劉萬(wàn)興,劉秀崢
(1.聊城市化學(xué)工業(yè)科學(xué)研究所,山東 聊城 252000;2.聊城金歌合成材料有限公司,山東 聊城 252000)
在膠管、輪胎等橡膠制品生產(chǎn)加工中,時(shí)常采用次磺酰胺類的橡膠硫化促進(jìn)劑。而促進(jìn)劑CBS具有無(wú)毒、高效的特點(diǎn),能夠滿足綠色節(jié)能發(fā)展要求。但就目前來(lái)看,采用常規(guī)工藝進(jìn)行橡膠硫化促進(jìn)劑CBS的合成,產(chǎn)品收率和質(zhì)量難以達(dá)到理想效果,并且容易帶來(lái)較大環(huán)境污染。針對(duì)這一情況,還要嘗試完成環(huán)保硫化體系的建立,采取有效的工藝手段進(jìn)行促進(jìn)劑CBS的高效合成,生成質(zhì)量合格的產(chǎn)品。因此,需要加強(qiáng)新CBS工藝研究,從而滿足橡膠硫化生產(chǎn)需求。
CBS化學(xué)名稱為N-環(huán)己基-2-苯并噻唑次磺酰胺,用于橡膠硫化促進(jìn)具有較快硫化速度,并且擁有較好抗焦燒性能,能夠使硫化膠定伸強(qiáng)度和抗張強(qiáng)度得到提高。此外,促進(jìn)劑CBS具有硫化膠耐老化、變色輕微等特點(diǎn),無(wú)亞硝胺致癌風(fēng)險(xiǎn),用于橡膠制品制作能夠使橡膠產(chǎn)品安全性得到提高。在促進(jìn)劑CBS工藝中,需要采用環(huán)已胺和促進(jìn)劑M作為原料進(jìn)行CBS的合成?,F(xiàn)階段,能夠采用的合成工藝包含雙氧水氧化法、無(wú)氧化劑合成法、次氯酸鈉氧化法等多種。相比較而言,次氯酸鈉氧化法和雙氧水氧化法應(yīng)用范圍更廣。采用次氯酸鈉氧化法,可以將促進(jìn)劑M與胺水溶液均勻混合,然后用次氯酸鈉作為氧化劑進(jìn)行CBS的氧化合成,使用的反應(yīng)設(shè)備較為簡(jiǎn)單,并且反應(yīng)條件溫和,在早期促進(jìn)劑合成生產(chǎn)中得到了應(yīng)用,擁有成熟工藝路線,產(chǎn)品收率較高,而成本較低,具有較好經(jīng)濟(jì)效益[1]。但采用該方法污染較大,輔助原料較多,會(huì)產(chǎn)生大量廢水,處理難度較大,產(chǎn)品質(zhì)量并不穩(wěn)定。近年來(lái),國(guó)內(nèi)開始采用雙氧水氧化法進(jìn)行促進(jìn)劑CBS生產(chǎn),可以采用促進(jìn)劑M與母液、水進(jìn)行勻混混合,然后利用氮?dú)鈮褐蒲趸磻?yīng)釜,在氧化劑作用下與環(huán)已胺進(jìn)行氧化縮合,實(shí)現(xiàn)促進(jìn)劑CBS的合成[2]。采用該方法較為環(huán)保,但是產(chǎn)品收率較低,無(wú)法滿足促進(jìn)劑CBS工藝生產(chǎn)需求。能否較好進(jìn)行促進(jìn)劑CBS合成,關(guān)系到橡膠硫化生產(chǎn)能否取得更多經(jīng)濟(jì)效益。因此需要加強(qiáng)促進(jìn)劑CBS工藝研究,以便使工藝生產(chǎn)達(dá)到理想效果。
針對(duì)CBS合成工藝問(wèn)題,可以嘗試采用鈷鹽催化合成橡膠硫化促進(jìn)劑CBS。從工藝原理上來(lái)看,就是采用焦磷酸鈉和氯化鈷反應(yīng)生成焦磷酸鈷催化劑和氯化鈉副產(chǎn)物,然后用于進(jìn)行促進(jìn)劑M和環(huán)已胺的催化合成,得到橡膠硫化促進(jìn)劑CBS。在反應(yīng)的過(guò)程中,不會(huì)產(chǎn)生亞硝胺致癌物質(zhì),能夠完成環(huán)保硫化體系的建立。同時(shí),反應(yīng)生成的副產(chǎn)物較少,能夠使產(chǎn)品純度和收率得到提高。因此采用鈷鹽催化合成橡膠硫化促進(jìn)劑CBS,能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)毒、高效橡膠助劑生產(chǎn),保證產(chǎn)品質(zhì)量和收率,達(dá)到節(jié)能、降耗的工藝生產(chǎn)目標(biāo)。
