唐 華
(江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
江銅貴溪冶煉廠熔煉車間工藝過(guò)程中,產(chǎn)生高濃度的SO2煙氣需要處理,同時(shí)環(huán)集煙氣二氧化硫污染物是國(guó)家在“十二五”期間環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排的重點(diǎn)監(jiān)管指標(biāo)之一,2010年國(guó)家頒布了《GB 25467-2010銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》[1],SO2排放濃度限值為400 mg/Nm3;國(guó)家對(duì)SO2排放濃度要求很高,且有越來(lái)越嚴(yán)之勢(shì)。近年來(lái),隨著國(guó)家政策對(duì)環(huán)保問(wèn)題的日益重視,大氣污染物排放濃度限值還有可能下調(diào),這對(duì)含硫尾氣處理工藝提出了更高的要求。為能適應(yīng)新形勢(shì)下的排放標(biāo)準(zhǔn)貴溪冶煉廠對(duì)環(huán)集脫硫系統(tǒng)進(jìn)行了改造。
貴溪冶煉廠熔煉車間環(huán)集煙氣目前采用活性焦脫硫技術(shù),于2011年建成投產(chǎn),項(xiàng)目改造前對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行了分析,認(rèn)為存在以下問(wèn)題及缺陷:
活性焦脫硫裝置進(jìn)口SO2濃度原設(shè)計(jì)值較低,在生產(chǎn)過(guò)程中一旦出現(xiàn)SO2濃度峰值時(shí),原有裝置出口SO2濃度接近排放限值。
一系統(tǒng)設(shè)計(jì)處理煙氣能力為55萬(wàn)m3/h,實(shí)際檢測(cè)一系統(tǒng)峰值風(fēng)量達(dá)到65萬(wàn)m3/h[2],因?qū)嶋H氣量超設(shè)計(jì)值,環(huán)集煙氣通過(guò)床層反應(yīng)時(shí)間縮短,造成脫硫效率偏低。
一系統(tǒng)環(huán)集風(fēng)機(jī)入口壓頭偏小,閃速爐放銅口及轉(zhuǎn)爐環(huán)集口負(fù)壓偏低,因抽風(fēng)能力不足,易發(fā)生冒煙,造成低空污染。
活性焦脫硫工藝電耗高,且消耗大量活性焦,勞動(dòng)強(qiáng)度大,需要專人維護(hù)裝置的運(yùn)行[3]。
經(jīng)過(guò)對(duì)石膏脫硫、堿法脫硫、有機(jī)胺脫硫三種工藝優(yōu)缺點(diǎn)的比較以及反復(fù)探討,貴冶最終決定熔煉車間一系統(tǒng)環(huán)集煙氣脫硫工藝采用布袋收塵+負(fù)壓再生有機(jī)胺脫硫工藝,替代現(xiàn)有活性焦脫硫工藝,其脫硫效率高,運(yùn)行穩(wěn)定,自動(dòng)化程度高,也能適應(yīng)一系統(tǒng)環(huán)集煙氣量大、濃度波動(dòng)大的特點(diǎn)[4]。
本工藝采用的脫硫液對(duì)SO2氣體具有良好的吸收和解吸能力,循環(huán)吸收法是在常溫下吸收SO2,在加熱條件下高溫將脫硫液中SO2再生出來(lái),從而達(dá)到脫除和回收煙氣中SO2的目的[5]。
SO2的吸收:SO2在水中有一定的溶解度,會(huì)發(fā)生如式(1)、式(2)所示的可逆水合和電離過(guò)程,而將有機(jī)胺液溶解于水中后,水中的氫離子與有機(jī)胺結(jié)合,形成胺鹽,促進(jìn)式(1)、式(2)正向反應(yīng),增大SO2在溶液中溶解量,如反應(yīng)式(3)。式(1)~(3)為可逆反應(yīng),正向?yàn)榉艧岱磻?yīng)。
