摘 要:朱仙莊廠壓濾智能化改造2018年施工,現(xiàn)已投入使用,集成壓濾一鍵式自動化生產(chǎn)、濃縮機底流與壓濾入料桶關(guān)聯(lián)自動排料、運輸設(shè)備保護(hù)系統(tǒng)、設(shè)備管理系統(tǒng)等。崗位人員可用移動手持終端代替壓濾機觸摸屏及現(xiàn)場控制箱操作?,F(xiàn)場覆蓋工業(yè)級無線網(wǎng),在無線覆蓋的任何區(qū)域,崗位人員均可對設(shè)備進(jìn)行啟停操作,且皮帶、刮板保護(hù)齊全,配備聲光報警系統(tǒng)和視頻聯(lián)動系統(tǒng)。在設(shè)備出現(xiàn)故障時第一時間通知現(xiàn)場操作人員,設(shè)備實現(xiàn)閉鎖停車,保障設(shè)備安全避免事故擴(kuò)大化。此系統(tǒng)大幅度提高了工作效率,節(jié)省了人力。
關(guān)鍵詞:壓濾機;機械化智能化;工業(yè)無線網(wǎng);無人值守
一、壓濾智能化改造的目的
選煤廠壓濾車間生產(chǎn)目前現(xiàn)場設(shè)備均為人工就地操作,需要人員時刻巡查,卸料過程中濾板粘料需要人工跟隨觀察并及時進(jìn)行人工清除,現(xiàn)場工作量大,工人勞動強度大,生產(chǎn)的順利進(jìn)行主要依靠工人,給生產(chǎn)及安全帶來較大風(fēng)險。通過壓濾自動化智能化升級,做到壓濾生產(chǎn)一鍵啟停,生產(chǎn)過程全自動,設(shè)備故障在線智能檢測;將大數(shù)據(jù)、云服務(wù)、人工智能、圖像識別等前沿技術(shù)與選煤廠跨界融合,打造萬物互聯(lián)、人機交互、上下一體的“兩化融合”, 為行業(yè)輸出經(jīng)驗和標(biāo)準(zhǔn),建立智能化無人生產(chǎn)典范;為智慧選煤廠建設(shè)提供試點示范作用。
二、現(xiàn)場改造的項目
1壓濾車間控制系統(tǒng)改造
1.1 控制柜改造
壓濾車間增加1臺AB-PLC控制柜(AB1756系列分站),放置于壓濾車間操作室。與選煤廠密控系統(tǒng)合為一個系統(tǒng),選煤廠密控系統(tǒng)CPU模塊能支持整個選煤廠設(shè)備控制。增加的AB分站實現(xiàn)對壓濾車間壓濾機及外圍設(shè)備、濃縮車間單機自動化加藥系統(tǒng)的信號采集及控制,對現(xiàn)場儀表、電機綜保參數(shù)進(jìn)行讀取。
1.1.1 生產(chǎn)設(shè)備控制改造
現(xiàn)場外圍設(shè)備及儀表采用硬接線方式接入AB分站,實現(xiàn)6臺壓濾機入料泵、6臺刮板機、1條皮帶、2臺濾液泵、1臺掃地泵及濃縮車間4臺底流泵、1臺掃地泵、2臺濃縮池耙子信號采集及自動控制,掃地泵采用電極水位檢測自動控制方式,配備控制箱。壓濾車間壓濾機入料泵出口閥門及濃縮車間底流泵出口閥門現(xiàn)都為手動閥門,改為電動閥門并配備閥門控制箱。通過硬接線方式接入控制系統(tǒng)中,實現(xiàn)對現(xiàn)場受控閥門的自動化控制。
1.1.2 單機自動化設(shè)備控制改造
現(xiàn)場壓濾機及濃縮車間單機自動化加藥系統(tǒng)為廠家單機自動化設(shè)備,采用控制總線方式接入AB分站。每臺壓濾機廠家都配備一臺電控柜,內(nèi)有S7-200PLC, 濃縮車間單機自動化加藥系統(tǒng)也配有S7-200PLC?,F(xiàn)在廠家電控柜中增加EM277通訊模塊,采用Profibus總線通訊方式。讀取設(shè)備的控制信號,對設(shè)備進(jìn)行控制。通過AB編程軟件整合壓濾車間所有設(shè)備的邏輯控制。
