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      丙烷濃度對丙烯聚合的影響及經(jīng)濟效益核算

      2019-03-07 01:22:58段扶中周田峰
      石油石化綠色低碳 2019年1期
      關(guān)鍵詞:粉料丙烷丙烯

      段扶中,周田峰

      (中國石化廣州分公司,廣州 510725)

      日本三井油化(MPC)公司20世紀(jì)80年代初期開發(fā)出Hypol工藝,將本體法丙烯聚合工藝的優(yōu)點同氣相法聚合工藝的優(yōu)點融為一體,是一種不脫灰、不脫無規(guī)物生產(chǎn)多種牌號聚丙烯產(chǎn)品的組合式工藝技術(shù)。中國石化廣州分公司(以下簡稱廣州石化)聚丙烯-2裝置(簡稱PP2)引進MPC的Hypol工藝技術(shù),以煉廠氣生產(chǎn)的丙烯氣為原料,經(jīng)過兩次改擴建后生產(chǎn)能力由設(shè)計時的4萬t/年達到7.2萬t/年。

      2016年,廣州石化聚丙烯-3裝置(簡稱PP3)開工后,丙烯資源不足,丙烯外購成為解決廣州石化丙烯原料不足的重要方式。由于外購丙烯的產(chǎn)地和批次不一,原料質(zhì)量不一,易造成雜質(zhì)過多等問題,其中以丙烷含量高最為常見。在丙烯資源緊張的情況下,如何使用純度較低的丙烯成為PP2裝置的攻關(guān)項目。文章從丙烷如何影響丙烯單耗和催化劑單耗進行分析討論,著力解決兩耗平衡問題。

      1 丙烯的來源及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

      聚合級丙烯原料來源包括裂解丙烯、煉廠丙烯、丙烷脫氫和煤制烯烴等。廣州石化PP2裝置丙烯原料為煉廠丙烯,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為丙烯含量≥99.6%(φ),而同樣采用Hypol工藝的聚丙烯-1裝置(簡稱PP1)使用的原料丙烯為裂解丙烯,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為丙烯含量≥99.5%(φ)。2017年,由于自產(chǎn)原料丙烯不足,外購丙烯增多,PP2裝置將原料丙烯純度指標(biāo)降低,改為丙烯含量≥99.5%,同時將外購丙烯質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)也定為丙烯含量≥99.5%。

      丙烯中的雜質(zhì)含量最多的是丙烷,除去其他雜質(zhì),丙烷在原料中的質(zhì)量分數(shù)可達0.2%~0.5%,這表明1 t原料丙烯中有2~5 kg的丙烷。

      2 丙烷濃度對聚合生產(chǎn)的影響

      2.1 丙烷的累積

      丙烷來自于原料丙烯,在聚合反應(yīng)中不參與反應(yīng),從而累積在反應(yīng)器中。圖1為聚合反應(yīng)的流程,隨著反應(yīng)的進行,丙烯不斷消耗,丙烷不斷累積,造成反應(yīng)器中的丙烷濃度過高,從而影響反應(yīng)活性。

      圖1 聚合反應(yīng)流程

      圖2 氣相反應(yīng)器中丙烷含量與進料丙烷含量關(guān)系

      圖2 為氣相反應(yīng)器中丙烷含量與進料丙烷含量關(guān)系,從圖2可明顯看出,反應(yīng)器中的丙烷含量隨著原料丙烯中的丙烷含量變化而變化,特別是從3月4日開始,原料中丙烷含量大幅度增加,反應(yīng)器中的丙烷含量處于逐漸累積的過程,不斷地達到新的平衡。

      2.2 丙烷濃度對聚合生產(chǎn)的影響

      Zakharov等用下面的方程描述了丙烯的聚合速率RP:

      其中,CP為鏈增長活性中心的數(shù)目占總活性中心數(shù)目的分數(shù),KP為配位的單體向Ti—C鍵插入的速率常數(shù),[M]為單體的平衡濃度。

