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      氧氣助燃技術(shù)在鋼包烘烤器中的應(yīng)用

      2019-04-15 01:43:10解養(yǎng)國,孫波,袁東明
      金屬世界 2019年2期
      關(guān)鍵詞:溫降鋼包煤氣

      內(nèi)容導(dǎo)讀

      以低熱值煤氣為燃料,富氧(氧濃度>50%)為助燃劑,應(yīng)用分級卷吸燃燒技術(shù)設(shè)計的氧氣燃燒器,在馬鋼第一鋼軋總廠精煉分廠的鋼包烘烤工藝上進(jìn)行了實踐改造。氧氣助燃技術(shù)的高溫、高熱效率、低排放的特點,解決了現(xiàn)有鋼包烘烤過程中鋼包內(nèi)壁溫度低、升溫周期長、能耗高、污染排放大等問題。改造后烘烤終點溫度提升了36%,燃耗平均節(jié)約了48%,升溫速率提升79.72%,承接鋼水后,每爐鋼水溫降較改造前減少9.6℃,經(jīng)濟(jì)效益顯著。同時全集成式系統(tǒng)設(shè)計,集成在線紅外測溫裝置,兼顧了安全保護(hù)(熄火保護(hù)、低壓保護(hù)、超溫保護(hù)等)、操作便捷,大大提升生產(chǎn)操作環(huán)境。

      氧氣助燃技術(shù)以其節(jié)能降耗、高熱效率等優(yōu)點已廣泛應(yīng)用于有色冶金、玻璃、陶瓷等行業(yè),尤其是在銅精煉回轉(zhuǎn)爐的應(yīng)用,因其50%以上的節(jié)能率而得到大力推廣。

      氧氣助燃技術(shù)在鋼鐵行業(yè)的應(yīng)用較少。鋼廠低熱值煤氣大量應(yīng)用于各工藝流程的燃燒供熱,空氣助燃效果可滿足絕大多數(shù)工藝段溫度需求,或通過其他途徑補足因低熱值煤氣無法達(dá)到的溫度。另一方面,部分鋼廠受限于制氧能力,無富裕氧氣用于燃料助燃應(yīng)用。近年來,隨著各鋼廠制氧能力提升以及節(jié)能環(huán)保等的要求,氧氣助燃技術(shù)在鋼廠得到了一定的應(yīng)用。

      馬鋼第一鋼軋總廠為解決鋼包烘烤終點溫度低、能耗高、鋼包烘烤質(zhì)量無法滿足生產(chǎn)需求、烘烤作業(yè)無法匹配和日益嚴(yán)格的環(huán)保要求等問題,對鋼包烘烤站進(jìn)行了氧氣助燃改造,并獲得了成功。

      氧氣助燃鋼包烘烤器

      氧氣助燃烘烤技術(shù)原理

      氧氣助燃技術(shù)作為常規(guī)空氣助燃技術(shù)的替代,提高了氧氣濃度(>50%),豐富燃燒區(qū)域的氧氣充足度,以加速燃料的迅速反應(yīng),提高火焰溫度,同時高濃氧氣替代普通空氣,減少了空氣中79%的無效氮氣的介入,大幅降低了煙氣所帶走熱量,達(dá)到節(jié)能的目的。常規(guī)空氣助燃與氧氣助燃的對比,如圖1和表1所示。

      表1 空氣助燃-氧氣助燃技術(shù)對比

      改造項目采用分級卷吸燃燒技術(shù)設(shè)計的煤氣全氧燃燒器,氧氣和煤氣經(jīng)由不同噴嘴以不同的速度進(jìn)入鋼包內(nèi),在反應(yīng)前分別與煙氣發(fā)生卷吸、彌散混合后燃燒,煤氣噴嘴出口的一次氧氣使得火焰根部燃燒更穩(wěn)定,二次氧氣在鋼包內(nèi)與煙氣和煤氣二次混合燃燒,火焰均勻而彌散,實現(xiàn)高溫火焰的同時,燃燒區(qū)域更大,火焰分布更廣,溫度均勻性好。

      設(shè)計參數(shù)

      混合煤氣熱值:9621 kJ/m3,壓力5~10 kPa;最大煤氣流量:800 m3/h,3.5 kPa (燒嘴噴口壓力);最大氧氣流量:300 m3/h,0.4 MPa(燒嘴噴口壓力);調(diào)節(jié)比:1∶8;烘烤時間:大修包48 h,小修包20 h;火焰長度:1.5~3.8 m可調(diào);目標(biāo)溫度:800~1100℃;溫度控制:自動;氮氧化物:<100 mg/m3。

      設(shè)備部件

      煤氣-氧氣分級卷吸燃燒器:剛玉莫來石燒嘴保護(hù)磚、INCONEL耐熱金屬噴嘴,可耐受1800℃高溫。

      全集成式流量控制閥組:包含兩路氧氣調(diào)節(jié)回路、混合煤氣調(diào)節(jié)回路、吹掃回路、儀表氣回路,各氣體回路均具有獨立調(diào)壓、穩(wěn)壓及調(diào)節(jié)功能。

