屈聯(lián)西,孫素霞
(河南豫光金鉛股份有限公司,河南 濟(jì)源 459000)
河南豫光金鉛股份有限公司制氧廠有四套空分KDONAr-4000/1800/110(簡(jiǎn)稱:4000空分)、KDONAr-6000/2000/180(簡(jiǎn)稱:6000空分)、KDONAr-10000/3600/320(簡(jiǎn)稱:10000空分)和KDONAr-15000/4000/500(簡(jiǎn)稱:15000空分)型空分設(shè)備,采用DCS系統(tǒng)控制、全低壓常溫分子篩吸附凈化、增壓透平膨脹機(jī)制冷、全精餾無氫制氬和氧、氮外壓縮流程。
對(duì)于用深冷法進(jìn)行空氣分離而言,“水”在空分中的重要作用不言而喻,一方面我們要用“水”帶走系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量,另一方面我們又要控制“水”,以防水危害空分的安全運(yùn)行。
下面是河南豫光金鉛股份有限公司制氧廠多年來經(jīng)歷的幾起典型因水造成空分系統(tǒng)異常或停車的案例。
2008年7月11日,4000空分設(shè)備開車導(dǎo)氣過程中,正在工作的2#純化器出口溫度很快從33.5℃上漲到196℃,出口二氧化碳由0.49ppm突然上升到滿量程20ppm,這時(shí)發(fā)現(xiàn)空冷塔液位1050mm,空壓機(jī)排氣壓力與空冷塔出口壓力差值由平常的0.01MPa擴(kuò)大到0.063MPa,判斷為空氣出空冷塔嚴(yán)重帶水,打開純化器后過濾器底部排污閥排出許多水,再檢查膨脹機(jī)增壓后冷卻器出口吹除閥,也排出許多游離水,為避免事故的進(jìn)一步擴(kuò)大,立即停止導(dǎo)氣,只保留空壓機(jī)運(yùn)行,將塔內(nèi)液體排掉。
(1)在啟動(dòng)預(yù)冷系統(tǒng)時(shí),空冷塔底部液位控制閥V1129閥DCS上處于手動(dòng)全關(guān)狀態(tài),底部液位高時(shí)而不能將水排出,淹住了空氣進(jìn)氣口,水被高壓空氣沖擊挾帶進(jìn)入純化器,導(dǎo)致純化器內(nèi)的分子篩吸附劑嚴(yán)重帶水。
(2)空冷塔底部液位一直顯示1050 mm,事后檢查變送器正壓管有較多淤泥,導(dǎo)致水位上升,實(shí)際DCS無法正確顯示,未能達(dá)到預(yù)冷系統(tǒng)中連鎖停泵的設(shè)定值1100mm,沒有起到保護(hù)作用。后來每季度進(jìn)行一次變送器正壓管排污,確保顯示正常。
空分系統(tǒng)停車進(jìn)行排液,扒出2#純化器內(nèi)帶水的分子篩吸附劑,更換為新的吸附劑,開車后純化系統(tǒng)高溫活化一個(gè)周期才向后導(dǎo)氣,并全系統(tǒng)加溫吹掃,露點(diǎn)合格后,啟動(dòng)膨脹機(jī),空分系統(tǒng)運(yùn)行正常。
2006年5月7日,6000空分將2#ET倒為1#ET運(yùn)行后,膨脹量逐漸減少,膨脹機(jī)增壓后壓力與膨脹前壓力差值由平常的0.04MPa很快擴(kuò)大到0.14MPa,這時(shí)安裝在支管上的水分析表未能及時(shí)反映出水含量的變化,立即倒回2#ET后壓差并未下降,換新的水分析儀檢測(cè)露點(diǎn)較高,此時(shí)水已進(jìn)入增壓空氣側(cè)被帶入主換,堵塞通道,造成膨脹機(jī)膨脹量不足,主冷液位持續(xù)下降,空分系統(tǒng)被迫停車大加溫處理。
