楊小慧(山東黃金礦業(yè)股份有限公司焦家金礦, 山東 萊州 261441)
焦家金礦原SF型浮選機(jī)經(jīng)過(guò)多年的運(yùn)行設(shè)備老化嚴(yán)重,于2017年1月進(jìn)行更換了7臺(tái)新的浮選機(jī),其中SF- 1.2m3浮選機(jī)4臺(tái),SF- 0.75m3浮選機(jī)3臺(tái)。
憑借對(duì)SF型浮選機(jī)多年的使用經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,發(fā)現(xiàn)新進(jìn)浮選機(jī)存在以下問(wèn)題:
(1)原尾礦排礦口大小依靠提降錐堵的方法改變,但因尾礦容易沉積在槽底,造成排礦口堵塞,不適合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況。
(2)檢修放礦口位置在浮選機(jī)槽體底部,放礦時(shí)易腐蝕槽體、基礎(chǔ),且操作不方便。
(3)浮選機(jī)回轉(zhuǎn)軸承采用手動(dòng)加油,可能存在加油量不夠、壓力不夠加不進(jìn)油、潤(rùn)滑脂浪費(fèi)等情況。
(4)浮選機(jī)槽體內(nèi)沒(méi)有耐磨防護(hù)層,礦漿在槽體內(nèi)不斷運(yùn)動(dòng)沖擊槽體,沒(méi)有防護(hù)層會(huì)降低設(shè)備的使用壽命。
鑒于上述問(wèn)題,我們對(duì)7臺(tái)新浮選機(jī)進(jìn)行了一系列的技術(shù)改造。
1)具體問(wèn)題
如圖1所示,原尾礦從6進(jìn)礦口進(jìn)入5排礦箱內(nèi),通過(guò)旋轉(zhuǎn)手輪帶動(dòng)絲桿上下移動(dòng)來(lái)提降錐堵,錐堵提升,排礦口變大,排礦量變大;錐堵下降,排礦口變小,排礦量變??;但是由于現(xiàn)場(chǎng)的尾礦濃度較大,尾礦容易沉積在槽底、排礦口、錐堵上方,造成錐堵提降困難,排礦口大小不易控制,液面忽高忽低,嚴(yán)重影響浮選機(jī)的各項(xiàng)指標(biāo)。
圖1 原尾礦排礦隔室結(jié)構(gòu)
2)方案措施
如圖2所示,由錐堵控制改為閘板控制。把原錐堵拆除,將進(jìn)礦口高度方向尺寸加大,機(jī)架向前移動(dòng),在進(jìn)礦口處加閘板控制進(jìn)礦口大小。旋轉(zhuǎn)手輪帶動(dòng)絲桿上下移動(dòng)來(lái)提升閘板,閘板提升,進(jìn)礦口變大,排礦量變大;閘板下降,進(jìn)礦口變小,排礦量變小,控制便捷省力[1]。
圖2 改造后的尾礦排礦隔室結(jié)構(gòu)
1)具體問(wèn)題
原檢修放礦口在槽體底板上(如圖3所示),利用帶桿的膠球控制放礦口,排礦時(shí)將膠球提起,不排礦時(shí)將膠球放下。缺點(diǎn)是膠球易磨損,更換時(shí)需停車排礦更換;排礦口小,礦漿濃度大,排礦時(shí)間長(zhǎng);一旦發(fā)生堵塞,因底部空間有限,疏通困難;放礦時(shí)易腐蝕槽體、基礎(chǔ),降低設(shè)備的使用壽命。
2)方案措施
現(xiàn)將放礦口改在槽體后側(cè)板底部。如圖3所示,在各組浮選機(jī)槽體后側(cè)板底部切割一個(gè)圓口,再焊接一截短管,用錐形木塞將放礦口堵住。這樣當(dāng)需要將浮選機(jī)槽體中的礦漿排出時(shí),可以很輕松的把木堵拔出來(lái),放礦時(shí)間縮短;而且當(dāng)放礦口堵塞時(shí),有足夠大的空間疏通,方便快捷,節(jié)約時(shí)間;放礦口外伸使礦漿排到排礦溝內(nèi)流走,不會(huì)腐蝕槽底及基礎(chǔ)。
圖3 檢修放礦口情況
1)具體問(wèn)題
