蔣 艷 芳
(中石化華北油氣分公司石油工程技術(shù)研究院, 鄭州 450006)
低孔、特低滲致密儲(chǔ)層自然產(chǎn)能低,壓裂改造是為促進(jìn)此類(lèi)儲(chǔ)層增產(chǎn)而常用的手段。實(shí)踐中,采取了壓裂改造措施之后卻未必就有好的效果。例如鄂北氣田杭錦旗區(qū)塊,曾經(jīng)對(duì)38層采取了壓裂措施,結(jié)果只有17層見(jiàn)氣,有55.3%的地層壓后無(wú)效果,耗費(fèi)了大量的人力、物力、財(cái)力和時(shí)間。因此,在采取壓裂措施之前科學(xué)評(píng)價(jià)儲(chǔ)層產(chǎn)氣的可能性,并對(duì)壓裂層位進(jìn)行優(yōu)化選擇就顯得非常重要。中途測(cè)試(DST)的錄取資料多、施工周期短、成本低、見(jiàn)效快,測(cè)試資料能夠反映井下地層流體的動(dòng)態(tài)變化特征,可以定性與定量評(píng)價(jià)地層的污染、堵塞程度,預(yù)測(cè)壓裂改造后的增產(chǎn)效果[1-4]。因此,中途測(cè)試資料可作為優(yōu)選壓裂層的直接依據(jù)。
DST屬于不穩(wěn)定試井方法之一,是發(fā)現(xiàn)和識(shí)別油氣藏的重要技術(shù)手段。它是在鉆井過(guò)程中或完井之后,用鉆桿或油管將測(cè)試工具(測(cè)試閥、封隔器、壓力計(jì)等)送入井下待測(cè)位置,然后坐封封隔器,將測(cè)試層與其他井段隔開(kāi);接著通過(guò)地面控制打開(kāi)測(cè)試閥,使井筒與地層之間有一個(gè)較大的壓差,地層中的流體在壓差的作用下流到井筒,經(jīng)過(guò)測(cè)試管串流到地面[5]。通過(guò)地面操作,可進(jìn)行多次井下開(kāi)關(guān)井作業(yè)。
通過(guò)DST,可以直接獲取地層PVT流體樣品、產(chǎn)能和溫度壓力資料,及時(shí)掌握地層含油氣情況。利用試井解釋軟件,分析井下壓力計(jì)測(cè)得的壓力與時(shí)間變化關(guān)系曲線,可得儲(chǔ)層有效滲透率、表皮系數(shù)、油氣層邊界性質(zhì)和距離,為勘探開(kāi)發(fā)提供地層動(dòng)態(tài)資料。根據(jù)測(cè)試結(jié)果,分析判斷是否采取增產(chǎn)措施并預(yù)測(cè)措施效果,為儲(chǔ)層改造提供決策依據(jù)。
2012年以來(lái),鄂北氣田共完成了90層的DST,測(cè)試資料涵蓋所有勘探開(kāi)發(fā)層位。下面,聯(lián)系杭錦旗含水氣藏、大牛地老區(qū)壓裂選層的實(shí)際情況,分析DST資料在壓裂選層中的應(yīng)用。
中途測(cè)試壓力曲線的形態(tài)可綜合反映油氣層物性特征和遭受污染或獲得改善的情況。儲(chǔ)層遭受?chē)?yán)重污染和不存在污染的曲線特征如圖1所示。存在嚴(yán)重污染的儲(chǔ)層,在開(kāi)井流動(dòng)時(shí)污染物會(huì)阻礙流體流入井筒,流動(dòng)曲線上升很慢或幾乎不上升,表明地層只有少量流體產(chǎn)出,地層壓降很小;在井下關(guān)井后,能量恢復(fù)很快,壓力很快就上升到地層壓力,使壓力恢復(fù)曲線呈方角。不存在污染的儲(chǔ)層,關(guān)井壓力恢復(fù)曲線常常呈弧形上升,而不呈現(xiàn)方角特征。