停車后,拆開1#ET增壓機(jī)冷卻器,兩端用盲板封住,在水側(cè)通入氮?dú)饧訅旱皆囼?yàn)壓力,發(fā)現(xiàn)增壓機(jī)冷卻器進(jìn)氣管內(nèi)有水流出,可見,增壓機(jī)冷卻器發(fā)生了串漏,導(dǎo)致水進(jìn)入增壓空氣側(cè)被帶入主換堵塞通道。查出漏點(diǎn)后采用補(bǔ)焊的方法堵塞漏點(diǎn),將管道試驗(yàn)到工作壓力后無泄漏,并保壓合格為止。重新安裝好后,再次對(duì)低溫系統(tǒng)加溫,將帶入冷箱內(nèi)的水分全部吹出,露點(diǎn)低于-60℃,重新開車后工況運(yùn)行正常。
(1)將增壓冷卻器露點(diǎn)分析取樣點(diǎn)由支管改為總管,降低膨脹機(jī)倒換過程中切換露點(diǎn)分析儀帶來的滯后性。
(2)在兩臺(tái)增壓機(jī)冷卻器出氣管最低端分別增加吹除閥,每次巡檢時(shí)打開吹除閥,檢查是否有游離水,若有水,就可直接斷定該冷卻器串漏。
通過以上技改,2007年初,及時(shí)發(fā)現(xiàn)兩次增壓機(jī)冷卻器串漏事件。5月,將兩臺(tái)增壓機(jī)冷卻器全部更換為新的,原來舊冷卻器換熱管材質(zhì)是碳鋼管,換熱面積58m2,更換成換熱管為紫銅管(T2),換熱面積為85m2的冷卻器,材質(zhì)得到了改善,并帶有內(nèi)翅片,體積小,換熱面積和傳熱系數(shù)增大,換熱效果明顯好轉(zhuǎn),至今未出現(xiàn)串漏。
6000空分分子篩吸附器為立式雙層床結(jié)構(gòu),下層為活性氧化鋁,上層為分子篩??諝庾韵铝鹘?jīng)吸附劑,其中的水、二氧化碳及碳?xì)浠衔锉晃胶?,?jīng)頂部的內(nèi)置過濾器除去機(jī)械雜質(zhì),沿著中心管自上而下從底部出來,該純化器采用不銹鋼夾層內(nèi)絕熱方式。(如下圖)
2005年2月 ,6000空分設(shè)備試車時(shí),1#分子篩吸附劑使用20min后,出口二氧化碳含量由0.2×10-6開始上升,4小時(shí)后達(dá)到0.8×10-6;切換為2#分子篩吸附劑工作,立刻下降到0.2×10-6。均壓時(shí)檢查中心管無漏點(diǎn),于是空分系統(tǒng)繼續(xù)運(yùn)行。2005年11月,空分系統(tǒng)液體產(chǎn)量明顯減少,主換熱端溫差擴(kuò)大,進(jìn)塔氣量由33000m3/h降到32000m3/h,將下塔壓力與進(jìn)主換前的空氣壓力進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)主換熱器正流空氣側(cè)阻力已由15kpa增大到42kpa,空分系統(tǒng)被迫停車。
從以上現(xiàn)象可看出,主換熱器已發(fā)生堵塞,堵塞物有可能是冰、干冰或分子篩粉末,決定檢查1#純化器。
扒出1#純化器內(nèi)的分子篩和氧化鋁,用短管連到分子篩吸附器外筒體的吹除閥上,往不銹鋼夾層中注水,發(fā)現(xiàn)不銹鋼內(nèi)膽上有一裂縫往外噴水??梢?,部分經(jīng)氧化鋁吸附的空氣從漏點(diǎn)進(jìn)入夾層走短路與經(jīng)分子篩吸附的空氣會(huì)合,一起出分子篩吸附器。查出漏點(diǎn)后,放掉夾層內(nèi)的水,對(duì)不銹鋼內(nèi)膽進(jìn)行補(bǔ)焊修復(fù)。開車時(shí)利用提前預(yù)制管道先反吹主換正流空氣通道,合格后開車,空分系統(tǒng)運(yùn)行正常。
