楊 平
(中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司,江西南昌 330038)
目前銅冶煉主要分熔煉、吹煉和精煉3 個階段,每個階段的冶煉爐均有獨立的煙氣處理系統(tǒng)。其中,陽極爐為精煉階段的冶金爐,產(chǎn)出的高溫?zé)煔忭毥?jīng)降溫、除塵和脫硫等過程達(dá)標(biāo)后排放。隨著稀氧燃燒技術(shù)在陽極爐工藝中的應(yīng)用,冶煉爐產(chǎn)出的煙氣量大幅減少,最大時近5 000 m3/h(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的數(shù)據(jù),下同),但煙溫依然很高,必須降溫后才能進入后續(xù)工藝設(shè)備。 由于煙氣量很小,已有的余熱鍋爐已不再適用,改用噴霧冷卻器、兌冷風(fēng)加板式換熱器、小型余熱鍋爐等方式來進行降溫。 本文結(jié)合工程實例,對幾種常見替代設(shè)備方案分別進行介紹、分析與總結(jié)。
陽極爐精煉有3 個期,分別是氧化期、還原期、其它期(給料期或倒銅期)。每個期持續(xù)時間不同,單爐周期為18 h。冶煉爐每個期排出的煙氣量、煙氣溫度和成分各有不同,某項目陽極爐出口煙氣條件見表1。 表1 所示數(shù)據(jù)可以看出,陽極爐煙氣量小、煙溫高、含塵量大、氧化期含硫、煙氣總熱量小且波動大。
陽極爐煙氣系統(tǒng)流程如下:陽極爐—爐罩—換熱器—布袋收塵—脫硫—煙囪。 陽極爐煙氣系統(tǒng)流程,受布袋使用條件限制,必須設(shè)置合適的換熱器吸收煙氣中的熱量,降低煙氣溫度,進入布袋的煙溫最好控制在200 ℃以下。在實際生產(chǎn)中,陽極爐出口與煙道入口處設(shè)有1 個爐罩,爐罩與出煙口有間隙,因此會有一定量的冷風(fēng)兌入,兌入冷風(fēng)后的煙氣進入換熱器。 該項目陽極爐煙氣兌入冷風(fēng)后的數(shù)據(jù)見表2 所示。
表1 陽極爐出口煙氣條件
表2 陽極爐煙氣兌入冷風(fēng)后的數(shù)據(jù)
根據(jù)表2 數(shù)據(jù)計算,按還原期煙氣量14 872 m3/h,進口煙溫540 ℃,出口溫度按170 ℃計算,換熱器大約可以回收8 000 MJ/h 的熱量,時間2 h;氧化期煙氣中熱量稍微少于還原期,時長也是2 h,回收熱量約等同與還原期;其余14 h 其它期以煙氣量10 817 m3/h,進口煙溫230 ℃進行校核計算,得到出口煙溫約80 ℃左右,可以回收熱量約2 163 MJ/h。每爐1 個循環(huán)18 h,平均每小時回收熱量3 460 MJ,1 年可回收熱量為3×104GJ。 在整個工藝熱力系統(tǒng)設(shè)計時,可以合理、充分地利用這部分熱能,提高整個冶煉工藝的綜合經(jīng)濟效益。
換熱器設(shè)備是工藝流程中較易出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié),必須確保該設(shè)備長期安全穩(wěn)定運行。 因此,換熱器設(shè)計時必須結(jié)合煙氣特性:1)氧化期煙氣中含有少量的SO2,在一定的條件下,會造成設(shè)備低溫腐蝕危害,影響設(shè)備的使用壽命,因此應(yīng)將能否避免或減少低溫腐蝕作為換熱器設(shè)計的一個關(guān)鍵點。2)煙氣中含塵, 須考慮積灰對設(shè)備換熱效果的不利影響。 因此,設(shè)計換熱設(shè)備結(jié)構(gòu)時,應(yīng)采用不易積灰或結(jié)灰易清除的結(jié)構(gòu), 同時便于采用有效的清灰措施,防止積灰影響設(shè)備換熱效果,甚至堵塞煙氣通道,確保整個系統(tǒng)長期安全穩(wěn)定運行。 3)不同期煙氣量和煙氣溫度會有相應(yīng)的變化,設(shè)計時須考慮這個變化帶來的影響和并采取相應(yīng)的措施,盡量采用自動調(diào)節(jié)的方式,便于生產(chǎn)管理。
