安明
摘 要:小井眼鉆井有著井眼軌跡控制難度大、PDC 鉆頭選型單一、循環(huán)壓耗大排量受限、鉆具風(fēng)險(xiǎn)高、完井套管下入難度大等技術(shù)難題。研究區(qū)塊被多組逆沖斷層切割,研究區(qū)塊易斜、易塌、硬脆性掉塊多,定向井軌跡難以控制。應(yīng)用深井小井眼安全鉆井技術(shù),不僅很好地控制了側(cè)鉆井的定向軌跡、提高了小井眼井段機(jī)械鉆速,同時(shí)減少了井下事故復(fù)雜、降低了鉆井成本,實(shí)現(xiàn)了快速安全鉆井。
關(guān)鍵詞:小井眼鉆井;側(cè)鉆井;定向軌跡;鉆井速度
研究區(qū)塊是油田近年開(kāi)發(fā)的主力區(qū)塊。隨著目的層專打和老井加深側(cè)鉆井的部署,小井眼井?dāng)?shù)量逐步增多。小井眼鉆井有著井眼軌跡控制難度大、PDC 鉆頭選型單一、循環(huán)壓耗大排量受限、鉆具風(fēng)險(xiǎn)高、完井套管下入難度大等技術(shù)難題,針對(duì)以上難題進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),解決研究小井眼井段的安全鉆進(jìn)問(wèn)題,降低研究小井眼鉆井的復(fù)雜事故率,從而提高該區(qū)塊的整體鉆井速度,縮短鉆井周期。
1 研究地質(zhì)構(gòu)造特征
區(qū)塊被多組逆沖斷層切割,小井眼深井所鉆井段均為白堊系中溝組底部、下溝組地層。中溝組地層巖性為:棕紅色泥巖、砂質(zhì)泥巖;下溝組地層巖性為:灰綠色、灰黑色泥巖、淺棕紅色、灰綠色含礫中細(xì)砂巖、礫狀砂巖夾棕紅色泥質(zhì)粉砂巖、灰黑色泥巖薄層。研究區(qū)塊白堊系易斜、易塌、硬脆性掉塊多,定向井軌跡難以控制。
2 研究區(qū)塊小井眼鉆井資料調(diào)研
研究區(qū)塊井深在4000m以上,平均機(jī)速只有0.7m/h,復(fù)雜事故率高,2口井復(fù)雜事故累計(jì)損失31.3d,且鉆進(jìn)機(jī)速低、周期長(zhǎng),鉆井周期超出設(shè)計(jì)周期71.77d。
3 研究小井眼鉆井難點(diǎn)分析
(1)白堊系地層自然增斜率高。小井眼井身質(zhì)量難以控制,三開(kāi)井段(4294~4444m)由于地層自然傾角影響,井斜由5.59°↗26.87°。(2)小井眼側(cè)鉆井設(shè)計(jì)井斜大,軌跡控制難度大研究 111H 開(kāi)窗后鉆具剛性弱,軌跡控制難度大,定向段狗腿度大(最高達(dá) 14.56°/30m),小井眼排量低,攜巖效果差,起下鉆大段劃眼,復(fù)雜時(shí)效多。(3)白堊系下溝組地層,鉆進(jìn)過(guò)程經(jīng)常會(huì)遇到地層應(yīng)力性坍塌,預(yù)防不到位或處理不當(dāng)會(huì)造成卡鉆事故。
4 技術(shù)措施應(yīng)用
4.1 分析小井眼所鉆地層,選擇個(gè)性化PDC 鉆頭通過(guò)地層巖性分布,實(shí)鉆巖性,以及后期測(cè)井過(guò)程中測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)的分析得出,下溝組地層存在巖性致密。白堊系地層易造成 PDC 鉆頭異常損壞,而使用牙輪鉆頭則大大降低了機(jī)械鉆速,如何提高鉆頭破巖效率,提高地層可鉆性,成為一大技術(shù)難點(diǎn)。
4.1.1 刀翼及流道選擇
PDC 鉆頭的受力取決于各個(gè)切削齒的受力及各切削齒在鉆頭的位置和鉆頭剖面形狀,因此選擇刀翼流道寬度均勻的PDC 鉆頭。
4.1.2 補(bǔ)齒設(shè)計(jì)
(1)切削齒尺寸優(yōu)選:先選擇 13mm 切削齒,采用中密度布齒的PDC 鉆頭。(2)優(yōu)化布齒后傾角度:考慮到?jīng)_擊載荷作用頻率的因素研究地區(qū)鉆頭后傾角采用20°~22,盡可能減少對(duì)切削齒的先期破壞,達(dá)到提高鉆頭的使用壽命。(3)調(diào)整后排齒:增加前后排切削齒的高差,高差選0.75mm。(4)強(qiáng)化保徑效果:在每個(gè)刀翼的保徑面增加倒劃齒,起到防硬卡作用。
4.2 井下工具優(yōu)選與鉆具結(jié)構(gòu)優(yōu)化
