李斌山,董 沛
(1.解放軍96604 部隊醫(yī)院醫(yī)學(xué)工程科,蘭州730300;2.解放軍96604 部隊醫(yī)院醫(yī)務(wù)處,蘭州730300)
西門子SOMATOM Emotion 16 排CT 使用中會出現(xiàn)各種故障,如球管打火[1]、機架掉電、診查床錯誤引起異常停機、探測器模塊損壞等,影響其正常使用[2]。本文對該型號CT 維修中遇到的罕見的連環(huán)復(fù)雜故障案例進(jìn)行深入分析并給出具體維修方法,為臨床醫(yī)學(xué)工程師提供參考。
正常操作降低床單元時機架突然斷電,計算機提示:機架電源關(guān)閉,報錯“CT_PHS_1049”。
進(jìn)入Local service 查看日志CT_MSM_107、CT_MSM_13、CT_MSM_10,分析認(rèn)為是機架與ICS(圖像控制計算機系統(tǒng))通信故障[3]。排查各通信電纜、PHS(機架電源板)、交流接觸器、機架信號刷等,發(fā)現(xiàn)ICS電纜PS-2 接口松動。排除后重啟,提示“水平方向不同步”。按下機架上“進(jìn)/出”按鈕無效,機架無法加電,報錯“CT_PHS_1049”,提示:PSS(系統(tǒng)電壓控制板)所屬K1、K2 以及MAS(主控制板系統(tǒng))缺陷。拆下PSS 板,外接DC 24 V 繼電器K1、K2 吸合正常,重啟后不再報錯“CT-PHS-1049”。
排除故障一并重啟后,機架垂直、水平位置顯示“EEEEE”,報錯“CT_XRS_1040”,提示如下:
(1)球管軸承故障、XTA 缺陷;
(2)旋轉(zhuǎn)陽極電源板D115 無供電;
(3)旋轉(zhuǎn)陽極控制板D400 缺陷;
(4)球管旋轉(zhuǎn)陽極電纜W611 缺陷;
(5)EBOX(球管燈絲供電盒)所屬球管電源30 A保險管F1、F2 缺陷。
(1)排查球管故障。該球管自安裝以來,曝光已逾98.13 萬秒次,經(jīng)常出現(xiàn)球管電弧放電[4],以系統(tǒng)日志Tube ERRORS 列表中CT_XRS_1027/1028/1043/1047/1051 為代表[5]。對于頻繁打火的球管,應(yīng)及時更換[6],防止高壓部分[HV-TANK(電壓油箱)、EBOX(球管燈絲供電盒)、PBOX(高壓部分供電盒)、PDR(高壓開關(guān)電源部分)等]、D400、D115 以及RA(旋轉(zhuǎn)陽極)、液態(tài)軸承等故障[7]。首先排查球管“+”“-”高壓接線柱。用萬用表蜂鳴/通斷擋測公共端C分別與大焦點L、小焦點S 之間的阻值[2](球管燈絲阻值范圍為10~30 Ω),可排除燈絲故障。
(2)排查D115 故障。外觀檢查無問題后使用萬用表排查整流、濾波單元,檢查球管供電是否為DC
(3)排查D400 故障。使用球管假負(fù)載測試反饋信號是否正常[8],若異常,則使用示波器依次檢查D400 板檢測點(測試ANL 系列:時間軸2 ms,電壓識別5 V/div,RET1 電流參數(shù)為4.65 A/div):ANL0-GND、ANL1-GND、ANL2-GND 測試點排查主板供電以及RA 各運行頻率;F_ROT-GND 測試點排查W611供電頻率;RET1-GND 測試點排查RA 啟動頻率。
(4)排查W611 電纜通斷以及對地電阻。
(5)排查EBOX 中位于D400 板下方的RA 保險管F1/F2,重點排查DC 565 V、球管供電故障[9]。
(1)球管靜置復(fù)溫3 h 后更換,進(jìn)入“Local Service_Tuneup_Tube Replace”重新檢測球管,提示“NO X-RAY”(無射線),仍報錯“CT_XRS_1040”。
(2)檢測PSS 板,將K1、K2、K3 繼電器離線外接DC 24 V,吸合均正常。
(3)檢測球管供電(正常DC 450~565 V),在球管X1、X2、X3 處并聯(lián)引出導(dǎo)線[2],測得電壓為DC 548 V,未見異常。
(4)檢測D400 外觀發(fā)現(xiàn)穩(wěn)壓模塊LM31 燒焦。更換LM31,通電測試,無法曝光,考慮D400 存在其他故障。
