陸詩建 高麗娟 趙東亞 朱全民 張金鑫 李欣澤
1中石化節(jié)能環(huán)保工程科技有限公司
2中國石油大學(華東)
近些年來,溫室效應日益顯著,CO2減排已成為當今世界的熱點問題[1-5]。CO2減排主要途徑有提高能效、發(fā)展替代能源和應用碳捕集與封存(CCS)技術(shù)。CCS技術(shù)由于具有減少整體減排成本以及增加溫室氣體減排靈活性的潛力,是目前主要的減排技術(shù)之一[5-6]。在眾多CO2排放源中燃煤電廠的CO2排放量最大,同時還具有更加集中和固定的特點,成為大規(guī)模CCS技術(shù)應用的主要領域[7-8]。
當前,燃煤電廠CO2捕集主要采用化學吸收工藝,有機胺化學吸收工藝由于具有吸收速度快、吸收能力強等優(yōu)點而被廣泛采用,被認為是最有商業(yè)應用價值的煙氣CO2分離技術(shù)[9-10]。但有機胺吸收法存在能耗較高、胺降解損耗大、設備腐蝕嚴重等技術(shù)難題。主要原因在于吸收劑為水溶液,再生過程需克服大量水汽化潛熱,且捕集過程由于高溫和少量氧的存在導致胺氧化降解嚴重。這些副反應造成了胺的大量損耗,同時生成的副產(chǎn)物又加劇了設備的腐蝕,腐蝕產(chǎn)物再進一步促進胺的降解,由此形成惡性循環(huán),影響了生產(chǎn)的正常進行。
為此,本文將重點從吸收劑和低能耗捕集工藝兩個方面進行技術(shù)研究,提出解決方案,并進行現(xiàn)場中試驗證。
燃煤煙氣CO2捕集流程見圖1。實驗采用燃煤煙氣CO2捕集連續(xù)測試模試裝置,氣體處理規(guī)模為300 m3/d(標況,下同),裝置采用不銹鋼框架結(jié)構(gòu),分為燃煤爐部分、水洗預處理部分和捕集部分,包括燃煤鍋爐、引風機、水洗塔、吸收塔、解吸塔、閃蒸塔、加熱器、貧富液換熱器、貧液冷卻器等主體設備(圖2),裝置的工作壓力為0.1~1.6MPa。主要開展捕集溶劑的篩選、工藝參數(shù)的優(yōu)化、能耗分析、節(jié)能工藝開發(fā),以及腐蝕性能測試等相關領域的研究工作。
圖1 燃煤煙氣CO2捕集流程Fig.1 CO2capture process of coal-fired flue gas
圖2 燃煤煙氣CO2捕集連續(xù)測試模試裝置Fig.2 Continuous test equipment for CO2capture of coal-fired flue gas
吸收劑的優(yōu)劣主要從吸收性能和解吸性能兩個方面進行綜合考慮和評價。吸收過程是氣體溶質(zhì)通過物理溶解、化學反應與吸收劑形成不穩(wěn)定化合物的過程;解吸過程則是不穩(wěn)定化合物加熱分解為吸收劑和CO2的過程。通過大量室內(nèi)實驗篩選了新型吸收劑,并進行了性能評價。
1.2.1 吸收性能評價
通過分子結(jié)構(gòu)分析、設計及優(yōu)化,篩選出10種配方溶劑。MEA溶液及各種配方溶劑吸收CO2的飽和吸收量(1 L捕集溶液的飽和吸收CO2的量,L)見表1。由表1可見:1#、5#、7#、9#配方溶劑對CO2的飽和吸收量明顯高于一乙醇胺(MEA)溶液;2#、4#、8#、10#配方溶劑對 CO2的飽和吸收量與MEA溶液接近;3#、6#配方溶劑的CO2飽和吸收量比MEA溶液低。
表1 吸收能力比較Tab.1 Comparison of absorption capacity
各種捕集溶劑對CO2吸收量隨時間變化曲線如圖3所示。從圖3可以看出,反應開始前期(前100 min),1#、2#、4#、5#配方溶劑的吸收量高于MEA溶液; 6#、7#、8#、9#配方溶劑的吸收量比MEA溶液的吸收量略低,3#、10#配方溶劑的吸收量較低。
圖3 捕集溶劑對CO2吸收量隨時間變化曲線Fig.3 Curve of CO2absorption by capturing solvent with time
1.2.2 解吸性能評價
捕集溶劑對CO2的再生情況隨時間的變化以及對再生率的影響如圖4、圖5所示。
