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(唐山三友化工股份有限公司,河北 唐山 063305)
在我公司石灰工序中,石灰窯將石灰石煅燒,生成石灰及CO2,供給下道工序。而其中卷揚機通過轉(zhuǎn)鼓纏繞鋼絲繩,提升小車,為石灰窯上料,是保障生產(chǎn)的重要設備。
石灰窯每小時上料35車,電氣系統(tǒng)采用換向組件控制正反轉(zhuǎn),其型號為ZF-30K-D。同時用S7-200 PLC結(jié)合E6CP-AG5C旋轉(zhuǎn)編碼器界定小車上限與下限,并控制換向組件在上下限時進行正反轉(zhuǎn)切換。為保障卷揚機的正常使用,卷揚機鋼絲繩頂端設有以光電式接近開關(guān)為基礎(chǔ)的防亂扣裝置。
換向組件工作原理:
ZF-30K-D型三相電動機換向組件主回路采用5只MTC 162-16可控硅模塊作為交流開關(guān),電壓過零開通,實現(xiàn)對電動機的啟動、停止,以及正轉(zhuǎn)反轉(zhuǎn)的運行控制,如圖1。當卷揚機處于下限時,換向組件接受PLC信號,1、3、5號可控硅導通,電機正轉(zhuǎn)運行;運行至上限時,PLC再次發(fā)出信號,換向組件內(nèi)部觸發(fā)模塊動作,1、2、4號可控硅導通,電機切換到反轉(zhuǎn)運行。其主電路部分在采用阻容保護的同時還增加了壓敏電阻保護,可以有效的抑制過電壓,防止電動機所產(chǎn)生的感應電動勢對換向組件的沖擊。
圖1 換向組件原理圖
在卷揚機使用過程中,曾發(fā)生多起鋼絲繩亂扣故障,防亂扣裝置未能及時動作,停止電機。致使多條鋼絲繩報廢,并長時間影響石灰窯上料。為杜絕此類故障的再次發(fā)生,技術(shù)人員對故障原因進行了分析,并結(jié)合現(xiàn)場情況對卷揚機回路及防亂扣裝置做出了改進,在此對故障原因和改進方法簡要描述。
原防亂扣裝置是由光電式接近開關(guān)和擋板組成,其是以亂扣時擋板遮蔽光電式接近開關(guān)作為工作條件。當發(fā)生亂扣故障時,鋼絲繩必然下沉,彎曲的鋼絲繩壓下裝置拉繩,使擋板升高,從而擋住光電式接近開關(guān),使光電式接近開關(guān)動作停止電機運行。
多起亂扣故障的原因均為換向組件受信號干擾誤動作,電機不能正常換向運行,當上料小車運行至上限位及下限位時,電機仍不能換向,造成轉(zhuǎn)鼓與鋼絲繩發(fā)生纏繞亂扣。而此時原有的防亂扣裝置并沒有發(fā)生動作,經(jīng)現(xiàn)場分析后發(fā)現(xiàn),光電式接近開關(guān)在室外工作時,其性能易受現(xiàn)場環(huán)境影響。雨雪天氣和潮濕環(huán)境有極大的幾率造成光電式接近開關(guān)短路,使原有防亂扣裝置失去作用。同時由于光線反射,光電式接近開關(guān)易發(fā)生誤動作,導致防亂扣裝置可靠性的降低。同時,在光電開關(guān)動作時,換向組件內(nèi)部電源仍未停止工作,電機繼續(xù)運行,造成鋼絲繩亂扣。綜合以上多種情況,原有的防亂扣裝置不但已經(jīng)無法滿足生產(chǎn)需要,同時還存在加大維修量,使卷揚機不能正常運行等種種問題。