      根據(jù)式(1)分析,由于丙烷不具有反應(yīng)活性,丙烷的累積會造成反應(yīng)器當(dāng)中丙烯濃度的下降,從反應(yīng)動力學(xué)的角度看,減少了催化劑活性中心與丙烯碰撞的概率,從而降低了反應(yīng)速率,在相同的停留時間下,催化劑活性下降,從而引起聚合負荷下降和單位催化劑使用率降低。

      根據(jù)裴亞河等的試驗研究結(jié)果,催化劑活性與丙烷濃度之間存在以下關(guān)系,見圖3。

      由圖3可以看出,隨著丙烷濃度的上升,催化劑活性明顯下降。為維持相同的負荷,則單位時間內(nèi)使用催化劑的量將增加,加大了催化劑的耗損。

      圖3 催化劑活性與丙烷濃度關(guān)系

      3 丙烷的排放

      3.1 丙烷排放點

      丙烷含量從第一反應(yīng)釜D-201到第三反應(yīng)釜D-203不斷累積,經(jīng)循環(huán)氣壓縮機C-206壓縮后進入D-223,作為各部分沖洗返回D-203,部分丙烷通過D-203冷凝液經(jīng)T-201返回D-201,見圖4,3月16日各采樣點丙烷含量分析數(shù)據(jù)見表1。

      丙烷的增加是一段時間累積的結(jié)果,必須通過排放平衡丙烷濃度。在丙烷累積過程中,有三處排放點:

      圖4 丙烷累積流程

      表1 3月16日各采樣點丙烷含量分析數(shù)據(jù)(非平衡態(tài))

      1)通過C-208的不凝氣由調(diào)節(jié)閥FV287排火炬。FV287排放點在循環(huán)氣壓縮機C-208之后,主要用于排放反應(yīng)器中累積的氮氣等不凝氣,其中含有2%~3%的丙烷。

      2)通過D-223的循環(huán)氣由調(diào)節(jié)閥FV268排火炬。FV268排放點是工藝設(shè)計上的丙烷排放點,該點在系統(tǒng)中丙烷濃度最高,在此處排放,有利于減少丙烯損失。

      3)通過粉料夾帶進入干燥的循環(huán)氣隨粉料汽蒸揮發(fā)。從粉料緩沖罐D(zhuǎn)-206通過旋轉(zhuǎn)閥Z-227下料到M-301的過程中,有部分氣體通過粉料夾帶進入干燥系統(tǒng),其組分與FV268處類似,該處丙烷排放量最大,丙烯損耗量也最大。

      3.2 丙烷物料平衡的計算

      假設(shè)丙烷濃度在一段時間處于平衡狀態(tài),忽略丙烷在同一批丙烯進料中的濃度差異,設(shè)進料中丙烷濃度為X1(體積分數(shù)),進料量為F1(kg/h):

      由丙烷進料=丙烷出料得出:

      簡化得:

      由于F夾未知,假設(shè)其在相同負荷的情況下處于一恒定值,即單位質(zhì)量聚丙烯粉末夾帶的氣體量恒定,采樣分析各丙烷含量及排放數(shù)據(jù),見表2。

      表2 3月6日各采樣點數(shù)據(jù)(處于平衡態(tài))

      將表2中數(shù)據(jù)代入式(3):

      計算得:F夾=81(m3/h)

      這說明,在正常生產(chǎn)9 t/h的負荷下,即使人為關(guān)閉FV287和FV268排放,每小時仍有近81 m3的循環(huán)氣通過粉料夾帶進入干燥工段。由表2可知,Xb=Xc,F(xiàn)V287的排放丙烷流量較小,為方便計算將其近似認為粉料夾帶損失增加2 m3。于是將F夾=83 m3代入上式,則可以得到丙烯損耗狀態(tài)方程和關(guān)于主要排放點FV268與進出料濃度的關(guān)系方程。