SO2的解吸:采用蒸汽等方式間接加熱有機(jī)胺富液,可逆轉(zhuǎn)式(1)~(3)[6]的反應(yīng),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)SO2的解吸以及有機(jī)胺富液的再生,回收高濃度的SO2。
有機(jī)胺脫硫工藝流程主要包括煙氣收集、煙氣除塵、煙氣洗滌除酸、煙氣脫硫、有機(jī)胺液再生解析、有機(jī)胺液凈化脫鹽工序,如圖1所示。
通過(guò)環(huán)集風(fēng)機(jī)及配套管道將閃速爐、轉(zhuǎn)爐、陽(yáng)極爐的環(huán)集煙氣收集,在混合管道內(nèi)進(jìn)行脫濕,再經(jīng)過(guò)布袋除塵器對(duì)煙氣進(jìn)行除塵。除塵后的煙氣進(jìn)入脫硫塔洗滌段進(jìn)行除酸以及進(jìn)一步除塵,隨后煙氣進(jìn)入脫硫塔的吸收段,煙氣在吸收段的填料里與逆向的貧硫脫硫液(以下稱貧液)接觸,從而脫除大部分所含的二氧化硫,脫硫后的煙氣進(jìn)一步上升過(guò)程中,經(jīng)過(guò)回收段捕集煙氣夾帶的脫硫液后經(jīng)80米的煙囪排向大氣。
吸收二氧化硫后的富硫脫硫液(以下稱富液)經(jīng)過(guò)離心泵打至再生塔,富液在再生塔的填料里與來(lái)自再沸器的蒸發(fā)氣體逆向接觸,富液在吸熱后解析出二氧化硫,解析出的二氧化硫被輸送至硫酸車間進(jìn)行制酸,解析后的脫硫液再經(jīng)泵打至脫硫塔吸收段。
貧液在打至脫硫塔的過(guò)程中,分支一部分貧液進(jìn)入陰離子與陽(yáng)離子交換柱內(nèi)進(jìn)行離子交換脫除貧液中的SO42-、SO32-、Cl-與 Na+、Fe3+,后在回到系統(tǒng)內(nèi),從而達(dá)到凈化脫硫液的目的。
圖1 熔煉環(huán)集煙氣有機(jī)胺脫硫工藝流程圖
熔煉環(huán)集有機(jī)胺脫硫工藝改造后,于2017年08月投入運(yùn)行至今,尾排SO2濃度、脫硫效率、作業(yè)率等指標(biāo)明顯優(yōu)于活性焦脫硫工藝,處理后的煙氣SO2濃度100mg/m3左右,脫硫效率達(dá)到80%以上,脫硫作業(yè)率>99%。
(1)環(huán)集尾排SO2濃度明顯降低,如圖2所示。
(2)有機(jī)胺環(huán)集脫硫效率明顯優(yōu)于活性焦,如圖3所示。
(3)有機(jī)胺環(huán)集脫硫運(yùn)行穩(wěn)定,作業(yè)率高于活性焦脫硫,如圖4所示。
圖2 活性焦與有機(jī)胺脫硫環(huán)集尾排SO2濃度對(duì)比圖
圖3 活性焦與有機(jī)胺環(huán)集脫硫效率對(duì)比圖
圖4 活性焦與有機(jī)胺環(huán)集脫硫作業(yè)率對(duì)比圖
運(yùn)用有機(jī)胺脫硫工藝是減少污染、回收二氧化硫的一項(xiàng)重要措施,有機(jī)胺脫硫不產(chǎn)生大量的脫硫副產(chǎn)物,避免了環(huán)境的二次污染,工藝投入運(yùn)行后,折算工廠能減少排放二氧化硫約560t/年[2],實(shí)現(xiàn)了熔煉車間一系統(tǒng)環(huán)集排放濃度遠(yuǎn)低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),較好地維護(hù)了公司世界五百?gòu)?qiáng)的良好形象;同時(shí)再生高純度SO2通過(guò)管道返回至硫酸車間制酸,實(shí)現(xiàn)了環(huán)境保護(hù)和企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的和諧關(guān)系。但在運(yùn)行過(guò)程中仍存在一些問(wèn)題,在今后的工作中工廠仍會(huì)持續(xù)改進(jìn),充分發(fā)揮有機(jī)胺脫硫工藝的作用,進(jìn)一步響應(yīng)減排二氧化硫的政策。