從圖4和圖5中可以看出,除7#配方溶劑,其他各種新型配方溶劑中CO2的再生率均高于MEA溶液,其中3#、5#配方溶劑的再生率較MEA溶液提高了80%以上。
綜合吸收性能和解吸性能,5#配方溶劑相比MEA吸收劑吸收能力提高29.1%,再生率提高80%,選定5#配方溶劑為最佳的新型CO2吸收劑。
圖4 捕集溶劑對CO2的再生情況隨時間變化曲線Fig.4 Curve of CO2regeneration by capturing solvent with time
圖5 捕集溶劑對CO2的再生率的影響Fig.5 Regeneration rate of CO2with capturing solvent
1.2.3 腐蝕和降解性能評價
在5#配方溶劑中添加緩蝕劑和抗氧化劑,形成的復合胺稱之為MA吸收劑。分別進行腐蝕速率、降解率的對比研究,結(jié)果見表2、表3以及圖6、圖7。
表2 腐蝕速率比較Tab.2 Comparison of corrosion rates
表3 降解率比較Tab.3 Comparison of degradation rates
綜合對比可以得出,由5#吸收劑復配緩蝕劑、抗氧化劑形成的新型吸收劑MA相比傳統(tǒng)MEA吸收劑腐蝕速率下降98%,降解速率下降92.8%。
圖6 胺與CO2腐蝕速率試驗結(jié)果Fig.6 Experimental results of amine solution and corrosion rate of CO2
圖7 胺與CO2氧化降解性能試驗結(jié)果Fig.7 Experimental results of amine solution and and oxidativedegradation of CO2
針對上述提出的工藝節(jié)能目標,開發(fā)了閃蒸蒸汽余熱回收工藝和熱泵式余熱回收工藝,工藝流程如圖8所示。閃蒸蒸汽余熱回收工藝借鑒了MVR技術(shù),采用蒸汽壓縮機回收解吸塔底貧胺液的閃蒸蒸汽余熱用于富胺液CO2解吸,降低再生能耗。熱泵式余熱回收工藝采用蒸汽型第一類吸收式熱泵,將貧胺液的余熱由熱泵機組蒸發(fā)器回收,富胺液經(jīng)吸收器加熱進入再生塔,熱泵機組發(fā)生器產(chǎn)生冷劑蒸汽進入溶液煮沸器(即熱泵機組冷凝器)釋放熱量,用于提供CO2解吸所需熱量。
由于兩種工藝都是通過回收貧胺液的熱量來降低熱耗,因此兩種工藝同時應用時需進行耦合優(yōu)化,以實現(xiàn)節(jié)能最大化。
以勝利電廠100 t/d的CO2捕集工程為例,采用ASPEN PLUS軟件對雙熱泵工藝聯(lián)合建模(圖9),仿真模擬結(jié)果如表4所示。
表4 雙熱泵耦合仿真系統(tǒng)工藝數(shù)據(jù)Tab.4 Process data of dual coupling simulation system of heat pump
由表4可知,隨著閃蒸壓力降低,閃蒸蒸汽量迅速增大,但閃蒸溫度不斷降低,蒸汽品質(zhì)不斷下降;在閃蒸壓力降低的同時,熱泵系統(tǒng)富液出口溫度不斷降低,熱泵的節(jié)能效果不斷下降。閃蒸壓力若過低,貧液在經(jīng)過換熱器后壓力會進一步降低,可能導致工藝后端貧液泵氣蝕,需要避免。
圖8 雙熱泵耦合低能耗CO2捕集工藝流程Fig.8 Process flow of CO2capture with low energy consumption coupled with dual heat pumps
圖9 雙熱泵耦合工藝ASPEN PLUS工藝建模Fig.9 Process modeling of ASPEN PLUS coupled with dual heat pumps
進行深入的模擬計算分析(表5)可知,隨著閃蒸壓力的降低,蒸汽壓縮機負荷不斷增大,熱泵回收熱量不斷降低,這是不利因素;而冷卻水需求量不斷下降,閃蒸回收熱量不斷增大,這是有利因素。以閃蒸蒸汽回收熱量與熱泵回收熱量之和作為變量,綜合對比分析可知,在閃蒸壓力70 kPa,閃蒸溫度90℃的情況下,閃蒸回收熱量與熱泵回收熱量之和達到最大,為1 740 kW,達到最優(yōu)化。