(5)用示波器依次檢測D400 各點頻率:ANL0-GND 測供電頻率,輸出為1.8 mV、157 Hz(參考值160 Hz);ANL1-GND 測RA 頻率,為1.8 mV、593 Hz(參考值600 Hz);ANL2-GND 測RA 頻率,為1.9 mV、599 Hz(參考值600 Hz);F_ROT-GND 測W611 供電頻率,為1.9 mV、599 Hz(參考值600 Hz);RET1-GND測RA 啟動頻率,為1.8 mV、160 Hz(參考值160 Hz)。
(6)測試W611 電纜通斷,未見異常。
(7)嘗試更換D115 板,加電測試故障依舊。
(8)測試F1、F2 通斷,未見異常。
(9)整體更換D400、D155 后進(jìn)入“Local Service_Tuneup_Tube Replace”更換球管并做水模校準(zhǔn),重啟后曝光功能恢復(fù)。
排除故障二后,可正常曝光,但診查床升降/進(jìn)出按鈕失靈且無高度顯示,報錯“CT_PHS_1022”。
(1)檢查PSS 板熔斷器F13、F14 是否正常。
(2)檢查床單元供電板D352 繼電器K2 是否正常。
(3)檢查床單元AC 380 V 電動機總成(升降電動機M1,剎車Y1、Y2)是否正常。
(4)檢查垂直編碼器B2 是否正常。
(5)檢查床單元控制板D301 通信控制系統(tǒng)(含設(shè)備控制按鈕、電纜等)線路是否正常。
(1)使用萬用表檢查熔斷器F13、F14 及繼電器K2,通斷、吸合均未見異常。
(2)單獨給電動機接線L1、L2、L3 測試升降電動機M1,功能正常。測試電動機剎車Y1、Y2,未見異常。從D301 出發(fā)檢測通信電纜,發(fā)現(xiàn)由D301 通往床體底部左側(cè)的S3、S4 并列限位開關(guān)觸片變形。更換后,機架恢復(fù)供電。
排除故障三后診查床只能升至120 mm 才能進(jìn)行床進(jìn)/出操作,其余位置僅能進(jìn)入,無法退出,報錯“CT_PHS_1022”。
(1)檢查開關(guān)反饋信號P2-1、光耦反饋信號是否錯誤。
(2)檢查啟動時P2-2a 開關(guān)通斷是否正常。
(3)檢查連接MAS 開關(guān)與D301 的電纜是否損壞。
(4)檢查D301 是否損壞。
(5)檢查MAS 板是否缺陷。
(6)檢測限位開關(guān)S2、S3、S4、S7、S8 是否正常。
拆開床頭、床尾擋片,使用滾珠防丟堵頭,根據(jù)對應(yīng)的標(biāo)簽逐一排查。光耦使用二極管擋檢查,限位開關(guān)必須離線檢測。步驟如下:
(1)檢查P2-1 開關(guān)、防撞光耦,未見異常。
(2)檢查P2-2a 開關(guān),通斷正常。
(3)檢查MAS 與D301 連接電纜,未見異常。
(4)檢查限位開關(guān)S7、S4、S8、S2、S3,5 組控制均正常。
(5)進(jìn)入“Local Service_Tuneup_TableGeneration”重新校準(zhǔn)床的運動位置。正常升降為86~280 mm,水平進(jìn)出為385~1 147 mm,床升降至高度120 mm 時才能進(jìn)出,其他位置只進(jìn)不出,重刷Local Service_PHS_WOM,故障依舊。
(6)嘗試更換MAS 板后故障依舊。
(7)床單元關(guān)鍵點測試:進(jìn)入Local Service_Control_Table load/modify 模式,點擊“Go”,選擇“SELECT_Tablle_Pa-ramenter_setting”,選取4 組T00-T10、T1A-T1F、T33-37、T3A-T3F 依次檢測,未見報錯。
(8)檢測水平電動機光耦U2 及3 組限位開關(guān)S6、S7、S8,未見異常。
(9)檢測水平電動機編碼器B2 以及電動機剎車Y2,未見異常。
(10)恢復(fù)備份RESTORE_allpakege 中RESTORE_CT_setting 設(shè)置包,故障依舊。
(11)更換D301 板,故障依舊。
