武德峰
(山西新元煤炭有限責(zé)任公司 山西 陽(yáng)泉 045000)
瓦斯抽采是降低煤層瓦斯涌出量、預(yù)防瓦斯積聚的重要技術(shù)手段。抽采期間鉆孔的封孔質(zhì)量關(guān)系著瓦斯抽放效果,若鉆孔不漏氣,可達(dá)到鉆孔抽采效率95%以上。但是由于鉆孔封孔技術(shù)相對(duì)落后,造成鉆孔封孔質(zhì)量差,瓦斯抽放過(guò)程中大量空氣進(jìn)入抽放管路中,降低了鉆孔瓦斯抽放效率,影響著采掘工作面安全穩(wěn)定生產(chǎn)。本文以新元礦3412工作面為例,研究提出在本煤層瓦斯抽采中采用囊袋式封孔技術(shù)及高壓管標(biāo)準(zhǔn)化聯(lián)孔工藝。
山西新元煤炭有限責(zé)任公司位于陽(yáng)泉市壽陽(yáng)縣,礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為5.0Mt/a,井田內(nèi)可采煤層為3#、9#石炭系煤層,礦井相對(duì)瓦斯涌出量為28m3/ t,絕對(duì)瓦斯涌出量為292m3/min,屬煤與瓦斯突出礦井。
3412工作面位于井田3#煤層四采區(qū),工作面設(shè)計(jì)走向長(zhǎng)度為1946m,傾向長(zhǎng)度為240m,煤層平均厚度為2.67m,由于3#煤層煤質(zhì)松軟裂隙不發(fā)育,煤層相對(duì)瓦斯涌出量為17.8m3/t,煤層瓦斯平均壓力為2.66MPa,堅(jiān)固系數(shù)為0.44,煤層透氣系數(shù)為4×10-4MD,衰減系數(shù)為0.6319d-1,煤層破壞類型為Ⅲ類且抽放瓦斯難度大。
3412工作面初采時(shí)對(duì)本煤層布置順層瓦斯抽放鉆孔進(jìn)行瓦斯預(yù)抽,鉆孔交錯(cuò)布置在進(jìn)回風(fēng)順槽內(nèi),鉆孔設(shè)計(jì)長(zhǎng)度為110m,鉆孔間距為10m,采用聚氨酯進(jìn)行封孔。由于鉆孔施工后受工作面回采壓力影響,鉆孔附近裂隙發(fā)育,傳統(tǒng)的封孔技術(shù)不能滿足需要,導(dǎo)致鉆孔封孔后氣密性差,孔口負(fù)壓低。隨著回采壓力加大鉆孔出現(xiàn)蠕變及塌孔現(xiàn)象,鉆孔抽采效果差,單孔抽采濃度在8%~19%之間,本煤層無(wú)法起到預(yù)期抽采效果,威脅著工作面安全高效回采。
為了進(jìn)一步提高瓦斯鉆孔封孔氣密性,保證瓦斯抽放效果,新元礦通過(guò)技術(shù)研究,決定對(duì)工作面瓦斯抽放鉆孔采取囊袋式“兩堵一注”水泥帶壓注漿法進(jìn)行封孔,采取高壓管標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行聯(lián)孔。
囊袋式“兩堵一注”水泥帶壓注漿封孔技術(shù),其原理主要是確定封孔長(zhǎng)度后在鉆孔裂隙發(fā)育區(qū),利用注漿技術(shù)在囊袋注漿區(qū)域進(jìn)行高壓注漿,對(duì)周圍巖體裂隙進(jìn)行封堵,從而達(dá)到提高鉆孔周圍煤體穩(wěn)定性及致密性,保證鉆孔封孔效果的目的。
(1)鉆孔軸向應(yīng)力。3412進(jìn)回風(fēng)順槽掘進(jìn)后在其周圍煤體形成應(yīng)力帶,當(dāng)鉆孔順煤層鉆進(jìn)時(shí)會(huì)沿軸向依次產(chǎn)生卸壓破壞帶、應(yīng)力集中帶和原始應(yīng)力帶。由于卸壓帶附近煤體相對(duì)破碎,且會(huì)產(chǎn)生大量的貫穿裂隙,若鉆孔在卸壓帶內(nèi),在進(jìn)行瓦斯預(yù)抽時(shí)空氣經(jīng)卸壓帶的貫穿裂隙被抽入鉆孔,從而造成封孔漏氣導(dǎo)致瓦斯抽放濃度低,抽放效果差。
(2)鉆孔縱向應(yīng)力。鉆孔施工時(shí)受鉆機(jī)及鉆桿震動(dòng)影響,對(duì)鉆孔附近煤體造成擾動(dòng)破壞,沿鉆孔徑向不同深度形成不同的應(yīng)力區(qū),依次為充分卸壓區(qū)、非充分卸壓區(qū)、卸壓擴(kuò)展區(qū)和原巖應(yīng)力區(qū),而且隨著擾動(dòng)破壞半徑的增加,煤體由鉆孔向深部破壞程度逐漸降低,且煤體裂隙發(fā)育程度也隨之降低。
(3)煤體卸壓區(qū)。鉆孔在施工過(guò)程中受煤體應(yīng)力變化影響,不同深度的煤體產(chǎn)生的鉆屑量不同,所以可通過(guò)對(duì)煤體施工試驗(yàn)鉆孔,根據(jù)不同深度內(nèi)鉆屑量合理判斷煤體卸壓帶、應(yīng)力集中帶和原始應(yīng)力帶的分布區(qū)域,從而確定有效的封孔長(zhǎng)度。