崗位人員可用平板電腦代替壓濾機觸摸屏及現(xiàn)場控制箱操作。崗位人員可手持平板電腦在無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋的范圍內(nèi)對設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控,也可通過平板電腦對現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行控制。免去了必須跑到壓濾機電柜處及設(shè)備控制箱處操作??商岣吖ぷ餍剩?jié)省人力。
控制系統(tǒng)改造實現(xiàn)了現(xiàn)場設(shè)備連鎖閉鎖一鍵起車,完善了信號狀態(tài)的顯示,通過軟件編程對設(shè)備維護(hù)開停次數(shù)、運行時間進(jìn)行記錄,可查詢歷史記錄,實現(xiàn)對設(shè)備的管理功能。
為了更好實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo),控制系統(tǒng)還設(shè)有語音智能報警系統(tǒng)。安裝語音報警系統(tǒng)軟件,操作室配備音響,現(xiàn)場增加廣播?,F(xiàn)場設(shè)備有報警時,操作室及現(xiàn)場會有語音提示。
1.2 現(xiàn)場儀表改造
1.2.1 液位計
壓濾車間增加1臺超聲波液位計及3臺高低液位計。超聲波液位計用于濾液池,現(xiàn)場有2臺濾液泵,現(xiàn)為人工就地操作,人員需對濾液池液位進(jìn)行巡查,當(dāng)達(dá)到一定液位時需要就地打開濾液泵進(jìn)行排水。增加液位計后設(shè)定高低液位,高液位開泵,低液位停泵,實現(xiàn)無人值守,自動啟停水泵。
3臺高低液位計用于攪拌桶液位檢測,現(xiàn)攪拌桶液位也需人員去肉眼觀察。增加液位計后,當(dāng)?shù)鸵何粫r壓濾機入料泵無法開啟,底流泵可選擇自動打開入料進(jìn)攪拌桶,高液位時底流泵無法開啟,入料泵可選擇自動打開入料進(jìn)壓濾機。實現(xiàn)攪拌桶自動入料停料,壓濾機自動進(jìn)料停料。
1.2.2 皮帶保護(hù)
壓濾車間6臺刮板機1665-1670增加拉繩、堵煤、斷鏈保護(hù)各一套,皮帶1651#延長后增加拉繩、跑偏、失速、堵煤保護(hù)一套。實現(xiàn)設(shè)備的安全生產(chǎn),對現(xiàn)場人員起到安全保護(hù)。
1.2.3 綜保參數(shù)讀取
設(shè)備電氣回路改造增加電機綜合保護(hù)器,現(xiàn)場綜保采取Modbus總線通訊方式接入壓濾系統(tǒng)中,對設(shè)備電機的運行參數(shù)進(jìn)行讀取,如電流、電壓、缺相、堵轉(zhuǎn)等。
2 壓濾車間視頻監(jiān)控系統(tǒng)改造
2.1 硬件改造內(nèi)容
為了更好對現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控,壓濾車間增加視頻智能隨動監(jiān)控系統(tǒng)1套。增加1臺32路硬盤錄像機,22臺攝像機及2臺球機,對現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行實時監(jiān)控。
6臺壓濾機安裝12臺攝像機,其中6臺攝像機監(jiān)控壓濾機壓板狀態(tài),另6臺攝像機監(jiān)控壓濾機水槽滴水管口,在壓濾機進(jìn)料生產(chǎn)時,滴水口出水量可判斷壓濾機是否順利進(jìn)料,進(jìn)料是否進(jìn)滿。濾液水池安裝1臺攝像機,皮帶機頭安裝1臺攝像機,6臺壓濾機入料泵安裝3臺攝像機,濃縮車間底流泵安裝2臺攝像機,濃縮池安裝2臺攝像機,1臺攝像機留為備用可根據(jù)現(xiàn)場情況安裝,壓濾車間一層安裝1臺球機,壓濾車間二層安裝1臺球機。
