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    軟土堆載預(yù)壓處理離心模型試驗(yàn)研究

    2019-04-13 05:10:04李從保李從安
    關(guān)鍵詞:排水板離心機(jī)模型試驗(yàn)

    李從保,李從安

    (1.安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司,公路交通節(jié)能環(huán)保技術(shù)交通運(yùn)輸行業(yè)研發(fā)中心 安徽 合肥 230088;2.長江科學(xué)院水利部巖土力學(xué)與工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖北 武漢 430010)

    0 引言

    近年來,我國在東南沿海地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大,但由于沿海地質(zhì)形成的特殊性,多分布著壓縮性高、強(qiáng)度低淤泥或淤泥質(zhì)軟土,在建設(shè)中經(jīng)常遇到軟土。為了滿足道路和場地對強(qiáng)度和變形要求,需要對軟土地基進(jìn)行處理,沿海地區(qū)深厚軟土地基處理多采用塑料排水板加堆載預(yù)壓處理軟弱地基,而排水板處理的深度有限,對于深厚軟土地基中排水板未處理土層后期沉降還有待研究[1-3]。

    土工離心機(jī)試驗(yàn)通過離心力模擬重力,按相似準(zhǔn)則將原型的幾何尺寸按比例縮小,并用相同物理性狀土體制成模型,以研究相似工程性狀。在軟土固結(jié)沉降離心機(jī)試驗(yàn)研究中,將原型縮小N倍制成相關(guān)模型,其模型應(yīng)變?yōu)樵偷?/N倍,模型的固結(jié)時(shí)間為原型的1/N2倍[4]。本文以某沿海吹填造陸工程為背景,根據(jù)現(xiàn)場軟土地基沉降觀測數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)[5-6],開展深厚軟土地基堆載固結(jié)沉降離心模型試驗(yàn)研究[7-8]。通過離心模型試驗(yàn)來預(yù)測未來3~5年,甚至更長時(shí)間內(nèi)經(jīng)預(yù)壓處理后的軟土地基工后總沉降,對地基處理效果進(jìn)行評價(jià),并為下部未處理范圍內(nèi)軟土的長期工后沉降提供設(shè)計(jì)參考。離心模型結(jié)果可以為進(jìn)一步三維數(shù)值分析提供設(shè)計(jì)參數(shù),同時(shí)也為同類工程的設(shè)計(jì)、施工提供參考。

    1 模型設(shè)計(jì)和試驗(yàn)?zāi)M方法

    1.1 原型概況

    該填海造陸工程總用地面積約450萬m2。場地原為近海灘涂和水下淺灘,現(xiàn)經(jīng)圍海、集淤、吹砂成陸,分層吹填砂至1985國家高程+2.0 m,然后打設(shè)塑料排水板,回填開山石至+8.0m~+10.0 m進(jìn)行堆載預(yù)壓地基處理,約半年后滿足卸載條件卸載整平至+4.8 m形成最終陸域。

    工程場地主要分布Ⅲ2層淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土和Ⅳ1粉質(zhì)黏土,均屬于含水率和壓縮性較高的天然軟土,軟土發(fā)育深厚,底標(biāo)高約從-30 m~-60 m不等。地基處理所采用的塑料排水板+堆載的處理方法中塑料排水板未能穿透整個(gè)軟土層(排水板處理深度約-28 m高程),處理層下部存在最深約30 m左右的軟弱土層。由于深厚軟弱下臥層的存在,工后沉降易在樁側(cè)產(chǎn)生下拉荷載作用,降低樁基承載力,給上部構(gòu)筑物帶來安全隱患。因此,本試驗(yàn)對軟土地區(qū)對于堆載預(yù)壓工后沉降進(jìn)行研究。

    1.2 試驗(yàn)設(shè)備

    本次試驗(yàn)是在長江科學(xué)院CKY-200型巖土離心試驗(yàn)機(jī)(見圖1)上進(jìn)行的。模型箱尺寸為1.0 m×0.8 m×0.4 m(長×寬×高)其最大容量為200 g·t,最大離心加速度為200 g,有效半徑為3.7 m。

    圖1 CKY‐200巖土離心機(jī)

