爐原設(shè)計生產(chǎn)能力,年產(chǎn)量可達115萬t,最大厚度T和速度V的乘積220 mm·m/min,最大速度 60 m/min。
本項目為自主設(shè)計、自主編程、自主調(diào)試。對照原設(shè)計退火爐各燃燒區(qū)能力,計算并確定每區(qū)焦?fàn)t煤氣燒嘴負(fù)荷、燃氣配置管道能力,助燃空氣風(fēng)機及管道、排煙系統(tǒng)的配置要求;燒嘴選用國內(nèi)最先進的亞高速燒嘴,其燃燒效率高,制造成本低;根據(jù)天然氣與凈焦煤氣特性不同,計算并調(diào)整爐子12個加熱區(qū)172個燒嘴的燃氣、空氣流量參數(shù)及相關(guān)PID參數(shù),燃氣、空氣、煙氣等調(diào)節(jié)閥參數(shù)及點火控制系統(tǒng)參數(shù)。確保項目實施后退火爐能夠達到原設(shè)計生產(chǎn)能力,爐溫控制精度達到±5℃以內(nèi)。
項目實施過程主要包括退火爐焦?fàn)t煤氣燃燒系統(tǒng)參數(shù)計算、現(xiàn)場設(shè)備改造、設(shè)備調(diào)試運行三個階段。
2.2.1 計算退火爐焦?fàn)t煤氣燃燒系統(tǒng)參數(shù)
由于系統(tǒng)原設(shè)計燃料為天然氣,而天然氣成分、熱值等與焦?fàn)t煤氣有很大差別,需要根據(jù)退火爐原設(shè)計能力及現(xiàn)有管道系統(tǒng)對整個燃燒系統(tǒng)進行重新計算。計算內(nèi)容主要包括:燃燒理論計算,排煙系統(tǒng)能力核算,煤氣系統(tǒng)能力核算,空氣系統(tǒng)能力核算,修改煤氣、空氣流量、壓力檢測量程及現(xiàn)場儀表參數(shù)調(diào)整,調(diào)整退火爐點火控制系統(tǒng)軟件和爐溫控制系統(tǒng)及PID參數(shù)。
2.2.2 現(xiàn)場設(shè)備改造
現(xiàn)場改造主要涉及設(shè)備、管道、耐材三個方面改造內(nèi)容,短期內(nèi)完成現(xiàn)場全部燒嘴拆除更換、換熱器修復(fù)、煤氣調(diào)壓閥及煤氣支管道及附件更換,爐內(nèi)耐材修復(fù)等工作。點爐、儀表調(diào)試、爐溫升降溫調(diào)試及烘爐工作。
2.2.3 設(shè)備調(diào)試運行
由于燃燒系統(tǒng)燃氣由天然氣改為煤氣,所有燃燒控制系統(tǒng)參數(shù)需要重新設(shè)定,在軟件修改方面,對空燃比、閥站燃氣總壓力、過剩系數(shù)、爐溫和爐壓控制PID參數(shù)、爐內(nèi)氧含量控制、燒嘴前空氣壓力和燃氣壓力都做了修改測試。計算并修正了助燃空氣壓力流量控制、煤氣壓力流量控制系統(tǒng)。由于爐溫、板溫、爐壓的控制在鋼帶退火中至關(guān)重要,因此,對板溫儀、熱電偶、爐壓變送器都進行了相應(yīng)的檢查與校正與修復(fù)。點火過程中,反復(fù)試驗每個區(qū)、每個燒嘴的點火系統(tǒng),不斷修正空氣、燃氣流量參數(shù)、相關(guān)PID參數(shù),確保每個燒嘴都能順利點火正常燃燒。最終調(diào)試完成后退火爐生產(chǎn)能力、爐溫控制精度等達到原設(shè)計水平,噸鋼消耗降低。
2.3.1 設(shè)備性能
改造完成后退火爐生產(chǎn)能力達到原設(shè)計水平,最大厚度T和速度V的乘積可達220 mm·m/min,最大速度60 m/min,氧含量(體積分?jǐn)?shù))控制精度在±0.5%,爐溫控制精度在±5℃以內(nèi)。
2.3.2 產(chǎn)品性能
通過對改造前后304鋼板的抗拉強度、屈服強度、硬度、延伸率進行對比,改造后產(chǎn)品性能穩(wěn)定(見表 1)。
表1 改造后的產(chǎn)品性能
本項目針對太鋼2號熱線退火爐燃氣系統(tǒng),通過自主設(shè)計、自主施工、自主調(diào)試,實現(xiàn)了2號熱線退火爐使用凈焦煤氣代替天然氣為燃料。
1)通過對燃燒系統(tǒng)的理論計算,結(jié)合2號熱線現(xiàn)場實際,自主完成2號熱線退火爐的設(shè)備改造,以凈焦煤氣做為燃料,達到原有的生產(chǎn)能力,噸鋼消耗降低。
2)通過對空燃比、過剩系數(shù)、爐溫及爐壓調(diào)節(jié)PID參數(shù)等燃燒控制系統(tǒng)的自主調(diào)試并不斷優(yōu)化,2號熱線退火爐爐溫控制精度達到±5℃以內(nèi),提高了退火爐運行穩(wěn)定性。
經(jīng)過對2號熱線退火爐燃氣系統(tǒng)的節(jié)能技術(shù)改造,達到了原設(shè)計生產(chǎn)能力,年產(chǎn)量可達115萬t,仍然為國內(nèi)最大的AISI300、400系列冷軋不銹鋼原料固溶處理線,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
目前,2號熱線退火爐運行情況良好,產(chǎn)品性能穩(wěn)定,完全可以滿足生產(chǎn)要求,同時有效平衡了公司自產(chǎn)焦?fàn)t煤氣,減少了天然氣外購成本。
1)自主編程經(jīng)濟效益。根據(jù)外方設(shè)計方案及報價,項目改造設(shè)計調(diào)試費、設(shè)備費、項目施工等總計投資約1 127萬元,而通過自主編程項目投資僅495萬元,節(jié)約費用632萬元。
2)節(jié)能降本經(jīng)濟效益。4月份改造完成至12月份降低燃氣成本2 640.32萬元,包括4-12月凈焦煤氣消耗共776 139 GJ,比等熱量天然氣節(jié)約成本:776 139×(80-52.78)=2 112.65 萬元;退火爐改造后節(jié)能效果顯著,噸鋼燃氣消耗由改造前的平均1.288 GJ/t降低至改造后的1.186 GJ/t,4-12月份2號熱線過鋼量646 649 t,節(jié)約燃氣成本646 649×(1.288-1.186)×80=527.67萬元。
該項目2015年4月10日至年底為公司節(jié)約天然氣外購成本共6 209萬元。
2號熱線改造完成后,自產(chǎn)焦?fàn)t煤氣得到了充分利用,減少了天然氣外購量,降低了燃耗,為推動行業(yè)節(jié)能技術(shù)自主改造起到了引領(lǐng)和示范作用。