楊 霞
(攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司裝備部,四川攀枝花 617000)
攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司(以下簡(jiǎn)稱攀鋼釩公司)的設(shè)備在保障公司生產(chǎn)力方面起到了重要的作用,但是由于攀鋼釩公司設(shè)備種類繁多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,較多設(shè)備在使用的過(guò)程中出現(xiàn)漏油的現(xiàn)象,不僅污染環(huán)境、浪費(fèi)油液,還對(duì)設(shè)備的壽命和工作性能帶來(lái)嚴(yán)重的影響。公司對(duì)此高度重視,于2017 年4 月專門(mén)成立了設(shè)備漏油治理推進(jìn)工作組,采取勞動(dòng)競(jìng)賽、網(wǎng)絡(luò)問(wèn)企等多種形式,群策群力,激發(fā)廣大職工求知?jiǎng)?chuàng)新能力,采取一系列有效措施對(duì)機(jī)械設(shè)備漏油現(xiàn)象進(jìn)行治理,設(shè)備漏油治理卓有成效,保障了設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。
機(jī)械設(shè)備漏油按級(jí)別劃分可以分為滲油、流油和滴油等3個(gè)級(jí)別。其中在固定連接的部位0.5 h 滴一滴油、活動(dòng)連接部位5 min 滴一滴油為滲油;(2~3)min 滴一滴油為滴油;1 min 滴5滴以上為流油。按照漏油的程度可分為嚴(yán)重漏油、漏油和輕微漏油。攀鋼釩公司機(jī)械設(shè)備種類繁多,本文主要闡述其中漏油比較集中的設(shè)備及部位,主要有液壓潤(rùn)滑類設(shè)備、減速機(jī)類、各種機(jī)械密封及管接頭等。
(1)密封件老化、損壞或缺失引起漏油。
(2)密封面之間存在間隙、密封不良造成漏油。
(3)回油通路設(shè)計(jì)不合理引起回油不暢或者漏油。
(4)密封表面加工制造過(guò)程缺陷問(wèn)題引起的漏油,如砂眼、組織疏松、裂紋、氣孔等缺陷。
(5)設(shè)備維修與保養(yǎng)不當(dāng)造成的漏油。
(1)對(duì)于一般的靜止結(jié)合面,根據(jù)工況不同,可采取金屬、非金屬組合墊,以及各種密封膠堵塞泄漏。
(2)對(duì)于運(yùn)動(dòng)結(jié)合面,考慮減小結(jié)合面間隙,部分消除或者完全消除引起泄漏的壓差等措施。
(3)對(duì)于回油通路設(shè)計(jì)不合理引起的漏油,需結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況仔細(xì)研究設(shè)計(jì)原理圖,找到造成回油不暢的原因,并采取針對(duì)性的措施來(lái)防止漏油。
(4)對(duì)于密封表面出現(xiàn)缺陷,如裂紋、砂眼等,可采用修理、焊接、研磨等而止漏。
(5)定期的維護(hù)與保養(yǎng)對(duì)于防止機(jī)械設(shè)備漏油非常重要,通過(guò)定期油品檢測(cè)及時(shí)了解設(shè)備狀況,從而采取相應(yīng)的維護(hù)保養(yǎng)措施來(lái)有效的避免設(shè)備停機(jī)及漏油損失。油品檢測(cè)主要有油品本身的物理化學(xué)性能分析及油品污染分析。主要有油品理化指標(biāo)分析、清潔度檢測(cè)、鐵譜分析、光譜分析等手段。
攀鋼釩公司軌梁廠的萬(wàn)能軋機(jī)是從德國(guó)SMS 公司引進(jìn)對(duì)重軌進(jìn)行軋制的萬(wàn)能軋機(jī);軋機(jī)輥系采用液壓AGC 輥縫控制技術(shù)。在軋機(jī)換輥過(guò)程中經(jīng)常發(fā)生立輥平衡系統(tǒng)的平衡油缸伸出后不回退的故障情況,嚴(yán)重影響換輥進(jìn)度以及軋機(jī)生產(chǎn)作業(yè)率;生產(chǎn)中的應(yīng)急處理方法只有更換控制閥或卸掉閥芯內(nèi)的油壓力,由于整個(gè)液壓系統(tǒng)的管道內(nèi)有大量的油液,在換閥或泄壓時(shí)系統(tǒng)內(nèi)均有油液大量外泄,造成油液的浪費(fèi)和污染,同時(shí)還造成安全隱患。
針對(duì)該故障現(xiàn)象并結(jié)合SMS 液壓平衡系統(tǒng)控制原理圖進(jìn)行仔細(xì)分析研究,發(fā)現(xiàn)其最終找出了故障根源:平衡油缸無(wú)法回退是因?yàn)榭刂破溥M(jìn)行前進(jìn)后退的單線圈二位四通換向閥在失電后閥芯沒(méi)有成功復(fù)位造成油液無(wú)法進(jìn)入油缸有桿腔故而無(wú)法靠油壓力成功復(fù)位。針對(duì)該回油通路設(shè)計(jì)不合理引起回油不暢的問(wèn)題,考慮加大閥芯的復(fù)位力,原閥芯是靠另一端彈簧預(yù)壓力執(zhí)行復(fù)位動(dòng)作的,解決措施為將另一端的彈簧增加一個(gè)電磁力,即將原單線圈二位四通換向閥改為雙線圈二位四通換向閥。