(12)重裝ICS 系統(tǒng),故障仍存在。
(13)從D301 開始,排查D301.X32 線纜14、33發(fā)現(xiàn)有磨損,短接14、33 后床進(jìn)出功能正常,證實該電纜故障,更換后床單元進(jìn)出恢復(fù)正常。重啟后報錯“CT_XRS_1043,tube arcing”(球管打火),運行Local Service_TUNEUP_Expert Mode,進(jìn)行機架測速ROT SPEED(旋轉(zhuǎn)速度)、GENOSC(一般假負(fù)載外部測試)、Getter(排氣)、ZAdjust(Z-A 軸調(diào)校)、Zcheck(Z 軸檢查)、FcousAli(陰極射線管燈絲測試)、Gen-Adapt(一般調(diào)整)、FiAdapt(濾線器調(diào)整)、Warm Up(球管預(yù)熱)、Defective Channels(探測器通道)、Cha-nnel Correction(探測器通道校準(zhǔn))、Air Calibration(空氣校準(zhǔn))、Spacing(空間間距測試)及Water Scaling(水模掃描),均反饋Succes,重啟并進(jìn)行校準(zhǔn)后恢復(fù)正常。
運動單元伴隨電纜磨損故障實屬罕見,建議廠家改進(jìn)技術(shù),杜絕此類故障。
排除故障四后,開機實施“Check Up”(檢查)操作ICS 計算機工作界面下方出現(xiàn)“系統(tǒng)測試表明圖像質(zhì)量可能有問題”,查看日志報錯“Local Service_CT_TBG_185”。
報錯“CT_TBG_185”主要指探測器通道故障、探測器缺陷導(dǎo)致圖像質(zhì)量下降與拍片質(zhì)量下降,其故障原因復(fù)雜,多以部件老化為主。
(1)先啟動Local Service_TUNE UP_Expert Mode逐項檢測,當(dāng)測試到Defective Channels_Result of Defective Channels 時反饋“The Defective Channels of 19,The Defective Channels of 32,it must be replaced”(探測器模塊19、32 處于缺陷狀態(tài),必須更換)。
(2)再啟動Local Service_TEST- TOOLS_DMSTEST 檢測,反饋結(jié)果不變。
(3)本機探測器由57 個通道模塊組成,1~18 位于右側(cè)(LOW CHANNELS),19~38 位于中間,39~57位于左側(cè)(HIGH CHANNELS)。故障模塊32 位于左側(cè)、模塊19 位于中間位置。拆下探測器,更換模塊32、19,重啟后恢復(fù)正常。
本文所述故障最初表現(xiàn)為CT 機架斷電,繼而出現(xiàn)CT 機架錯誤、床單元不加電、診查床無法到達(dá)指定位置以及只有高度在120 mm 時才能進(jìn)/出、探測器模塊損壞引起的圖像質(zhì)量問題等罕見連鎖故障。通過本次連鎖故障維修可總結(jié)出以下幾點經(jīng)驗:(1)必須熟知設(shè)備基本構(gòu)成、運行機理、錯誤日志、代碼、專業(yè)術(shù)語等,準(zhǔn)確判斷故障點;(2)排查故障從點到面、面面俱到;(3)定期保養(yǎng)維護設(shè)備運動部件(滑環(huán)部分、床單元、機架散熱風(fēng)扇等),及時排除安全隱患,防患于未然;(4)及時維修更換對頻繁打火的球管(曝光超過50 萬秒次),防止本文出現(xiàn)的打火導(dǎo)致D400、探測器Detector 缺陷等連鎖故障的發(fā)生;(5)每季度實施一次整機維護保養(yǎng),及時檢查易損關(guān)鍵點(限位開關(guān)、床單元伴隨電纜、光耦、電動機等)并更換磨損碳刷、潤滑運動部件、除塵清灰等保障設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。
出現(xiàn)此類罕見故障時應(yīng)建立整體到局部的思維模型,采用分析—研究—判斷—診斷的方法逐步排除故障,防止盲目動手。