      簡化得

      從上可看出,式(5)是循環(huán)氣損失總量與進出料濃度的關(guān)系;式(6)是用于指導(dǎo)FV268排放操作的狀態(tài)方程。

      4 最佳平衡濃度的計算

      從分析數(shù)據(jù)可知,排放的丙烷含量大都在15%~20%,則丙烯損耗為75%~80%,由于丙烷排放濃度和排放量成反比,為減少催化劑消耗,則應(yīng)降低丙烷平衡濃度,加大排放量,相應(yīng)也增加了丙烯的消耗。因此,在正常生產(chǎn)情況下,排除其他干擾,因丙烷濃度波動引起的催化劑消耗和丙烯損耗是一對矛盾,為了得出最佳的丙烷平衡濃度,應(yīng)分別從丙烯損耗費用和催化劑消耗費用著手,最終得出較優(yōu)操作區(qū)間。

      4.1 不同平衡濃度下的丙烯排放損耗費用

      根據(jù)式(5)得出排放氣體總流量為:

      由此得出丙烯損耗:

      其中0.98為丙烯和丙烷含量之和,剩余0.02為雜質(zhì)氣體。

      由式(8)可得出丙烯損失體積流量與丙烷進出料濃度的關(guān)系,假設(shè)丙烯價格為7 000元/噸,則丙烯損耗費用為:

      根據(jù)不同進料濃度,利用上述方程,繪制出不同平衡濃度下的丙烯損耗費用,見圖5。

      4.2 不同平衡濃度下的催化劑損耗費用

      關(guān)于聚丙烯催化劑活性的實驗室方程有許多,而在實際生產(chǎn)過程中,還需要結(jié)合溫度、熔融指數(shù)、停留時間等進行擬合的經(jīng)驗公式,式(10)是一個從三井油化裝置得到的經(jīng)驗公式,用于計算聚合量。

      式中:

      K(i)聚合常數(shù)K1=6.5×105,K2=4.9×105

      T(i)聚合溫度(K)D-201,345.15 K;D-203,355.65 K

      θ(i)平均停留時間 D-201,1.2 h;D-203,1 h

      a(i)氫氣響應(yīng)a1=a2=0.20

      MFR生成聚合物的熔融指數(shù)(g/10 min) D-201,3.7;D-203,4.1

      fp丙烷校正系數(shù)(由反應(yīng)器內(nèi)丙烷和丙烯的質(zhì)量比計算得出)

      fp=C3?[0.5665×(1.75×C3?+0.75×C3?)](11)

      其中,反應(yīng)器中丙烷濃度與排放丙烷濃度有差異,根據(jù)長期以來的分析結(jié)果,有以下規(guī)律:

      圖5 丙烷不同平衡濃度下的丙烯損耗費用

      由前面得:

      將上述各條件代入式(10)中,得到

      由于正常生產(chǎn)負荷為9 000 kg/h,所以催化劑使用量Mcat=9 000/M總,配制好的催化劑己烷漿液可換算成1 900元/kg催化劑。所以每小時催化劑損耗費用計算公式為:

      4.3 最佳平衡濃度的計算

      將丙烯損耗和催化劑損耗關(guān)系方程式(9)與式(17)擬合,最佳平衡濃度應(yīng)是兩耗之和最小值。

      根據(jù)式(18),選取不同的丙烷進料含量,繪制出圖6,得出最佳操作平衡曲線。通過曲線,得出不同丙烷進料含量下的最優(yōu)排放點,連接起來得出最佳操作線,當(dāng)丙烯純度分別為99.6%和99.5%時,丙烷最佳排放濃度為31%和34%,需要注意的是,此計算值是以9.0 t/h負荷為前提下的理論值。

      圖6 最佳操作平衡濃度曲線

      4.4 確定優(yōu)化操作區(qū)間

      假設(shè)人為控制排放的FV268排放量為零,由式(5)可得,丙烷排放的平衡濃度與進料濃度的關(guān)系為:

