廖月敏,付美龍,楊松林
(1.長(zhǎng)江大學(xué),湖北 武漢 430100;2.中國(guó)石油新疆油田分公司,新疆 克拉瑪依 834000)
中、低溫油田堵水調(diào)剖劑的研究早在20世紀(jì)50年代就已開(kāi)始,相關(guān)技術(shù)經(jīng)過(guò)幾十年研究發(fā)展已基本成熟[1]。然而,現(xiàn)有的凝膠堵水調(diào)剖體系在高溫高鹽油田的應(yīng)用效果較差[2-8],其主要原因在于:地層環(huán)境惡劣,高溫環(huán)境會(huì)使凝膠類物質(zhì)更易水解,導(dǎo)致其穩(wěn)定性變差,礦化度高時(shí)部分凝膠黏度會(huì)大幅下降甚至產(chǎn)生沉淀[9-10];出水層位難確定,油田歷經(jīng)多年開(kāi)發(fā),水流沖刷使得油藏中的裂縫既是水竄通道,也是油流的主要通道,采用非選擇性堵劑往往會(huì)堵死儲(chǔ)層而影響開(kāi)發(fā)[11-12];油水關(guān)系復(fù)雜,水驅(qū)開(kāi)采后的剩余油分散且隱蔽,一般多集中在水流難以波及到的低滲區(qū)域[13-17]。上述地質(zhì)及開(kāi)發(fā)上的矛盾,對(duì)選擇性凝膠堵水調(diào)剖劑的研究造成了很多困難。針對(duì)以上問(wèn)題,研究了一種耐溫抗鹽的選擇性凝膠堵水調(diào)剖劑,并在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)剖施工中取得了較好的降水增油效果。
與常規(guī)HPAM凝膠體系相比,丙烯酰胺共聚物AM/AMPS(丙烯酰胺/2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸)具有更好的耐溫抗鹽性能,因此,選擇AM/AMPS為凝膠主劑。交聯(lián)劑烏洛托品-對(duì)苯二酚用量為0.1%,硫脲用量為0.3%,成膠溫度為140 ℃,考察不同AM/AMPS用量對(duì)凝膠強(qiáng)度和脫水率(30 d)的影響(圖1)。
圖1 AM/AMPS質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)凝膠強(qiáng)度和脫水率的影響
由圖1可知,隨著AM/AMPS質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,凝膠強(qiáng)度逐漸增強(qiáng),脫水率逐漸下降。由于增大了主劑用量,參與交聯(lián)反應(yīng)的基團(tuán)增加,增大了交聯(lián)程度,因此,生成的凝膠網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)更致密[18-19]。當(dāng)主劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.0%時(shí),凝膠已經(jīng)具有較低脫水率和較高強(qiáng)度。考慮經(jīng)濟(jì)性,選擇凝膠堵水調(diào)剖劑中的AM/AMPS質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.0%。
目前常用的酚醛交聯(lián)體系中,苯酚對(duì)環(huán)境和儲(chǔ)層的破壞性都較大,故選用烏洛托品-對(duì)苯二酚這種毒性較低的替代組合作為交聯(lián)劑[20-21]。選取AM/AMPS用量為1.0%,硫脲用量為0.3%,成膠溫度為140 ℃,考察不同交聯(lián)劑用量對(duì)凝膠強(qiáng)度和脫水率(30 d)的影響(圖2)。
圖2 交聯(lián)劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)凝膠強(qiáng)度和脫水率的影響
由圖2可知,隨著交聯(lián)劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,凝膠脫水率先下降后上升,凝膠強(qiáng)度逐漸增加。若交聯(lián)劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.1%時(shí),凝膠交聯(lián)程度較低,持水性較差;當(dāng)交聯(lián)劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.1%時(shí),凝膠充分交聯(lián),體系脫水率最低;繼續(xù)增大交聯(lián)劑用量,脫水率大幅上升,此時(shí)凝膠過(guò)度交聯(lián),反而影響了凝膠的長(zhǎng)期穩(wěn)定性[22-25]。綜合考慮凝膠脫水率和凝膠強(qiáng)度因素,選擇交聯(lián)劑烏洛托品-對(duì)苯二酚的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.1%。
