王雪超,秦斌
(新疆八一鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)
除塵灰是鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品,對除塵灰的回收利用一直是鋼鐵企業(yè)治理環(huán)境污染和資源再利用的主要措施。對各類除塵灰的綜合回收利用,不僅能減輕環(huán)境壓力,還可增加資源的供應量,使得大部分的除塵灰變“廢”為寶,很大程度上能夠降低企業(yè)生產(chǎn)成本,實現(xiàn)節(jié)能降耗、減污增效。
目前八鋼公司有三座2500m3高爐、一座歐冶爐和兩臺265m2、一臺430m2燒結機在線生產(chǎn),每年產(chǎn)出鐵水600萬t,八鋼每年產(chǎn)生的可利用各類除塵灰36萬余噸。結合燒結工藝的特性以及國內(nèi)外消化處理除塵灰的經(jīng)驗,在確保燒結礦堿度穩(wěn)定的條件下通過試驗研究,探索燒結配加除塵灰的最佳配加比例,在降低燒結返礦率及成本的同時降低廢舊除塵灰對環(huán)境的污染。通過對各類除塵灰進行綜合回收利用,不僅解決了除塵灰消化困難等問題,也實現(xiàn)了一定的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。
鋼鐵冶煉過程中各種窯爐排出的工藝廢氣中含有大量的固體微粒,經(jīng)除塵系統(tǒng)處理收集后形成的灰,因其中含鐵較高,稱之為含鐵粉塵,其產(chǎn)生量約為生鐵產(chǎn)量的2.5%。同時因除塵處理方法不同,其產(chǎn)出形態(tài)也不同。
濕法除塵收集物即污泥,呈現(xiàn)半固態(tài),含水較高,脫水困難,一般采用晾曬等方法。干法除塵收集物稱作除塵灰,呈固態(tài)狀。常見的有燒結粉塵、高爐粉塵、轉爐粉塵、電爐粉塵等。
各類除塵灰一般都具有以下特性:(1)粒度小,直徑多在0.07mm,在除塵系統(tǒng)中會發(fā)生惡性循環(huán)。(2)價值高,質量、品質均與成品礦相近,同時有較多的其它有價資源。
除塵灰在燒結過程中循環(huán)利用需解決的問題:
(1)除塵灰種類繁多、量多、成分偏差大,嚴重影響燒結精準配料,導致燒結礦指標不穩(wěn)定。
(2)除塵灰的燒結性能差。國內(nèi)外研究資料表明,過多配加除塵灰,會降低燒結設備的生產(chǎn)能力。
(3) 部分除塵灰中含有 K、Na、Zn、Cd、Pb 等元素,極易在高爐冶煉過程中富集,影響生產(chǎn)穩(wěn)定順行,誘發(fā)二次生產(chǎn)事故。
(4)除塵灰在裝卸、運輸中極易揚塵,除塵灰外排污染環(huán)境。
隨著關于廢棄物綜合利用技術的發(fā)展,除塵灰的資源化綜合回收利用也備受關注,除塵灰既能用于制造活性炭,還原鐵粉、鐵氧體,也可通過混合造塊作為煉鋼原料加以利用。
鋼鐵企業(yè)對除塵灰的利用主要途徑:
(1)作為燒結混勻原料綜合回收利用。根據(jù)除塵灰不同種類的特點,應用于燒結配料、料場混勻,多措并舉,綜合使用。在進一步降低處理難度的同時,資源綜合利用最大化,進而達到降低成本的目的。
(2)集中參與燒結生產(chǎn)循環(huán)再利用,以分類處理、配料優(yōu)化、配比優(yōu)化等方式達到一定的處理效果。但此技術水平未能根本消化處理,部分有害元素通過燒結、高爐冶煉、富集轉而影響到后道工序及設備穩(wěn)定。
(3)國內(nèi)外多種綜合利用方法表明,環(huán)境類除塵灰可以作為部分原料參與燒結生產(chǎn),但布袋類除塵灰不能在燒結生產(chǎn)過程中循環(huán)利用。
