王會(huì)林
(陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司,陜西 榆林 719319)
陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“北元化工”)80萬t/a燒堿項(xiàng)目一次鹽水精制工藝選用加壓溶氣罐、預(yù)處理器、凱膜過濾器等設(shè)備,通過對粗鹽水的預(yù)處理和一次膜分離得到滿足離子交換樹脂塔進(jìn)料要求的精鹽水。為了降低燒堿生產(chǎn)成本,公司合理利用當(dāng)?shù)刎S富的地下鹽礦資源,建設(shè)2個(gè)巖鹽開采礦區(qū),為一次鹽水裝置提供鹵水,實(shí)現(xiàn)全鹵制堿。
鹽井開采的鹵水經(jīng)分析(氯化鈉含量大于308 g/L、鈣含量小于1 000×10-6、鎂離子含量小于100×10-6、無機(jī)氨含量小于20×10-6)后進(jìn)入鹵水池,經(jīng)過輸鹵泵送至鹵水換熱器,與電解返回的脫氯淡鹽水換熱升溫后送至氨吹除塔。在鹵水換熱器至氨吹除塔之間管道加入氫氧化鈉和次氯酸鈉,與鹵水中無機(jī)氨反應(yīng)后生成一氯氨、二氯氨氣體,通過氨吹除塔風(fēng)機(jī)逆向吹除。除去無機(jī)氨的鹵水進(jìn)入化鹽水罐,通過加壓泵加壓后送入氣水混合器,溶入一定量空氣后加入三氯化鐵,通過預(yù)處理器沉降作用除去鎂及機(jī)械雜質(zhì)。除鎂后的粗鹽水進(jìn)入反應(yīng)槽,加入適量碳酸鈉攪拌除去粗鹽水中鈣離子后自流進(jìn)入緩沖罐。緩沖罐出口連接凱膜過濾器,通過自壓過濾后的鹽水在進(jìn)入折流槽前加入亞硫酸鈉,通過折流槽充分混合除去鹽水中游離氯后進(jìn)入一次鹽水儲(chǔ)罐,供二次鹽水及電解使用。
從2016年起,采礦一區(qū)部分鹽井鹵水無機(jī)氨含量由5×10-6急劇上漲為100×10-6,導(dǎo)致送一次鹽水鹵水無機(jī)氨含量達(dá)到原來運(yùn)行的兩倍以上,最高可達(dá)20×10-6,精鹽水指標(biāo)頻繁超標(biāo)。
圖1 一次鹽水工藝流程簡圖
一次鹽水裝置實(shí)現(xiàn)全鹵運(yùn)行后,鹵水中鈣離子含量達(dá)到 800×10-6,較使用原鹽時(shí)上漲 500×10-6。鈣離子含量的上漲導(dǎo)致氨吹除塔填料層結(jié)垢嚴(yán)重,除氨塔效果不明顯。實(shí)驗(yàn)研究氨吹除塔的最佳效果。
(1)實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
找出pH值變化對鹵水除氨反應(yīng)的影響。
(2)實(shí)驗(yàn)原理
通過調(diào)整鹵水的pH值,加入適量的次氯酸鈉后,分析反應(yīng)后鹵水中無機(jī)氨的含量,從而判斷pH值對反應(yīng)的影響。
(3)實(shí)驗(yàn)步驟
a.在輸鹵泵出口取2 L鹵水,測出其中無機(jī)氨含量;
b.將2L鹵水分別倒入A、B、C3個(gè)500mL容量瓶中,分別加氫氧化鈉溶液調(diào)整pH值為9.5、10.5、11.5;
c.在A、B、C中分別加入2mL次氯酸鈉(現(xiàn)場送,同一溶液)溶液,在燒杯中攪拌5 min,靜置10 min后分別測量A、B、C的無機(jī)氨含量。
(4)實(shí)驗(yàn)結(jié)果
