張 陸
(西山煤電馬蘭礦 ,山西 古交 030200)
以上覆巖層的破壞程度為例,根據(jù)巖層的變形破壞特征可分為垮落帶、裂隙帶和彎曲下沉帶,其中,垮落帶隨著工作面的推進不斷垮塌,裂隙帶巖層的完整性也遭到破壞,導(dǎo)水裂紋大量生成,因此,在礦井頂板水災(zāi)害防治中,將垮落帶和裂隙帶并稱為導(dǎo)水裂隙帶。眾多學(xué)者開展了廣泛研究[1~5],取得了豐碩成果。在進行水下煤層開采或者具有頂板突水可能性的煤層開采過程中,導(dǎo)水裂隙帶高度的確定對于頂板水害的防治具有重要的意義。
雙端封堵的注水觀測方法在進行導(dǎo)水裂隙帶高度探測時,其工作原理可以概括為通過在頂板巖層中的鉆孔進行分段封堵注水,根據(jù)封堵區(qū)域水量的流失分析不同高度巖層的破壞、松動和裂隙規(guī)律,進而確定整個導(dǎo)水裂隙帶的高度和分布規(guī)律。
首先,在回采工作面或者順槽內(nèi)選擇合適的設(shè)備布置和鉆孔施工的場所,然后利用鉆機在不同方位的頂板巖層鉆探不同角度和深部的鉆孔,將探測裝置安裝和調(diào)試完成后,即可進行頂板導(dǎo)水裂隙帶高度的測定。
圖1 鉆孔多段封堵注水導(dǎo)高觀測系統(tǒng)
圖1 所示為改進的分段封堵注水導(dǎo)高觀測系統(tǒng),主要包括前端探測系統(tǒng)、動力推進系統(tǒng)、水源供給系統(tǒng)和封堵系統(tǒng)4部分。通過封堵系統(tǒng)向鉆孔內(nèi)注入空氣形成多段雙端封堵的探測單元,多個探測單元形成連續(xù)的探測系統(tǒng),然后通過供給系統(tǒng)向探測單元注水,在一定范圍的頂板巖層測試完成后,利用推進系統(tǒng)將探測系統(tǒng)繼續(xù)向前推進,進行更遠范圍頂板巖層導(dǎo)水裂隙帶分布情況的探測。
山西某礦主采為8號煤層,煤層厚度為2.4~4.7m,平均厚度為3.08m,平均傾角為6°,煤層中間加有一層厚度為20cm泥巖夾肝,煤層結(jié)構(gòu)較為簡單,屬于賦存較穩(wěn)定煤層。煤層上有30cm煤質(zhì)泥巖,直接頂板為中粒石英砂巖,屬中硬巖層;直接底板為細、粉砂巖;采用隨采隨垮的全部垮落法頂板管理。圖2為煤層綜合柱狀圖。
圖2 煤層綜合柱狀圖
由于煤層上覆巖層為中砂巖、泥巖、砂質(zhì)泥巖、屬于中等穩(wěn)定巖層。根據(jù)本井田勘探資料和實際開采情況,按頂板為中硬巖層考慮,對工作面開采后的垮落帶和導(dǎo)水裂隙帶最大發(fā)育高度進行預(yù)計。
1)預(yù)計垮落帶最大高度。
式中:H跨為垮落帶最大高度,m;∑m為累計采厚,m。
H跨=±2.2=9.2±2.2,預(yù)計垮落帶最大高度范圍為7.0~11.4m。
2)預(yù)計裂隙帶最大發(fā)育高度。
式中:H裂為裂隙帶最大發(fā)育高度,m;
H裂=±5.6=36.12±5.6,即裂隙帶最大發(fā)育高度預(yù)計為30.52~41.72。
根據(jù)開采現(xiàn)場巷道及工作面的布置情況,決定在回采工作面附近的巷道進行觀測鉆孔的施工布置。另外,根據(jù)計算得到導(dǎo)水裂隙帶最大高度為53.12m。因此,為了保證觀測結(jié)果的準確性,觀測鉆孔在該高度的基礎(chǔ)上還要再延伸7~10m。如圖3為鉆孔布置示意圖,為更準確的探測導(dǎo)水裂隙帶的高度,布置1個采前鉆孔和2個采后鉆孔,其中1#鉆孔為采前鉆孔,即該鉆孔位置的巖層未受到工作面回采的影響,鉆孔指向下區(qū)段,與水平方向成65°傾角;2#、3#為兩個采后鉆孔,指向首采面的采空區(qū),與水平方向分別成45°和60°夾角。施工過程中沒有出現(xiàn)夾鉆、卡鉆及鉆空等現(xiàn)象,說明鉆孔沒有直接進入采空區(qū)。具體如圖3所示,施工過程中沒有出現(xiàn)夾鉆、卡鉆及鉆空等現(xiàn)象,說明鉆孔沒有直接進入采空區(qū)。
圖3 鉆孔施工布置剖面示意圖
