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    高合金鋼P(yáng)9模鑄工藝優(yōu)化實(shí)踐

    2019-04-26 08:25:44白永康原凌云郝旭明張振祥
    山西冶金 2019年1期
    關(guān)鍵詞:電渣合金鋼鋼錠

    白永康, 原凌云, 郝旭明, 張振祥, 宋 苗

    (山西太鋼不銹鋼股份有限公司煉鋼一廠, 山西 太原 030032)

    P9系列高合金鋼,是含w(Cr)=9%左右的耐熱鋼,由美國燃燒工程公司冶金材料實(shí)驗(yàn)室公司和美國國立橡樹嶺實(shí)驗(yàn)室開發(fā)的,具有非常良好的高溫穩(wěn)定性和熱強(qiáng)性,廣泛應(yīng)用于電站鍋爐、石油石化等行業(yè)。其使用環(huán)境苛刻,用戶對產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的要求非常高。該鋼種對成品的非金屬夾雜物、超聲波探傷等有較高要求,P9低倍組織檢驗(yàn)要求見表1[1]。

    表1 P9低倍組織檢驗(yàn)要求

    太鋼不銹鋼股份有限公司采用“鐵水預(yù)處理+電爐+LF+VD+模鑄+軋制+鍛造”或“鐵水預(yù)處理+電爐+LF+VD+模鑄+電渣+鍛造”工藝生產(chǎn)P9系列高合金鋼,工藝改進(jìn)前,在探傷檢驗(yàn)中合格率特別低,甚至在鍛造后的低倍檢驗(yàn)中仍會發(fā)現(xiàn)縮孔(縮孔尺寸達(dá)到了 200 mm)[2]。

    為進(jìn)一步提高P9系列高合金鋼模鑄鋼錠的質(zhì)量,降低鋼錠縮孔和疏松級別,本文提出了改進(jìn)P9系列高合金鋼的工藝措施,以快速達(dá)到用戶要求,提升實(shí)物質(zhì)量和市場競爭力。

    1 工藝研究

    1.1 工藝流程

    原有的工藝流程:鐵水預(yù)處理+電爐+LF+VD+模鑄+軋制+鍛造”或“鐵水預(yù)處理+電爐+LF+VD+模鑄+電渣+鍛造”。但是8.4 t鋼錠尺寸較大,受限于徑鍛機(jī)的鍛造能力,不能直接用于鍛造,因此在必須通過軋制到一定的規(guī)格后才能進(jìn)行鍛造。這就多出了一部分軋制費(fèi)用,且在軋制后仍存在縮孔缺陷(縮孔尺寸達(dá)到了200 mm),成品質(zhì)量不穩(wěn)定,完全不能滿足要求?!半娫?鍛造”工藝,成品質(zhì)量較穩(wěn)定,但是電渣工序費(fèi)用太高。

    改進(jìn)后的工藝流程為:鐵水預(yù)處理+電爐+LF+VD+5.8 t模鑄+鍛造。這一工藝流程使用的是5.8 t鋼錠模進(jìn)行模鑄,而且可以直接用于鍛造,減少了軋制工序,縮短了工藝流程,降低了生產(chǎn)成本。

    1.2 化學(xué)成分(見表2)

    表2 P9化學(xué)成分 %

    P9屬于低碳高合金鋼,鉻和鉬質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高,液態(tài)收縮量較大,容易產(chǎn)生縮孔。在精煉過程中,以上各種成分要求均能保證。

    P9是包晶鋼,發(fā)生包晶反應(yīng)時的固相率在0.9~1之間;包晶反應(yīng)完成后還有大量的δ→γ轉(zhuǎn)變發(fā)生,收縮傾向大,容易產(chǎn)生裂紋,所以澆注后動車時間要長一點(diǎn)。

    2 改進(jìn)措施

    2.1 提高澆注溫度

    鋼液凝固過程中最重要的兩個溫度是液相線和固相線,它們決定了鋼水在什么時候開始凝固,在什么時候完全凝固。鋼錠中隨時間而變化的溫度分布將決定著縮孔疏松的產(chǎn)生。金屬隨著溫度的降低會出現(xiàn)三種不同方式的收縮,當(dāng)在不同階段所對應(yīng)的補(bǔ)縮機(jī)制不能進(jìn)行有效補(bǔ)縮時,便會產(chǎn)生縮孔疏松。如下頁圖1所示,剛澆入的過熱金屬液會依次經(jīng)歷:液態(tài)收縮、凝固收縮以及固態(tài)收縮。液態(tài)收縮,這是一種正常的熱收縮,金屬液體積會隨溫度的降低而線性減小。凝固收縮,這種收縮是由金屬相變引起的,凝固時金屬液由“隨機(jī)緊密堆積”結(jié)構(gòu)變?yōu)橐?guī)則的密排晶體結(jié)構(gòu),縮孔疏松基本上在此階段產(chǎn)生。固態(tài)收縮,與液態(tài)收縮一樣,金屬體積呈線性減小,但是固態(tài)金屬卻無法實(shí)現(xiàn)自由收縮,因此可能導(dǎo)致鋼錠的熱裂。