表5 雙熱泵耦合仿真系統(tǒng)熱能數(shù)據(jù)Tab.5 Heat energy data of coupling simulation system of dual heat pump
從表6可以看出,在閃蒸蒸汽余熱回收工藝與熱泵式余熱回收工藝最佳耦合的情況下,再沸器負荷由常規(guī)工藝的4 541 kW降至2 801 kW,每小時節(jié)能6.246 GJ,節(jié)能比例達到38.3%;冷卻水需求量由常規(guī)工藝的200 t/h降至74 t/h,節(jié)水比例達到63%。
2009年,結(jié)合國家溫室氣體減排及油田CO2驅(qū)油技術(shù)應用需求,依托中國石化“十一五”重大先導試驗“低滲透油藏CO2驅(qū)提高采收率”項目,在進行充分技術(shù)研究基礎上,設計、建設了勝利發(fā)電廠100 t/d的CO2捕集純化工程(圖10)。該工程是將勝利電廠燃煤煙道氣中低濃度(體積分數(shù)為14%)的CO2捕集出來,并進行壓縮、液化后存儲,通過罐車輸送至油區(qū)用于CO2驅(qū)油(圖11),在實現(xiàn)CO2減排的同時有效提高原油采收率,達到社會環(huán)境效益與經(jīng)濟效益共贏。工程設計指標:捕集煙氣流量為20 000 m3/h(CO2含量14%,體積分數(shù)),液態(tài)CO2產(chǎn)量100 t/d,純度為99.5%,捕集率〉80%。工程總投資約3 500萬元,于2010年9月建成,在2011年6月取得試生產(chǎn)許可后正式投入運行。
表6 雙熱泵耦合節(jié)能工藝與常規(guī)工藝對比分析Tab.6 Comparasion and analysis of energy saving process and normal process for coupling simulation system of dual heat pump
圖10 勝利發(fā)電廠100 t/d的CO2捕集純化工程組成Fig.10 Composition diagram of 100 tons/day CO2capture and purification project in Sheng Li Power Plant
圖11 勝利發(fā)電廠100 t/d的CO2捕集純化工程流程Fig.11 Engineering flow chart of 100 t/d CO2capture and purification in Sheng Li Power Plant
在熱泵工藝開發(fā)的基礎上,開發(fā)了熱泵式CO2捕集橇裝裝置,包括4 MW溴化鋰吸收式熱泵裝置(圖12)與60 t/d的MVR熱泵裝置(圖13)。2013年,系統(tǒng)運行3年后進行了工程維護和改造,系統(tǒng)集成對接了自主研制的2套熱泵裝置,并順利開展了中試試驗。
首先對新型吸收劑進行了現(xiàn)場測試和工藝優(yōu)化,在此基礎上進行了雙熱泵試驗,探討最佳節(jié)能參數(shù)。
2.3.1 高效吸收劑測試
(1)吸收劑測試試驗。在循環(huán)量一定的條件下,改變煮沸器蒸汽用量,研究相同循環(huán)量下不同蒸汽量對捕集過程的影響。試驗循環(huán)量為80 m3/h,貧液濃度維持在3.0 mol/L左右,蒸汽量分別為4.8、4.9、5.0和5.2 t/h,工況運行參數(shù)值見表7。
表7 循環(huán)量80 m3/h時不同蒸汽量工況運行參數(shù)Tab.7 Operating parameters under different steam flow conditions with circulation of 80 m3/h
