孫鵬飛
摘 要:本次數(shù)控化改造結合軸承加工磨床來應用西班牙進口數(shù)控技術以及相應配套的改造系統(tǒng),實現(xiàn)全自動化進給。在機電控制系統(tǒng)上,采用FAGOR的PLCI來替代原有的系統(tǒng)。本次改造主要涉及到三個方面,分別是電氣系統(tǒng)機械系統(tǒng)以及液壓系統(tǒng)。在改造完畢后,加工精度得到了很大的改善,同時增加了控制功能,大大改善了其應用效果,下面對改造流程進行簡要分析。
關鍵詞:數(shù)控化改造;磨床;FAGO R 8025M CNC;集成 PLCI
現(xiàn)在我國國內的數(shù)控磨床技術仍然是比較落后的,加工速度有限、精度不足,效率也較差,仍然無法適應于全自動磨削等多種加工方式,難以進行小批量生產(chǎn),同時其功能較少,無論是進給速度還是進給量都難以有效控制,加工產(chǎn)品質量控制難度大,同時工件在加工過程中也容易少商;其次是在生產(chǎn)過程中,砂輪損耗非常大,同時設備也有很高的故障率,一旦失控很難維修。針對上述問題來說,我們可以采用單片機+plci來取代電氣系統(tǒng),改進軸承加工磨床。
1 磨床數(shù)控化改造方案
為了可以讓磨床數(shù)控化改造取得真正的實際效果,需要我們對現(xiàn)階段存在的問題進行分析,之后才能制定出完善的方案來加以改造。
1.1 硬件部分的改造
結合現(xiàn)階段磨床加工中存在的問題,首先可以在砂輪架主軸當中加入套筒動靜壓混合軸承,砂輪機進給系統(tǒng)可以采用滾珠絲杠來提供制動作用,其特點在于具有較好的剛性和較高的精度,液壓系統(tǒng)當中需要我們在原有加工磨床的基礎上,移除下面幾個結構:切入油缸結構、快進油缸結構、補償結構和閘缸,只將潤滑結構保留下來。
在本次磨床數(shù)控化改造當中,電氣系統(tǒng)是改造的重點環(huán)節(jié),本次采用西班牙進口cnc系統(tǒng)以及配套plci系統(tǒng)。本磨床具有相當高的加工精度要求,這也是本次采用該cnc系統(tǒng)的原因,其也剛好可以符合于本機床的改造需要,使用其集成的plci來替代原繼電器的控制性技系統(tǒng)用于控制機床,采用專門退磁器和充磁器來實現(xiàn)磁力控制功能。
1.2 軟件部分改造
在軟件部分的改造當中,對cnc系統(tǒng)進行了二次開發(fā),使用其集成的plci語言來形成了一套機床控制程序,這樣讓其具備了緊急關停和油泵啟停等多方面功能,使用該軟件系統(tǒng)還能大幅提高磨床控制精度,實現(xiàn)電氣連鎖,形成安全保護功能。
在此基礎上進一步優(yōu)化機床參數(shù),大大提高系統(tǒng)精度和可靠性,進一步實現(xiàn)其控制性能。
2 西班牙FAGOR8025MCNC
FAGOR8025CNC為模擬式數(shù)控系統(tǒng),可接收方波、正弦波信號的編碼器、光柵反饋。FAGOR模擬式交流伺服(和8025配套)ACS系統(tǒng)。在ACS系統(tǒng)中有一個7段顯示器,7段顯示器可顯示ACS的狀態(tài)以及報警信息。X1的1、2、3端輸出10V電壓,可以用作24V的電源或用于使能信號。5、6二腳為差分的速度指令信號,來自CNC。第7腳為電流命令信號,依靠J4跳接線切換。8、9二腳分別為實際速度、實際電流,可以向外輸出,接速度表和電流表。X2的1、2腳為ACS報警輸出信號,通過外接24V電源,接通繼電器。3、4腳分別為外部的速度和驅動使能信號,一般為24V輸入,亦可以用X1的10V輸出取代。6、7腳為驅動OK輸出信號,作為ACS準備好的握手信號。X3為ACS的控制電源輸入,220V交流。FAGORPLCI的程序由主程序(PRG)、周期性執(zhí)行的子程序(PE1)和初始化程序(CY1)組成。輸I1~I104,輸出O1~O64。
3 數(shù)控化改造的硬件連接環(huán)節(jié)
3.1 機械系統(tǒng)硬件連接
本砂輪架主軸系統(tǒng)使用的是套筒動靜壓混合軸承主軸,其具備高精度、高剛度的優(yōu)勢。砂輪傳動帶動機構為一級三角皮帶,其正面具備壓力表,可以很好地觀察軸油腔壓力。砂輪架進給系統(tǒng)也是經(jīng)由后部電機經(jīng)聯(lián)軸器向滾珠絲杠傳遞,滾珠絲杠螺母進一步帶動砂輪架移動。絲杠在前端定位,并且在前端固定和后端浮動的支撐之下,采用四聯(lián)精密絲杠來對軸承進行支撐。后端軸承采用兩個精密角接觸球軸承。在傳動系統(tǒng)中,3ME2116磨床為單軸(X軸)進給。砂輪架進給(X軸)即交流伺服電機通過聯(lián)軸器,經(jīng)由滾珠絲杠FFZD5005-5-P2/70PX455,最終帶動砂輪架高速或低速進給,實現(xiàn)磨削。在液壓系統(tǒng)中,由于FAGOR8025M數(shù)控系統(tǒng)可以有效控制機床的液壓和潤滑,為了減少不必要的機械部分,在原3ME2116磨床的基礎上取消切入油缸機構、快進油缸機構、補償機構、閘缸及控制部分,只保留了潤滑部分。
3.2 電氣系統(tǒng)硬件連結
CNC與其集成的PLC及外部輸入輸出、鍵盤、電源/驅動、顯示器等模塊的連結如圖1所示。顯示器CRT直接掛接在CNC上;CNC通過RS232口傳送和接收外部數(shù)據(jù);CNC通過I/O3口控制電源/驅動模塊,進而控制加工軸X軸的進給,與此同時X軸反饋經(jīng)由的編碼輸出傳送到CNC的A1;CNC集成的PLC通過I/O1、I/O2口處理外部信號的輸入和輸出。
4 結束語
本磨床經(jīng)過了一定的數(shù)控化改造后重新投入生產(chǎn),根據(jù)相關統(tǒng)計資料現(xiàn)實,其在近半年后已經(jīng)完成了接近八萬套軸承套圈的加工,經(jīng)過改造后,所加工的工件表面質量有了明顯的改善,可以表面粗糙度已經(jīng)達到了0.2微米,加工效率也為原來的160%。同時其磨頭主軸從瓦塊動壓軸承改變?yōu)閯屿o壓軸承,主軸跳動也明顯降低,實現(xiàn)了加工精度的提高。在改造之后,其技術參數(shù)得到了明顯的提高,外徑尺寸誤差已經(jīng)可以低于20微米,所以不難發(fā)現(xiàn),經(jīng)過數(shù)控化改造,機床加工精度明顯提高,控制功能也得到了增加,自身穩(wěn)定性得到了保證。本文針對相關改造措施進行了一些總結和分析,希望可以給相關工作的開展提供一些參考。
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