十多天后,1#純化器工作3.5小時(shí),出口二氧化碳由0.2×10-6上升到0.5×10-6,切換到2#純化器工作時(shí)即降為0.2×10-6,通過對(duì)比夾層漏點(diǎn)前后二氧化碳的趨勢(shì)變化,排除蒸汽加熱器無串漏的情況下,認(rèn)為是1#純化器注水查漏后,未用干燥空氣吹干夾層中的殘余水分,開車后殘余水分進(jìn)入分子篩頂層造成二氧化碳升高。于是在1#純化器工作、再生階段打開分子篩吸附器外筒體上的3個(gè)吹除閥吹除,直到把夾層中的水吹干為止,半個(gè)月后,夾層吹除口氣體露點(diǎn)合格,純化系統(tǒng)工作正常。
2010年3月 ,10000空分投產(chǎn)時(shí),在投氬過程中,出現(xiàn)了粗氬塔負(fù)荷無法增加、工藝氬無流量、精氬塔無法投運(yùn)的現(xiàn)象。10000m3/h空分設(shè)備氬系統(tǒng)流程圖如下:
當(dāng)粗氬冷凝器液空節(jié)流閥V3從12%開大至40%,粗氬流量FIC703只能達(dá)到4000m3/h左右(設(shè)計(jì)值12000m3/h)。冷凝器有液位后開始持續(xù)上漲,氬餾分和粗氬塔阻力基本不變,而工藝氬流量FIC701極小。打開粗氬Ⅱ塔頂部的液體回流管吹除閥V763,有液體排出,氬餾分量增加了1000m3/h,但此時(shí)打開工藝氬放空閥V762后,出現(xiàn)間斷倒吸現(xiàn)象。
經(jīng)過多次調(diào)試和分析,認(rèn)為可能是粗氬冷凝器通道堵塞,決定扒砂檢查。
5月12日,冷箱扒砂后,鋸開氬系統(tǒng)中可能存在堵塞的部位進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)粗氬冷凝器氬側(cè)氣相封頭A處有積水。初步認(rèn)定粗氬負(fù)荷增加的原因可能是此處的水在冷狀態(tài)下結(jié)冰,使粗氬冷凝器進(jìn)氣管路面積不足,造成冷凝器氬側(cè)壓力降低,冷凝后的液氬無法流向回流管,使液體淹沒了封頭,所以工藝氬流量很小,而間斷流出的少量氣體則是DN15mm不凝氣管道與工藝氬管道連通的結(jié)果。當(dāng)打開回流管上V763閥外排液體時(shí),冷凝器內(nèi)氬側(cè)壓力下降,迫使氬餾分進(jìn)入冷凝器,于是就出現(xiàn)氣量增加1000m3/h的現(xiàn)象。
水分從哪里來呢?分餾塔安裝期間雨水多,水以游離水的狀態(tài)進(jìn)入設(shè)備內(nèi)。吹掃時(shí)因液封段沒有液體,氣體直接通過DN200mm的液體管道,而不從DN300mm的上升氣管進(jìn)入阻力大的粗氬冷凝器通道,導(dǎo)致短期內(nèi)無法將粗氬冷凝器的水分吹干。
用海綿吸出粗氬冷凝器內(nèi)的水,然后用儀表空氣從V762閥處將系統(tǒng)內(nèi)殘留的水反吹干凈,再把鋸開部位焊好,并用外來干燥儀表空氣吹掃,各點(diǎn)的露點(diǎn)溫度接近-65℃時(shí),啟動(dòng)空分設(shè)備大氣量吹掃。直到粗氬Ⅱ塔頂部、精氬塔頂部等關(guān)鍵部位露點(diǎn)低于-65℃,啟動(dòng)膨脹機(jī),空分系統(tǒng)運(yùn)行正常。