為了提高凝膠堵水調(diào)剖劑在高溫環(huán)境中的穩(wěn)定性,在凝膠堵水調(diào)剖劑中加入穩(wěn)定劑PA纖維,親水的PA纖維均勻分散于凝膠中,增強(qiáng)凝膠網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的致密性,提高凝膠持水能力,延長(zhǎng)凝膠在高溫環(huán)境下的穩(wěn)定時(shí)間。
選取主劑AM/AMPS用量為1.0%,交聯(lián)劑烏洛托品-對(duì)苯二酚用量為0.1%,硫脲用量為0.3%,成膠溫度為140 ℃,考察穩(wěn)定劑用量對(duì)凝膠脫水率的影響(圖3)。
圖3穩(wěn)定劑P纖維質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)凝膠脫水率的影響
由圖3可知:隨PA用量增加,脫水率總體上呈下降趨勢(shì);當(dāng)PA纖維質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到0.5%后,繼續(xù)增加PA纖維的用量,凝膠體系在30 d時(shí)均不脫水,凝膠體系的120 d脫水率有小幅上升趨勢(shì)。在配制凝膠堵水調(diào)剖劑過(guò)程中,當(dāng)PA纖維的質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于0.5%后,纖維在水中的分散性會(huì)變差,易聚結(jié)成團(tuán),無(wú)法均勻分散在成膠液中,影響凝膠體系的交聯(lián),導(dǎo)致穩(wěn)定性變差。因此,選擇穩(wěn)定劑PA纖維的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.5%。
將配制好的凝膠體系分別置于90~150 ℃的高溫烘箱中,考察溫度對(duì)凝膠成膠強(qiáng)度和脫水率(120 d)的影響(圖4)。
圖4 溫度對(duì)成膠時(shí)間、凝膠強(qiáng)度和脫水率的影響
由圖4可知:該凝膠體系耐高溫性能良好,隨溫度升高,凝膠強(qiáng)度大幅升高,成膠時(shí)間縮短,120 d脫水率前期基本無(wú)變化,后期有所升高;當(dāng)溫度不超過(guò)140 ℃時(shí),凝膠的120 d脫水率低于2%,凝膠強(qiáng)度依然大于0.05 MPa。該體系通過(guò)烏洛托品-對(duì)苯二酚交聯(lián)生成的共價(jià)鍵發(fā)生在酰胺基與聚合物骨架之間,通過(guò)共價(jià)鍵交聯(lián)的方式可顯著提高凝膠耐溫能力[26-27];同時(shí),交聯(lián)而成的致密聚合物網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)可提高凝膠體系穩(wěn)定性,延長(zhǎng)體系出現(xiàn)破膠脫水的時(shí)間[28]。
將配制好的凝膠體系置于140 ℃不同礦化度的模擬地層水環(huán)境中成膠,考察礦化度對(duì)凝膠體系成膠強(qiáng)度(由目測(cè)代碼法表征)和脫水率的影響(表1)。
表1 礦化度對(duì)凝膠的影響
由表1可知,隨著礦化度升高,凝膠成膠時(shí)間縮短,凝膠強(qiáng)度幾乎沒(méi)有變化,120 d脫水率上升。這主要是由于AM/AMPS共聚物中的單體體積較大,增大了分子的空間位阻,從而保護(hù)了聚合物主鏈,抑制酰胺基的水解,聚合物的耐鹽性能得以提高[29-30];AMPS中的磺酸基團(tuán)也使凝膠具有更好的抗鈣性,降低了凝膠脫水量[31-32]。在實(shí)驗(yàn)考察的礦化度區(qū)間,凝膠體系的120 d脫水率均小于3.0%,表明該凝膠在高礦化度條件下具有良好穩(wěn)定性。
2.3.1 堵水率
向飽和自配地層水的巖心中反向注入凝膠堵水調(diào)劑體系,在140 ℃條件下成膠后,用自配地層水進(jìn)行正向驅(qū)替,驅(qū)替速度為0.05 mL/min。實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 巖心水驅(qū)實(shí)驗(yàn)結(jié)果
由表2可知,凝膠封堵后,巖心水相滲透率大幅降低,堵水性能良好,封堵率均在99.70%以上。當(dāng)成膠液注入巖心后,液體聚集滯留于巖心孔喉處。在140 ℃環(huán)境中,凝膠交聯(lián)成復(fù)雜互穿多次級(jí)網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),將水束縛在凝膠內(nèi),形成高強(qiáng)度的黏彈體,整體充填在裂縫中。注水時(shí),凝膠在裂縫中滯留,增大了水的滲流阻力[33-34],水相滲透率大幅下降,達(dá)到封堵水層的目的。
