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    350 MW 超臨界循環(huán)流化床鍋爐甩負(fù)荷試驗(yàn)控制要點(diǎn)及存在問題分析

    2019-02-13 06:37:21王映奇惠志平
    山西電力 2019年6期
    關(guān)鍵詞:主汽熱器流化床

    王映奇, 呂 建, 惠志平

    (山西世紀(jì)中試電力科學(xué)技術(shù)有限公司,山西 太原 030001)

    0 引言

    汽輪發(fā)電機(jī)組的甩負(fù)荷試驗(yàn)是考核汽輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性和對(duì)轉(zhuǎn)速的控制能力,檢查汽輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)的品質(zhì),預(yù)防機(jī)組超速的重要手段。甩負(fù)荷試驗(yàn)涉及的調(diào)試項(xiàng)目包括機(jī)、爐、電、熱等多個(gè)專業(yè),對(duì)試驗(yàn)人員在實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、理論水平以及組織能力上都有很高的要求,是一項(xiàng)責(zé)任重、風(fēng)險(xiǎn)大的工作。依據(jù)《火力發(fā)電建設(shè)工程機(jī)組甩負(fù)荷試驗(yàn)導(dǎo)則》(DL/T 1270—2013)采用常規(guī)法(甩電負(fù)荷)和測(cè)功法(甩汽負(fù)荷)進(jìn)行甩負(fù)荷,新建機(jī)組通常采用常規(guī)法(甩電負(fù)荷) 進(jìn)行甩負(fù)荷。

    超臨界循環(huán)流化床鍋爐,由于其蓄熱能力較大,在甩負(fù)荷過程中容易造成受熱面超溫、超壓,過熱度、給水流量、床溫等各項(xiàng)參數(shù)不易控制的情況。目前,對(duì)于國內(nèi)大多數(shù)350 MW 超臨界循環(huán)流化床甩負(fù)荷試驗(yàn),仍然采用減弱鍋爐燃燒進(jìn)行50%甩負(fù)荷,直接壓火方式進(jìn)行100%甩負(fù)荷試驗(yàn)。但是在對(duì)山西靈石啟光電廠350 MW 超臨界循環(huán)流化床鍋爐采用上述方法進(jìn)行甩負(fù)荷試驗(yàn)過程中,發(fā)現(xiàn)了諸多問題,并進(jìn)行了分析研究,為同類型機(jī)組進(jìn)行甩負(fù)荷提供參考。

    1 設(shè)備及系統(tǒng)介紹

    1.1 鍋爐簡(jiǎn)介

    山西靈石啟光電廠的鍋爐為上海鍋爐廠制造的350 MW 超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流爐,型號(hào)為SG-1208/25.4-M4605,循環(huán)流化床燃燒方式,單爐膛、汽冷式旋風(fēng)氣固分離器、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣;過熱器采用兩級(jí)噴水調(diào)節(jié)蒸汽溫度(直流負(fù)荷之后以調(diào)節(jié)煤水比來調(diào)節(jié)溫度),再熱器采用以煙氣擋板調(diào)節(jié)蒸汽溫度為主,同時(shí)設(shè)置微量噴水和事故噴水調(diào)溫為輔的調(diào)溫方式。每臺(tái)鍋爐設(shè)置2 臺(tái)引風(fēng)機(jī),1 臺(tái)40%容量啟動(dòng)電動(dòng)引風(fēng)機(jī),1 臺(tái)100%容量汽動(dòng)引風(fēng)機(jī),左右對(duì)稱布置,正常運(yùn)行采用汽動(dòng)引風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié),電動(dòng)引風(fēng)機(jī)只在鍋爐啟動(dòng)及事故處理過程中使用。

