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      燈泡貫流式水輪發(fā)電機組常見故障分析及處理

      2019-03-19 13:02:57付雪輝
      廣西電業(yè) 2019年3期
      關(guān)鍵詞:碳刷滑環(huán)軸瓦

      付雪輝

      (國家電投集團廣西長洲水電開發(fā)有限公司,廣西 梧州 543002)

      國家電投集團廣西長洲水電站位于廣西梧州市上游12km的潯江干流上,電站橫跨三江兩島。從右到左的建筑物是內(nèi)江廠房開關(guān)站、內(nèi)江發(fā)電廠房(6臺機)、內(nèi)江泄水閘(12孔)、長洲島、中江泄水閘(15孔)、泗化洲島、外江廠房開關(guān)站、魚道、外江發(fā)電廠房(9臺機)、外江泄水閘(16孔)、1號船閘、沖沙閘、2號船閘、外江右岸土壩。壩頂高程34.6m、壩長3521m,庫區(qū)上游多年平均流量6120m3/s,電站安裝15臺單機容量42MW的燈泡貫流式水輪發(fā)電機組,總裝機容量為630MW,年設(shè)計發(fā)電量30億kWh,是一座以發(fā)電為主,兼顧航運、灌溉等綜合效益的大型水利樞紐。

      長洲水電站自投產(chǎn)以來,基本保證了設(shè)備的安全穩(wěn)定運行,但期間也出現(xiàn)過設(shè)備異常現(xiàn)象,經(jīng)過分析處理,消除了設(shè)備的安全隱患。本文就近年來運行過程中設(shè)備出現(xiàn)的問題,簡述所采取的處理方法及防范措施。

      1 機組運行過程常見故障分析及處理

      1.1 機組出口電纜溫度偏高

      1.1.1 原因分析

      燈泡貫流式機組由于空間結(jié)構(gòu)比較狹窄,發(fā)電機出口到出口斷路器之間采用電纜連接,長洲發(fā)電機定子出線每相采用4根交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜連接,電纜從定子出線端沿電纜橋架呈品字形均勻排布。發(fā)電機在運行中,電纜通過一定負載電流時產(chǎn)生發(fā)熱的現(xiàn)象。由于絕緣性能不好,造成絕緣電阻較小、電纜過載、電纜通風散熱效果不理想,影響了電纜的正常散熱,有可能造成機組出線電纜過熱。

      1.1.2 處理措施

      1.1.2.1 出線電纜橋架增加散熱風機

      在機組定子出線電纜橋架層下游側(cè)增加通風機,原8.75m電纜橋架層每臺機組下游側(cè)均安裝一臺通風機。為增加通風能力,在每臺機組下游側(cè)再各增加一臺通風機,并將其控制回路接入原風機控制柜,分為I組風機、II組風機,運行人員可根據(jù)環(huán)境溫度變化,選擇一組投入或者I、II組同時投入,保證環(huán)境溫度在正常范圍,從而保證電纜的正常散熱。另外,在電纜溫度偏高的幾個點,比如電纜的轉(zhuǎn)角處增加臨時通風機,降低電纜溫度。

      1.1.2.2 增加出線電纜,減少單根電纜的載流

      將發(fā)電機出線電纜每相由4根電纜增加為5根電纜進行分流,從而降低電纜的發(fā)熱量及溫度。

      1.1.2.3 采用分散固定,提高單根電纜散熱面積

      對DTS-2000分布式光纖測溫系統(tǒng)顯示的幾個局部溫度偏高的電纜進行分散排列布置,制作一個固定夾具,將機組定子出線電纜進行分開布置,每根電纜之間留有一定的縫隙,提高通風能力,從而使每根電纜散熱面積增大,有效的降低了電纜運行溫度。

      1.1.3 加強運行監(jiān)視

      安裝光纖感溫報警探測系統(tǒng),實現(xiàn)對機組出線電纜溫度實時監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)電纜溫度偏高部位,及時調(diào)整通風風機運行方式,確保機組出口電纜溫度正常。

