張 東, 黃 山, 李彥軍, 何 晴, 王瑞軍, 張興隆
(河鋼集團(tuán)承鋼公司, 河北 承德 067001)
隨著鋼材市場(chǎng)的日益嚴(yán)峻,市場(chǎng)供求矛盾依舊存在,供大于求的現(xiàn)狀迫使鋼企降本增效,努力打造低成本煉鋼模式。為此,積極推進(jìn)半鋼煉鋼工藝下大廢鋼比(質(zhì)量分?jǐn)?shù))生產(chǎn)工藝研究,在力求保證吹煉終點(diǎn)技術(shù)指標(biāo)的同時(shí),大幅降低鐵水消耗,實(shí)現(xiàn)降低鋼鐵料成本的目的。
河鋼集團(tuán)承鋼公司(全文簡(jiǎn)稱承鋼)采用雙聯(lián)工藝煉鋼模式,鐵水經(jīng)提釩處理,半鋼碳較鐵水降低10%~15%,硅、錳、鈦等發(fā)熱元素不同程度被氧化,半鋼因熱量不足而導(dǎo)致廢鋼加入量低,轉(zhuǎn)爐外進(jìn)廢鋼占鋼鐵料比約7%,鐵水消耗長(zhǎng)期維持在1020kg/t左右[1]。
假設(shè)冶煉1 t鋼所需入爐鋼鐵料的Fe元素和熱量為定值,那么從物料平衡角度講,降低鐵水用量的同時(shí)必須增加廢鋼用量,以保證鋼產(chǎn);因鐵水的化學(xué)熱遠(yuǎn)高于廢鋼,從熱平衡角度講,提高廢鋼用量的同時(shí),則必須使用輔助熱源補(bǔ)償熱損失,以保證吹煉終點(diǎn)的技術(shù)指標(biāo)。
根據(jù)理論計(jì)算,每增加1 t焦丁消耗,可代替廢鋼消耗5.14 t,為驗(yàn)證焦丁在冶煉過程中的實(shí)際補(bǔ)熱效果,在同座轉(zhuǎn)爐進(jìn)行補(bǔ)熱試驗(yàn),每爐加入焦丁1.5t,共試驗(yàn)30爐,取具有代表性爐次10爐,具體情況如表1,表2所示。
表1 半鋼條件
表2 終點(diǎn)技術(shù)指標(biāo)
所選試驗(yàn)爐次與目前半鋼條件基本相同,具體情況如表3所示。
表3 半鋼條件對(duì)比
表4 終點(diǎn)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比
由表4可以看出,使用焦丁補(bǔ)熱后,終點(diǎn)溫度及終點(diǎn)碳可以得到有效保證,1 t焦丁可代替廢鋼4.93 t,并可降低石灰消耗0.21 t,噸鋼降低石灰消耗2.06 kg。
使用焦丁補(bǔ)熱后,在保證終點(diǎn)技術(shù)指標(biāo)得同時(shí),得以實(shí)現(xiàn)鋼鐵料配比調(diào)整,由表5可以看出,調(diào)整后廢鋼比提高至13.54%,鐵水消耗降低40 kg/t[2]。
表5 鋼鐵料配比對(duì)比
通過對(duì)半鋼煉鋼工藝下提高廢鋼比的工藝研究,成功實(shí)現(xiàn)了提高廢鋼比的的目的,在半鋼條件及終點(diǎn)條件基本相同的前提下,使用焦丁作為補(bǔ)熱劑,廢鋼比由7.05%提高至13.54%,降低鐵水消耗40 kg/t,并降低石灰消耗2.06l g/t,實(shí)現(xiàn)了降低鋼鐵料成本的目的[3]。