閆吉曾
(中石化華北油氣分公司石油工程技術(shù)研究院,河南 鄭州 450006)
紅河油田位于鄂爾多斯盆地西緣天環(huán)向斜南段,主力含油層系為三疊系延長組長8、長9油層組,埋深一般在2000~2400m[1~4],從2010年實(shí)施水平井以來,共完鉆水平井458口,平均實(shí)鉆井深3289.79m,平均水平段長927.88m。水平井平均機(jī)械鉆速9.29m/h,平均鉆井周期32.33d,較初期機(jī)械鉆速提高54.83%,鉆井周期縮短47.00%。水平井鉆井提速是伴隨著井身結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化而實(shí)現(xiàn)的,水平井開發(fā)初期采用三級(jí)井身結(jié)構(gòu),之后隨著壓裂工具的逐步配套完善,水平段?215.9mm井眼,采用?152.4mm井眼;為了進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)提速降本,水平井井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化為二級(jí)井身結(jié)構(gòu),下入套管固井完井。通過井身結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了水平井安全、經(jīng)濟(jì)和有效開發(fā)。
紅河油田地層平緩西傾,構(gòu)造南東高、北西低,為辮狀河三角洲沉積體系,自上而下主要發(fā)育第四系、白堊系、侏羅系和三疊系。地層非均質(zhì)性較強(qiáng),具有較大的差異性,其中泥巖以非膨脹性黏土礦物為主,部分井段地層蒙脫石含量較高,表現(xiàn)為易水化膨脹、剝落掉塊、井徑易擴(kuò)大。延安組含有較厚煤層,穩(wěn)定性差,易發(fā)生掉塊卡鉆,對(duì)鉆井液性能要求較高。通過“五敏”試驗(yàn),總體傷害程度較弱[5],存在一定水鎖傷害,傷害率為10.8%~16.2%;儲(chǔ)層孔隙度主要分布在4.4%~14%,平均為10.8%;滲透率主要分布在0.1~0.64mD,平均為0.40mD;平均壓力因數(shù)為0.91;平均地層破裂壓力因數(shù)為1.65;平均地溫梯度為2.65℃/100m。紅河油田屬于常溫、低壓系統(tǒng)。
侏羅系延安組上部是炭質(zhì)泥巖與淺灰色細(xì)砂巖、泥質(zhì)粉砂巖,泥巖地層易水化膨脹、剝落掉塊,井徑易擴(kuò)大。下部發(fā)育煤層,厚度幾米至幾十米不等,煤層存在垂直割理,在外力的作用下易造成開裂掉塊,對(duì)鉆頭等機(jī)械作用力特別敏感,具有彈性模量小、微裂縫發(fā)育、脆性大等特點(diǎn)。在延安組煤層上部是炭質(zhì)泥巖,對(duì)水有很強(qiáng)的敏感性,極不穩(wěn)定,導(dǎo)致煤層沿層理呈片狀剝落掉塊、垮塌。
洛河-宜君組及延長組存在滲漏,部分井區(qū)存在裂縫性漏失。主要為硬質(zhì)中砂巖,砂巖直徑>0.1mm的占80%左右,孔喉直徑主要分布在0.2~735μm的范圍內(nèi),大部分分布在20~40μm和100~130μm,主要為滲透性漏失。從巖心觀察來看,部分井區(qū)發(fā)育裂隙,易產(chǎn)生失返性漏失。
井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化的總體目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)安全鉆井、提速降本以及配合后期壓裂建產(chǎn)。紅河油田井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化經(jīng)歷了一個(gè)不斷認(rèn)識(shí)、探索優(yōu)化的歷程,從三級(jí)井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化到復(fù)合井眼結(jié)構(gòu),再優(yōu)化到二級(jí)井眼結(jié)構(gòu),從裸眼管外多級(jí)封隔器完井到水平段固井完井。每種井身結(jié)構(gòu)基本達(dá)到了優(yōu)化目標(biāo)。
紅河油田屬于低滲致密油藏,平均滲透率僅0.4mD,為了實(shí)現(xiàn)有效開發(fā),一般進(jìn)行儲(chǔ)層壓裂改造。2010年在紅河油田進(jìn)行水平井開發(fā)時(shí),考慮到后期壓裂工具尺寸要求,水平段采用?215.9mm井眼。HH37P1井是該油田第一口水平井,采用三級(jí)井身結(jié)構(gòu):一開?444.5mm鉆頭鉆穿第四系進(jìn)入白堊系30~50m,下入?339.7mm表層套管固井;二開?311.2mm鉆頭鉆進(jìn)至A靶點(diǎn),下入?244.5mm技術(shù)套管固井;三開水平段采用?215.9mm鉆頭鉆進(jìn)至B靶點(diǎn)。該井于2010年11月1日完鉆,完鉆井深2680.00m,水平段長451.00m,平均機(jī)械鉆速5.90m/h。完鉆電測(cè)后下入?139.7mm壓裂管柱分五段壓裂改造,試油初期平均日產(chǎn)油10t,最高日產(chǎn)油達(dá)到33t,較直井產(chǎn)量大幅提高,取得了較好的地質(zhì)效果。