      1.2 機組勵磁碳刷卡簧斷裂

      1.2.1 原因分析

      機組運行過程中,勵磁碳刷卡簧斷裂是比較常見的故障,常見原因有:

      1.2.1.1 長期多種原因引起個別碳刷彈簧壓力發(fā)生變化,接觸電阻發(fā)生增大,產(chǎn)生過熱,引起材料性能發(fā)生變化,從而引起卡簧斷裂;

      1.2.1.2 勵磁滑環(huán)表面不光滑,存在凹槽,使得碳刷在運行中受阻,刷握產(chǎn)生振動引起材料疲勞,從而引起卡簧斷裂;

      1.2.1.3 由于碳刷本身質(zhì)量問題,在運行過程中其磨損程度不一樣,碳刷卡簧壓力也不一樣,從而使得電流分配也存在一定的差異,碳刷電流分配的不平衡,使得部分碳刷溫度高,加速碳刷磨損速度,造成碳刷跳動,從而引起卡簧斷裂;

      1.2.1.4 正極滑環(huán)、負極滑環(huán)兩側(cè)涂封固定材料老化松動,負極滑環(huán)傾斜明顯,與假軸的同心軸發(fā)生偏移,導致碳刷卡簧在運行過程中承受交變軸向力,是勵磁卡簧頻繁斷裂的主要原因。

      1.2.2 處理措施

      加強巡視檢查,及時更換磨損較多的碳刷,確保各碳刷接觸壓力均勻,各碳刷電流分配均勻。

      針對正極滑環(huán)、負極滑環(huán)不同心引起的交變軸向力,主要采取了以下處理方式。

      1.2.2.1 勵磁正負極滑環(huán)位置調(diào)整。檢查機組勵磁正負極滑環(huán)的位置是否符合要求,如出現(xiàn)傾斜現(xiàn)象及時調(diào)整勵磁滑環(huán)上環(huán)、下環(huán)位置,可使用千斤頂調(diào)整,使之符合設(shè)計要求;

      1.2.2.2 勵磁滑環(huán)定位。在勵磁滑環(huán)上環(huán)、下環(huán)位置外側(cè)集電環(huán)軸上按90度分布距上環(huán)、下環(huán)外側(cè)10mm位置鉆4個孔并進行攻絲。

      1.2.2.3 防止正負極勵磁滑環(huán)松動。加工絕緣墊塊及絕緣螺栓各8套;用加工絕緣墊塊及絕緣螺栓固定勵磁滑環(huán)上環(huán)、下環(huán)位置,絕緣件涂刷環(huán)氧膠,對正負極勵磁滑環(huán)進行限位,防止運行中滑環(huán)變位傾斜。

      另外,從機組二次空氣冷卻系統(tǒng)中引入一路冷風,對勵磁滑環(huán)室進行冷卻,結(jié)合碳粉吸收裝置,確保機組滑環(huán)碳刷運行環(huán)境良好。

      1.3 機組推力瓦瓦面脫落

      1.3.1 原因分析

      根據(jù)現(xiàn)場情況,初步分析空心鏡板是導致推力瓦面脫落的主要原因。機組運行過程中推力瓦面受到疲勞振動,導致瓦面出現(xiàn)裂紋,在油膜壓力及溫度的作用下發(fā)生整塊脫離現(xiàn)象。長洲哈電-東芝機組正向推力較大663t,轉(zhuǎn)速較低75r/min,即使采用了68號潤滑油,油膜厚度也僅為0.03mm。而現(xiàn)場機組又采用的是空心鏡板,在正向推力負荷穩(wěn)定的情況下,由于空心鏡板環(huán)向軸向剛度的不均勻會產(chǎn)生環(huán)向波浪度,鏡板旋轉(zhuǎn)時各塊推力瓦油膜厚度就會時大時小,發(fā)生瓦面受力波動,導致鎢金層疲勞剝落。

