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      預(yù)加氫反應(yīng)器壓降增大原因分析及應(yīng)對(duì)措施

      2019-04-10 12:28:46冷文明
      科學(xué)與技術(shù) 2019年7期
      關(guān)鍵詞:石腦油過濾器進(jìn)料

      冷文明

      摘要:本文闡述了遼河石化公司連續(xù)重整裝置預(yù)加氫反應(yīng)器R-1101壓降增大的主要幾點(diǎn)原因及相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施,并針對(duì)性提出預(yù)防或減緩反應(yīng)器壓降增大的幾點(diǎn)建議。

      關(guān)鍵詞:重整裝置;預(yù)處理系統(tǒng);壓降;撇頭;催化劑;反應(yīng)器R-1101

      1 前言

      我公司重整裝置2015年5月裝置檢修后復(fù)產(chǎn)。生產(chǎn)過程中重整裝置預(yù)處理系統(tǒng)R-1101壓降迅速增大,至2015年9月,預(yù)加氫反應(yīng)器R-1101入口壓力最大達(dá)到3.0MPa,出口壓力2.0MPa,反應(yīng)器壓降達(dá)到了裝置運(yùn)行以來(lái)的最高值1.0MPa,較檢修前相比預(yù)處理反應(yīng)器R-1101壓降及預(yù)加氫系統(tǒng)總壓降明顯增大,且繼續(xù)增大的趨勢(shì)。預(yù)加氫壓降增大問題亟待解決。故,9月份,預(yù)加氫反應(yīng)系統(tǒng)采取了停工撇頭處理。

      2 預(yù)處理反應(yīng)系統(tǒng)工藝流程

      3 運(yùn)行過程中出現(xiàn)的主要問題及處理情況:

      3.1主要問題

      預(yù)加氫反應(yīng)器壓降快速增大,以2015年5月裝置復(fù)產(chǎn)生產(chǎn)運(yùn)行情況為例,預(yù)加氫反應(yīng)器壓降情況見圖2。

      由圖2可以看出,2015年5月裝置復(fù)產(chǎn)后預(yù)加氫反應(yīng)器壓降至9月由0.24Mpa增大至0.9Mpa,由于預(yù)加氫系統(tǒng)壓降增大的原因,預(yù)加氫反應(yīng)系統(tǒng)無(wú)法維持正常運(yùn)行,反應(yīng)系統(tǒng)停工對(duì)預(yù)加氫反應(yīng)器進(jìn)行撇頭處理。

      3.2處理情況

      經(jīng)公司及運(yùn)行部領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定,在裝置不停工的前提下,對(duì)預(yù)處理反應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)行停工撇頭處理。2015年9月8日,預(yù)加氫分餾系統(tǒng)不退油的情況下,預(yù)加氫反應(yīng)系統(tǒng)經(jīng)降溫、吹掃等處理后,預(yù)加氫反應(yīng)器R-1101開始撇頭處理。在撇頭過程中預(yù)加氫反應(yīng)器頂部打開后發(fā)現(xiàn),反應(yīng)器頂層有大量焦粉類雜質(zhì)。此次自R-1101頂部卸出催化劑300Kg,同時(shí)為保障裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行裝填新鮮催化劑2400Kg。

      9月8日預(yù)加氫系統(tǒng)停工處理后,反應(yīng)器壓降明顯降低,維持在0.06 MPa左右。見圖3。

      3.3 原因分析

      (1)催化劑破碎造成反應(yīng)器壓降增大

      我裝置預(yù)加氫系統(tǒng)采用中國(guó)石油化工股份有限公司撫順石油化工研究院研發(fā)的催化劑FH-40A。其主要目的是脫除混合石腦油中的硫、氮、砷等,將有機(jī)氮轉(zhuǎn)化為氨。在正常生產(chǎn)中,催化劑不會(huì)破碎。但在異常情況下,例如溫度、壓力驟然升降、原料大量帶水則容易致使催化劑破碎。5月17日,14:39,我裝置預(yù)加氫循環(huán)氫壓縮機(jī)故障,導(dǎo)致壓縮機(jī)出口壓力驟然升高,之后R-1101壓降持續(xù)增大。