浮選機(jī)中心回轉(zhuǎn)軸承采用手動(dòng)加油可能存在加油量不夠、壓力不夠加不進(jìn)油、潤(rùn)滑脂浪費(fèi)等情況,一旦軸承缺油失效,將會(huì)引起設(shè)備停車,影響處理量。
2)方案措施
中心回轉(zhuǎn)軸承的加油方式由手動(dòng)加油改為自動(dòng)加油。利用舊潤(rùn)滑脂泵根據(jù)要求設(shè)定相應(yīng)的加油時(shí)間和加油間隔,連接好油管和配套的油嘴,潤(rùn)滑位置如圖4所示。這樣定時(shí)定量地給軸承加油,可以延長(zhǎng)軸承的使用壽命,減少停車時(shí)間。
圖4 檢修放礦口情況
1)具體問(wèn)題
浮選機(jī)槽體是由6mm厚的鐵板制作,槽體內(nèi)沒(méi)有耐磨防護(hù)層。礦漿在槽體內(nèi)不斷流動(dòng),導(dǎo)致槽體內(nèi)鐵板易磨損,嚴(yán)重影響浮選機(jī)的使用壽命。
2)方案措施
使用前在浮選機(jī)槽體的底板與四周80cm高處抹上1cm厚的棕剛玉耐磨防腐材料,這種耐磨防腐材料凝固后有很好的耐磨性和抗沖擊性,具體如圖5所示,每次檢修時(shí)檢查一下是否有磨損,磨損處繼續(xù)清理干凈,烤干加該耐磨防腐材料,大大延長(zhǎng)了槽體的使用壽命。
圖5 槽體耐磨防腐情況
1)效益效果
利用升降閘板的方式控制排礦量大小的方法操作快捷省力,液面穩(wěn)定,大大提高了浮選的各項(xiàng)指標(biāo)。浮選精礦品位比改造前提高7.63g/t,日返金量提高9.67g。
2)建議
建議設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮到礦漿濃度,當(dāng)尾礦濃度較高時(shí),不宜選用錐堵控制排礦口大小,可選用本文提到的升降閘板的方式控制,簡(jiǎn)單有效。
1)效益效果
改造后,節(jié)省更換膠球停車時(shí)間,按每年更換2次,7臺(tái)每次更換需5h,則減少停車時(shí)間10h;放礦口變大,放礦時(shí)間縮短,按每年平均停車檢修6次,每次排礦時(shí)間縮短2h,則減少停車時(shí)間12h;而且當(dāng)放礦口堵塞時(shí),有足夠大的空間疏通,方便快捷,節(jié)約維修時(shí)間,年疏通累計(jì)時(shí)間減少10h。以上共計(jì)減少停車時(shí)間32h。
2)建議
建議將檢修放礦口設(shè)計(jì)在槽體側(cè)下端,可以保護(hù)槽體底板及基礎(chǔ)免受礦漿迸濺腐蝕,且疏通便捷。
1)效益效果
改為自動(dòng)加油后,延長(zhǎng)軸承的使用壽命,減少故障維修時(shí)間。7臺(tái)浮選機(jī)共計(jì)14套軸承,以前軸承使用壽命由一年2次變?yōu)?年一次,每次維修時(shí)間5h,共計(jì)節(jié)約時(shí)間約14×2×5-14×5/3=117h;軸承按每套300元計(jì)算,共計(jì)節(jié)約(14×2-14/3)×300=7 000元。
2)建議
建議在購(gòu)置設(shè)備時(shí)要求浮選機(jī)中心回轉(zhuǎn)軸承配置自動(dòng)加油裝置或后期自行配置,可有效減少設(shè)備故障,減少維修時(shí)間,從而保證黃金產(chǎn)量。
1)效益效果
改造后,延長(zhǎng)了槽體的使用壽命,減少停車時(shí)間。按年焊補(bǔ)槽體2次,每次停車時(shí)間4d,共計(jì)節(jié)約停車時(shí)間約192h。
2)建議
建議在設(shè)計(jì)時(shí)考慮到槽體的使用壽命,給槽體增設(shè)耐磨防護(hù)空間或耐磨防護(hù)層,在購(gòu)置設(shè)備時(shí)也應(yīng)該要求廠家考慮到此方面。
通過(guò)對(duì)新進(jìn)SF型浮選機(jī)進(jìn)行了改造,包括尾礦排放口改造、檢修放礦口的改造、回轉(zhuǎn)軸承的改造、槽體內(nèi)耐磨防護(hù),改造使用效果良好。