圖12 4 MW溴化鋰吸收式熱泵裝置現(xiàn)場安裝圖Fig.12 Field installation of 4MW lithium bromide absorption heat pump unit
圖13 60 t/d MVR熱泵裝置現(xiàn)場安裝圖Fig.13 Field installation of 60 t/d MVR heat pump device
由表7可知,CO2捕集率達到80%以上的工況下,蒸汽量自4.8 t/h提高到5.0 t/h,吸收能力增大,再生能耗降低;當蒸汽量提高到5.2 t/h時,再生后的貧液酸氣量及吸收能力與5.0 t/h蒸汽工況相當,但再生能耗增大。由此可見,循環(huán)量80 m3/h,蒸汽量5.0 t/h的工況在達到CO2捕集率大于80%指標的前提下,再生能耗最低(為1.395 t)。
(2)模試與中試試驗結(jié)果對比。模試實驗結(jié)果與本次中試試驗的結(jié)果對比見表8。由于模試裝置規(guī)模較小,因此通過與目前煙氣CO2捕集工業(yè)應用最為廣泛的MEA的應用結(jié)果進行對比從而考察新型胺基溶劑的性能。
從表8可以看出,在模試結(jié)果中,當CO2捕集率大于80%時,新型胺基溶劑的再生能耗較MEA降低31.4%;當CO2捕集率大于90%時,新型胺基溶劑的再生能耗較MEA降低31.8%。在中試結(jié)果中,當捕集率大于80%時,新型胺基溶劑的再生能耗為每噸CO2所需蒸汽1.395 t(對應能量為2.9 GJ);對MEA工藝,當捕集率大于80%時,再生能耗為2.0 t。新型胺基溶劑的再生能耗較MEA降低30.3%,說明室內(nèi)實驗結(jié)果與中試結(jié)果吻合。
表8 模試與中試試驗結(jié)果對比Tab.8 The results of model experiment and pilot scale experiment
2.3.2 雙熱泵耦合現(xiàn)場試驗
進行了雙熱泵現(xiàn)場試驗,連續(xù)運行測試60天,其結(jié)果(表9)表明,再生能耗低至1.01 t(考慮電耗后生成每噸CO2的總再生能耗為2.3 GJ)。
表9 雙熱泵現(xiàn)場試驗結(jié)果Tab.9 Results of double heat pump field experiment
如表9中數(shù)據(jù)所示,應用配套吸收式和MVR雙熱泵之后,再沸器的蒸汽消耗量由5.82 t/h下降到3.3 t/h,同時吸收式熱泵每小時需要消耗0.7 t驅(qū)動蒸汽,以及消耗0.018 MW的壓縮機電耗。綜合計算之后,配套吸收式熱泵之后,生成每噸CO2的總再生能耗由2.9 GJ下降到2.3 GJ,降低再生能耗21%;相比MEA工藝工業(yè)測試再生能耗(對應能量為4.2 GJ),降低再生能耗45%。
(1)在室內(nèi)對新型有機胺CO2捕集吸收劑進行了研究與開發(fā),飽和吸收量達到47.4(體積分數(shù)),較MEA溶液提高了29.1%,再生率較MEA提高80%以上;現(xiàn)場中試研究結(jié)果表明,在CO2捕集率≥80%、產(chǎn)品CO2純度≥99.5%的情況下,新型吸收劑再生能耗為每噸CO2消耗蒸汽1.395 t,較MEA工業(yè)測定值降低30.2%。
(2)研發(fā)了“吸收式熱泵+MVR熱泵”雙熱泵耦合低能耗CO2捕集工藝,系統(tǒng)能耗較常規(guī)MEA工藝降低38.32%,節(jié)水率達到63%。在勝利電廠100 t/d的CO2捕集純化工程上進行了中試測試,結(jié)果表明,集成雙熱泵裝置后系統(tǒng)再生能耗降至1.01 t(考慮電耗后生成每噸CO2的總再生能耗2.3 GJ),相比此套體系未應用前降低了21%,相比MEA工業(yè)測定值降低45%。
(3)依托本文研究基礎,未來可從系統(tǒng)換熱網(wǎng)絡研究、新型高效反應器研發(fā)、與電廠系統(tǒng)的耦合優(yōu)化等多個方面開展進一步研究,以期降低捕集能耗及成本,提高資源化利用的經(jīng)濟效益。