      烘烤電氣控制系統(tǒng):集成西門子PLC控制模塊與觸摸屏系統(tǒng),預(yù)設(shè)多種烘烤曲線,全自動烘烤,預(yù)裝遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),可實現(xiàn)遠(yuǎn)程計算機桌面端、手機客戶端實時查看系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)。

      在線測溫裝置:采用新型在線紅外測溫裝置,非傳統(tǒng)的包蓋預(yù)埋熱電偶,測溫更精準(zhǔn),為烘烤終點恒溫控制提供重要溫度數(shù)據(jù),避免高溫下煤氣荒燒造成浪費。

      包蓋卷揚提升裝置:用來控制包蓋抬升與壓下,設(shè)置安全位與工作位限位開關(guān)。

      安全設(shè)計

      氧氣雙切斷閥設(shè)計,確保緊急情況下完全切斷、零泄漏;成熟的燒嘴自控流程,點火、小火、火焰檢測直至主火穩(wěn)定;系統(tǒng)壓力范圍安全連鎖;閥門故障報警,并切斷氣體管路,自動?;?;實時火焰探測安全連鎖,無火焰時自動切斷氣體閥門,停氣保護(hù);氧、燃比例安全連鎖,超限自動切斷,?;鸨Wo(hù);固定式CO探頭,區(qū)域范圍內(nèi)CO泄露報警,并切斷氣體閥門,停火保護(hù)。

      實踐應(yīng)用數(shù)據(jù)

      生產(chǎn)數(shù)據(jù)如表2所示。

      表2 生產(chǎn)數(shù)據(jù)

      終點溫度

      由表2可知:改造后,大修罐烘烤終點內(nèi)襯平均溫度達(dá)到863℃,罐溫增加231℃,比改造前增加36.59%。小修罐,罐溫增加213℃,增幅為36.1%,烘烤效果良好。

      能耗指標(biāo)

      由表2可知:烘烤器改造后,大修包煤氣消耗由改造前的14454 m3降低至7421 m3,煤氣消耗降低了7033 m3,節(jié)約煤氣48.6%。小修包煤氣消耗由改造前的6728 m3降低至3552 m3,煤氣消耗降低了3176 m3,節(jié)約煤氣47.2%,節(jié)能效果顯著。

      升溫速率

      根據(jù)升溫測試數(shù)據(jù),新烘烤器在2.62 h內(nèi)有效升溫440℃,升溫速率167.9℃/h,而原烘烤器3.05 h、升溫285℃,有效升溫速率93.4℃/h,升溫速率提升了79.72%,提升幅度較大,且罐內(nèi)蓄熱量充足。

      鋼水溫降

      對于烘烤后鋼罐盛接鋼水溫降情況進(jìn)行統(tǒng)計:純氧烘烤器鋼罐平均出鋼溫度1610.5℃,至LF爐1588.5℃,溫降22.0℃,平均耗時12.0 min,溫降速率2.0℃/min,較原先烘烤工藝平均溫降速率2.8℃/min,降低了0.8℃/min,即每爐次溫降減少9.6℃,經(jīng)濟(jì)效益明顯。

      經(jīng)濟(jì)效益

      介質(zhì)消耗產(chǎn)生的效益

      2018年馬鋼第一鋼軋總廠鋼產(chǎn)量188萬t,根據(jù)煤氣平均消耗值、混合煤氣平均熱值、氧燃比及介質(zhì)單價,按純氧烘烤器煤氣節(jié)約率48%測算,介質(zhì)消耗產(chǎn)生的綜合年效益約為69萬元。

      鋼水溫降減少的收益

      氬站到LF溫降減少9.6℃,按照噸鋼升溫電能消耗,電能費用按0.5元/kWh計,溫降減少帶來的電耗節(jié)約費用約為450萬元。

      電極消耗節(jié)約

      鋼水升溫造成電極消耗,按照全年188萬t產(chǎn)能、電極45元/kg計算,電極消耗節(jié)約240萬元。

      結(jié)束語

      氧氣助燃技術(shù)在鋼包烘烤上的成功應(yīng)用,實踐了氧氣助燃高效、節(jié)能的特點,使用結(jié)果表明,設(shè)備運行安全穩(wěn)定可靠、煤氣消耗大幅降低、熱效率高、鋼包烘烤終點溫度高、出鋼溫度明顯下降,達(dá)到了預(yù)期設(shè)計效果。由于氧氣同樣是煉鋼生產(chǎn)中重要有價介質(zhì),未來將探索富氧燃燒技術(shù)對鋼包烘烤的價值,不改變烘烤效果的前提下,進(jìn)一步提高節(jié)能率,同時提高裝備的適應(yīng)能力,進(jìn)行裝備的不斷完善和改進(jìn),對節(jié)能降耗發(fā)揮更重要的作用。

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