張道長 周雄超 姜福允
(浙江建輝礦建有限公司 哈巴河 836700)
某銅礦位于新疆北部,礦石為硫鋅銅礦,主要采用大直徑深孔嗣后充填采礦法,采場高50~100米,采場爆破方式為“VCR爆破拉槽+全孔側(cè)向崩礦”,爆破后的礦石落在采場底部結(jié)構(gòu)處,利用4m3鏟運(yùn)機(jī)在采場兩側(cè)出礦巷道內(nèi)出礦。生產(chǎn)中,因?yàn)楦鞣N原因造成采場底部礦石嚴(yán)重板結(jié),鏟運(yùn)設(shè)備無法鏟裝,不但損失大量礦石且高殘礦堆影響二步采場采準(zhǔn)工程施工。本例采用在采場兩側(cè)穿脈內(nèi)或者采場出礦口處施工扇形中深孔,鉆孔穿透采場底部結(jié)構(gòu)到達(dá)粘結(jié)礦堆,在鉆孔底部裝藥爆破的方式,有效松動存礦且不破壞采場底部結(jié)構(gòu),大大提高了礦石回收率,取得較好經(jīng)濟(jì)效益,并最大限度保證二步采場的安全施工。
500-600m 中段1301#采場,礦體為塊狀硫化物銅鋅礦床,采場含硫量20%~35%,無水害影響,采場垂直于礦體走向布置,段高100 米,采幅12 米;底部結(jié)構(gòu)位于500m中段,1302#、1104#穿脈分列于1301#采場兩側(cè),并施工出礦巷道至采場中間;上部在550m中段、600m中段分別施工采場中間穿脈和矩形大直徑深孔鑿巖硐室,作為T-150鉆機(jī)的鑿巖中段。
回采時(shí),在500m中段1301#穿脈采用YGZ-90鉆機(jī)施工上向扇形孔,爆破后形成13 米高的V 型塹溝底部結(jié)構(gòu);上部有37 米、45 米兩層下向大直徑深孔連續(xù)回采,爆破后用4m3鏟運(yùn)機(jī)出礦;因?yàn)榈V石含硫量高、鏟運(yùn)機(jī)觸及不到礦石、未及時(shí)松動等原因,造成底部結(jié)構(gòu)內(nèi)粉礦或者小塊度礦石嚴(yán)重板結(jié),礦石與底部塹溝、采場兩幫形成整體,粘結(jié)礦堆長20 米,最高處達(dá)18 米,粘連礦石約6000 噸,鏟運(yùn)設(shè)備無法鏟裝。如不及時(shí)處理回收,結(jié)束采場出礦進(jìn)行充填,會造成大量礦石損失且充填漿不能有效膠結(jié)礦堆,降低生產(chǎn)效益并影響二步采場采準(zhǔn)工程安全施工。
為將粘結(jié)礦堆松動,便于鏟運(yùn)機(jī)鏟裝,最初采用炸藥包貼近礦堆進(jìn)行裸露爆破震礦的方法,但因?yàn)楸颇芰坎患?、作業(yè)范圍小,收效甚微;后期采用機(jī)器人進(jìn)入出礦巷道,在粘結(jié)礦堆上施工直徑為50~60cm 圓孔,用竹竿捆綁炸藥卷置于孔內(nèi)爆破震動的方法進(jìn)行松動,但掏孔難以成型,裝藥孔深度不足,且機(jī)器人作業(yè)范圍只在地面以上2米內(nèi),所震下的礦石很少;震礦之后,出礦巷道頂部的粘結(jié)礦石形成懸頂,存在垮塌風(fēng)險(xiǎn)。
上述方法共投入震礦炸藥300 公斤,雷管150發(fā),僅在出礦巷道底板以上3~4米高度震落礦石400余噸,高處的粘結(jié)礦堆絲毫沒有松動,且后續(xù)敷設(shè)藥包、連接起爆線等環(huán)節(jié)均存在較大的安全風(fēng)險(xiǎn),主要問題仍未解決。
經(jīng)過現(xiàn)場勘察及分析,決定利用爆破漏斗理論,在500m中段1104#穿脈、1302#穿脈和出礦巷道內(nèi)施工扇形中深孔,孔底到達(dá)粘結(jié)礦堆,每排4 個(gè)鉆孔均勻布置在粘結(jié)體高度上,用氣動裝藥器在鉆孔底部小范圍內(nèi)耦合裝藥,非電導(dǎo)爆管雷管起爆,形成孔內(nèi)1.5m~2m 的延長藥包、鉆孔底部和粘結(jié)礦堆內(nèi)部為爆破作用范圍的多個(gè)爆破漏斗,炸藥充分貼近粘結(jié)礦堆,爆破產(chǎn)生的沖擊波在孔底及粘接礦堆產(chǎn)生裂隙,隨后爆炸氣體促使裂隙貫通擴(kuò)大,使粘接礦體脫離采場邊幫及底部,有效松散。