      (2)結(jié)焦造成反應(yīng)器壓降增大

      由于二次加工汽油中不安定組分過多,在溫度較高的情況下容易引起預(yù)加氫反應(yīng)器頂部結(jié)焦現(xiàn)象的發(fā)生。

      (3)雜質(zhì)顆粒堆積造成反應(yīng)器壓降增大

      雜質(zhì)顆粒主要有以下幾種來(lái)源:a)檢修后設(shè)備、工藝管線未吹掃干凈的污垢、碎屑、焦粉;b)原料中帶來(lái)的固體顆粒雜質(zhì);c)附著于設(shè)備管線的鐵銹。預(yù)加氫進(jìn)料加熱爐爐膛溫度正??刂圃?50~700℃,原料油經(jīng)加熱爐升溫后進(jìn)入預(yù)加氫反應(yīng)器。在此溫度下致使?fàn)t管內(nèi)有焦炭生成,在系統(tǒng)壓力驟升的情況下,爐管內(nèi)的焦粉被沖擊至反應(yīng)器,引起反應(yīng)器壓降增大。

      (4)混合石腦油攜帶大量油泥等雜質(zhì)導(dǎo)致反應(yīng)器壓降增加

      裝置對(duì)預(yù)加氫進(jìn)料過濾器進(jìn)行了清理。打開過濾器后發(fā)現(xiàn)過濾器底部存有大量油泥等雜質(zhì),而且濾網(wǎng)破損嚴(yán)重。沖洗過濾器,有效的解決了該問題。

      4 總結(jié)

      針對(duì)具體情況,我裝置再生產(chǎn)過程中逐步落實(shí)了以下措施:

      (1)在反應(yīng)器頂部裝填新型高容垢能力的“鳥巢”保護(hù)劑,通過合理級(jí)配裝填不同規(guī)格保護(hù)劑,降低床層壓降速率。

      (2)加強(qiáng)原料管理,加強(qiáng)原料脫水,嚴(yán)禁原料攜帶著游離水進(jìn)入預(yù)加氫反應(yīng)器,造成催化劑脆化破裂粉塵化。

      (3)加強(qiáng)預(yù)加氫系統(tǒng)壓降參數(shù)的監(jiān)控,出現(xiàn)異常及時(shí)查找分析原因。

      (4)預(yù)加氫進(jìn)料過濾器更換為自動(dòng)反沖洗過濾器,及時(shí)反沖洗原料中攜帶的粉塵顆粒雜質(zhì),防止大顆粒雜質(zhì)進(jìn)入后續(xù)生產(chǎn)系統(tǒng),造成預(yù)加氫反應(yīng)器壓降增大。

      (5)操作方面盡量保證預(yù)加氫原料進(jìn)裝置流量平穩(wěn),防止原料大流量波動(dòng),造成對(duì)預(yù)加氫進(jìn)料過濾器的沖擊。

      (6)加強(qiáng)機(jī)組的操作,切機(jī)過程中要盡量減小預(yù)加氫循環(huán)氫壓縮機(jī)出口壓力波動(dòng)。要避免壓縮機(jī)出口壓力驟升驟降對(duì)預(yù)加氫催化劑床層造成沖擊。

      (7)加強(qiáng)外購(gòu)石腦油的管理。外購(gòu)石腦油罐車罐內(nèi)用氮?dú)膺M(jìn)行保護(hù)隔離,油品裝卸過程中,要采取隔離措施,防止油品與空氣接觸,盡可能降低預(yù)加氫原料中溶解氧。

      結(jié)合裝置實(shí)際情況,為保障裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,我裝置對(duì)預(yù)加氫反應(yīng)器壓降增大的情況采取了現(xiàn)場(chǎng)儀表校對(duì)、數(shù)據(jù)比對(duì)分析等措施,查找了原因并制定了切實(shí)可行的處理措施,事后對(duì)事件進(jìn)行了總結(jié),為裝置日后的平穩(wěn)運(yùn)行積累了寶貴的資料及經(jīng)驗(yàn)。

      (作者單位:遼河石化公司公司第四聯(lián)合運(yùn)行部)

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