2.3.2 堵油率
向飽和原油的巖心中反向注入凝膠體系,在140 ℃中成膠后,用原油進(jìn)行正向驅(qū)替。驅(qū)替速度為0.05 mL/min,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 巖心油驅(qū)實(shí)驗(yàn)結(jié)果
由表3可知,凝膠封堵后,巖心油相滲透率下降幅度較小,堵油率小于6.00%。由于凝膠結(jié)構(gòu)的表面含有大量的親水基團(tuán),當(dāng)浸泡在油中,凝膠會(huì)出現(xiàn)蜷縮現(xiàn)象,而油會(huì)占據(jù)凝膠蜷縮時(shí)出現(xiàn)的空間。驅(qū)替時(shí),凝膠在裂縫中更易被油流驅(qū)替,因此,油相滲透率下降較少,堵油率較低[35]。
結(jié)合堵水率和堵油率實(shí)驗(yàn),認(rèn)為該凝膠體系具有優(yōu)良的選擇性堵水效果,成膠后主要封堵水層,對(duì)油層基本不封堵,有利于現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用。
A42井位于AT油田4區(qū)西部,地層溫度為130 ℃,地層水礦化度為22×104mg/L,油藏底部與底水聯(lián)通,地層能量較豐富。該井自投產(chǎn)以來(lái),自噴高含水生產(chǎn),含水平均為52%,開(kāi)采1 a后,原油含水上升至87%。期間經(jīng)過(guò)2次堵水,效果有限,含水率迅速上升至90%以上。轉(zhuǎn)注后,對(duì)應(yīng)受效油井為B65井和B48井。
2017年9月,開(kāi)始對(duì)A42井進(jìn)行調(diào)剖施工,在5 438.5~5 546.0 m井段進(jìn)行了加砂調(diào)剖施工,注入井筒總液量為880 m3。最高施工泵壓為76.4 MPa,最高施工排量為5.9 m3/min。
為保證施工效果,采取段塞式注入工藝進(jìn)行調(diào)剖。施工前期首先進(jìn)行試注,油田砂進(jìn)入地層后,泵壓沒(méi)有明顯上升。從小型壓裂測(cè)試看,砂比為25%的油田砂可被AM/AMPS凝膠調(diào)剖液攜入地層。第1段塞正擠胍膠前置液100 m3。第2段塞正擠AM/AMPS體系共計(jì)410 m3,作為調(diào)剖液,該階段按10%、15%、20%砂比分階段加入陶粒,20%砂比的陶粒進(jìn)入地層后泵壓快速上升約10 MPa,有脫砂砂堵的跡象,及時(shí)停砂頂替。第3段塞加入陶粒與覆膜砂混合體系進(jìn)行封口。
完成調(diào)剖施工后,2017年12月在A42井進(jìn)行溫度測(cè)井,測(cè)井資料顯示:主吸水層厚度占總吸水厚度的百分比由施工前的61%升至70%,液流出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)向,吸水層變厚,波及體積增大;A42井日注水為600 m3/d,注入壓力由施工前3.5 MPa降至2.5 MPa,注水井吸水能力上升,油層動(dòng)用狀況得到改善;對(duì)應(yīng)油井B65井和B48井產(chǎn)液量增加,含水率比施工前均有不同幅度的下降,油井含水上升趨勢(shì)得到控制,吸水優(yōu)勢(shì)通道得到有效封堵;單井日產(chǎn)油增加,產(chǎn)量提高(表4)。
表4 生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析
(1) 針對(duì)AT油田高溫高鹽的復(fù)雜環(huán)境,所研究的凝膠體系具有良好的耐溫性和長(zhǎng)期熱穩(wěn)定性,在不超過(guò)140 ℃時(shí),凝膠成膠時(shí)間大于15 h,120 d脫水率低于2%,凝膠強(qiáng)度依然保持在G級(jí),同時(shí)還具有良好的耐鹽性。凝膠體系耐溫抗鹽性均可以滿足AT油田現(xiàn)場(chǎng)堵調(diào)需求。
(2) AM/AMPS凝膠體系封堵效果良好,堵水率達(dá)到99.70%以上,堵油率小于6.00%,可以達(dá)到選擇性封堵水層而不堵塞油層的目的,有利于現(xiàn)場(chǎng)施工應(yīng)用。
(3) 現(xiàn)場(chǎng)施工結(jié)果表明,采用分段式段塞注入AM/AMPS凝膠體系進(jìn)行調(diào)剖施工后,吸水層增厚,波及體積增大,產(chǎn)液量增加,含水率降低,取得了較好的增油效果。