    1.3 模擬對象及模型尺寸

    根據(jù)現(xiàn)場勘查結(jié)果,現(xiàn)場土層主要為3類,現(xiàn)場勘查測得土樣參數(shù)如表1所示。設(shè)計(jì)模型試驗(yàn)?zāi)P统叽缛鐖D2所示。模型經(jīng)預(yù)固結(jié)完成后插入塑料排水板,后進(jìn)行40 mm填沙層和60 mm堆石料進(jìn)行堆載預(yù)壓,離心率N=100 g。原型與模型比例為1:100,即將原型尺寸縮小100倍,置于離心機(jī)模型箱中,通過離心機(jī)高速旋轉(zhuǎn)至100倍重力加速度,使模型達(dá)到與原型相同的應(yīng)力場,實(shí)現(xiàn)模型與原型應(yīng)力應(yīng)變相等的目的。

    孔隙水壓力消散是土體固結(jié)過程中的關(guān)鍵問題,因此通過對水壓力消散過程進(jìn)行量綱分析,可以獲得相應(yīng)的固結(jié)問題的相似比。衡量超靜孔隙水壓力消散程度的指標(biāo)是固結(jié)度,而固結(jié)度與固結(jié)時(shí)間因子直接相關(guān)。固結(jié)時(shí)間因子定義為:

    式中,Cv是固結(jié)系數(shù),t是固結(jié)時(shí)間,H為排水路徑長度。Tv是無量綱數(shù),因而模型和原型具有相同的數(shù)值,即

    通常情況下,模型與原型采用相同的土體,即具有相同的固結(jié)系數(shù),因此固結(jié)時(shí)間相似比為1:N2(模型:原型)[9]。這樣,實(shí)際工程中需要一年完成的固結(jié),如果在離心機(jī)中采用100 g的離心加速度,只需要52 min就可以完成。

    表1 原型底層參數(shù)表

    圖2 模型材料及制備(單位:cm)

    1.4 填筑材料的模擬

    為了真實(shí)模擬現(xiàn)場Ⅲ2淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土的性質(zhì),本次試驗(yàn)土樣為促淤圍涂工程現(xiàn)場取樣,模型試驗(yàn)Ⅲ2淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土土性參數(shù)如表2所示。

    1.5 塑料排水板模擬方法

    原型現(xiàn)場采用塑料排水板加速軟土地基固結(jié)排水,故模型試驗(yàn)中采取對應(yīng)措施加速軟土固結(jié)排水。由于模型縮尺后難以找到與排水板尺寸相一致的模擬材料,將塑料排水板按等周長換算為圓截面排水體,根據(jù)公式(1)換算得到排水板當(dāng)量直徑Dp:

    圖3 模型排水體施工圖

    式中:b為塑料排水板寬度,現(xiàn)場試驗(yàn)b=100 mm;δ為排水板厚度,原型為4.5 mm;α為換算系數(shù),取值0.902。換算得到當(dāng)量直徑為60 mm,若按模型率N=100進(jìn)行縮尺模型排水體直徑為0.6 mm?,F(xiàn)場排水板間距為1.3 m,等邊三角形布置,則原型有效排水直徑為1.365 m,根據(jù)離心模型模型排水體與原型排水板井徑比等效原則(λp=λm),λp=22.75,模型試驗(yàn)中為便于施工,選取模型排水板間距為20 mm×20 mm,正方形排列,有效排水直徑de=1.13l=22.6 mm,排水體直徑為為1 mm,模型試驗(yàn)采用兩根透水濾芯捻為一根,模型試驗(yàn)中在側(cè)向土壓力作用下,實(shí)際排水通道可達(dá)到1 mm的理論設(shè)計(jì)值。模型預(yù)固結(jié)完成后,將模型表層放樣為20 mm×20 mm的方格網(wǎng),將細(xì)合金管在長度為300 mm處刻畫標(biāo)記,再采用合金管將透水濾芯緩緩插入粉細(xì)砂層下的淤泥層中,再將合金管緩緩提起。塑料排水板處理的地基長度為260 mm,模型箱寬度為400 mm,共需要約1000根排水體。圖3為模型塑料排水體施工圖。