      1.3.2 處理措施

      為了徹底解決哈電-東芝機組瓦面脫落問題,將機組的鏡板由焊接空心鏡板改造為整鍛實心鏡板,同時為減小正向推力瓦變形,正向推力瓦厚度由 125mm 增加到 175mm,鏡板厚度相對變薄,這樣徑向軸承潤滑參數(shù)更加優(yōu)良。

      1.3.3 運行防范措施

      為確保哈電-東芝機組運行正常,運行人員也采用多種手段加強監(jiān)視分析,監(jiān)視機組運行狀態(tài),避免在振動區(qū)運行;加強對機組軸承潤滑油系統(tǒng)監(jiān)視,確保機組軸承潤滑油溫度在正常范圍之內(nèi),為機組軸承系統(tǒng)安全運行提供保證。同時加強對軸瓦狀態(tài)的檢查,定期利用內(nèi)窺鏡進行鏡板及推力瓦運行情況的檢查。

      1.4 機組槳葉操作油管脫落

      1.4.1 原因分析

      機組槳葉操作油管的內(nèi)管采用的是右旋螺紋,也就是常規(guī)螺紋,在運行中受到的將是使螺紋松脫的作用力,且未設(shè)計安裝銷釘。另外內(nèi)管螺紋連接處的點焊止動措施不到位,點焊過少,運行中造成焊點脫落,止動功能消失,從而造成槳葉操作油管段脫落,從而引發(fā)一系列的故障。

      1.4.2 處理及運行防范措施

      槳葉操作油管內(nèi)管采用左旋螺紋,以使內(nèi)管下游端螺母絲扣運行中受到的作用力是使絲扣越來越緊,并安裝銷釘止動,防止運行中內(nèi)管松脫[1]。

      加強監(jiān)視,定期巡檢并根據(jù)標定的槳葉開度及接力器行程進行核對,做好記錄及數(shù)據(jù)對比分析,及時發(fā)現(xiàn)槳葉操作系統(tǒng)存在的異常。

      1.5 機組軸頭輕微漏水處理措施

      燈泡貫流式機組導葉軸套漏水現(xiàn)象十分普遍,長洲機組投產(chǎn)后同樣存在導葉軸套漏水問題,在處理過程中也采用了多種方式,包括更換導葉軸承密封、密封唇口加O型密封等,均不能做到滴水不漏,只能減少漏水量。為確保機組廊道層的優(yōu)良環(huán)境,采用接水盒方式,每個導葉軸套上安裝一個接水盒,接水盒與軸套同步運行,再將接水盒的水匯集排至集水井,從而徹底解決了導葉軸承輕微漏水帶來的影響。

      1.6 機組調(diào)速系統(tǒng)壓油泵頻繁啟動原因分析及處理

      1.6.1 壓油泵啟動定置漂移,啟泵與停泵的定置間隔小,造成壓油泵頻繁啟動。

      通過調(diào)整壓油泵的啟動定置,確保停泵壓力與啟泵壓力有一定的大小,從而保證一定時間的用油量。

      1.6.2 調(diào)速器導葉(槳葉)主配抽動,用油量過大,造成壓油泵頻繁啟動。

      調(diào)速器主配抽動分為電氣原因與機械原因,可以通過將導葉(槳葉)切至手動控制,如抽動現(xiàn)象消失,則可判斷為電氣抽動,否則為機械抽動。電氣抽動一般需要查找綜合模塊(控制模塊),機械方面一般為主配中位偏移,可以通過停機后調(diào)整主配中位等方法調(diào)整。

      1.6.3 受油器浮動瓦間隙過大,開關(guān)腔與輪轂供油腔竄油過大,造成壓油泵頻繁啟動。

      可以通過觀察輪轂高位油箱有無返油現(xiàn)象,判斷有無壓力油返到輪轂供油管回路,不過要處理竄油問題必須待機組檢修時方可解決。

      1.6.4 導葉(槳葉)接力器開關(guān)腔缸體竄油量較大,造成用油量大,壓油泵頻繁啟動。

      1.6.5 輪轂內(nèi)槳葉開關(guān)腔供油管路竄油,一是造成運行中槳葉頻繁調(diào)節(jié),槳葉抽動;二是造成用油量過大,壓油泵頻繁啟動。

      1.6.6 壓油泵出口止回閥關(guān)閉不嚴、壓力油罐排油閥關(guān)閉不嚴、調(diào)速器供油管路存在滲漏等原因,造成部分壓力油回到調(diào)速器回油箱,壓力油罐壓力下降過快,引起壓油泵頻繁啟動。