隨著壓裂工具不斷完善,?114.3mm壓裂管柱逐漸配套,為了降低鉆井和壓裂成本,對(duì)井身結(jié)構(gòu)進(jìn)行了第一次優(yōu)化。因一開鉆遇第四系黃土層,鉆井及固井過程中漏失非常嚴(yán)重,為降低鉆進(jìn)過程中大排量循環(huán)造成的摩阻增大,必須增大環(huán)空間隙。因此根據(jù)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和鉆頭及套管配合系列,一開采用?374.7mm鉆頭鉆進(jìn),下入?273.1mm技術(shù)套管;二開采用?241.3mm鉆頭鉆進(jìn),下入?177.8mm技術(shù)套管[6],環(huán)空間隙31.75mm,這樣能降低鉆井過程中的摩阻,有效防止井漏發(fā)生,固井過程中可增大變排量壓力節(jié)點(diǎn)控制的窗口,提高固井質(zhì)量;三開水平段采用?152.4mm井眼,下入?114.3mm壓裂管柱。井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化見表1。
表1 第1次井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化
一開鉆穿第四系黃土層進(jìn)入白堊系羅漢洞組,下入表層套管固井,水泥漿返至地面;二開鉆進(jìn)至A靶點(diǎn)后再鉆進(jìn)30m,可確保中途測(cè)井測(cè)準(zhǔn)A靶點(diǎn)地質(zhì)情況,為水平段軌跡調(diào)整控制提供參考,技術(shù)套管下至A靶點(diǎn),水泥漿返至地面;三開鉆進(jìn)至地質(zhì)要求的B靶點(diǎn),測(cè)井后下入多級(jí)管外封隔器壓裂投產(chǎn)。
優(yōu)化后,共實(shí)施水平井210口,完井壓裂費(fèi)用較優(yōu)化前降低了32.17%,達(dá)到了降低成本的預(yù)期。平均機(jī)械鉆速6.50m/h,比優(yōu)化前有所提高,主要原因是井眼尺寸縮小一級(jí),鉆頭破巖面積減少;平均鉆井周期60.12d,與優(yōu)化前基本持平,主要原因是井下復(fù)雜情況多,時(shí)間利用率偏低,復(fù)雜情況集中在井漏和造斜段延安組煤層失穩(wěn)。因此有必要對(duì)井身結(jié)構(gòu)進(jìn)行再優(yōu)化,以達(dá)到安全鉆井、降低成本的目的。
為了增強(qiáng)造斜段井壁穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)安全鉆井,提高定向斜井段機(jī)械鉆速,縮短二開施工時(shí)間,加快下技術(shù)套管固井進(jìn)度,有必要對(duì)井身結(jié)構(gòu)再次優(yōu)化,為此筆者提出了一種復(fù)合井眼井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
通過對(duì)已完鉆210口水平井進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,上部地層井漏發(fā)生的比例是75.27%,其中有12.71%的井漏是因?yàn)樘岣吲帕繉?dǎo)致環(huán)空摩阻增大引起的。因此,二開直井段仍采用?241.3mm井眼,以降低井漏發(fā)生的概率。定向斜井段采用?222.3mm井眼,下入?177.8mm技術(shù)套管固井。定向斜井段沒有選擇?215.9mm井眼,主要是下入?177.8mm技術(shù)套管,其技術(shù)套管固井屬于窄間隙固井,影響固井質(zhì)量。而在鉆進(jìn)和固井過程中,同等條件下,?222.3mm井眼較?215.9mm井眼環(huán)空摩阻小,可用環(huán)空摩阻計(jì)算公式進(jìn)行定量分析,公式如下:
(1)
式中:Δp為環(huán)空壓耗,Pa;ρ為流體密度,kg/m3;v為流體流速,m/s;f為摩阻系數(shù),1;L為井段長度,m;dh為井徑,m;do為環(huán)空內(nèi)徑,m。
表2 第2次井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化
通常情況下,鉆桿采用?177.8mm尺寸,鉆鋌采用?203.2mm尺寸,在鉆井液性能及其他條件不變的情形下,?222.3mm井眼與?215.9mm井眼相比,鉆桿處環(huán)空壓耗降低6.72%,鉆鋌處環(huán)空壓耗降低33.51%,固井環(huán)空壓耗降低14.38%。井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化結(jié)果見表2。
