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      煤氣中雜質(zhì)對真空碳酸鉀脫硫的影響

      2019-04-15 09:44:24
      山西化工 2019年6期
      關鍵詞:洗油酸氣工作液

      王 軍

      (河鋼集團股份有限公司邯鄲分公司焦化廠,河北 邯鄲 056015)

      邯鋼焦化廠采用真空碳酸鉀脫硫,該系統(tǒng)自2009年投入運行以來,出現(xiàn)了諸多影響生產(chǎn)運行的問題,其中較為嚴重的是煤氣中夾帶的雜質(zhì)對真空碳酸鉀脫硫的影響,所以,查找影響脫硫系統(tǒng)順利運行來自煤氣方面的原因成為了解決問題的關鍵。

      1 工藝原理及簡介

      來自兩個系統(tǒng)洗苯后的煤氣在脫硫塔前匯合進入1.6m煤氣管道,與脫硫貧液在脫硫塔內(nèi)逆流接觸,煤氣中的H2S、HCN和CO2等酸性氣體被吸收。主要反應如式(1)~式(4)。

      (1)

      (2)

      (3)

      (4)

      同時,在脫硫塔上段加入一定堿液(NaOH),進一步脫除煤氣中的H2S,使煤氣中的ρ(H2S)≤200 mg/m3。吸收了酸性氣體的脫硫液稱為富液,富液進入再生塔,在真空低溫條件下與再生塔底上升的貧液蒸汽接觸,解析得到H2S、HCN等酸性氣體。主要反應如式(5)~式(7)。

      (5)

      (6)

      (7)

      再生塔頂出來的酸性氣體依次經(jīng)過酸氣冷凝器和酸氣冷卻器,在酸氣分離器除水后,經(jīng)真空泵將酸性氣體送至CLAUS裝置生產(chǎn)硫磺。

      2 存在的問題

      2.1 脫硫液被污染

      開工初期,脫硫系統(tǒng)運行一段時間后,脫硫液顏色由啤酒色變?yōu)樽睾稚玔1],最終有繼續(xù)加深的趨勢。取一定量的的脫硫液,靜置一段時間后發(fā)現(xiàn)有一層油類物質(zhì);有組織地打開煤氣放散,打開煤氣放散后,地面出現(xiàn)黑色液滴狀、油狀黏稠物,因此,分析這些物質(zhì)可能來自洗苯塔的洗油。而洗苯塔洗油與煤氣是逆向接觸,煤氣在塔內(nèi)低進高出,在洗苯塔出口安裝有機械式捕霧器,脫硫塔前煤氣有黑色物質(zhì)噴出,判斷出洗苯塔捕霧器捕集洗油達不到要求而夾帶到煤氣中[2]。

      2.2 再生塔真空度異常

      系統(tǒng)正常運行期間,出現(xiàn)多次再生塔真空度異常的情況:相同再生塔塔底溫度下,短時間內(nèi)塔頂溫度下降,塔頂真空度升高,酸氣溫度升高,真空泵真空度升高(呈峰狀波動)、真空泵后壓力下降、酸氣量減小等。

      采用貧液化驗分析、真空冷凝液化驗分析等方法,最后判定是脫硫液經(jīng)富集而含有大量的氨[3],脫硫液在再生塔內(nèi)再生時,氨首先析出,導致酸氣中含有大量的氨,酸氣中的氨溶解于真空冷凝液而放出大量的熱,使酸氣溫度升高,酸氣分壓變小而產(chǎn)生一系列的異常情況。由此判斷是由于煤氣中夾帶氨較多,經(jīng)過脫硫塔洗滌致使在脫硫液中富集導致的。

      2.3 真空泵換熱器堵塞[4]

      邯鋼焦化廠真空碳酸鉀脫硫工藝原設計中真空泵換熱器使用循環(huán)水冷卻,但是由于夏季溫度較高,致使真空泵換熱效果不好,因此給真空泵換熱器專門配接了一趟低溫水管道冷卻工作液。

      低溫水來水溫度有時低于22 ℃,而直接導致真空泵工作液流量下降至10 m3/h以下,進而導致真空泵真空度下降。經(jīng)多方查找原因,發(fā)現(xiàn)是真空泵換熱器管道管外堵塞[5]。真空泵進、出口管道堵盲板后拆開換熱器封頭,發(fā)現(xiàn)換熱器管壁上粘附厚厚一層物質(zhì),經(jīng)蒸汽加熱后溶化,呈油狀,冷卻后又結(jié)塊,因而判斷其是來自煤氣中的萘[6]在真空泵換熱器內(nèi)富集,萘在較低溫度下結(jié)塊固化在換熱器管壁上。

      3 原因分析及措施

      3.1 洗苯塔捕霧器更換

      脫硫煤氣中的黑色物質(zhì)來自于洗苯塔捕霧器后夾帶的洗油,因為粗苯蒸餾工序最初洗苯采用合格洗油,洗油在較高溫度下循環(huán)使用,老化速度快,流動性差,易堵塞換熱器。洗油進入洗苯塔時溫度高,煤氣中夾帶大量的霧滴進入脫硫系統(tǒng)。于是對洗苯采取了措施,將洗苯溫度嚴格控制在26 ℃~28 ℃[7],降低洗苯操作溫度,洗苯塔出口捕霧器,減少煤氣夾帶洗油量,特別是洗油中的輕質(zhì)組分。采取相關措施,經(jīng)過脫硫系統(tǒng)換液后,脫硫液顏色逐漸恢復到啤酒色。

      3.2 加大真空冷凝液換液量[8]

      在正常操作中,脫硫液中的氨含量保持在一個相對較低的水平,脫硫液中出現(xiàn)氨含量富集,說明煤氣中的氨在洗氨環(huán)節(jié)有異常。經(jīng)查,煤氣洗氨工序因進行了煤氣管道處理漏點的檢修,檢修時間長達10 h,因此導致煤氣中大量的氨帶到洗苯和脫硫工序。采取加大真空冷凝液換液量,間接降低了脫硫液中氨含量。

      3.3 控制真空泵工作液溫度[9]

      既要達到降低工作液溫度,提高真空泵真空度,也要達到防止萘等雜質(zhì)在換熱器管壁粘結(jié)的目的,就需要嚴格控制真空泵工作液溫度,因此,將真空泵工作液溫度控制在28 ℃~30 ℃,每周兩次將真空泵工作液溫度提高到40 ℃~45 ℃,運行10 min后對真空泵工作液排液以降低液位。同時,要求風機崗位嚴格控制初冷器后煤氣溫度,防止大量的萘帶到后面工序。

      4 結(jié)語

      本文分析了煤氣中夾帶的洗油、氨、萘對真空碳酸鉀脫硫的影響,采取了相應的措施,穩(wěn)定了生產(chǎn)。在以后的生產(chǎn)操作中,要注意觀察脫硫液顏色、生產(chǎn)指標是否異常以及設備工作情況等,并及時解決生產(chǎn)中的異常問題。

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