根據(jù)實(shí)驗(yàn)步驟,共進(jìn)行了3次實(shí)驗(yàn)來調(diào)整pH值,pH值分別為9.5、10.5、11.5時(shí),鹵水中無機(jī)氨的含量見表1。
實(shí)驗(yàn)可知,當(dāng)pH值為9.5~10.5時(shí),次氯酸鈉與無機(jī)氨的除氨反應(yīng)較pH值為10.5~11.5更為迅速。當(dāng)pH值大于11.5后,除氨反應(yīng)緩慢。
(1)將氨吹除塔填料層厚度由原來的單層4 m改成目前的雙層各1 m,在確保反應(yīng)面積的情況下改善結(jié)垢情況;
表1 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)mg/L
(2)操作方面,將氨吹除塔填料清理更換頻次由3個(gè)月1次改為1個(gè)月1次,確保除氨效果達(dá)到工藝要求;
(3)通過調(diào)整堿加入量,將進(jìn)氨吹除塔前鹵水pH值調(diào)整為9.5~10.5,氨吹除塔出口游離氯含量控制為無機(jī)氨含量的3~5倍。
通過一系列調(diào)整,除氨系統(tǒng)運(yùn)行效果良好,精制鹽水無機(jī)氨含量能夠穩(wěn)定在1mg/L以內(nèi)。
在一次鹽水最初設(shè)計(jì)工藝流程中,化鹽水需要經(jīng)過化鹽水換熱器加熱至(60±5)℃后進(jìn)入原鹽儲(chǔ)運(yùn)裝置,使用原鹽提高化鹽水中氯化鈉濃度,再由加壓泵送至加壓溶氣罐。實(shí)現(xiàn)全鹵運(yùn)行以來,通過控制鹽井返出鹵水氯化鈉濃度大于308 g/L,鹵水在通過一次鹽水精制后,氯化鈉濃度依然能夠穩(wěn)定在305 g/L以上,不再需要使用原鹽。
除氨后的鹵水進(jìn)入化鹽水罐,經(jīng)加壓泵加壓,并用蒸汽換熱器升溫后直接送至加壓溶氣罐。生產(chǎn)流程中減少了原鹽儲(chǔ)運(yùn)裝置,停用了化鹽水泵及粗鹽水?dāng)嚢琛?/p>
通過改造,停運(yùn)了2臺(tái)45 kW化鹽水泵及1臺(tái)18.5 kW粗鹽水?dāng)嚢瑁磕昕晒?jié)約生產(chǎn)用電86.8萬kW·h,降低生產(chǎn)成本26萬元。
淡鹽水原本設(shè)計(jì)是從氯堿分廠二次鹽水輸送至一次鹽水,通過淡鹽水換熱器到淡鹽水高位槽,然后再從高位槽溢流至化鹽水罐,由化鹽水泵輸送至原鹽儲(chǔ)運(yùn)裝置進(jìn)行化鹽。全鹵運(yùn)行以后,淡鹽水不再需要進(jìn)入原鹽儲(chǔ)運(yùn)裝置,而是直接由回井泵輸送至淡鹽水池,作為鹽井生產(chǎn)鹵水的原料。
淡鹽水高位槽位于一次鹽水主廠房4樓,而淡鹽水池建于地平面。利用淡鹽水高位槽與淡鹽水池的高度差,將淡鹽水高位槽出口管道直接連接至淡鹽水池,省去了淡鹽水通過高位槽溢流進(jìn)入化鹽水罐,再經(jīng)回井泵送至4#淡水池的工序。
改造后回井泵由一天24 h運(yùn)行縮短為4 h,每年可節(jié)約生產(chǎn)用電約50萬kW·h,降低生產(chǎn)成本約15萬元。
通過對氨吹除塔運(yùn)行的調(diào)整,除氨能力能到了大幅的提升,但是鹽水中游離氯也隨之提高,造成裝置內(nèi)的碳鋼設(shè)備腐蝕加劇?;}水改造完成后氫氧化鈉加入點(diǎn)減少為1個(gè),需要根據(jù)鹵水中鎂含量合理控制加入量。