直井下入“0-1”鉆具結(jié)構(gòu),配合MWD 跟蹤測(cè)斜,控制井身質(zhì)量,側(cè)鉆井考慮到儀器的抗高壓和耐高溫能力,選擇上懸掛式、電池使用時(shí)間長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)的儀器。小井眼下溝組選用小尺寸、大扭矩 7 頭螺桿,使用時(shí)間在120h 以上,提高了行程鉆速和進(jìn)尺,隨著優(yōu)化鉆頭選型、井下動(dòng)力鉆具的優(yōu)選,研究區(qū)塊小井眼鉆進(jìn)機(jī)速逐步提升,平均機(jī)速由 0.77m/h 提高到 1.45m/h,突破了小井眼鉆進(jìn)機(jī)速慢的難點(diǎn)。
4.3 小井眼選擇Φ101mm 鉆桿,強(qiáng)化鉆井參數(shù)小井眼所用Φ89mm 鉆具抗扭、抗拉強(qiáng)度低,傳遞扭矩不足,給井眼軌跡控制帶來(lái)許多困難。使用Φ101.6mm 鉆桿很大程度上優(yōu)化了鉆井參數(shù),增大鉆井排量(13L/s 提高到 15L/s),提高攜帶效果,抗拉強(qiáng)度提高了111kN,緩解了定向時(shí)工具面不穩(wěn)定。
4.4 制定完鉆通井鉆具結(jié)構(gòu),小間隙井段套管順利下入
模擬套管剛性進(jìn)行通井,按以下公式計(jì)算出通井鉆具剛性:
式中:D鉆鋌——鉆鋌外徑,cm;
D套管——套管外徑,cm;
d 鉆——鉆鋌內(nèi)徑,cm;
d 套——套管內(nèi)徑,cm。
通井鉆具剛性按照由弱到強(qiáng)逐步增加,最終略 高于套管剛性后才可下套管。Φ171mm 井眼通井鉆具結(jié)構(gòu):?jiǎn)畏觯害?71mm 鉆頭+120mmDC×1 根+Φ168mm扶正器+上部鉆具;雙扶 :Φ171mm 鉆 頭+ Φ168mm 扶正器+120mmDC×1 根+Φ161mm 扶正器+上部鉆具。 小井眼完井套管間隙一般較小,套管本體間隙最小的研究 8X 井只有 25mm;接箍間隙最小的研究 4J 只 有10.5mm;研究14 井在小井眼要求下入Φ139.7mm 套 管,研究 7X、研究 8X 均為開(kāi)窗側(cè)鉆定向井,研究 7X 井 斜最大 42.05°,研究 8X 斜井段長(zhǎng)達(dá) 1504m,4 口井套管安全下至井底。
4.5 成功預(yù)防事故復(fù)雜
(1)建立事故復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與預(yù)防機(jī)制,小鉆桿、鉆鋌抗拉抗扭強(qiáng)度低,加強(qiáng)鉆具檢查,規(guī)范上扣扭矩,落實(shí)探傷、錯(cuò)扣及倒換鉆具制度。(2)針對(duì)性對(duì)重點(diǎn)井段及時(shí)間制定措施和監(jiān)控。觀察巖性變化和返處的巖屑狀態(tài),及時(shí)與泥漿方溝通,使鉆井液始終具有適應(yīng)地層各種裂縫的封堵、填充、架橋封堵等封堵防塌能力。(3)通過(guò)短起下、循環(huán)、排量調(diào)整配合鉆井液使用雷特纖維素等措施,做到井筒快速有效地清潔,降低因巖屑堆積引起的復(fù)雜和事故。(4)成立現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管理小組,形成碰頭會(huì)制度,細(xì)致評(píng)估施工風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督落實(shí),確保措施執(zhí)行到位。
5 效果評(píng)價(jià)
近年研究區(qū)塊從鉆頭選型、鉆井液性能優(yōu)化、細(xì)化操作規(guī)程入手,小井眼鉆探 4 口井,復(fù)雜事故損失時(shí)間控制在 0.3%以內(nèi)。損失時(shí)間比以往大幅度降低,2016 年所鉆2 口井均節(jié)約周期完成。機(jī)速提高:研究小井眼平均機(jī)速由 0.71m/h 提高到1m/h,平均機(jī)速提高29%;節(jié)約周期:小井眼最深探井節(jié)約周期 32d,其余 2 口開(kāi)窗側(cè)鉆井節(jié)約周期17d,共計(jì)節(jié)約周期51.29d。
參考文獻(xiàn):
[1] 王士斌.國(guó)內(nèi)外小井眼鉆井設(shè)備的發(fā)展[J].石油礦場(chǎng)機(jī)械,2016,36(2):18-21.