鄂北氣田前期針對(duì)測(cè)試結(jié)果顯示的具有嚴(yán)重污染的井進(jìn)行了小規(guī)模解堵壓裂,壓裂改造后獲得了較好的產(chǎn)量(見(jiàn)表1)。
圖1 不同完善程度井的曲線特征示意圖
以錦11井盒2層為例。盒2層在DST期間,測(cè)得平均氣產(chǎn)量為30.38 m3/d,油管回收液量為0.086
m3,折合日產(chǎn)液量0.084 m3。從地層測(cè)試曲線來(lái)看,該井二開(kāi)期間壓力曲線上升緩慢,二關(guān)曲線呈方角上升,符合嚴(yán)重污染儲(chǔ)層測(cè)試曲線特征。通過(guò)Pansystem試井軟件解釋?zhuān)玫皆搶颖砥は禂?shù)為28.76。這說(shuō)明該層污染嚴(yán)重,壓裂選層時(shí)即建議對(duì)該層進(jìn)行小規(guī)模解堵壓裂。施工排量2.0 m3/min,加砂量15.4 m3,壓后無(wú)阻流量1.39×104m3/d,取得了較好的改造效果。
因此,針對(duì)測(cè)試過(guò)程中見(jiàn)氣而氣產(chǎn)量較小,且測(cè)試資料顯示污染嚴(yán)重的井,建議進(jìn)行小規(guī)模解堵壓裂。
表1 測(cè)試前后什股壕井區(qū)的產(chǎn)量情況
根據(jù)鄂北氣田的實(shí)踐結(jié)果,測(cè)試資料顯示屬于以下3種情況的,建議不得實(shí)施壓裂。
第1種情況:測(cè)試時(shí)產(chǎn)水量大。
杭錦旗區(qū)塊66層DST結(jié)果,有28層測(cè)試產(chǎn)水量大于0.5 m3/d。28層中15層進(jìn)行了壓裂施工,有3層見(jiàn)氣。除錦82井盒1層因儲(chǔ)層嚴(yán)重污染而在壓后效果較好,其余2層產(chǎn)氣量都比較低,另外12層的產(chǎn)液量都比較高(見(jiàn)表2)。
以錦88井山1層為例。該層在DST期間,測(cè)得平均氣產(chǎn)量為275.0 m3/d,油管回收液量為4.63 m3,折合日產(chǎn)液量為4.54 m3。從該井的測(cè)試曲線來(lái)看,開(kāi)井、關(guān)井時(shí)流動(dòng)曲線上升均較快,說(shuō)明儲(chǔ)層物性較好。鑒于該層前期測(cè)試見(jiàn)氣,產(chǎn)水量大,后期實(shí)行小規(guī)模解堵壓裂。施工排量為3 m3/min,加砂量為13.5 m3,壓后產(chǎn)水量為32.32 m3/d;求產(chǎn)過(guò)程中有氣顯示,點(diǎn)火可燃但不連續(xù),返排率為227%。
因此,對(duì)測(cè)試期間產(chǎn)水量大的井,選層時(shí)一般不建議進(jìn)行壓裂。
第2種情況:測(cè)試層低產(chǎn)且下部含水,無(wú)法有效控水。
以錦128井盒3層(射孔段:3 041—3 045 m)為例。該層的測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)見(jiàn)表3。該層DST期間,泡泡頭檢測(cè)到可燃?xì)怏w,因產(chǎn)量過(guò)低而無(wú)法計(jì)量。測(cè)試過(guò)程中,地層未出液。從該井的測(cè)試曲線來(lái)看,開(kāi)井、關(guān)井時(shí)流動(dòng)曲線上升均較緩慢,說(shuō)明儲(chǔ)層物性較差。該層與下部氣水同層,無(wú)明顯隔層遮擋。為避免過(guò)多壓開(kāi)下部氣水同層,采用極小排量施工,并變排量嚴(yán)格控制縫高。