    根據(jù)P9的化學(xué)成分,選取合適的經(jīng)驗(yàn)公式進(jìn)行計(jì)算,經(jīng)驗(yàn)公式如下:

    由(1)式得,液相線溫度為1 502℃,由(2)式得,固相線溫度為1 459℃,兩相區(qū)僅43℃。兩相區(qū)較窄,凝固較快,線收縮量大,容易產(chǎn)生內(nèi)部裂紋和縮孔,與實(shí)際相符。

    鑄前溫度提高25℃,使得過熱度足夠高,延長液態(tài)補(bǔ)縮時間,減少凝固區(qū)面積,增加液相區(qū)面積,使鋼錠填充在液態(tài)補(bǔ)縮期完成,降低漿態(tài)補(bǔ)縮和枝晶間補(bǔ)縮難度,將二次縮孔控制在可接受的范圍內(nèi)[3]。

    圖1 金屬的三種收縮方式

    2.2 優(yōu)化鋼錠模

    澆注P9系列高合金鋼一直使用的是8.4 t錠模,但是在后部質(zhì)量檢驗(yàn)過程中,縮孔問題均得不到有效解決,且“軋制+鍛造”過程費(fèi)用較高。

    我公司2015年與中科院金屬研究所合作,對現(xiàn)有的錠模進(jìn)行研究,預(yù)測縮孔疏松產(chǎn)生的位置和嚴(yán)重程度,采用直接模擬法,使用的軟件是美國USE公司開發(fā)的ProCAST軟件[4]。

    圖2 5.8 t鋼錠溫度(℃)場計(jì)算結(jié)果

    圖2 為5.8 t鋼錠的溫度場計(jì)算結(jié)果,計(jì)算結(jié)果表明鋼錠溫度場變化均勻,鋼錠按順序凝固,鋼錠最后同時凝固區(qū)域小,鋼錠內(nèi)部縮孔疏松趨勢小,鋼錠凝固時鋼錠錠身溫度為700~930℃,冒口溫度為1 030~1 150℃。由于P9鋼兩相區(qū)較窄鋼錠中心形成縮孔疏松的傾向較小。

    圖3為5.8 t鋼錠疏松縮孔計(jì)算結(jié)果,計(jì)算結(jié)果表明鋼錠中心區(qū)域容易形成疏松,鋼錠的冒口收縮比較好。一次縮孔主要集中冒口中,降低冒口澆注速度,延長冒口的澆注時間,有利于減少鋼錠中心的縮孔疏松缺陷。

    圖3 5.8 t鋼錠疏松縮孔率計(jì)算結(jié)果(%)

    下頁圖4為8.4 t鋼錠縮孔疏松計(jì)算結(jié)果,通過疏松計(jì)算結(jié)果可知鋼錠內(nèi)部容易形成疏松缺陷,采用大的鍛比或者最終產(chǎn)品的規(guī)格較小時,使鋼錠內(nèi)部的疏松缺陷可以得到減輕或消除,如果只是鋼錠表面變形鋼錠內(nèi)部沒有形成大的變形,或最終產(chǎn)品規(guī)格較大,不能滿足正常的鍛造比,容易導(dǎo)致產(chǎn)品探傷不合格[5]。

    根據(jù)模擬計(jì)算結(jié)果,決定采用現(xiàn)有的5.8 t錠模。

    2.3 延長澆注時間

    延長錠身澆注時間。錠身澆注時間由7~10 min調(diào)整為9~11 min,在實(shí)際生產(chǎn)中,按上限控制。由于提高了鑄溫,如果錠身澆注過快,會使得鋼水在同樣的時間內(nèi)散熱面積增加,增加了鋼錠內(nèi)部的凝固區(qū)面積,增加產(chǎn)生縮孔的概率,所以要延長錠身澆注時間。同時帽口填充時間由5~7 min調(diào)整為6~10 min,杜絕細(xì)流填充,保證帽口填充效果。增加帽口填充時間可以使鋼水填充到凝固時產(chǎn)生的間隙中,使鋼錠更致密,減小縮孔。但是要杜絕細(xì)流澆注時,由于流量太小不足以上升到足夠的高度,在鋼錠中間某個部位就開始凝固,反而阻擋了鋼水上升到帽口部位的通道,使得鋼錠中上部產(chǎn)生二次縮孔。

    圖4 8.4 t鋼錠疏松縮孔率計(jì)算結(jié)果(%)

    3 工藝優(yōu)化效果

    通過工藝優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了高合金鋼P(yáng)9模鑄后直接鍛造工藝流程,在鍛造成為Φ175 mm規(guī)格后探傷結(jié)果滿足不大于Φ3.2級的合格率(達(dá)到了95%以上);同時減少了電渣工序,減少費(fèi)用約3 000元/t。

    4 結(jié)論

    1)使用5.8 t鋼錠模,更改了工藝路線后,降低了生產(chǎn)成本,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。

    2)通過對液相線和固相線的計(jì)算,了解兩相區(qū)的寬窄,掌握鋼水的凝固特性,然后選擇澆注溫度,可以有效解決鋼錠縮孔問題。

    3)延長澆注時間,根據(jù)錠型、鋼種和澆注溫度選擇合理的錠身和冒口澆注時間,可以有效提高鋼錠的質(zhì)量。

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