    1.2 汽輪機(jī)簡(jiǎn)介

    汽輪機(jī)為上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的超臨界汽輪機(jī),型號(hào)為CJK350-24.2/0.4/566/566,一次中間再熱、單軸、雙缸雙排、間接空冷(兩機(jī)一塔)、一級(jí)調(diào)整抽汽、凝汽式汽輪機(jī),采用數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)。每臺(tái)機(jī)組配置1 臺(tái)100% 鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量BMCR(boiler maximum continuous rating) 容量的汽動(dòng)給水泵組,汽動(dòng)給水泵前置泵與主泵同軸連接設(shè)計(jì)。每臺(tái)機(jī)組設(shè)置1 臺(tái)40%BMCR 容量的啟動(dòng)(備用) 電動(dòng)給水泵,在機(jī)組啟動(dòng)和事故情況下使用。汽機(jī)旁路系統(tǒng)容量為鍋爐額定出力的40%,采用德國SIPOS 兩級(jí)電動(dòng)高、低壓串聯(lián)旁路。汽輪機(jī)采用數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)DEH(digital electronic hydraulic control) 的啟動(dòng)順控子組SGC來控制350 MW 汽輪機(jī)在不同溫度下的啟動(dòng)流程和模式。

    2 試驗(yàn)方法及要求

    常規(guī)法甩負(fù)荷試驗(yàn)是指發(fā)電機(jī)并網(wǎng)開關(guān)突然斷開、主汽閥不關(guān)閉、機(jī)組與電網(wǎng)解列失去全部或部分負(fù)荷的情況下,測(cè)取轉(zhuǎn)速變化的動(dòng)態(tài)過渡過程,考核汽輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)轉(zhuǎn)速控制特性的方法。50%與100%甩負(fù)荷后要求超速保護(hù)不動(dòng)作,動(dòng)態(tài)過程應(yīng)能迅速穩(wěn)定。試驗(yàn)考察機(jī)組及各配套輔機(jī)、附屬設(shè)備和相關(guān)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)對(duì)甩負(fù)荷工況的適應(yīng)性。

    3 試驗(yàn)過程

    3.1 50%甩負(fù)荷試驗(yàn)過程

    試驗(yàn)前要做的準(zhǔn)備工作有以下幾方面:一是甩負(fù)荷之前維持鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行,采用汽輪機(jī)功率控制方式,盡量減小鍋爐側(cè)主汽壓力,防止甩負(fù)荷后超壓;二是高底旁暖管;三是PCV 開關(guān)試驗(yàn);四是廠用電源切至啟備變;五是解除機(jī)跳爐、電跳機(jī)邏輯保護(hù);六是逐個(gè)試驗(yàn)油槍著火情況;七是啟動(dòng)電動(dòng)給水泵,維持出口壓力略低于汽泵出口壓力,甩負(fù)荷以后,直接手動(dòng)打閘汽泵,由電泵上水。

    甩負(fù)荷過程:02:12:55 試驗(yàn)總指揮下令甩掉50%負(fù)荷。02:12:57 汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速飛升至3 090 r/min,02:13:07 汽輪機(jī)高排溫度高(實(shí)際溫度432 ℃)觸發(fā)汽輪機(jī)跳閘。由于本工程為上汽SGC 機(jī)組,02:56:46 汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)224 r/min,汽輪機(jī)掛閘重新沖轉(zhuǎn),所以03:02:55 汽輪機(jī)定速3 000 r/min。03:07:48 再次并網(wǎng)帶初負(fù)荷。從甩負(fù)荷至再次并網(wǎng),時(shí)間長達(dá)55 min,而且爐側(cè)水冷屏和高溫再熱器超溫嚴(yán)重。

    鍋爐側(cè)主要操作:接到甩負(fù)荷指令以后,鍋爐側(cè)專人打開PCV 閥進(jìn)行泄壓,高旁開至63%,低旁根據(jù)再熱器壓力逐漸開至33%,主汽壓力由11.6 MPa 升至21.3 MPa,再熱壓力由2.1 MPa升至2.87 MPa,主汽溫度由544 ℃升至561 ℃,再熱氣溫由548 ℃升至587 ℃。汽泵打閘后,根據(jù)主汽壓力調(diào)整電泵出力,維持給水流量400 t/h左右,給煤量由147 t/h 減至90 t/h,維持鍋爐燃燒穩(wěn)定。由于汽輪機(jī)跳閘以后不能快速掛閘沖轉(zhuǎn),而且循環(huán)流化床蓄熱量較大,所以導(dǎo)致水冷屏溫度最高至511 ℃,高溫再熱器壁溫最高至610 ℃,關(guān)閉PCV 后,02:26:55 鍋爐手動(dòng)BT,水冷屏及高溫再熱器壁溫恢復(fù)正常。

