王福兵,王少勇
(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
某煉油廠焦化裝置采用兩爐四塔的工藝生產(chǎn)方案,焦炭塔頂蓋機原設計選用旋啟式結構,具有體積小、可遠程控制、開關蓋時間較短的優(yōu)點。但設備本體不符合本質(zhì)安全的要求,PLC柜內(nèi)繼電器在接收到相關信號后,接通旋啟式頂蓋機液壓控制系統(tǒng)動力電源,隨后操作人員操作現(xiàn)場液壓控制系統(tǒng)開關頂蓋機,該過程中控制系統(tǒng)沒有監(jiān)控和聯(lián)鎖保護功能,增加了人為誤動作的隱患。同時旋啟式頂蓋機在使用過程中存在故障率高、備件耗損快、維修頻繁、維護費用逐年攀升,開關蓋過程復雜,人為確認項多等缺陷。
中國頂蓋機生產(chǎn)廠家于2009年開發(fā)研制出單閘板式頂蓋機,并于2012年逐步替代了旋啟式頂蓋機。2014年該煉油廠焦化裝置利用停工大檢修機會,在2套焦炭塔上安裝了新型閘板式頂蓋機,并成功投用。
閘板式頂蓋機采用類似閘閥結構,該結構簡單、實用,通過電動執(zhí)行機構驅(qū)動2根絲杠,將螺母套在絲杠上做往復運動帶動閘板實現(xiàn)開關動作。以20組高溫碟簧提供密封力,在開關閥的過程中使密封力不卸載,確保了關閥后的安全密封,且能夠補償因溫度與密封應力所產(chǎn)生的變形,從而實現(xiàn)了閥門的高密封性能。工作時兩端封頭內(nèi)均通入蒸汽,蒸汽壓力采用定壓控制,壓力高于上塔口介質(zhì)壓力0.1 MPa以上,起輔助密封作用,從而確保了密封介質(zhì)不外漏。
1) 閘板式頂蓋機優(yōu)點。設備本體為本質(zhì)安全,不會出現(xiàn)突然打開、泄漏、著火等惡性事故;全密閉操作,操作簡單,減輕了操作人員勞動強度,改善了工作環(huán)境;具備安全聯(lián)鎖功能,可防止誤操作。
2) 閘板式頂蓋機缺點。相對旋啟式頂蓋機,儀表聯(lián)鎖和控制方案比較復雜,儀表調(diào)試難度較大。
閘板閥頂蓋機機體上全開/全關接近開關,利用原旋啟式頂蓋機上遺留的全開/全關接近開關信號接線,接近開關干接點觸點信號先接入水力除焦PLC柜內(nèi)繼電器線圈,對應繼電器的5/9常開觸點接入焦化SIS作為DI信號,8/12常開觸點接入水力除焦PLC作為DI信號。
頂蓋機控制方案改造中,增加了以下信號類型:
1) 焦化SIS增加了鎖銷位置開關信號及頂蓋機全開/全關位置開關信號。
2) 水力除焦系統(tǒng)送至SIS的允許關信號。
3) 閘板式頂蓋機現(xiàn)場操作柱開/關/停指令信號。
4) SIS向電動閥發(fā)出的各類動作指令的DO信號。
5) SIS向現(xiàn)場操作柱發(fā)出的用于全開/全關到位指示燈顯示的DO信號。
頂蓋機控制方案改造中具體接線如圖1所示。
焦化SIS向原旋啟式頂蓋機發(fā)出的允許動作信號原設計是進入水力除焦PLC的,現(xiàn)將該信號接線改接至電動閥接線盤內(nèi),作為電動閥允許開信號;取消了水力除焦PLC柜內(nèi)的SIS允許頂蓋機動作接線,具體接線如圖2所示。
焦化DCS增加了電動閥開關動作過程中的力矩顯示AI信號、電動閥故障報警DI信號、電動閥內(nèi)部開關到位回訊DI信號。水力除焦PLC增加了去SIS的允許關DO信號,該信號與鎖銷位置接近開關信號在SIS中組成了允許關的判斷邏輯,提高了閘板式頂蓋機的動作安全性。
焦化SIS負責控制閘板式頂蓋機的動作過程,對頂蓋機電動執(zhí)行機構的控制信號均為干接點形式,電動閥內(nèi)接線端子對應的作用如下: 端子5對應直流24 V的正級;端子4,31,36在執(zhí)行機構內(nèi)短接,對應直流24 V的負級;端子33對應關指令NO;端子34對應停指令NC;端子35對應開指令NO;端子37對應允許開指令NO;端子38對應允許關指令NO,31為端子33,34,35,37,38的公共端。