      假設(shè)系統(tǒng)處于平衡狀態(tài),分別將進料中丙烷含量從0.2%到0.5%代入上式,并將其值在圖6中標(biāo)出,用粗黑線表示。

      由圖6可以發(fā)現(xiàn),最佳操作線已經(jīng)在自衡控制線之下,這表明在無人為排放的情況下,系統(tǒng)通過粉料夾帶進入干燥系統(tǒng)的氣體排放丙烷,平衡濃度已經(jīng)在最佳平衡濃度之下,這意味著過量的丙烯通過循環(huán)氣進入干燥工段致使丙烯損耗提高。根據(jù)三井油化操作手冊的要求,正常生產(chǎn)過程中使用FV268進行丙烷排放的操作,考慮現(xiàn)今丙烯單價較高,催化劑國產(chǎn)化單價較低,應(yīng)該減少丙烯的排放。

      為取得較好的經(jīng)濟效益,PP2裝置根據(jù)原料中丙烷濃度的不同,選擇圖6中兩條線之間的區(qū)域作為優(yōu)化操作區(qū)間,通過D-206的積料運行減少循環(huán)氣進入干燥系統(tǒng)。

      追求經(jīng)濟效益最大化的同時,耗費的催化劑會更多,產(chǎn)品中灰分含量增大,容易造成色粒,影響產(chǎn)品的質(zhì)量,從而影響產(chǎn)品價值,但此處并不將其納入計算范圍。

      5 經(jīng)濟效益

      1)選擇品質(zhì)較好的原料

      以進料標(biāo)準(zhǔn)為99.6%和99.5%分別計算,在相同的丙烷平衡濃度下,原標(biāo)準(zhǔn)情況下要比現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)節(jié)省200元/h,倘若進料均按標(biāo)準(zhǔn)情況進行,則現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)則需多消耗160萬元。原料純度為99.75%則比純度為99.5%的損耗減少約400元/h,按此換算整年可減少損耗達320萬元。

      2)選擇較優(yōu)的排放濃度

      假設(shè)丙烯進料濃度為0.005 mL/m3,則以28%為排放平衡濃度比以18%為排放平衡濃度節(jié)省約400元/h,以生產(chǎn)時間8 000 h計算,則節(jié)省320萬元。

      3)選擇合適的排放流量

      當(dāng)丙烯進料中丙烷濃度較高,可以計算出FV268合適的排放量,合理排放,使系統(tǒng)盡快恢復(fù)穩(wěn)定生產(chǎn),保證產(chǎn)品質(zhì)量。

      6 結(jié)論

      1)三套聚丙烯裝置的丙烷平衡方式對比

      PP1裝置與PP2裝置均利用Hypol工藝,PP1比PP2裝置增加了一個反應(yīng)釜D-204,因此,在較長的停留時間內(nèi),催化劑性能得到充分發(fā)揮。此外,D-204的存在大大減少了前面兩個反應(yīng)釜的丙烷濃度,累積的丙烷只能通過粉料夾帶去干燥系統(tǒng),而不能返回前面的系統(tǒng),有利于提高催化劑活性。當(dāng)然,丙烷在D-204中的濃度為15.7%,通過丙烷平衡計算,該系統(tǒng)仍存在大量循環(huán)氣進入干燥系統(tǒng),從而造成丙烯的浪費。

      PP3裝置采用日本聚丙烯公司(JPP)的氣相攪拌床反應(yīng)工藝,隨著反應(yīng)的進行,反應(yīng)器當(dāng)中的丙烷會累積,該工藝的兩個反應(yīng)器各有一條丙烷的液相排放點,排放的循環(huán)氣冷凝液與脫氣倉的尾氣一起經(jīng)過膜分離系統(tǒng),回收氮氣后送回氣體分離裝置。丙烯的回收可大大減少丙烯的浪費,同時保證催化劑的活性,是解決兩耗平衡很好的方法。

      2)進一步降低兩耗的思考

      ①確定反應(yīng)器的平衡濃度,根據(jù)進料丙烷含量確定是否需要FV268排放。

      ②在丙烷含量較低的時候,考慮是否應(yīng)該積料運行以降低氣體進入干燥系統(tǒng)。

      ③根據(jù)投資與經(jīng)濟效益回報考慮是否需要增加丙烯回收系統(tǒng)。

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