在工藝操作階段,需要采用促進(jìn)劑2-巰基苯并噻唑M和環(huán)已胺作為原料,均為工業(yè)純,同時(shí)配備分析純六水合氯化鈷、焦磷酸鈉,并準(zhǔn)備好甲苯,為工業(yè)純。采用的設(shè)備包含高壓釜、型號(hào)為GSH-1,另外配備真空干燥箱、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器和循環(huán)水式真空泵。在催化劑制備階段,需要對(duì)0.21mL氯化鈷進(jìn)行稱取,然后利用100mL純水進(jìn)行溶解。在溶解過(guò)程中,需要采用500mL四口燒瓶進(jìn)行攪拌。稱取0.18mL焦磷酸鈉溶液,利用200mL熱水進(jìn)行溶解,然后向其中滴加攪拌后的氯化鈷溶液。期間,需要利用硫酸進(jìn)行溶液pH值的調(diào)節(jié),需要控制在5.5~6.5。直至完成焦磷酸鈉水溶液滴加,并在反應(yīng)持續(xù)10min后可進(jìn)行溶液過(guò)濾,通過(guò)離心分離得到粉色固體沉淀[3]。造粒烘干后,可以獲得用于橡膠硫化促進(jìn)劑生產(chǎn)的催化劑。
在CBS合成階段,需要稱取500mL三氯甲烷和25g的促進(jìn)劑M,然后添加至高壓釜中。添加適量自制催化劑后,可以將設(shè)備封閉,然后進(jìn)行攪拌加熱。在溫度達(dá)到反應(yīng)溫度后,可以通入氧氣,使壓力達(dá)到適合程度,促使反應(yīng)充分進(jìn)行。在反應(yīng)壓力有所降低的情況下,需要及時(shí)通入氧氣補(bǔ)充壓力。直至反應(yīng)壓力在30min內(nèi)無(wú)變化,可以判定反應(yīng)已經(jīng)結(jié)束。將冷凝水開通,對(duì)反應(yīng)釜內(nèi)部溫度進(jìn)行降低。達(dá)到室溫條件后,可以進(jìn)行出料操作,對(duì)催化劑進(jìn)行過(guò)濾回收的同時(shí),對(duì)濾液進(jìn)行蒸餾。在濾液不斷濃縮后,可以析出灰白色產(chǎn)物。在濃縮期間,產(chǎn)物在濾液達(dá)到原本1/5時(shí)會(huì)迅速析出。
按照上述要求進(jìn)行工藝操作,對(duì)析出的產(chǎn)物進(jìn)行分析可以發(fā)現(xiàn),能夠?qū)崿F(xiàn)C促進(jìn)劑CBS的成功制備。而在工藝生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn),CBS收率和純度會(huì)受到反應(yīng)配比和反應(yīng)溫度的影響。在環(huán)已胺用量增加的情況下,產(chǎn)物純度和反應(yīng)速率均有所提升。出現(xiàn)這種情況,主要是由于環(huán)已胺用量增加可以使反應(yīng)體系中環(huán)已胺濃度提高,從而使促進(jìn)劑M得到徹底轉(zhuǎn)化。但與此同時(shí),一味增加環(huán)已胺用量也將造成原料損失,并且使催化劑回收成本增加。在反應(yīng)溫度提高的過(guò)程中,CBS收率和純度一開始會(huì)出現(xiàn)明顯提升,但在溫度達(dá)到一定程度后增長(zhǎng)幅度不大。由此可見(jiàn),想要實(shí)現(xiàn)高效生產(chǎn),還要確定最佳工藝合成條件,實(shí)現(xiàn)工藝優(yōu)化。