2015年,八鋼鐵前系統(tǒng)原料分廠中控室前建設3×150m3的灰倉,儲灰量150t/倉,因除塵灰處理能力約780t/d。近幾年隨著八鋼鐵水產(chǎn)能的提升,為了進一步改善生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境,在八鋼鐵前系統(tǒng)新增12個除塵點,新增除塵灰量200t/d,導致原料除塵灰倉處理能力無法滿足現(xiàn)在產(chǎn)塵量,富余量需要直接配加在燒結配料倉進行處理。對此,在燒結礦堿度1.80倍不變的基礎上,2019年7~8月制定燒結配加除塵灰的生產(chǎn)試驗,通過6組燒結配礦試驗,研究不同配比的除塵灰配加量,對燒結礦產(chǎn)量造成的影響。
試驗配加除塵灰的化學成分見表1,除塵灰配礦方案見表2。
表1 八鋼除塵灰、重力灰化學成分%
表2 燒結生產(chǎn)實踐中除塵灰配礦方案 %
對配加不同配比除塵灰的對燒結礦技術指標進行分析,見表3,配加除塵灰對燒結礦轉鼓指數(shù)的影響見表4。
6組燒結試驗數(shù)據(jù)表明,除塵灰配比從0%逐漸提高到3.0%的過程中,燒結機負壓整體呈上升趨勢、垂直燒結速度、利用系數(shù)呈下降趨勢。除塵灰配比<2%時,燒結生產(chǎn)情況基本無變化,利用系數(shù)基本不變,對燒結產(chǎn)量無影響。但是從2%開始燒結負壓開始呈上升、垂直燒結速度和利用系數(shù)開始下降。在達到2.5%時,燒結利用系數(shù)有了明顯下降,特別是提高到3.0%后,燒結利用系數(shù)下降幅度較大,降至0.858t/m2.h,對燒結礦產(chǎn)量影響較大。
表3 燒結礦主要技術經(jīng)濟指標
6組燒結試驗證明,在燒結礦堿度和料層厚度保持不變的情況下,燒結礦轉股指數(shù)無明顯變化。但是除塵灰配比達到3.0%后,燒結礦轉股指數(shù)最低。
表4 除塵灰配比試驗燒結礦轉股指數(shù)指標
在正常的燒結配料方案中,配加比例約在1.5%,對燒結各項工藝指標均未產(chǎn)生較大變化,同時燒結礦品位維持在55%,料層厚度也可以保證。當配比逐步增加至2.5%以上時,燒結整體過程呈現(xiàn)出不良狀態(tài),燒結過程不理想,透氣性差,返礦率上升。對比生產(chǎn)實踐,在除塵灰配加比例超過2.5%以上,配比每增加0.5%,燒結礦品位降低0.1%~0.3%,燒結產(chǎn)量降低8%~10%,進而影響到高爐成本以及綜合焦比。
通過表3、表4看出,除塵灰配加比例逐步增加,對燒結礦轉股、利用系數(shù)影響最大。在6個試驗方案中,當配比增加到2.5%以上,其所帶來的最終經(jīng)濟效益呈現(xiàn)明顯下降趨勢。
綜合考慮認為,隨著除塵灰的配入量的增加,對燒結成品礦的各項指標以及高爐冶煉都帶來了較大的影響,所以在保證燒結礦產(chǎn)量和質量穩(wěn)定的情況下,燒結生產(chǎn)中除塵灰的配比不易超過2.5%。
(1)目前八鋼公司總體生產(chǎn)節(jié)奏,每月所產(chǎn)出的除塵灰量約3萬t,為保證燒結工藝的連續(xù)性,燒結礦各項質量指標滿足高爐生產(chǎn)需要的情況下,除塵灰在燒結配料工藝中按照2.5%配比的配入量進行使用,燒結礦堿度控制在1.80~1.90,轉鼓指數(shù)達到81%~82%。
(2)隨著除塵灰配加比例的升高,燒結礦主要技術經(jīng)濟指標受到影響,轉鼓指數(shù)由80.6%降至80.2%,燒結產(chǎn)能下降明顯。
(3)從生產(chǎn)實踐情況來看,配加除塵灰雖然對燒結礦轉鼓指數(shù)(實際下降約1.2%),但從循環(huán)經(jīng)濟和降低燒結礦生產(chǎn)成本的角度考慮,配加比例控制在一定范圍內(nèi),其所產(chǎn)生的影響是可以接受的。
(4)根據(jù)八鋼原料打灰系統(tǒng)處理能力和燒結配加除塵灰生產(chǎn)實踐,除塵灰配比在燒結生產(chǎn)實踐基本保持在2%的配比,八鋼內(nèi)部除塵灰產(chǎn)銷基本保持平衡狀態(tài)。