施工排量為2.0~2.6 m3/min,加砂量44.5 m3。壓后產(chǎn)水量13.4 m3/d,產(chǎn)氣量為0,返排率139.9%。因?yàn)樵摼淇锥闻c下部氣水同層之間無(wú)明顯隔層,測(cè)試層與下部氣水同層實(shí)屬同一個(gè)砂體,雖已采取小排量控縫施工,但裂縫擴(kuò)展到下面不可避免,采取的措施只能減少裂縫向下延伸的程度。從該層壓裂效果來(lái)看,產(chǎn)水量大。對(duì)這樣的儲(chǔ)層實(shí)施壓裂,無(wú)論采取什么措施,都難避免裂縫向下延伸。因此,對(duì)此類(lèi)儲(chǔ)層,不建議進(jìn)行壓裂。
第3種情況:地層能量虧空較大。
D1井位于大牛地氣田DK13井區(qū)。該井區(qū)自2003年投入開(kāi)發(fā),主力開(kāi)發(fā)層位為盒3、太2、山1。D1井為該井區(qū)的一口開(kāi)發(fā)井,2018年4月10日至20日和5月28日至6月6日,對(duì)盒3層進(jìn)行了DST。第1次測(cè)試結(jié)束時(shí),地層壓力16.8 MPa。第2次測(cè)試結(jié)束時(shí),地層壓力7.4 MPa。兩次測(cè)試獲得的地層壓力均遠(yuǎn)低于原始地層壓力。測(cè)試結(jié)果表明,D1井盒3層周?chē)従纳a(chǎn)壓降漏斗波及到了該井。
為驗(yàn)證氣井之間是否存在連通現(xiàn)象,2018年6月24日對(duì)D1井盒3層進(jìn)行了壓裂施工。壓裂施工前,進(jìn)行了小壓測(cè)試,測(cè)試得到停泵時(shí)壓力為8.8 MPa;停泵9 min后,壓力降為0。主壓裂施工參數(shù):入地層凈液量273.6 m3,入井砂量29.3 m3,入井液氮量16.5 m3,坐封壓力27.8 MPa,破裂壓力35.3 MPa,停泵壓力15.1 MPa,平均砂比19.9%。小壓測(cè)試及主壓裂壓力、延伸壓力梯度正常,未出現(xiàn)壓力突降現(xiàn)象,周?chē)従木趬毫σ参闯霈F(xiàn)異常。
表2 測(cè)試顯示產(chǎn)水量大的井壓裂前后的產(chǎn)量
表3 錦128井盒3氣層測(cè)井解釋數(shù)據(jù)
壓后43 min開(kāi)井放噴,油壓為0,套壓為0,無(wú)液產(chǎn)出。6月26日采用反循環(huán)法壓井,排量300~700 L/min,泵壓0-3-0 MPa,用液70 m3,漏失70 m3。7月2日采用壓力計(jì)測(cè)液面,測(cè)得液面位置為 2 108.88 m。7月3日進(jìn)行液氮?dú)馀e,舉通壓力14.0 MPa,油壓8.5 MPa,液氮總量25 m3,氣舉期間排液量為9.2 m3。7月4日分別采用5 mm、8 mm、10 mm油嘴控制及敞放放噴排液,油壓8.5~0 MPa,套壓14.0~3.1 MPa,階段排液2.9 m3。
從該井的壓后試氣情況看,地層壓力虧空較大。此類(lèi)氣井,不宜進(jìn)行壓裂。
根據(jù)鄂北氣田進(jìn)行壓裂改造的結(jié)果,分析了DST資料在壓裂選層中的應(yīng)用情況,由此得出以下結(jié)論:
(1) 測(cè)試資料顯示污染嚴(yán)重的井,結(jié)合地質(zhì)顯示特征,可進(jìn)行小規(guī)模解堵壓裂。
(2) 測(cè)試時(shí)產(chǎn)水量大的井和下部?jī)?chǔ)層含水而無(wú)法有效控水的井,不適合進(jìn)行壓裂。
(3) 測(cè)試期間壓力虧空較大的井,不適合進(jìn)行壓裂。