    1 號(hào)機(jī)組甩負(fù)荷后,甩負(fù)荷預(yù)判回路動(dòng)作觸發(fā)硬回路快關(guān)電磁閥失電,調(diào)門快速關(guān)閉同時(shí)轉(zhuǎn)速控制回路PID 維持汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速3 000 r/min。試驗(yàn)表明,DEH 負(fù)荷預(yù)判回路動(dòng)作快速、可靠,調(diào)節(jié)性能良好,轉(zhuǎn)子飛升轉(zhuǎn)速3 089 r/min 為甩負(fù)荷前3 000 r/min 的3%,遠(yuǎn)小于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5%的要求值。試驗(yàn)合格,可進(jìn)行100%甩負(fù)荷試驗(yàn)。

    3.2 100%甩負(fù)荷試驗(yàn)過程

    50%甩負(fù)荷試驗(yàn)合格后,機(jī)組負(fù)荷升至350 MW,100%甩負(fù)荷采用鍋爐壓火方式,基本操作及控制點(diǎn)與50%甩負(fù)荷相同。

    甩負(fù)荷過程:07:11:58 試驗(yàn)總指揮下令甩掉100%負(fù)荷。07:12:13 汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速升至3 206 r/min,07:12:58,高排溫度高(實(shí)際溫度431 ℃) 導(dǎo)致汽輪機(jī)跳閘。09:14:06,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速降至64 r/min,開始掛閘沖轉(zhuǎn),09:21:16,汽輪機(jī)定速3 000 r/min,09:27:23 發(fā)電機(jī)并網(wǎng)。從甩負(fù)荷至再次并網(wǎng)共用136 min,鍋爐側(cè)各項(xiàng)參數(shù)正常。

    鍋爐側(cè)主要操作:甩負(fù)荷倒計(jì)時(shí)到8 s 直接開鍋爐PCV 閥,倒計(jì)時(shí)到5 s 鍋爐手動(dòng)BT,倒計(jì)時(shí)到0 s,斷開發(fā)電機(jī)并網(wǎng)開關(guān),負(fù)荷降至0 MW。汽泵打閘,根據(jù)主汽壓力調(diào)整給水泵出力,維持給水流量400 t/h 左右。高旁開至50%,低旁開至23%,由于低旁調(diào)門卡死,導(dǎo)致低旁不能開啟。為防止再熱器超壓,將高旁關(guān)至15%。08:55:43 低旁處理完畢后,高旁開至63%,低旁開至89%,維持主汽壓力穩(wěn)定。07:15:13,啟動(dòng)電動(dòng)引風(fēng)機(jī),維持負(fù)壓-300 Pa。主汽壓力由21.6 MPa 升至26.1 MPa,再熱壓力由4.3 MPa 降至1.3 MPa,主汽溫度由555 ℃降至438 ℃,再熱器溫度由564 ℃降至502 ℃。08:52:16,啟動(dòng)風(fēng)煙系統(tǒng),維持最低流化風(fēng)量,啟動(dòng)前墻6 臺(tái)給煤機(jī),此時(shí)平均床溫為616 ℃,總給煤量90 t/h,氧量由18.9%降至6.4%后維持燃燒穩(wěn)定,等待沖轉(zhuǎn)并網(wǎng)。

    100%甩負(fù)荷試驗(yàn),甩負(fù)荷預(yù)判回路動(dòng)作觸發(fā)硬回路快關(guān)電磁閥失電,調(diào)門快速關(guān)閉同時(shí)轉(zhuǎn)速控制回路PID 維持汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速3 000 r/min,試驗(yàn)表明DEH 負(fù)荷預(yù)判回路動(dòng)作快速、可靠,調(diào)節(jié)性能良好,轉(zhuǎn)子最高飛升轉(zhuǎn)速3 201 r/min,危機(jī)保安器未動(dòng)作,符合試驗(yàn)要求。