將某單線圈二位四通換向閥,在右側(cè)增加一個(gè)電磁線圈,該電磁線圈為利用廢舊換向閥上的線圈,安裝尺寸不變,施工難度較小。實(shí)施后控制變?yōu)殡p線圈二位四通換向閥,為彈簧增加了一個(gè)附加的電磁力,閥芯復(fù)位卡阻問(wèn)題得到了有效解決,進(jìn)而系統(tǒng)油液的泄漏問(wèn)題得到徹底根治,完全解決了液壓油的外泄漏和安全隱患問(wèn)題。
攀鋼釩公司軌梁廠余熱淬火前臺(tái)架的翻鋼系統(tǒng)采用液壓控制,前臺(tái)架接鋼爪接住重軌后通過(guò)與接鋼爪相連的翻鋼油缸的伸出回縮完成翻鋼。接鋼爪油缸采用鉸接式接頭,與接頭連接的液壓軟管采用的是平面密封,且膠管都用管箍進(jìn)行固定。油缸在完成伸出和回縮動(dòng)作時(shí)伴有一個(gè)角度的擺動(dòng),這時(shí)膠管就會(huì)隨著鉸接式接頭一起動(dòng)作。膠管是被管箍固定住的,油缸的擺動(dòng)會(huì)造成膠管受力,同時(shí)重軌軋件的沖擊振動(dòng)較大,固定的膠管無(wú)法自由擺動(dòng)消除沖擊力,對(duì)鉸接頭及密封造成較大沖擊,實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,極易發(fā)生鉸接接頭松動(dòng)、膠管密封沖擊損壞,造成漏油。由于該油缸所處位置比較狹窄,膠管又被固定,每次處理漏油都需要很長(zhǎng)的時(shí)間,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境及生產(chǎn)造成較大影響。
針對(duì)該問(wèn)題,在充分考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工場(chǎng)地情況后,本著施工工期最短及施工量最小的原則,結(jié)合原有液壓系統(tǒng)工作原理,將原有的鉸接式接頭取消,選用端直通接頭,避免了原鉸接式接頭來(lái)回?cái)[動(dòng)自鎖性差的問(wèn)題,選用的端直通接頭是派克公司的成熟產(chǎn)品,其接頭與油缸之間的縫隙采用ED 密封圈,ED 密封圈與O 形圈相比,其截面的機(jī)械變形小,在壓力循環(huán)期間無(wú)相對(duì)運(yùn)動(dòng)長(zhǎng)期保持優(yōu)異的密封性能;此外端直通接頭與油管的密封形式為錐密封,隨之選用帶錐度的H 形膠管接頭與端直通接頭進(jìn)行連接,通過(guò)扭緊活結(jié),錐頭與接頭密相連,密封效果良好,活結(jié)不會(huì)松動(dòng)。同時(shí)將所有的膠管管卡拆除,讓膠管處于自由狀態(tài),油缸動(dòng)作時(shí)不會(huì)造成膠管活結(jié)受力。改進(jìn)后接頭處沒(méi)有松動(dòng)和漏油情況的發(fā)生,膠管自由狀態(tài)良好,沒(méi)有干涉和受力,徹底解決漏油問(wèn)題。設(shè)備改動(dòng)量較小,施工難度相對(duì)較低。具備很好的實(shí)用性。
攀鋼釩公司冷軋廠酸軋機(jī)組酸洗入口活套減速機(jī)是酸軋機(jī)組工藝段關(guān)鍵設(shè)備,是控制酸洗機(jī)組順行帶鋼儲(chǔ)存及機(jī)組運(yùn)行速度的重要組成部分。該減速機(jī)一旦漏油,不僅污染現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)引起減速機(jī)少油、斷油,使齒輪嚙合面磨損加劇,進(jìn)而發(fā)生咬焊或剝離,導(dǎo)致更為嚴(yán)重的設(shè)備事故,因此必須進(jìn)行漏油治理。通過(guò)分析,發(fā)現(xiàn)減速機(jī)漏油原因主要有以下幾個(gè)方面。
(1)減速機(jī)內(nèi)外壓力差導(dǎo)致的滲油。由于減速機(jī)排氣罩設(shè)計(jì)不合理,排氣罩排氣孔較小,在減速機(jī)高速運(yùn)行時(shí),由于齒輪嚙合摩擦發(fā)出的熱量致使箱內(nèi)溫度逐漸升高,溫度升高而體積不變,造成箱內(nèi)壓力增大,潤(rùn)滑油霧化,霧化后的汽液混合物飛濺灑在減速機(jī)內(nèi)壁,在壓差的作用下由端蓋與減速箱的縫隙中及排氣罩滲出。
(2)箱體結(jié)合面加工缺陷導(dǎo)致的漏油。由于減速機(jī)長(zhǎng)期使用,幾經(jīng)修復(fù),減速機(jī)箱體結(jié)合面存在劃傷、凹坑、加工精度低、公差不合適等缺陷,導(dǎo)致箱體結(jié)合面密封不良,造成漏油。
