朱惠華
摘要:針對2016年以來,國家嚴格執(zhí)行淘汰落后產(chǎn)能、打擊“地條鋼”的產(chǎn)業(yè)政策,國內(nèi)鋼材價格利潤空間較大,通過在高爐中添加廢鋼來增加鐵水的產(chǎn)量,并提供公司的綜合效益。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐;廢鋼比;鐵水
一、目前現(xiàn)狀
永鋼煉鐵廠目前有10座高爐,2018年1-7月煉鐵廠先后有7座高爐(2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#)出現(xiàn)爐況不穩(wěn)現(xiàn)象,導致煉鐵鐵水供應不足,不能滿足煉鋼廠正常生產(chǎn)需求,而市場上鋼材利潤空間較大,因此迫切需要通過增加廢鋼比來提高生產(chǎn)產(chǎn)量。
二、存在的問題
目前公司在生產(chǎn)實踐過程中雖然通過改造廢鋼斗增加斗容、新增優(yōu)質(zhì)廢鋼資源品種、鐵包內(nèi)加輕薄廢鋼,制定煉鋼造渣制度和入爐廢鋼比例結(jié)構(gòu)等方法來提高廢鋼的使用比例,但由于受到廢鋼斗容積的限制,若滿斗裝爐時容易發(fā)生爐口卡料事件,影響轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)節(jié)奏,從而導致公司目前的廢鋼比一直處于18%左右。公司以往在提高廢鋼比后為防止溫降過快,在冶煉過程中加入大量增溫劑,但效果不明顯。
三、采取措施
針對2018年1-7月份多個高爐出現(xiàn)爐況失常現(xiàn)象,導致鐵水出現(xiàn)供應不足現(xiàn)象,提出在煉鋼提高廢鋼比的同時,通過高爐使用廢鋼來增加鐵水產(chǎn)量。
1、鐵包內(nèi)廢鋼加入。在煉鋼三廠聯(lián)達路二鋼風機房側(cè)空地區(qū)域設置鋼筋打包塊堆場,面積約150m2。由廢鋼車間定期配送鋼筋打包塊至堆場,場地常設一臺履帶式抓鋼機,負責堆場廢鋼來料整理和鐵包鋼筋打包塊的裝入,廢鋼裝入點上方設置高清攝像頭,抓鋼機駕駛室設置顯示終端,數(shù)據(jù)互聯(lián)便于操作人員監(jiān)控鐵包內(nèi)情況,便于控制廢鋼裝入量。由于堆場是室外堆場,為防止淋雨帶來影響,將鋼筋打包塊堆點設置防雨棚。
鐵包目前正在使用的有120t和55t兩種規(guī)格,120t鐵包打包塊裝填規(guī)格為0.7*0.7*1.5m,55t鐵包打包塊裝填規(guī)格為0.6*0.6*0.8m
2、鐵包廢鋼烘烤預熱。在煉鐵二廠的8#高爐東西出鐵場設置鐵包烘烤器,鐵包加入鋼筋打包塊后,由鐵水車將鐵包運到鐵包烘烤器位置進行烘烤。烘烤時間約30分鐘,廢鋼烘烤溫度600-800℃,烘烤介質(zhì)首選高爐煤氣。烘烤裝置的包蓋采用升降式,以便鐵水車能夠順利從包蓋下方通過。烘烤器主要技術(shù)參數(shù)如下:
3、鐵溝內(nèi)廢鋼加入。在煉鐵出鐵場平臺增設廢鋼料倉,料倉下方設置振動給料器,振動給料器下方設置輸送皮帶,輸送皮帶頭部給料端設置溜管布置與出鐵溝槽正上方,廢鋼緩存于料倉,通過振動給料器下料至輸送皮帶,輸送皮帶將廢鋼輸送至頭部給料端,通過溜管均勻的加入到鐵水溝中。加入的廢鋼類型為:輕薄的散裝廢鋼料,外形尺寸30-100mm,厚度<3mm。
4、高位料倉廢鋼加入。在煉鋼三廠轉(zhuǎn)爐地下料倉區(qū)域設置單獨的廢鋼倉用于儲存少量廢鋼,汽車運輸廢鋼至地下料倉,然后通過皮帶輸送機將物料送到轉(zhuǎn)爐高架料倉,并使用高跨投料技術(shù)將廢鋼直接加入煉鋼轉(zhuǎn)爐內(nèi),該區(qū)域的廢鋼加入量約為2T。加入的廢鋼類型為:尺寸30-50mm,厚度10-20mm,或棒狀碎鋼,長度30-60mm,直徑15-30mm,嚴禁有尖銳的棱角,以避免劃傷皮帶。