4000空分純化系統(tǒng)中使用的蒸汽加熱器為雙管板式,蒸汽走殼程,再生無污氮?dú)庾吖艹?,?dāng)時(shí)出蒸汽加熱器污氮管上沒有水分析。
2002年底投產(chǎn),2004年8月1日開始用蒸汽加熱器加熱再生氣,8月2日5:48分,在1#分子篩吸附器工作3小時(shí)22分時(shí),發(fā)現(xiàn)出分子篩空氣中二氧化碳含量(AIA1201)開始從0.08ppm逐漸升高,工作末期升到2.56ppm,打開空氣進(jìn)純化前管路上吹除閥,未見有游離水。9:51分,2#分子篩吸附器工作末期時(shí)AIA1201升至1.17ppm,儀表科標(biāo)定二氧化碳分析儀。13:59分,1#分子篩吸附器工作末期時(shí)AIA1201高達(dá)12.30 ppm,最后懷疑是蒸汽加熱器串漏將水持續(xù)帶入純化器,立即倒為電加熱器運(yùn)行。拆開蒸汽加熱器,用肥皂水查漏,發(fā)現(xiàn)有兩個(gè)漏點(diǎn),對(duì)串漏管束進(jìn)行封。此次分子篩帶水嚴(yán)重,導(dǎo)致上部的分子篩失效,更換分子篩。
在出蒸汽加熱器污氮管道上增加露點(diǎn)水分析儀,并接入DCS監(jiān)控。蒸汽加熱器使用時(shí)密切監(jiān)控露點(diǎn)儀的變化,確保蒸汽加熱器串漏時(shí)能及時(shí)發(fā)現(xiàn),避免把水帶入純化器。
后來因蒸汽加熱器多次發(fā)生串漏,即使對(duì)漏點(diǎn)進(jìn)行了封堵,但效果不理想,現(xiàn)在我廠4000和6000空分全用電加熱器取代蒸汽加熱器。
15000空分氬系統(tǒng)中配有2臺(tái)單級(jí)離心粗氬泵,一用一備,其軸封采用充氣式迷宮密封,密封氣源為儀表空氣。
2016年7月15日,15000空分系統(tǒng)停車后再次啟動(dòng)氬系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)氬泵軸封處出現(xiàn)漏液現(xiàn)象,對(duì)氬泵加溫后,氬泵正常工作7~8個(gè)小時(shí)后又開始漏液。
(1)懷疑軸封里有水分凍結(jié)。16日9:25分啟動(dòng)氬泵,10:20分發(fā)現(xiàn)氬泵軸封端漏液,加大密封氣無效,懷疑軸封里有水分凍結(jié),停泵加溫。
(2)懷疑氬泵軸封氣排放口堵塞。18日對(duì)氬泵混合氣排放管進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有水分和異物,將密封進(jìn)氣管道、參比氣管道、排氣管道、過濾器等分別斷開,通入加溫氣反向吹除。14:08分啟動(dòng)氬泵,21:11分發(fā)現(xiàn)氬泵軸封處漏液。
(3)懷疑氬泵軸密封氣參數(shù)設(shè)置問題。咨詢法國(guó)CRYOSTAR廠家,決定將密封氣壓力比參比氣高10~20kPa,排氣壓力比參比氣壓力低10~20kPa,調(diào)整到規(guī)定值后,15:00分啟動(dòng)氬泵,20日0:19分軸封處開始漏液。
(4)懷疑氬泵軸承密封損壞,更換為2#氬泵。21日將1#氬泵和2#氬泵整體互換后,16:36分啟動(dòng)氬泵,22日0:50分發(fā)現(xiàn)軸封漏液,停泵加溫。