(4)鉆孔封孔長(zhǎng)度。對(duì)3412工作面煤層共施工5個(gè)測(cè)試鉆孔,鉆孔直徑為45mm,在鉆孔施工期間密切觀察鉆進(jìn)壓力變化及記錄鉆孔煤屑量,通過(guò)對(duì)比分析可知,鉆孔鉆進(jìn)至10~16m范圍內(nèi)鉆屑量逐漸增加,當(dāng)鉆進(jìn)至15~16m時(shí)鉆屑量達(dá)到最大值,如圖1所示。由此可以判斷鉆孔在10~16m范圍內(nèi)處于應(yīng)力卸壓區(qū),原始應(yīng)力區(qū)位于鉆孔16m以外區(qū)域,所以最終確定鉆孔封孔深度為18m,封孔長(zhǎng)度為9~18m。
圖1 煤層測(cè)試鉆孔鉆屑量與鉆孔深度變化關(guān)系示意圖
(1)鉆孔施工完后對(duì)鉆孔進(jìn)行擴(kuò)孔,擴(kuò)孔長(zhǎng)度為18m,擴(kuò)孔后直徑為120mm,擴(kuò)孔后及時(shí)安裝直徑為63mm、單管長(zhǎng)度為3.0m的PVC封孔管,共安裝6節(jié),相鄰兩節(jié)封孔管通過(guò)絲扣進(jìn)行連接,如圖2所示。
圖2 囊袋式“兩堵一注”水泥帶壓注漿封孔示意圖
(2)封孔管安裝后分別在鉆孔內(nèi)9.0m及16.5m處安裝PKJW-63型封孔器,確保對(duì)10~16m范圍內(nèi)卸壓區(qū)進(jìn)行有效封堵,形成環(huán)形空間。
(3)封孔器安裝后采用高壓注漿泵向環(huán)形空間注射安泰華封孔材料,注漿壓力不得低于2.0MPa,使得注漿液可以有效擴(kuò)展孔壁內(nèi)煤體裂隙,能夠及時(shí)對(duì)煤體孔隙及凸凹面進(jìn)行充填,同時(shí)在注漿壓力作用下深入煤體微裂隙內(nèi)與煤體顆粒凝固在一起,從而形成膨脹樹枝狀分布,實(shí)現(xiàn)全面封堵,如圖3所示。
圖3 囊袋式“兩堵一注”水泥帶壓注漿封孔效果圖
采用高壓管、不銹鋼快速接頭連接,10個(gè)孔為一組,100m為一個(gè)評(píng)價(jià)單元,每個(gè)鉆孔封孔管通過(guò)帶測(cè)嘴不銹鋼彎頭、球閥與聯(lián)孔管連接,每組鉆孔安裝導(dǎo)流管、放水器,實(shí)現(xiàn)單孔觀測(cè)、分組計(jì)量。聯(lián)孔結(jié)束后,通過(guò)測(cè)嘴,對(duì)單孔負(fù)壓、濃度進(jìn)行測(cè)定,保證單孔負(fù)壓達(dá)13kPa以上,對(duì)不達(dá)標(biāo)的進(jìn)行系統(tǒng)排查、整改。單孔負(fù)壓達(dá)標(biāo)前提下,測(cè)定單孔濃度,濃度不達(dá)30%,鉆孔進(jìn)尺不予結(jié)算。鉆孔施工完成,掛設(shè)單孔牌板,分組計(jì)量掛設(shè)分組計(jì)量牌板,如圖4所示。
圖4 本煤層瓦斯抽采鉆孔高壓管聯(lián)孔示意圖
(1)根據(jù)不同區(qū)域煤層瓦斯賦存、瓦斯抽采規(guī)律,為工作面抽采鉆孔間距合理設(shè)計(jì)提供科學(xué)依據(jù),解決鉆孔優(yōu)化布置問(wèn)題;
(2)采用囊袋式注漿方法、高壓標(biāo)準(zhǔn)化聯(lián)孔工藝及新型瓦斯抽采管路系統(tǒng),不僅對(duì)鉆孔周圍煤體內(nèi)裂隙進(jìn)行充分填充,消除了鉆孔抽放時(shí)出現(xiàn)漏氣通道現(xiàn)象,同時(shí)能使鉆孔得到可靠的支護(hù),提高瓦斯抽采系統(tǒng)氣密性,保證了抽采負(fù)壓,提高了瓦斯抽采效果。
3412工作面煤層瓦斯鉆孔采用囊袋式“兩堵一注”水泥砂漿法進(jìn)行封孔,以及高壓管標(biāo)準(zhǔn)化聯(lián)孔工藝及新型瓦斯抽采管路系統(tǒng),大大提高瓦斯抽采系統(tǒng)氣密性,保證了抽采負(fù)壓,提高了瓦斯抽采效果,通過(guò)對(duì)后期鉆孔瓦斯抽采率檢測(cè)發(fā)現(xiàn),最高單孔濃度達(dá)95%,提高了68%,順槽瓦斯抽采管路濃度提高了59%,抽采純量提高了1.27m3/min,百米噸煤瓦斯含量抽采達(dá)標(biāo)所需用時(shí)減少了53d。
山西新元煤炭有限責(zé)任公司研究提出,對(duì)3412工作面煤層瓦斯抽放鉆孔采取囊袋式“兩堵一注”水泥帶壓注漿封孔技術(shù)以及高壓管標(biāo)準(zhǔn)化聯(lián)孔工藝,實(shí)踐證明瓦斯抽放鉆孔采取新型封孔技術(shù)及聯(lián)孔工藝后,提高了鉆孔封孔效果和煤層瓦斯抽采率,對(duì)于提高煤層瓦斯抽放技術(shù)安全性和工作效率、降低生產(chǎn)成本具有現(xiàn)實(shí)意義和推廣價(jià)值。