2.2 軟件改造內(nèi)容
增加視頻隨動控制軟件1套,開發(fā)視頻隨動控制軟件,實現(xiàn)對壓濾車間設(shè)備狀態(tài)的視頻和數(shù)據(jù)的監(jiān)控,以及對視頻監(jiān)視器的控制功能,包含:各系統(tǒng)運行情況、異常項(設(shè)備故障、電力系統(tǒng)故障、煤質(zhì)數(shù)據(jù)異常等)。根據(jù)各系統(tǒng)的運行情況,監(jiān)視器隨動控制軟件可以自動切換顯示各系統(tǒng)設(shè)備現(xiàn)場的實時視頻以及狀態(tài)數(shù)據(jù)。例如:當(dāng)系統(tǒng)啟動時,視頻隨動控制系統(tǒng)自動展示設(shè)備啟動過程,以及設(shè)備運行情況當(dāng)設(shè)備現(xiàn)場出現(xiàn)異常情況。例如設(shè)備保護(hù)故障、電力系統(tǒng)異常等,系統(tǒng)進(jìn)行語音提醒異常警報,并且視頻隨動軟件實現(xiàn)自動切換異常現(xiàn)場的視頻以及異常數(shù)據(jù)情況進(jìn)行放大顯示實現(xiàn)對車間關(guān)鍵點進(jìn)行設(shè)置,針對關(guān)鍵點進(jìn)行語音報警以及視頻自動隨動控制,包含相關(guān)數(shù)據(jù)信息以及視頻信息
3 設(shè)備管理和巡檢系統(tǒng)改造
現(xiàn)場主要設(shè)備制作貼上RFID標(biāo)簽,利用平板電腦的RFID掃描功能,在巡檢時掃描RFID標(biāo)簽,通過自主開發(fā)的信息軟件編輯設(shè)備信息,保存至系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中。服務(wù)器軟件將會將這些數(shù)據(jù)統(tǒng)一歸納整合。通過每天的巡檢操作更好的對設(shè)備進(jìn)行管理維護(hù),提前預(yù)防設(shè)備故障,提高生產(chǎn)效率。
4壓濾車間覆蓋工業(yè)無線網(wǎng)絡(luò)
本次主要部署需求區(qū)域包括壓濾一層和二層;依據(jù)現(xiàn)場實際情況及無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋率計算,組建如下無線網(wǎng)絡(luò)配置,即初步在壓濾一層、二層各設(shè)置4臺無線AP;每臺AP均通過本層交換機接入集控主交換機。移動操作平板通過無線網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)隨時隨地接入WEB服務(wù),完成移動客戶端實時數(shù)據(jù)訪問及控制操作。
5上位監(jiān)控及移動監(jiān)控系統(tǒng)
利用選煤廠現(xiàn)有密控上位監(jiān)控系統(tǒng),增加WEB訪問軟件功能;增加1臺WEB服務(wù)器和1臺操作員站及WEB監(jiān)控服務(wù)軟件,實現(xiàn)壓濾系統(tǒng)的集中監(jiān)控及遠(yuǎn)程WEB服務(wù)發(fā)布功能。
GE Proficy? HMI/SCADA–iFIX WebSpace可視化WEB客戶端軟件,幫助現(xiàn)場工人實現(xiàn)遠(yuǎn)程設(shè)備的全面控制和可視化,有效提高生產(chǎn)效益,減低工人勞動強度;iFIX WebSpace安裝在獨立的iFIX WEB服務(wù)器上,憑借服務(wù)器強大能力為所連接的客戶端提供高效服務(wù)。移動平板通過WEB訪問功能,實現(xiàn)壓濾上位監(jiān)控包括設(shè)備啟停控制、狀態(tài)監(jiān)視、實時\歷史數(shù)據(jù)查看,報警確認(rèn)、參數(shù)修改等全面操作控制功能。