針對光電式接近開關(guān)型防亂扣裝置易受現(xiàn)場環(huán)境影響而產(chǎn)生的問題,經(jīng)過現(xiàn)場分析和研究,將光電式接近開關(guān)改為電感式接近開關(guān),相比于光電式接近開關(guān),電感式接近開關(guān)由三部分組成:振蕩器、開關(guān)電路及放大輸出電路。振蕩器產(chǎn)生一個交變磁場。當彎曲的鋼絲繩壓下裝置拉繩,使拉繩上的金屬擋板接近這一磁場,并達到感應距離的時候,在金屬擋板內(nèi)產(chǎn)生渦流,從而導致振蕩衰減,以致停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉(zhuǎn)化成開關(guān)信號,觸發(fā)驅(qū)動控制器件,從而使電機停止運行。電感式接近開關(guān)比光電式接近開關(guān)性能穩(wěn)定,不易受外部環(huán)境干擾,有力的避免了雨雪等環(huán)境因素對設備運行造成的影響。
將控制回路電源引入換向組件內(nèi)部電源,使防亂扣裝置動作之后,換向組件內(nèi)部電源能夠及時停電,如圖2。技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)場實際情況發(fā)現(xiàn),多次亂扣故障的發(fā)生可以綜合概括,換向組件受信號干擾未能正常換向,轉(zhuǎn)鼓與鋼絲繩已經(jīng)亂扣,原有防亂扣裝置因現(xiàn)場環(huán)境原因,發(fā)生誤動作或是動作后依然未能及時切斷控制回路電源,造成電機未能及時換向?,F(xiàn)在將控制回路電源引入換向組件內(nèi)部電源后,發(fā)生亂扣故障時,防亂扣裝置動作,同時切斷換向組件內(nèi)部電源,使電機停止運行,阻止了事故的擴大化,減小了維修和生產(chǎn)回復所需的工作量。
圖2 引入控制回路電源
在卷揚機現(xiàn)場電機引線前端引入分勵脫扣斷路器,如圖3所示。斷路器型號為NDM3-125M/3310 125A。斷路器中帶有分勵脫扣器,其主要用于遠距離操作低壓斷路器分閘控制。它的電磁線圈并聯(lián)在低壓斷路器的電源側(cè),并將線圈接入防亂扣裝置常開點中,當防亂扣裝置動作時,常開點閉合,使分勵脫扣器的電磁鐵得電吸動銜鐵,通過傳動機構(gòu)推動自由脫扣機構(gòu),使斷路器斷開,有效的切斷了電機主回路,在亂扣故障發(fā)生時,為卷揚機提供了第二重保護。
圖3 引入分勵脫扣斷路器
經(jīng)過對防亂扣裝置的更換、換向組件電源改造及主回路增加分勵脫扣空開三種改進后,卷揚機獲得多重保護,經(jīng)長時間運行,卷揚機未發(fā)生亂扣故障。
卷揚機正常使用過程中,一般不會發(fā)生亂扣現(xiàn)象,但實際運行時,亂繩、過轍是卷揚機的常見故障。
亂扣現(xiàn)象的發(fā)生一般有兩種情況。
此類現(xiàn)象的發(fā)生或為PLC程序故障,或為換向組件內(nèi)部故障,在對換向組件內(nèi)部電源進行改進并增加分勵脫扣斷路器后已基本杜絕了此類故障發(fā)生的可能性。
此類故障屬于設備問題,應多注意鋼絲繩與轉(zhuǎn)鼓的維護,及時檢查更換,可有效的降低此類故障的發(fā)生幾率。
通過對多次卷揚機亂扣故障的分析和處理,技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)場實際情況,對卷揚機防亂扣裝置進行了更換,有效的解決了原有防亂扣裝置易受現(xiàn)場環(huán)境干擾的弊病。同時,通過將控制電源引入換向組件內(nèi)部電源和在卷揚機主回路增加分勵脫扣斷路器兩種手段,為卷揚機提供了雙重保護,保證了在亂扣故障發(fā)生時,能夠及時切斷電機電源,避免了事故的擴大化。通過對改進后設備運行情況的長時間觀察,改進后的卷揚機能夠長時間穩(wěn)定運行,再無亂扣故障的發(fā)生,經(jīng)實踐證明,這些改進方案對解決卷揚機亂扣故障是行之有效的。