(5)懷疑氬泵密封氣含水,將密封氣改為高壓氮?dú)?/p>
對(duì)密封氣、儀表氣管道進(jìn)行了排查,發(fā)現(xiàn)自身儀表氣管道和濕儀表氣管道間有游離水,于是利用純化后的干燥氣源對(duì)濕儀表空氣管道進(jìn)行反吹,濕儀表空氣管道吹出了大量水分。7月22號(hào),把露點(diǎn)分析儀接到氬泵密封氣源上進(jìn)行檢測(cè),露點(diǎn)為-45℃不合格,將密封氣改成高壓氮?dú)獯党欢螘r(shí)間后,露點(diǎn)下降到-65℃,再次開啟氬泵運(yùn)行正常,重新倒回自身儀表氣,困擾多時(shí)的問題得到解決。
7月15日,15000空分停車后,啟動(dòng)自身儀表氣空壓機(jī)提供儀表氣,部分含濕儀表氣冷凝水聚集在這段豎直管道里,由于這段豎直管道閥門關(guān)不嚴(yán),部分水分與自身儀表氣混合進(jìn)入儀表氣管網(wǎng),使儀表氣露點(diǎn)不合格。因氬泵密封氣用的是儀表氣,造成密封氣含水。水分在軸封低溫區(qū)逐漸被凍結(jié),造成密封氣不能進(jìn)入節(jié)流間隙,或節(jié)流間隙和膨脹空腔被冰填平,造成密封失效,低溫液體滲出。
①?gòu)募兓瘜?dǎo)氣閥V1216、V1217閥后單獨(dú)接一根儀表氣管道,給氬泵供給加溫氣和密封氣。②分別從1#、2#氬泵泵后吹除閥管道上引出兩股液氬,經(jīng)汽化器氣化,并經(jīng)減壓閥調(diào)整至5公斤左右,做為氬泵密封氣。
密封氣改造圖如下:
經(jīng)過以上兩項(xiàng)技改后,氬泵一直運(yùn)行正常。
(1)每次開車前,要檢查各個(gè)設(shè)備的壓力、溫度、液位等測(cè)量?jī)x表是否準(zhǔn)確,被禁止的重要參數(shù)報(bào)警是否激活,便于在開車過程中加以提醒。各個(gè)系統(tǒng)中自動(dòng)閥的PID值及閥門的手自動(dòng)狀態(tài)是否正確,不正確時(shí),要提前更改。
(2)空分設(shè)備制造廠家應(yīng)確保產(chǎn)品合格,用戶應(yīng)重視設(shè)備運(yùn)行中的巡回檢查,對(duì)膨脹機(jī)來說,應(yīng)定期檢查增壓機(jī)冷卻器出氣口的露點(diǎn),一旦發(fā)現(xiàn)超標(biāo)或出氣管最低端吹除閥有游離水,應(yīng)立即采取措施,防止水分進(jìn)入冷箱。
(3)夾層內(nèi)絕熱純化器質(zhì)檢要嚴(yán)格要求,分子篩裝填過程中要避免進(jìn)入內(nèi)膽與外殼的夾層。如果在夾層中注水查漏,試驗(yàn)后應(yīng)用干燥氣體徹底對(duì)夾層吹掃,直到所有吹除口露點(diǎn)合格后,方可停止吹除。
(4)使用蒸汽加熱器時(shí)要在出口污氮管道上增加露點(diǎn)分析儀,并接入DCS監(jiān)控。
(5)若氬泵密封氣和加溫氣采用儀表空氣時(shí),空分系統(tǒng)停車后,又不得不采用外供含濕儀表氣之前,要關(guān)閉氬泵密封氣和加溫氣。再次使用之前,要將儀表氣管道吹掃干凈,并且露點(diǎn)合格才能使用。
(6)對(duì)空分設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)的問題應(yīng)全面客觀的分析,對(duì)各種影響因素逐項(xiàng)的排除或處理,確??辗衷O(shè)備安全、可靠的運(yùn)行。