三、無人值守智能化研究方向
通過前期的改造,朱仙莊壓濾目前大大降低了職工的勞動強度,但離智能化還有一定的距離,為達(dá)到一鍵控制,無人值守的目的未來將對壓濾系統(tǒng)進(jìn)行以下方面的科學(xué)研究:
1、研究掌握移動平板監(jiān)控軟件系統(tǒng)和手機端遠(yuǎn)程瀏覽的控制原理及方法。
2、研究掌握通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)設(shè)備數(shù)據(jù)工業(yè)云端存儲及計算分析及推送相關(guān)產(chǎn)量、質(zhì)量和故障數(shù)據(jù)分析報告的控制原理及方法。
3、研究掌握設(shè)備故障自動調(diào)取、故障設(shè)備實時監(jiān)控畫面的控制原理及方法。
4、研究掌握設(shè)備在線監(jiān)測和人工巡檢建立設(shè)備健康管理數(shù)據(jù)分析,實現(xiàn)設(shè)備故障預(yù)測報警的控制原理及方法。
5、研究掌握壓濾卸料過程濾板粘料實時圖像采集、基于人工智能技術(shù)的濾板粘料識別與定位、機器人自動跟隨和清除的檢測控制原理及方法。
6、研究底流入料濃度監(jiān)測和壓濾生產(chǎn)閉環(huán)控制原理及方法。
通過以上科研項目的公關(guān),最終達(dá)到建立遠(yuǎn)程監(jiān)督的無人車間。
四、小結(jié)
選煤廠壓濾系統(tǒng)是將洗選煤過程中產(chǎn)生的煤泥料漿進(jìn)行壓榨濾液, 實現(xiàn)煤泥廠內(nèi)回收、洗水閉路循環(huán)的重要工藝;煤泥壓濾系統(tǒng)自動可靠持續(xù)運轉(zhuǎn)是實現(xiàn)選煤廠壓濾生產(chǎn)環(huán)境友好、安全高效的重要保障。目前影響實現(xiàn)壓濾生產(chǎn)智能化控制主要難點在于壓濾機為廠家單機自動化設(shè)備,原只對壓濾機及外圍設(shè)備取運行信號,無法實現(xiàn)遠(yuǎn)程自動化控制?,F(xiàn)場設(shè)備都為人工就地操作,需要人員時刻巡查,勞動強度大,卸料過程中濾板粘料需要人工跟隨觀察及時人工清除。通過壓濾系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備加入遠(yuǎn)程無線移動集中控制及手機端遠(yuǎn)程瀏覽、完善現(xiàn)場傳感檢測和保護(hù)、現(xiàn)場增加視頻智能隨動監(jiān)控系統(tǒng)、設(shè)備管理巡檢系統(tǒng),在此基礎(chǔ)上借助于目前最先進(jìn)的人工智能與視頻內(nèi)容智能化分析與識別,并與高效的機械手系統(tǒng)聯(lián)動控制實現(xiàn)卸料粘料自動檢測和清除,實現(xiàn)壓濾生產(chǎn)控制一鍵操作,無人值守,遠(yuǎn)程監(jiān)督的無人車間生產(chǎn)模式;能大幅降低工人的勞動強度,有效改善工作環(huán)境,同時大大減低安全風(fēng)險。智能無人化壓濾生產(chǎn)車間應(yīng)用市場前景廣闊,經(jīng)濟(jì)效益和社會效益巨大,在同行業(yè)中具有巨大的推廣應(yīng)用價值。
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作者簡介:
李樹品:(1986-),男,安徽碭山縣人,電氣工程師,從事選煤電氣自動化方向。