李磊
摘 要:預焙陽極中的鐵直接影響電解鋁鋁產(chǎn)品的質(zhì)量,同時對二氧化碳反應性和空氣反應性起著催化作用,本文通過對蘭州鋁業(yè)有限公司陽極中鐵含量的來源進行分析,并介紹了炭素行業(yè)常用的幾種除鐵器,從除鐵器的選擇和工藝過程控制方面入手,解決陽極鐵含量高的問題。
關鍵詞:電解鋁;預焙陽極、鐵含量;除鐵器
引言:
預焙陽極在電解鋁中起著導電和參于化學反應的雙重作用,其質(zhì)量的好壞直接關系著鋁電解生產(chǎn)的電流效率、炭耗和產(chǎn)品質(zhì)量。鋁液鐵含量的高低是鋁產(chǎn)品判定品級的重要指標,而預焙陽極是鋁液中鐵的主要來源之一。經(jīng)研究鐵元素對陽極二氧化碳反應性和空氣反應性起著催化作用,預焙陽極鐵含量的增加會導致陽極氧化加快,產(chǎn)生掉渣等問題,影響了電解槽的穩(wěn)定和炭耗,所以對預焙陽極鐵含量的來源進行分析,找出降低鐵含量的對策至關重要。
1、預焙陽極鐵含量的來源
蘭州鋁業(yè)有限公司陽極鐵含量常年居高不下,一直是影響陽極質(zhì)量的主要因素之一,經(jīng)統(tǒng)計2018年第一季度400KA陽極鐵含量均值為1012ppm,200KA陽極鐵含量均值為946ppm。以下表格對兩個系列陽極配方中物料鐵含量進行了統(tǒng)計和分析:
從圖表可以看出,殘極和粉料中鐵含量最高,是影響陽極鐵含量的最主要因素,因此降低殘極和粉料中的鐵含量是制定措施的主要方向。
1.1、原料煅燒工序
經(jīng)過煅燒后的石油焦和煤瀝青是生產(chǎn)預焙陽極的主要原料,目前我國石油焦來自不同的國家和地區(qū),石油焦中硫、釩、鐵等微量元素含量差異較大, 炭素廠為了降低原料成本,會采購一部分低價高鐵石油焦與鐵含量較低石油焦進行摻配使用。原料煅燒工序主要造成鐵含量高的因素為:(1)、鐵含量較高石油焦沒有與低鐵含量的石油焦摻配使用,或摻配不均勻,導致部分陽極鐵含量超標;(2)、石油焦在轉運過程中外界含鐵物質(zhì)混入;(3)、回轉窯燒嘴和風嘴燒損,部分鐵屑未能及時清理流入煅后焦中。
1.2、生陽極生產(chǎn)工序
生陽極生產(chǎn)工序主要包括原料的破碎、磨粉、配料、制糊、成型等,在此生產(chǎn)工序中引入鐵雜質(zhì)的主要環(huán)節(jié)為:(1)、球磨機在將煅后焦磨成粉料過程中,因鋼球的磨損導致粉料中鐵含量增加約700ppm,此過程是鐵含量增加的重要環(huán)節(jié);(2)、殘極破碎時,可將磷鐵渣跟殘極分離,但未能及時將磷鐵渣清理出來;(3)、斗式提升機、帶料螺旋等機械設備磨損,導致部分鐵屑進入原料中。
1.3、組裝工序
組裝工序主要是將合格的陽極導桿組裝件與陽極炭塊組裝為一體,供電解槽使用,同時將電解返回的殘極經(jīng)過殘極壓脫機和鋼爪壓脫機處理,回收磷鐵環(huán)和生陽極所用殘極。在組裝工序是產(chǎn)生鐵最多的環(huán)節(jié):(1)、在澆鑄磷鐵水時,因鐵水飛濺導致陽極表面附著鐵渣,陽極進入電解槽后,隨著陽極的消耗進入鋁液中;(2)、因鋼爪變形、導桿歪曲、磷生鐵成分不達標,導致不合格陽極進入電解槽后產(chǎn)生脫極或化爪,大量鐵進入鋁液;(3)、鋼爪氧化皮未清理干凈,陽極進入電解槽后,隨著溫度的升高,氧化皮脫落進入電解槽中;(4)在殘極壓脫時部分磷鐵環(huán)摻雜在殘極中,進入生陽極生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
2、炭素行業(yè)常用的除鐵器
2.1皮帶式除鐵器