(3)密封老化造成的漏油。減速機(jī)高速輸入軸及輸出軸骨架密封老化,經(jīng)長(zhǎng)期使用,導(dǎo)致骨架密封唇口磨損,密封不良導(dǎo)致滲油。
(4)加油量過(guò)多導(dǎo)致的漏油。減速機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,油池被攪動(dòng)得很厲害,潤(rùn)滑油在減速箱體內(nèi)到處飛濺,如果加油量過(guò)多,使大量潤(rùn)滑油積聚在軸封、結(jié)合面等處,導(dǎo)致泄漏。
針對(duì)以上問(wèn)題,經(jīng)仔細(xì)分析研究后,采取了相應(yīng)的解決措施,具體內(nèi)容如下:
(1)改進(jìn)排氣罩設(shè)計(jì)不合理問(wèn)題。針對(duì)排氣罩設(shè)計(jì)不合理造成的滲油問(wèn)題進(jìn)行優(yōu)化,將原排氣罩拆卸,對(duì)原排氣罩排氣孔進(jìn)行擴(kuò)孔,由原Φ3 mm 擴(kuò)孔至Φ5 mm。同時(shí)增加排氣罩排氣孔與上端蓋間距離,使霧化的油氣充分冷卻為油滴回流到減速箱腔內(nèi)。改進(jìn)后,滲油問(wèn)題得到徹底解決。
(2)處理箱體結(jié)合面加工缺陷問(wèn)題。利用定修時(shí)間對(duì)減速機(jī)進(jìn)行開(kāi)蓋檢修,徹底把箱體結(jié)合面上的油、水、灰塵等雜物清除干凈,同時(shí)進(jìn)行研磨,使結(jié)合面的間隙小于0.1 mm;在兩密封面上各涂0.1 mm 左右的溶劑型密封膠,并使膠層連續(xù)覆蓋整個(gè)結(jié)合面;待密封膠干燥(3~5)min,溶劑揮發(fā)后封蓋;最后一步進(jìn)行緊固,保證整個(gè)結(jié)合面螺栓預(yù)緊力均勻。處理后箱體結(jié)合面處漏油問(wèn)題得到徹底解決。
(3)選用新型密封材料。原骨架油封失效快,更換頻繁,且檢修更換時(shí)需對(duì)設(shè)備停機(jī)解體,費(fèi)工費(fèi)時(shí)。將原骨架油封改為剖分式骨架油封,剖分式骨架油封是以硬度高、彈性好的復(fù)合材料為剖分式骨架,保留了傳統(tǒng)骨架油封剛度好,耐壓高的特點(diǎn),同時(shí)也保證了剖分后的回彈性,其骨架剖分處兩端口自由狀態(tài)下有微量間距,保證密封主體的兩接觸面安裝后微擠壓配合,確保剖分出的密封性能,由于密封主題的剖分端可為V 形或U 形對(duì)接,而剖分出骨架為插入對(duì)接,兩者結(jié)合確保剖分兩端面對(duì)接后不錯(cuò)位,保障了油封的密封性。改造后油封安裝方便,更換油封時(shí)不需拆卸減速機(jī)輸入、輸出軸,僅需拆卸透蓋即可更換油封,大大降低了檢修工作量及檢修時(shí)間提高了密封效果。
(4)優(yōu)化加油標(biāo)準(zhǔn),避免加油量過(guò)多導(dǎo)致的漏油。通過(guò)對(duì)減速機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行仔細(xì)分析,最終確定根據(jù)油標(biāo)位置,實(shí)際油位以符合1~2 個(gè)齒高為標(biāo)準(zhǔn),并以此為加油上限,調(diào)整油標(biāo)高度,油面須低于端蓋卸油孔處或密封圈最低處5 mm。徹底解決了減速機(jī)加油量過(guò)多導(dǎo)致的漏油問(wèn)題。
攀鋼釩公司設(shè)備漏油治理卓有成效,治理后公司油(脂)消耗較治理前同期降幅達(dá)14.3%;噸鋼單耗較治理前同期降幅達(dá)18.4%。
攀鋼釩公司對(duì)于設(shè)備漏油治理過(guò)程中廣大職工及技術(shù)人員創(chuàng)造的先進(jìn)操作法、小訣竅和新舉措在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行推廣,讓廣大崗位職工學(xué)會(huì)自主管理設(shè)備潤(rùn)滑給油,擰緊設(shè)備“治漏”開(kāi)關(guān),達(dá)到事半功倍的效果。同時(shí)在公司范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)設(shè)備漏油治理管理的制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,在全公司建立了操作、專職點(diǎn)檢、維護(hù)人員日常巡查設(shè)備定人、定點(diǎn)、定期、定檢制度,建立“跑冒滴漏滲”信息傳遞機(jī)制,實(shí)行治理設(shè)備漏油、實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)全覆蓋全過(guò)程管理,確保治理漏油工作常態(tài)化、制度化、規(guī)范化,保障設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。