5、轉(zhuǎn)爐熱補償材料選用。在提高廢鋼使用比例后勢必會增加煉鋼轉(zhuǎn)爐內(nèi)廢鋼使用量,從而造成鐵水物理熱和化學熱的減少,對鋼水升溫熱量造成較大影響。為彌補熱量損失,需向煉鋼轉(zhuǎn)爐內(nèi)提供載熱材料。作為煉鋼轉(zhuǎn)爐載熱的理想材料,一是要具有較高的熱利用系數(shù),二是要確保煉鋼轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)效率。根據(jù)現(xiàn)有的研究結(jié)果表明,按照1KG塊煤能夠熔化3.1KG廢鋼計算,雖然焦炭價格比較昂貴,但能比塊煤多熔化0.4KG廢鋼,同時考慮到價格和來源的優(yōu)越性,因此決定選用永鋼原料場篩分的焦丁做為熱補償材料,焦丁的成分見下表:
5.2焦丁入爐操作
5.2.1焦丁入爐工藝:轉(zhuǎn)爐氧槍點著火后,0-2.5min采用低槍位、大流量供氧,以迅速升溫;提高搶位化渣時間控制在2.5-5min,渣化好后按照多批少量的方法加焦丁,并在冶煉7min內(nèi)加完。
5.2.2焦丁入爐補熱效率:按實際加入焦丁的重量計算增加鐵水中的碳含量,根據(jù)碳升溫效率計算補熱效率,按每增加0.01%碳使鋼液升溫1.3℃估算。
5.2.3在鐵水供應緊張且成分波動較大的情況下,另外,受到鐵水成分化驗時間的影響。在正式冶煉前,質(zhì)檢部門可能還未完成鐵水成分的化驗工作,因此,崗位員工在不清楚鐵水成分的情況下,也就不能確定焦丁的使用范圍。針對該異?,F(xiàn)象,公司工藝標準室根據(jù)煉鐵廠提供的原始Si、Mn含量制定焦丁的參考用量,后期在根據(jù)質(zhì)檢部門提供的檢測結(jié)果確定實際使用量,并規(guī)定在吹煉過程中,必須由爐長負責操作。
6.增加激勵機制。為提高相關(guān)事業(yè)部及部門干部員工的工作積極性,由公司生產(chǎn)管理室牽頭,一是制定《廢鋼比專項考核》,明確廢鋼比攻關(guān)標準、計算方式等直接對個人實施獎勵,二是由事業(yè)部負責,根據(jù)公司頒發(fā)的專項考核方案制定適合各單位實際的廢鋼比考核方案,層層分解到條線負責人和崗位員工,從而打破以往吃“大鍋飯”現(xiàn)象,增加了崗位員工的工作積極性。
四、效益評價
1、增加鐵水產(chǎn)量
2018年10月煉鋼產(chǎn)量達692717.576t,廢鋼比已提高至21.4%,按冶煉1噸鋼坯需1.086噸鐵水(鐵水+廢鋼)計算:
增加鐵水產(chǎn)量=692717.576×1.086×(21.4%-18%)=25577.90t
2、增加鋼材產(chǎn)量
(1)增加煉鋼產(chǎn)量=25577.90÷1.086=23552.39t
(2)增加鋼坯按軋制棒材HRB400,成材率和負公差按1.015系數(shù)計算,則增加鋼材產(chǎn)量=23552.39×1.015=23905.67t
3、增加效益
按目前市場HRB400噸材利潤1100元(不含三項費用),每月可實現(xiàn)公司增產(chǎn)效益=23905.67×1100=2629.6萬元。
五、總結(jié)
通過采用多元化廢鋼加入,利用先進的廢鋼烘烤設備及廢鋼裝入裝備,根據(jù)廢鋼類型選擇在鐵水包、高爐鐵水溝、高位料倉等地方加入相應類型廢鋼,截止2018年10月底,公司綜合廢鋼比從原有的18%逐步提高至21.4%,并采用合理的熱補償工藝,減少提高廢鋼比對入爐物料結(jié)構(gòu)及溫度、成分變化的影響,保證轉(zhuǎn)爐順利冶煉高廢鋼比鐵水。
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(作者單位:江蘇永鋼集團有限公司)