    4 甩負(fù)荷過程中的問題及控制要點(diǎn)

    4.1 50%甩負(fù)荷過程中的控制要點(diǎn)

    由于本工程沒有啟動(dòng)鍋爐,汽動(dòng)引風(fēng)機(jī)汽源取至四段抽汽和輔汽聯(lián)箱,輔汽聯(lián)箱的汽源由再熱器冷段提供,在50%甩負(fù)荷過程中,只有采用不停爐減弱燃燒的方式進(jìn)行,直接打閘汽泵,通過高低旁來控制冷再壓力的穩(wěn)定,才能保證汽動(dòng)引風(fēng)機(jī)的安全運(yùn)行,從而維持鍋爐燃燒穩(wěn)定。汽泵打閘后,通過40%出力的電泵給鍋爐上水。甩負(fù)荷后主汽壓力突升,導(dǎo)致給水泵上水困難。循環(huán)流化床鍋爐本身蓄熱量較大,如果繼續(xù)維持燃燒,若控制不當(dāng)或者并網(wǎng)時(shí)間較長,會(huì)直接導(dǎo)致受熱面超溫。50%甩負(fù)荷不停爐控制要點(diǎn)如下。

    a) 試驗(yàn)前將汽機(jī)切至功率控制模式,盡量減小主汽壓力。

    b) 汽壓控制:主要通過PCV 閥和減弱燃燒的方式進(jìn)行汽壓控制。通過高低旁控制汽壓,受限較多,同時(shí)還需保證再熱壓力,維持汽動(dòng)引風(fēng)機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。另外,當(dāng)主汽壓力回頭后要及時(shí)關(guān)閉PCV 閥,防止再熱器超溫。

    c) 汽溫控制:甩負(fù)荷初期需注意水冷壁壁溫,過熱器、再熱器壁溫,防止超溫。待氣壓回頭后要迅速關(guān)閉減溫水總門,防止氣溫下降過快,10 min 下降50 ℃將停機(jī)。應(yīng)預(yù)見性地開啟一、二級(jí)減溫水調(diào)整門以及再熱器的減溫水調(diào)整門,防止汽溫的快速上漲。同時(shí)保證汽溫的最好辦法就是保證鍋爐的蒸發(fā)量,所以旁路對(duì)防止超溫也是至關(guān)重要的。另外,在機(jī)組并網(wǎng)后,應(yīng)根據(jù)鍋爐的熱負(fù)荷及時(shí)地增加負(fù)荷來滿足鍋爐的蒸發(fā)量要求。需要強(qiáng)調(diào)的是,如果汽溫超溫嚴(yán)重應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況手動(dòng)鍋爐BT。

    d) 給水控制:根據(jù)分離器壓力提高電泵轉(zhuǎn)速,控制電泵出口壓力大于分離器壓力。過熱度是給水控制的主要參考對(duì)象,如果過熱度不正常上升時(shí),一定要增大給水流量,防止水冷壁超溫。

    4.2 100%甩負(fù)荷過程中的控制要點(diǎn)

    a) 提前10 s 開PCV 閥,提前5 s 鍋爐手動(dòng)BT,充分利用循環(huán)流化床鍋爐蓄熱,盡可能降低主汽壓力,避免安全門動(dòng)作。

    b) 鍋爐BT 動(dòng)作后要快速啟動(dòng)電動(dòng)引風(fēng)機(jī),維持負(fù)壓-300 Pa, 防止可燃?xì)怏w在爐膛內(nèi)集聚,發(fā)生爆炸。

    c) 高低旁控制:先全開低旁,然后再開高旁,根據(jù)主汽壓力和再熱壓力控制高低旁開度。

    d) 重新啟動(dòng)后,維持最低流化風(fēng)量230 000 m3/h左右,給煤量維持90 t/h 左右,根據(jù)省煤器出口氧量,適當(dāng)增減煤量。這個(gè)過程中需特別注意,給煤太多容易發(fā)生爆燃,造成鍋爐結(jié)焦事故;給煤太少不能維持床溫,必要時(shí)需投油助燃。從實(shí)際情況來看,重新啟動(dòng)風(fēng)煙系統(tǒng)后,平均床溫為616 ℃,投煤后,氧量下降明顯,床溫上升穩(wěn)定。