    1.6 模型監(jiān)測

    模型試驗(yàn)制作過程中Ⅳ-2層和Ⅲ層頂面預(yù)埋沉降監(jiān)測管,采用激光位移傳感器監(jiān)測Ⅳ-2層和Ⅲ層和地表沉降,同時(shí)沿Ⅱ-1層底面,垂直間距100 mm位置放置三個(gè)孔壓傳感器,監(jiān)測固結(jié)過程中孔隙壓力變化。模型監(jiān)測點(diǎn)布置如圖4所示。

    1.7 試驗(yàn)過程

    (1)對原型土樣進(jìn)行晾曬破碎后過5mm篩,②1層土樣含水率為50%,③層土樣含水率為30%,④2層含水率為24%備樣,對Ⅲ、Ⅳ-2倒入模型箱中分層擊實(shí),②1層按設(shè)計(jì)含水率靜置后攪拌均勻倒入模型箱中,預(yù)埋孔壓傳感器。

    表2 模型III2淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土參數(shù)表

    圖4 模型傳感器監(jiān)測布置圖

    (2)將模型吊入離心機(jī)中運(yùn)行約25 min,完成模型的初始固結(jié),停機(jī)吊出模型箱,稱量模型排水質(zhì)量,同時(shí)選取專用套管沿深度對模型進(jìn)行取樣,測量模型不同深度含水,采用微型十字板沿深度測量模型的不排水抗剪強(qiáng)度。

    (3)稱量40 mm厚所需吹填砂質(zhì)量,采用砂雨法均勻散落在淤泥層頂面,按設(shè)計(jì)間距采用細(xì)合金管將裁定好的毛線緩慢插入淤泥層中,淤泥成毛線長度為26 cm,后在吹填砂層添加6 cm厚的堆石料,表面整平;

    (4)將模型箱吊入離心機(jī)中,架設(shè)位移傳感器,傳感器調(diào)試完成后,開機(jī)進(jìn)行模型試驗(yàn)加載,按20 g為一級,逐級加載至100 g,穩(wěn)定運(yùn)行4.35 h,如圖5所示,模擬工后5年地基沉降變形。

    (5)穩(wěn)定運(yùn)行完成后,停機(jī),采用微型十字板測量試驗(yàn)后模型不同深度不排水強(qiáng)度,并進(jìn)行環(huán)刀取樣,測量不同深度淤泥密度及函水率。

    2 成果分析

    2.1 現(xiàn)場實(shí)測結(jié)果分析

    根據(jù)現(xiàn)場實(shí)測沉降觀測曲線如圖6,采用雙曲線法對沉降數(shù)據(jù)進(jìn)行線性回歸分析,雙曲線法是利用實(shí)測沉降數(shù)據(jù)推算滿載穩(wěn)定情況下地基最終沉降量的常用方法。如式(5)所示。

    圖5 離心加速度‐時(shí)間的關(guān)系

    式中,S0為t=0時(shí)刻對應(yīng)初期沉降量,St為任意t時(shí)刻對應(yīng)沉降量,t0為所選取初始沉降對應(yīng)時(shí)間,α和β均為與沉降時(shí)間和沉降量有關(guān)的經(jīng)驗(yàn)系數(shù)。經(jīng)過沉降公式變換與實(shí)測數(shù)據(jù)圓滑處理,以沉降量計(jì)算數(shù)據(jù)曲線圖為基礎(chǔ),繪制(t-t0)(St-S0)與t-t0關(guān)系曲線圖,如圖7、圖8所示。通過離心機(jī)試驗(yàn)得出,超軟土地基土體A3-7和A3-8的堆載預(yù)壓322天沉降量分別為1738 mm和1655 mm,根據(jù)雙曲線擬合后,得到最終沉降量分別為2101 mm和2026 mm,堆載322天地基固結(jié)度分別為82.7%和81.7%