      2 機組運行過程中異常判斷分析

      2.1 機組軸瓦溫度異常升高判斷及處理

      機組運行過程中,如機組軸瓦溫度較正常運行時出線異常上升現(xiàn)象,但溫度又未達到機組瓦溫過高事故停機值,要求運行人員正確判斷溫度升高的原因,及時采取以下措施:

      2.1.1 首先啟動高頂泵,給軸瓦間注入高壓油。無論何種原因引起軸瓦溫度異常上升,注入高壓油都是有利于設(shè)備安全的:一是防止?jié)櫥椭袛嘁鸬妮S瓦溫度異常;二是可以緩解機組工況差等原因?qū)S瓦的影響。

      2.1.2 檢查機組軸承冷卻系統(tǒng)。檢查軸承冷卻系統(tǒng)是否正常,是否由于冷卻水壓不足造成冷卻效果差,從而導致軸瓦溫度上升。

      2.1.3 檢查機組軸承潤滑油系統(tǒng),防止管路出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。

      2.1.4 調(diào)整機組工況,避免機組處于振動區(qū)域運行。

      如果檢查未發(fā)現(xiàn)異常,同時其他措施未緩解軸瓦溫度上升,應及時申請停機,避免引發(fā)設(shè)備損壞事故。

      2.2 槳葉主配抽動異常判斷及處理

      燈泡貫流式機組在運行過程中,常見槳葉主配異常抽動,影響設(shè)備安全運行,運行人員分析及處理過程主要有:

      2.2.1 通過分析壓油泵啟停間隔時間,初步判斷機組調(diào)速器系統(tǒng)出現(xiàn)異常,造成用油量增加;

      2.2.2 首先要判斷是電氣方面還是機械方面原因引起的主配抽動現(xiàn)象,可以將主配切手動控制,切除電氣控制部分,如果主配恢復正常,則為電氣方面引起的抽動,否則為機械方面的原因,根據(jù)實際故障情況通知專業(yè)維護人員處理;

      2.2.3 在未處理之前,如果為電氣方面原因,可以將槳葉切“手動”位置,暫時維持設(shè)備運行,如果為機械方面原因,抽動已影響設(shè)備安全運行,應申請停機處理。

      2.3 軸承潤滑油冷卻器內(nèi)部滲油異常判斷及處理

      軸承潤滑油冷卻器主要是對機組潤滑油進行冷卻,一般采用殼式油冷卻器或板式油冷卻器。殼式油冷卻器內(nèi)部細銅管通油外部通水進行冷熱交換,長時間運行后容易出現(xiàn)內(nèi)部銅管破裂,造成少油或油混水,運行應加強對其的分析跟蹤。

      2.3.1 每值進行設(shè)備運行分析,分析機組軸承高位油箱、低位油箱油位變化曲線,如果發(fā)現(xiàn)油位呈現(xiàn)下降趨勢,應對軸承潤滑油回路進行檢查,看有無明顯滲漏點,同時打開機組軸承潤滑油冷卻器冷卻水的壓力表排氣閥,看排出的水是否含油,如果含油則可判斷油冷器內(nèi)部滲油;

      2.3.2 倒換油冷器運行,倒換后做好油位分析跟蹤,確保已切除故障設(shè)備。

      3 結(jié)語

      上述針對燈泡貫流機組常出現(xiàn)的問題進行原因分析,闡述處理過程,對運行人員在處理常見異常方面的經(jīng)驗進行總結(jié),目的是提高運維人員的技能水平,給同類型機組的檢修、運行有所借鑒,確保設(shè)備的安全穩(wěn)定運行。

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