    4.3 甩負(fù)荷過程中出現(xiàn)的問題及分析

    4.3.1 兩次甩負(fù)荷過程均出現(xiàn)高排溫度高跳機(jī)

    在進(jìn)行50%及100%甩負(fù)荷過程中,甩負(fù)荷預(yù)判回路動(dòng)作后,穩(wěn)定3 000 r/min 時(shí),高排溫度>427 ℃,跳閘,汽輪機(jī)保護(hù)動(dòng)作。分析原因,首先排除溫度測(cè)點(diǎn)問題,然后檢查高排通風(fēng)閥開關(guān)位置正常,邏輯保護(hù)核對(duì)無誤??赡苡捎谒ω?fù)荷后,汽輪機(jī)內(nèi)蒸汽流量迅速減小,導(dǎo)致汽輪機(jī)內(nèi)由于鼓風(fēng)摩擦產(chǎn)生的熱量不能及時(shí)被帶走,導(dǎo)致高排溫度升高。檢查高排通風(fēng)管道管徑為114 mm,相比同類型機(jī)組晉能集團(tuán)大土河電廠350 MW 超臨界循環(huán)流化床機(jī)組高排通風(fēng)管道管徑為168 mm,管道較細(xì),導(dǎo)致高排溫度高。

    4.3.2 再熱器和水冷屏超溫

    在進(jìn)行50%甩負(fù)荷過程中,由于采用減弱燃燒不停爐的方式,甩負(fù)荷后主汽壓力由11 MPa 升至21 MPa,導(dǎo)致給水難以控制,過熱溫度升至90 ℃,水冷屏超溫嚴(yán)重,最高至511 ℃,同時(shí)為了控制主汽壓力,PCV 打開時(shí)間較長,導(dǎo)致再熱器蒸汽流通量小,加之爐內(nèi)物料仍在持續(xù)循環(huán)放熱,再熱器超溫嚴(yán)重,最高溫度至610 ℃,所以手動(dòng)BT。分析原因,由于本工程機(jī)組為上海汽輪機(jī)廠的SGC 機(jī)組,默認(rèn)為600 r/min 以上均為臨界轉(zhuǎn)速,所以汽輪機(jī)跳閘以后需在轉(zhuǎn)速降至600 r/min以下才可以重新掛閘沖轉(zhuǎn),時(shí)間將近30 min。而采用鍋爐壓火方式,可保證機(jī)組安全運(yùn)行。

    4.3.3 閥門卡澀問題

    在進(jìn)行甩負(fù)荷過程中,多次發(fā)生PCV 閥打不開,打開之后關(guān)不上,還有低旁閥卡澀,電動(dòng)引風(fēng)機(jī)靜葉脫扣等一系列影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的情況。所以,在甩負(fù)荷之前應(yīng)多次試驗(yàn),保證試驗(yàn)過程中開關(guān)靈活可靠,從而保證試驗(yàn)順利進(jìn)行。

    5 結(jié)束語

    350 MW 超臨界循環(huán)流化床機(jī)組在進(jìn)行50%及100%甩負(fù)荷時(shí)均采用鍋爐壓火方式,可保證鍋爐各項(xiàng)參數(shù)在可控范圍之內(nèi),而且鍋爐壓火后再啟動(dòng)只需要10 min 左右,能滿足機(jī)組快速并網(wǎng)的要求,即使汽輪機(jī)跳閘,也可以在不投油情況下恢復(fù)床溫穩(wěn)定。

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