在稀氧燃燒技術(shù)之前,冶煉爐排出的高溫?zé)煔饬勘容^大,煙溫也在1 350 ℃左右,所以一般采用的是橫置上下鍋筒連接對流管束、低壓自然循環(huán)形式的余熱鍋爐,產(chǎn)出低壓飽和蒸汽,用于工藝生產(chǎn)。 該方案在當(dāng)時能夠滿足工藝需要,但其設(shè)備龐大,總投資大,隨著稀氧燃燒技術(shù)的應(yīng)用,煙氣量減少到只有之前的三分之一左右,該設(shè)備已經(jīng)不再適用新的工藝條件。 目前,出現(xiàn)的替代設(shè)備方案有水冷換熱器、煙管式余熱鍋爐、中間介質(zhì)換熱器等。
1)水冷換熱器結(jié)構(gòu)。 水冷換熱器采用直通煙道式,外形呈長方形結(jié)構(gòu),整體坐落在鋼架上。 由型鋼和密封鋼板組成殼體,內(nèi)襯耐火混凝土,外部采用硅酸鋁纖維保溫。 整個換熱器順著煙氣方向由3 組受熱面串聯(lián)布置,3 組受熱面采用并聯(lián)形式。 考慮到低溫腐蝕,受熱面蛇形管采用ND 鋼鍋爐管制作。 受熱面懸吊在頂部鋼梁上,進出水集箱分別布置在頂部。3 組換熱面進出水集箱通過連通管連接。 水冷換熱器結(jié)構(gòu)見圖1。
2)方案設(shè)計與應(yīng)用情況。煙氣入口煙溫為540 ℃(氧化期),經(jīng)換熱后出口煙溫170 ℃以下,換熱器進水溫度為30 ℃,出口水溫80 ℃??偣艿郎显O(shè)有總給水調(diào)節(jié)閥,用于調(diào)節(jié)不同工況下供水量。每個支管上設(shè)置流量計和電動調(diào)節(jié)閥, 可以根據(jù)需要調(diào)節(jié)開度大小,控制單組受熱面給水量。每組換熱面出口管道上均設(shè)有熱電偶,并與給水電動調(diào)節(jié)閥進行連鎖,如發(fā)生超溫,給水調(diào)節(jié)閥會自動增加給水量,確保換熱面安全運行。 該設(shè)備可根據(jù)工藝需要采用常壓或低壓運行,熱力系統(tǒng)簡單,可實現(xiàn)自動控制。 3 組受熱面中間設(shè)有旋轉(zhuǎn)吹灰器,利用壓縮空氣吹灰。 吹灰器可根據(jù)需要采用連續(xù)吹灰或間斷吹灰。設(shè)備下部設(shè)有3 個灰斗,收集管束上落灰,并由收塵設(shè)備收集排出。
3)設(shè)備特點及應(yīng)用評析。 該設(shè)備體積小,結(jié)構(gòu)緊湊,外形尺寸僅約5 m×2 m×3 m,安裝、維修方便,只要布置在某層平臺附近的工藝煙道上即可,可以整體安裝,也可以現(xiàn)場組裝。 該方案不僅適合新建系統(tǒng),也可以用于已有系統(tǒng)的改造。 2017 年,該設(shè)備申報了專利(實用新型已授權(quán),換熱裝置和具有其的水冷冶煉爐,專利號CN207395499U)。
圖1 水冷換熱器結(jié)構(gòu)
目前,該方案已在某采用稀氧燃燒技術(shù)的項目中得到使用。 該設(shè)備投運1 年半,存在以下問題:1)壓縮空氣壓頭不足,吹灰器無法正常使用,導(dǎo)致積灰比較厚;2)煙塵中含水較多;3)受熱面特別是彎頭處有腐蝕。針對該設(shè)備存在的低溫腐蝕、清灰效果不理想等問題,建議受熱面改用耐酸腐蝕的不銹鋼鍋爐管制作,清灰設(shè)備改用機械振打清灰裝置或爆破清灰裝置。
1)煙管式換熱器方案。煙管式換熱器方案,如圖2 所示。
圖2 煙管式換熱器方案示意
2)方案設(shè)計與應(yīng)用情況。 某冶煉廠陽極爐煙氣系統(tǒng)上在用的是1 臺低壓煙管式余熱鍋爐,產(chǎn)出低壓飽和蒸汽用于生產(chǎn): 該廠陽極爐氧化期鍋爐入口煙氣量7 500 m3/h, 進口煙溫800 ℃, 出口煙溫300℃,額度壓力1.25 MPa,蒸發(fā)量2.65 t/h。高溫?zé)煔庥蛇M煙口進入前煙箱, 再進入煙管與煙管外的水換熱, 冷卻后的煙氣進入后煙箱再排出進入后部煙道。筒體上設(shè)有壓力表、水位計和安全閥等所有符合鍋爐規(guī)范要求的閥門儀表。 在前后煙箱下部設(shè)有放灰口。鍋爐上無法設(shè)置清灰裝置,因此無法實現(xiàn)在線清灰。