    2.2 離心機(jī)試驗(yàn)結(jié)果分析

    2.2.1 地層沉降

    圖6 地表沉降監(jiān)測圖

    圖7 編號A3‐7線性回歸曲線

    圖8 編號A3‐8線性回歸曲線

    離心模型試驗(yàn)測量得到沉降隨時(shí)間的變化關(guān)系,換算成原型比尺如圖9。試驗(yàn)得到堆載322天,地基沉降量為1728 mm,地基固結(jié)度約為82%,與現(xiàn)場實(shí)測結(jié)果一致。其中④2層、③層和②1層沉降量分別為244 mm、407 mm和1077 mm。堆載5年后工后地表沉降量為320 mm,其中④2層、③層和②1層沉降量分別為30 mm、75 mm和215 mm。

    圖9 離心機(jī)模擬試驗(yàn)豎向位移圖

    2.2.2 孔壓

    試驗(yàn)開始前在Ⅲ層頂面及以上100 mm、200 mm位置布置孔壓傳感器KY-1、KY-2和KY-3,監(jiān)測運(yùn)行過程中孔壓變化如圖10,以開始堆載后一年為工后沉降起點(diǎn),試驗(yàn)得到工后5年內(nèi)孔壓消減 12~20 kPa。

    圖10 離心機(jī)模擬試驗(yàn)孔壓圖

    2.2.3 含水率及強(qiáng)度

    試驗(yàn)將按給定密度與含水率的土樣制備成樣,分層裝入模型箱中,100 g工況下穩(wěn)定運(yùn)行25 min完成預(yù)固結(jié)過程,預(yù)固結(jié)完成后停機(jī),測量土樣分層含水率,采用微型十字板測量土體初始強(qiáng)度,如圖11,初始固結(jié)完成后進(jìn)行模型表面堆載,100 g穩(wěn)定運(yùn)行4.35 h后停機(jī),測定模型含水率、密度及土體強(qiáng)度如圖12所示,從圖中可以看出,打入排水板預(yù)壓排水后,Ⅱ-1層含水率分布隨深度增加逐漸增大,表層含水率降低達(dá)11.6%,而排水板以下未處理部分含水率變化不明顯;Ⅱ-1層土體不排水強(qiáng)度隨深度增加亦逐漸增大,土體強(qiáng)度較未排水前提高2倍以上,排水板處理范圍內(nèi)土體強(qiáng)度提高明顯。試驗(yàn)結(jié)結(jié)束后對Ⅱ-1層進(jìn)行環(huán)刀取樣,測得土體平均干密度為1.28 g/cm3。

    圖11 預(yù)固結(jié)完成模型不排水強(qiáng)度及含水率(單位:cm)

    圖12 試驗(yàn)完成后土體強(qiáng)度、密度含水率分布圖

    3 結(jié)論

    通過離心模型試驗(yàn)研究軟土地基堆載預(yù)壓固結(jié)過程中土體沉降量,并與現(xiàn)場實(shí)測數(shù)據(jù)進(jìn)行對比驗(yàn)證,離心試驗(yàn)結(jié)果與現(xiàn)場實(shí)測數(shù)據(jù)基本一致,試驗(yàn)結(jié)果得到以下結(jié)論:

    (1)堆載預(yù)壓地基最終沉降量約為2080 mm,堆載322天地基固結(jié)度達(dá)82%,工后5年地表沉降量為32 mm,其中④2層、③層和②1層沉降量分別為30 mm、75 mm和215 mm,分布占地基總沉降量的9.3%、23.4%和67.2%。

    (2)塑料排水板+堆載預(yù)壓處理地基可以有效提高地基強(qiáng)度。采用排水板處理后,Ⅱ?qū)油馏w不排水強(qiáng)度隨深度增加逐漸減小,含水率隨深度增加逐漸增大。Ⅱ?qū)颖韺油馏w含水率降低達(dá)11.6%左右,土體不排水強(qiáng)度提高5倍,底層土體強(qiáng)度提高約2倍,排水板以下未處理部分含水率未發(fā)生明顯變化。

    (3)通過離心機(jī)試驗(yàn)分析,該工程采用塑料排水板+堆載預(yù)壓一年后軟土固結(jié)度可達(dá)80%以上,工后沉降較小,滿足后期項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí)堆載預(yù)壓處理工程造價(jià)相對較低,施工難度小,該處理方案在類似項(xiàng)目中值得推廣。

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