結(jié)合實(shí)踐操作經(jīng)驗(yàn),可以將催化劑用量設(shè)定為促進(jìn)劑M質(zhì)量的5%,在反應(yīng)溫度為40℃、反應(yīng)壓力為0.35MPa的條件下,滴加2h環(huán)已胺,然后對(duì)不同環(huán)已胺用量下的產(chǎn)物收率和純度進(jìn)行分析。具體來(lái)講,就是將n(環(huán)已胺)∶n(M) 分別設(shè)定為1.05、1.1、1.15、1.2、1.25和1.3。從反應(yīng)結(jié)果來(lái)看,促進(jìn)劑CBS純度分別為91.3%、93.7%、94.7%、98.3%、98.7%、98.7%,產(chǎn)品收率分別為96.2%、96.9%、98.9%、98.7%、98.8%和98.8%。從變化趨勢(shì)來(lái)看,在二者比值不斷加大的情況下,促進(jìn)劑純度不斷提高,產(chǎn)品收率也隨之提高。但在二者比值超出1.2后,提高幅度明顯減小。從經(jīng)濟(jì)性角度來(lái)看,需要將n(環(huán)已胺) ∶n(M) 比值設(shè)定為1.2。
從反應(yīng)溫度設(shè)定角度來(lái)看,在n(環(huán)已胺)∶n(M) 比值為1.2,反應(yīng)壓力為0.35MPa,催化劑用量為促進(jìn)劑M的5%的條件下,進(jìn)行2h環(huán)已胺滴加,然后將反應(yīng)溫度分別設(shè)定為30℃、35℃、40℃、45℃、50℃、55℃、60℃。從反應(yīng)結(jié)果來(lái)看,促進(jìn)劑CBS純度分別為96.8%、97.8%、98.5%、97.5%、97.2%、97.1%和96.2%,產(chǎn)品收率分別為97.1%、96.8%、98.7%、98.6%、98.7%和98.1%和98.0%。由此可見(jiàn),在反應(yīng)溫度不斷提高的情況下,剛開始產(chǎn)品純度和收率均有所提升。但溫度超過(guò)40℃后,出現(xiàn)了產(chǎn)品純度和收率下降的情況。進(jìn)一步觀察可以發(fā)現(xiàn),在40℃以前析出的產(chǎn)物為灰白色,但反應(yīng)溫度達(dá)到50℃后析出的產(chǎn)物為黃色粉末。因此能夠得知,反應(yīng)溫度的增加造成了副反應(yīng)速率的增加,導(dǎo)致產(chǎn)物中副產(chǎn)物含量提升。分析原因可知,主要是由于產(chǎn)物中環(huán)已胺被氧化生成了雜質(zhì),導(dǎo)致產(chǎn)物純度下降,并且出現(xiàn)了粘性??紤]到過(guò)高反應(yīng)溫度將導(dǎo)致產(chǎn)物發(fā)生過(guò)氧化,需要將反應(yīng)溫度設(shè)定為40℃,從而在提高產(chǎn)品收率和純度的同時(shí),避免發(fā)生過(guò)氧化問(wèn)題,繼而使產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。
研究鈷鹽催化合成橡膠硫化促進(jìn)劑CBS工藝發(fā)現(xiàn),產(chǎn)物純度和反應(yīng)速率將隨著環(huán)已胺用量增加而提高,達(dá)到98%以上。在反應(yīng)溫度設(shè)定上,在不超過(guò)40℃條件下,反應(yīng)速率隨著反應(yīng)溫度的增加而出現(xiàn)一定幅度提升,但超過(guò)40℃后會(huì)發(fā)生過(guò)氧化問(wèn)題,導(dǎo)致產(chǎn)品純度和收率下降。綜合考慮各項(xiàng)因素,可以將工藝反應(yīng)溫度設(shè)定為40℃,環(huán)已胺與M物質(zhì)的量比設(shè)定為1.2,從而使目標(biāo)產(chǎn)物純度和收率分別達(dá)到98.3%和98.7%。