現(xiàn)場確認電動閥接線正確后需要做以下設置才能實現(xiàn)焦化SIS對閘板式頂蓋機的動作控制:
1) 電動閥設置畫面的初級菜單中的關閥方向C1應設置為順時針,C2設置為CL限位關閥,C3設置為OL限位開閥。電動閥首次使用時需根據(jù)閘板閥現(xiàn)場實際全開/全關的位置來設置電動閥的開關限位,將關閥力矩TC設置為60,開閥力矩TO設置為60。
2) 次級菜單中的外部聯(lián)鎖A8設置為ON,該功能打開后可接受SIS的允許開/允許關信號。遠程控制源OD設置為硬接線模式(RE);觸點S1/S2設置為全開限位(OP),觸點形式設置為常開(NO);觸點S3/S4設置為全關限位(CL),觸點形式設置為常開(NO)。觸點的作用是實現(xiàn)電動閥向焦化DCS送全開/全關位置信號。
圖1 頂蓋機控制方案改造接線示意
閘板式頂蓋機打開時控制過程如下:
1) 焦化SIS向電動閥發(fā)出允許開指令,電動閥內(nèi)5/37接線端子閉合;操作人員現(xiàn)場按下頂蓋機遠程操作柱開指令;焦化SIS接收到遠程操作柱開指令信號后再輸出開閥指令(DO信號)至電動閥,電動閥內(nèi)5/35接線端子閉合,電動閥開始驅(qū)動閘板式頂蓋機打開,開閥過程中的電動閥力矩信號實時傳輸至DCS。
2) 當頂蓋機全開到位后,機體上的全開到位接近開關信號同時送至焦化SIS和水力除焦PLC內(nèi);SIS接收到全開到位信號后,再向頂蓋機遠程操作柱全開指示燈發(fā)出亮燈指令,遠程操作柱全開指示燈亮起,同時電動閥內(nèi)部全開到位,回訊S1/S2觸點閉合向DCS發(fā)出頂蓋機全開到位信號,至此整個閘板式頂蓋機開閥過程結束。
閘板式頂蓋機關閉時的控制過程與開蓋過程基本一致,在此不再贅述。
圖2 焦化SIS原有接線的改動示意
閘板式頂蓋機采用電動執(zhí)行機構驅(qū)動頂蓋機開關動作,對比原旋啟式頂蓋機的控制系統(tǒng),閘板式頂蓋機控制系統(tǒng)具有以下創(chuàng)新:
1) 儀表顯示信號、控制信號、聯(lián)鎖信號在焦化 SIS和DCS以及水力除焦PLC中相互交叉?zhèn)魉?,實現(xiàn)了焦化SIS和DCS以及水力除焦PLC可同步監(jiān)控頂蓋機動作過程的目的。
2) 閘板式頂蓋機控制系統(tǒng)增加了聯(lián)鎖保護和實時監(jiān)控功能,具體實現(xiàn)過程如下:
a) 在焦化SIS中增加了頂蓋機鎖銷插拔位置信號,并將鎖銷位置信號添加至頂蓋機允許開/允許關邏輯判斷里,徹底消除了頂蓋機開關動作前操作人員忘記提鎖銷的隱患。
b) 焦化SIS的事件記錄功能(SOE),可實時記錄頂蓋機開關動作過程中關鍵操作變量的變化過程,方便操作人員監(jiān)控頂蓋機運行工況,分析判斷頂蓋機動作故障。
c) 電動閥內(nèi)部設有聯(lián)鎖保護功能,當閘板式頂蓋機在開關過程中出現(xiàn)卡澀無法動作時,電動閥將啟動超力矩聯(lián)鎖保護功能自動停止動作,并向焦化DCS發(fā)出報警信號,提醒操作人員現(xiàn)場檢查確認。
d) 儀表聯(lián)鎖保護邏輯提高了頂蓋機操作過程中的安全性,消除了頂蓋機誤動作的隱患,儀表聯(lián)鎖邏輯如圖3所示。
圖3 儀表聯(lián)鎖邏輯示意
3) 在焦化DCS里增加了頂蓋機電動閥開關力矩測量信號,操作人員可在中心控制室遠程監(jiān)控頂蓋機開關動作過程中的力矩變化過程,幫助操作人員提前發(fā)現(xiàn)頂蓋機結焦卡澀等隱患,延長了閘板式頂蓋機的運行壽命。
4) 改造后的頂蓋機具有全密閉操作,環(huán)境友好,將開蓋后大量蒸汽通過負壓抽至專門的蒸汽回收系統(tǒng)處理,避免了環(huán)境污染。
閘板式頂蓋機控制系統(tǒng)投用后,工作穩(wěn)定、工藝操作簡單、安全可靠,大幅減輕了操作人員的勞動強度,保證了裝置的平穩(wěn)長周期運行。