3)設(shè)備特點及應(yīng)用評析。 從以上數(shù)據(jù)可以看出,該設(shè)備只能將煙溫降到300 ℃,不能滿足后續(xù)收塵設(shè)備直接采用布袋收塵的工藝需要, 需在余熱鍋爐出口設(shè)置板式空氣冷卻器,以滿足工藝需要。采用煙管式余熱鍋爐,可以避免低溫腐蝕,但煙管內(nèi)積灰無法在線清除,只能停爐后清灰,一旦煙管堵塞,必將影響生產(chǎn),停爐清灰也不是最佳選擇。如果能實現(xiàn)在線清灰,解決降溫不足的問題,該方案值得推廣。另外,該方案投資和占地面積均稍大于水冷換熱器。安裝、管理須按特種設(shè)備進行。
1)中間介質(zhì)換熱器方案。 中間介質(zhì)換熱器方案見圖3。
圖3 中間介質(zhì)換熱器方案示意
從圖3 可以看出,該設(shè)備采用了中間介質(zhì)換熱方式,即煙氣從左端進入,右端出,與水平布置的蛇形管進行對流換熱。下降管從換熱器引水至蛇形管,熱水經(jīng)回水引出管引入換熱器, 換熱器與受熱面有足夠的高度差,可以實現(xiàn)自然循環(huán),蛇形管內(nèi)介質(zhì)為中間介質(zhì);中間介質(zhì)進入換熱器,再與換熱器管程內(nèi)冷水換熱,熱水進入工藝熱力系統(tǒng)。
2)應(yīng)用情況評析。此方案在某冶煉廠已有實施,只是應(yīng)用不久就出現(xiàn)了問題:由于,該項目實際煙氣量和煙溫遠(yuǎn)大于設(shè)計煙氣條件,造成中間介質(zhì)超溫汽化,導(dǎo)致?lián)Q熱器筒體上的防爆膜頻繁起爆,無法正常使用。 后取消了換熱器,直接供冷卻水,實現(xiàn)降低煙溫,勉強繼續(xù)使用,維持生產(chǎn)工藝需要。 該方案換熱器內(nèi)進行的是水—水換熱,很好地平衡了由于煙氣量和煙溫的波動造成的熱量產(chǎn)出的波動, 從這方面看,該方案有其獨特之處。但該方案也有其致命的缺點,煙氣通道內(nèi)蛇形管布置得太密集,設(shè)備廠家為了在有限的空間內(nèi)增加受熱面,采用了螺旋翅片換熱管。 而該設(shè)備原本設(shè)置了爆破清灰,但無法使用(原因不明),導(dǎo)致積灰難以清除,存在煙氣通道堵塞的風(fēng)險。為了滿足收塵布袋設(shè)備的使用,煙氣溫度降低到200 ℃以下,同樣存在低溫腐蝕問題。
筆者認(rèn)為,該方案如果加以改進,還是值得推廣的,比如:1)蛇形管節(jié)距加大;2)恢復(fù)使用爆破清灰裝置;3)準(zhǔn)確地依據(jù)煙氣條件計算所需換熱面面積,使中間介質(zhì)不至于汽化;4)換熱器防爆膜改成合適壓力的微啟式安全閥等。
綜上所述,以上3 種采用不同形式的換熱器進行余熱回收的工程實例,均存在一些問題,需要進一步改進和完善,或者另尋更好的方案。 例如,為了避免低溫腐蝕,可采用二次兌入冷風(fēng)的方式,即減少陽極爐出口一次兌入的冷風(fēng)量,提高換熱器的入口煙溫,經(jīng)過低壓換熱器換熱后,不能滿足布袋收塵要求,可以再次兌入適量冷風(fēng)。 如此可避免換熱器的低溫腐蝕,也可以控制系統(tǒng)總風(fēng)量。
陽極爐煙氣處理是一個系統(tǒng)工程, 設(shè)備設(shè)計人員應(yīng)充分地掌握工藝需求,與工藝設(shè)計人員加強溝通和配合,綜合考量整個系統(tǒng)設(shè)計的合理性。選擇設(shè)備時,首先要滿足工藝要求,同時考慮合理地應(yīng)用從煙氣中回收的這部分熱能,盡量減少水資源損失,實現(xiàn)節(jié)能減排的目的。