采前鉆孔可觀測未受到采動影響的頂板巖層的原始裂隙分布狀態(tài),因此可作為采后鉆孔導(dǎo)水裂隙帶觀測數(shù)據(jù)的對比。
1)采前鉆孔觀測數(shù)據(jù)分析。
圖4 采前鉆孔漏水量變化曲線
圖5采后鉆孔漏水量變化曲線
圖4 可以看出1號、2號兩個鉆孔注水漏失量隨著鉆孔深度的變化情況及變化趨勢相仿。
從1號鉆孔漏水量隨孔深變化情況可以看出,1號鉆孔孔口(1~5m)范圍內(nèi)漏水量突然增加,主要是因為巷道圍巖收到巷道自身掘進及鉆孔施工擾動,巖層破壞,圍巖由于受到應(yīng)力集中影響裂隙發(fā)育,造成此范圍內(nèi)水漏失量較其它范圍內(nèi)大;22~26m和30~39m孔深范圍內(nèi),孔內(nèi)鉆孔同樣漏水嚴重,測量出漏水量最大值達到了4.2L/min和3.8L/min,該段范圍受到巷道掘進及鉆孔施工影響較小,出現(xiàn)漏水量較大的原因是該層巖層是砂巖,原有的節(jié)理及裂隙發(fā)育聯(lián)通;從圖4中可以看出2號鉆孔測量數(shù)據(jù)在40~47m孔深范圍內(nèi),與1號鉆孔測量數(shù)據(jù)相比,漏水了有了小幅度上升,數(shù)據(jù)變化不明顯,檢查數(shù)據(jù)并未出現(xiàn)錯誤,分析原因主要是該段范圍內(nèi)裂隙發(fā)育,在注水壓力作用下,向裂隙中滲透;除去1~5m、22~26m、30~39m、40~47m幾個階段漏水量嚴重以外,采前鉆孔其他范圍內(nèi)漏水量均小于1.5L/min,表明該段范圍內(nèi)巖層結(jié)構(gòu)完整,裂隙發(fā)育程度低。
2)采后鉆孔觀測數(shù)據(jù)分析。
圖5是采后鉆孔注水漏水量變化曲線,從圖中檢測數(shù)據(jù)變化可知,1號鉆孔漏水量數(shù)據(jù)較采前鉆孔漏水量增加明顯,數(shù)據(jù)變化劇烈,異常數(shù)據(jù)點較多。從監(jiān)測數(shù)據(jù)分析可知,采后的1號及2號鉆孔漏水量均在0~22m、33~57m鉆孔深度范圍內(nèi)明顯增加,平滲漏量的平均值約為19L?min-1,較采前1號及2號鉆孔漏水量值大的多,表明該段受到工作面回采影響大,巖層出現(xiàn)大的裂隙,破壞嚴重;在37~45m這個范圍,鉆孔漏水最為嚴重,漏失量處于20~30L/min范圍內(nèi),此段范圍內(nèi)的巖層受采動影響最為嚴重。在59~66m孔深范圍內(nèi),鉆孔漏水量較為穩(wěn)定,且漏水量處于0~4L/min范圍內(nèi),漏水量交底。因此,綜合判定,在工作面回采結(jié)束后,1號鉆孔孔深54m處為實測裂縫帶的上界,按照鉆孔傾角45°計算,從煤層頂界到此處的垂高為41.72m。
采后2號鉆孔漏水量在13~20m范圍漏水量遠超鉆孔其他段內(nèi)的漏水量,因此,可以推測該范圍在冒落帶,以孔深20m為冒落帶最大發(fā)育高度,按照鉆孔傾角75°計算,從煤層頂界到此處的垂高為19.2m。其它段漏水量變化趨勢與采后孔1#基本一致。在46m~58m范圍內(nèi)鉆孔漏水量在6L/min~29L/min范圍內(nèi);58~66m范圍內(nèi)鉆孔漏水量均處于低位,因此可以斷定采后2號鉆孔孔深58m處為實測裂縫帶的上界。
根據(jù)以上開采前后鉆孔漏失量變化分析,可以斷定最大裂隙帶發(fā)育高度為2#采后孔,導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度為55.68m。
通過對回采工作面垮落帶和彎曲下沉帶理論計算得出,最大導(dǎo)水裂隙帶高度為53.12m;現(xiàn)場使用多段雙端堵水器進行測定導(dǎo)水裂隙帶,共布置4個測量鉆孔,總鉆孔布置深度為230m,可以有效的測定回采工作面導(dǎo)水裂隙帶高度。采后1號鉆孔實測出來的導(dǎo)水裂隙帶高度為41.72m、最大采裂比為13.55,采后1號鉆孔實測出來的導(dǎo)水裂隙帶高度為55.68m、最大采裂比為18.08。