延長藥包爆破漏斗的拋體集中在藥包軸線兩側(cè)藥包長度的范圍內(nèi),漏斗位于藥包周邊的邊幫和粘結(jié)礦堆,形狀為中部平直、兩端銜接近似于半圓的封閉曲線,爆破后的爆破沖擊波和爆炸氣體作用于相對較弱的粘接礦堆,對其產(chǎn)生松動和拋擲。采用75mm 鉆頭施工中深孔,經(jīng)試驗(yàn),裝藥長度2米時(shí),鉆孔周邊3 米~3.5 米范圍內(nèi)粘結(jié)礦堆被有效松動,因此,設(shè)計(jì)鉆孔排距和孔底距為3米。
現(xiàn)場作業(yè)時(shí),在500m 1301#采場兩側(cè)穿脈及出礦巷道內(nèi)架設(shè)YGZ-90鉆機(jī),施工上向傾斜鉆孔,鉆孔傾角40°~75°,鉆孔直徑80mm,排距3 米,孔底距2.5~3米,孔深6.5~16.5 米,鉆孔頂部穿透采場底部結(jié)構(gòu)及邊幫,抵達(dá)粘結(jié)礦堆。施工的震礦鉆孔布置如圖1。
圖1
鉆孔施工完成,經(jīng)驗(yàn)收、清孔后,采用BQF-100型氣動裝藥器裝填粉狀硝銨炸藥,對鉆孔進(jìn)行連續(xù)耦合裝藥,每個(gè)鉆孔僅在孔底2米范圍裝藥,非電毫秒導(dǎo)爆管雷管連接1.2米長導(dǎo)爆索敷設(shè)于藥包中間,導(dǎo)爆管順鉆孔延伸至孔外;采用逐排起爆方式,鉆孔排間延時(shí)25~50ms,臨近出礦口的鉆孔排位采用較低段位,先行起爆,臨近出礦口遠(yuǎn)的鉆孔采用較高段位。
將全部震礦鉆孔分1~2次爆破,爆破后粘結(jié)礦堆被有效松動,大量粘結(jié)礦石落入出礦巷道內(nèi),用柴動4m3鏟運(yùn)機(jī)連續(xù)鏟裝出礦,防止再次粘結(jié)。經(jīng)過努力,成功回收3900 噸粘結(jié)礦石,采場礦石銅品位2.59%,鋅品位1.72%,經(jīng)濟(jì)效益明顯。各出礦巷道均與采空區(qū)貫通,采場內(nèi)剩余殘礦堆高度較小,不影響充填擋墻砌筑,充填漿能順利進(jìn)入各出礦巷道和采場底部,保證二步驟采場采準(zhǔn)工程順利進(jìn)行。回收效果對比如表1。
表1 500-1301#采場震礦投入與效果對比
該方法用簡單的設(shè)備穿鑿中深孔,普通爆破方式成功回收了大量殘礦,具有下列優(yōu)點(diǎn):
(1)安全性好:在巖石穩(wěn)固的穿脈內(nèi)或者出礦巷道內(nèi)施工中深孔,裝填炸藥,作業(yè)條件好;爆破后,采場底部結(jié)構(gòu)和出礦巷道僅在內(nèi)部輕微破壞,鏟運(yùn)人員及設(shè)備安全有保障;
(2)效率高:施工的中深孔到達(dá)粘結(jié)礦堆的不同高度,藥包充分貼近粘結(jié)體,爆破能量充分、均勻作用于礦堆,對粘結(jié)礦石產(chǎn)生整體震動,大量存窿礦石得以回收,更加有效利用礦產(chǎn)資源;
(3)經(jīng)濟(jì)效益好:改變裸露藥包震礦耗費(fèi)高、效果差的現(xiàn)狀,震礦過程所消耗的人工費(fèi)用、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)用較低,取得較大的收益;
(4)便于采場充填及二步采場采準(zhǔn)工程施工,后續(xù)采場銜接順暢。
該方法能有效對粘結(jié)礦堆進(jìn)行整體松動,若在鏟運(yùn)結(jié)束后再利用遙控鏟運(yùn)機(jī)進(jìn)入采空區(qū)鏟裝,將進(jìn)一步降低采場礦石損失率,經(jīng)濟(jì)效益顯著;避免二步驟采場采準(zhǔn)工程在較高殘礦堆下掘進(jìn),降低了風(fēng)險(xiǎn)和支護(hù)費(fèi)用,節(jié)約工期,保證生產(chǎn)順利進(jìn)行,對其他礦山采場粘結(jié)礦石回收具有一定借鑒意義。