皮帶式除鐵器又叫自卸式除鐵器,它是由磁系本體,機架,電機減速機,主、從動滾筒,卸鐵皮帶及刮板組成。鐵磁性物質(zhì)被吸附到磁系底部,驅動電機帶動卸鐵皮帶靠刮板把鐵磁性物質(zhì)拋到輸送皮帶外面,完成除鐵作業(yè)。皮帶式除鐵器能實現(xiàn)連續(xù)卸鐵,可提高生產(chǎn)效率,節(jié)省勞動力,物料中含鐵磁性物質(zhì)較多時皮帶式除鐵器是首選的除鐵設備。
2.2盤式除鐵器
盤式除鐵器是一種能產(chǎn)生強大磁場吸引力的設備,除鐵器按照操作程序啟動投入運行時,物料中的鐵磁性物質(zhì)在強大的磁場作用下,被迅速吸出附著在除鐵器上。當不帶料時,通過懸吊裝置的電動小車移出至卸鐵位置,切斷勵磁電源,除鐵器的勵磁線圈上產(chǎn)生的電磁吸引力也隨之消失,因而除去除鐵器所吸附的鐵磁性物質(zhì)。盤式除鐵器具有透磁深度大、吸力強、防塵、防雨等特點,但鐵件吸附到除鐵器上時,必須由人工斷電進行清理,對工人依賴比較大,不適合安裝在鐵量過大的生產(chǎn)環(huán)境。
2.3管道除鐵器
管道除鐵器串接于傾角為55°~75°的物料輸送管道中,當物料流經(jīng)該除鐵器時,其中的鐵磁性物質(zhì)被吸附到管道除鐵器的不銹鋼管壁上,隨永磁體的移動逐漸向出鐵口方向滑動,在出鐵口處,因永磁體沿循環(huán)運動方向移開,鐵磁性物質(zhì)失去磁力吸引,在重力的作用下從出鐵口排出,實現(xiàn)物料的自動除鐵。管道除鐵器適合在密閉的物料輸送管道使用,可除去粒狀鐵渣,對粉末狀物料除鐵效果不好。
3、降低預焙陽極鐵含量的措施
3.1、原料煅燒工序
石油焦按照不同廠家和微量元素的化驗結果分庫堆放,使用時對石油焦進行混配,可保證石油焦中微量元素的均衡,減小陽極質(zhì)量波動;回轉窯煅前皮帶輸送機上增加1臺皮帶式除鐵器,保證煅前、煅后除鐵器的正常運行,及時將鐵屑清理干凈。
3.2生陽極制造工序
(1)、保證原有煅后焦破碎線、殘極破碎線上的皮帶式除鐵器和盤式除鐵器的正常運行,及時將鐵屑進行清理。(2)、粗殘、細殘、殘極返回料管及煅后焦返回料管上增加管道式除鐵器;(3)球磨粉下料管上增加一臺抽屜式除鐵器,每次啟動球磨機前清理一次鐵屑;(4)球磨機鋼球改用耐磨鋼球,并定期篩分一次鋼球,把磨損比較嚴重的鋼球進行清理。
3.3組裝工序
(1)、恢復鋼爪拋丸機,將上線鋼爪上的氧化皮清理干凈;(2)、放慢澆鑄速度,減少磷鐵渣的飛濺,安排專人對炭塊表面的鐵渣進行清理;(3)、對變形鋼爪和導桿及時校正,將磷生鐵成分調(diào)整到規(guī)定范圍內(nèi),保證組裝澆鑄質(zhì)量,防止在電解槽內(nèi)脫極或化爪;(4)、加強殘極清理工作,保證殘極表面附著的電解質(zhì)和鐵渣全部清理干凈;(5)、保證殘極壓脫機后皮帶輸送機上的1臺皮帶式除鐵器、顎式破碎機后1臺盤式除鐵器、皮帶輸送機上1臺滾筒式除鐵器的正常運行。
4、除鐵效果
蘭州鋁業(yè)有限公司按照措施要求在兩個生產(chǎn)系列的輸料管、皮帶式輸送機上新增17臺除鐵器,并保證所有除鐵器正常運行,所除鐵屑能夠及時清理;同時加強了相關工藝控制,2018年7、8、9月份鐵含量在逐步較低,9月份200KA鐵含量下降至726ppm, 400KA陽極鐵含量下降至764ppm,除鐵效果顯著,達到了預期的目的,同時二氧化碳反應性和空氣反應性也有所改善。
結語
降低陽極鐵含量可以提高鋁液質(zhì)量,改善二氧化碳反應性和空氣反應性,節(jié)約預焙陽極的生產(chǎn)成本。降低陽極鐵含量的關鍵是根據(jù)生產(chǎn)的不同環(huán)節(jié)選擇合適的除鐵器;對影響陽極鐵含量的關鍵工藝過程進行有效控制。
參考文獻:
[1]肖利峰.控制預焙陽極微量元素的生產(chǎn)實踐[J].炭素技術,2010(3).
[2]杜桂玲,于易如,賈魯寧等.提高陽極CO2反應性和空氣反應性實驗研究[J].炭素工藝與設備,2017(12).