復(fù)合井眼設(shè)計(jì)首先在紅河12井區(qū)HH12P103水平井進(jìn)行探索試驗(yàn)。該井實(shí)鉆井深3460.00m,水平段長1200.69m,其中定向斜井段段長622.00m,施工時(shí)間僅7d,較平均水平縮短50.17%,機(jī)械鉆速4.54m/h,較平均水平提高27.18%,純鉆時(shí)間138h,時(shí)間利用率高達(dá)82.14%,技術(shù)套管固井聲幅均在15%以內(nèi),固井質(zhì)量良好。
該種井身結(jié)構(gòu)共推廣應(yīng)用205井次,斜井段平均機(jī)械鉆速4.81m/h,平均施工時(shí)間10.18d,鉆井周期縮短至51.27d,達(dá)到了鉆井提速的預(yù)期目的。
但隨著水平井開發(fā)的進(jìn)展,鉆井周期依然偏長,下入技術(shù)套管、固井等特種作業(yè)時(shí)間所占比例偏大,也隨著認(rèn)識(shí)的不斷深入,多級(jí)裸眼封隔器壓裂完井方式不足之處也顯現(xiàn)出來,主要是后期再次壓裂增產(chǎn)作業(yè)非常困難。提速降本的壓力和后期壓裂改造的不足,促使對(duì)井身結(jié)構(gòu)進(jìn)行了第3次優(yōu)化設(shè)計(jì),主要是在安全的前提下實(shí)現(xiàn)快速鉆井,減少特種、輔助作業(yè)時(shí),完井方式優(yōu)化為水平段固井完井[7~13]。因此,將原三級(jí)井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化為二級(jí)井身結(jié)構(gòu),水平段采用套管固井完井。井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化結(jié)果見表3。
表3 第3次井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化
二級(jí)井身結(jié)構(gòu)水平井首先在HH12P142井進(jìn)行探索試驗(yàn),該井實(shí)鉆井深2778.00m,水平段長600.02m,鉆井周期24.66d,機(jī)械鉆速11.25m/h,水平段固井質(zhì)量合格,采用泵送橋塞分段壓裂方式,壓后一個(gè)月日產(chǎn)油14.64t,由于節(jié)約了中途測(cè)井費(fèi)用、套管費(fèi)用及鉆井日費(fèi),鉆井成本降低了19.50%,達(dá)到了鉆井提速、降本和壓裂增產(chǎn)的目的。二級(jí)井身結(jié)構(gòu)后來推廣應(yīng)用65口水平井,提速降本顯著,取得了較好的應(yīng)用效果。
通過對(duì)井身結(jié)構(gòu)的不斷持續(xù)優(yōu)化,紅河油田水平井鉆井提速、降本顯著。第1次井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化,共實(shí)施水平井210口,平均機(jī)械鉆速6.50m/h,平均鉆井周期60.12d。第2次井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化,二開采用復(fù)合井眼設(shè)計(jì),共實(shí)施水平井205口,平均機(jī)械鉆速8.01m/h,平均鉆井周期49.55d。第3次井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化,采用二級(jí)井身結(jié)構(gòu),共實(shí)施水平井65口,平均機(jī)械鉆速9.29m/h,平均鉆井周期32.33d。優(yōu)化前后鉆井指標(biāo)見圖1和圖2。最終機(jī)械鉆速較優(yōu)化前提高了54.83%,鉆井周期縮短了47.00%。
圖1 優(yōu)化后的機(jī)械鉆速對(duì)比 圖2 優(yōu)化后的鉆井周期對(duì)比
1)通過對(duì)井身結(jié)構(gòu)的不斷持續(xù)優(yōu)化,滿足了不同階段的鉆井預(yù)期目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了安全、經(jīng)濟(jì)和快速鉆井,保證了水平井的有效建產(chǎn)。
2)提出的復(fù)合井眼井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),二開直井段采用?241.3mm井眼,定向斜井段采用?222.3mm井眼,既增強(qiáng)了造斜段井壁穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)安全鉆井,同時(shí)提高定向斜井段機(jī)械鉆速,縮短二開施工時(shí)間,又降低了技術(shù)套管固井時(shí)的摩阻,保證了固井質(zhì)量。
3)通過對(duì)井身結(jié)構(gòu)的不斷持續(xù)優(yōu)化,紅河油田水平井鉆井提速、降本顯著。最終機(jī)械鉆速較優(yōu)化前提高了54.83%,鉆井周期縮短了47.00%,實(shí)現(xiàn)了水平井安全鉆井、提速增效降本。