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      大陽(yáng)泉煤礦膠帶自動(dòng)化控制改造方案研究

      2019-02-13 01:22:35郗成龍
      山東煤炭科技 2019年3期
      關(guān)鍵詞:陽(yáng)泉運(yùn)輸系統(tǒng)帶式

      郗成龍

      (山西省陽(yáng)泉市大陽(yáng)泉煤炭有限責(zé)任公司,山西 陽(yáng)泉 045000)

      帶式輸送機(jī)是煤礦最重要的運(yùn)輸系統(tǒng),一旦發(fā)生故障就會(huì)影響到煤礦的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。根據(jù)大陽(yáng)泉煤礦數(shù)字化礦山建設(shè)的相關(guān)要求和規(guī)劃,原來(lái)的帶式輸送機(jī)自動(dòng)化控制系統(tǒng)已無(wú)法滿足井下生產(chǎn)運(yùn)輸?shù)男枰?,必須?duì)其進(jìn)行相應(yīng)的自動(dòng)化控制改造,通過(guò)對(duì)技術(shù)進(jìn)行相應(yīng)的升級(jí),對(duì)主運(yùn)輸系統(tǒng)的帶式輸送機(jī)加強(qiáng)統(tǒng)一的檢測(cè)、管理和控制,從而加強(qiáng)對(duì)大陽(yáng)泉煤礦主運(yùn)輸系統(tǒng)的運(yùn)輸能力的控制,保障該煤礦實(shí)現(xiàn)高效高產(chǎn)安全生產(chǎn)。

      1 工程概況

      大陽(yáng)泉煤礦位于山西省陽(yáng)泉市義井鄉(xiāng)西峪村,年生產(chǎn)能力120萬(wàn)t,該煤礦運(yùn)輸膠帶一共4條:主井提升膠帶1條(2400m),15#采區(qū)膠帶1條(2300m),12#采區(qū)2條(1800m、200m),剩下的為工作面運(yùn)輸膠帶,現(xiàn)在主要有8130工作面,8120進(jìn)風(fēng)、8120回風(fēng)、8135進(jìn)風(fēng)使用15#膠帶運(yùn)輸;8120高抽巷、8135低抽巷、8135高抽巷使用12#膠帶運(yùn)輸。

      本次膠帶運(yùn)輸自動(dòng)化控制系統(tǒng)改造范圍:主井1部主平硐平面彎曲帶式輸送機(jī),15#采區(qū)1部帶式輸送機(jī),12#采區(qū)2條帶式輸送機(jī)。主膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)設(shè)備的改造范圍分析:(1)1部主平硐平面彎曲帶式輸送機(jī),長(zhǎng)2400m,4×500kW,頭部驅(qū)動(dòng);(2)5#采區(qū)1部帶式輸送機(jī),長(zhǎng)2300m,4×450kW;(3)12#采區(qū)上原煤倉(cāng)帶式輸送機(jī),長(zhǎng)220m,250kW,頭部驅(qū)動(dòng);(4)12#采區(qū)1部帶式輸送機(jī),長(zhǎng)1800m,3×325kW,頭部驅(qū)動(dòng)。上述4種改造范圍內(nèi)的膠帶運(yùn)輸機(jī)均采用調(diào)速型液力耦合器進(jìn)行膠帶啟動(dòng)。

      2 膠帶運(yùn)輸自動(dòng)化控制系統(tǒng)改造方案

      選用天津華寧生產(chǎn)的KTC101膠帶綜保系統(tǒng)來(lái)替代原來(lái)的膠帶運(yùn)輸保護(hù)系統(tǒng)。該膠帶綜保系統(tǒng)可以對(duì)膠帶進(jìn)行各類情況的檢測(cè),包括縱撕、跑偏、溫度、速度、超溫灑水等情況。同時(shí)可以提供相應(yīng)的語(yǔ)音播報(bào)和報(bào)警,帶式輸送機(jī)每100m距離就安裝一臺(tái)擴(kuò)音閉鎖電話。

      主井提升膠帶1條,15#采區(qū)1部帶式輸送機(jī),12#采區(qū)2條帶式輸送機(jī)選用圳市普中科技有限公司生產(chǎn)的Q系列PLC控制器。Q系列PLC控制器內(nèi)置太網(wǎng)功能,可以就近接入環(huán)網(wǎng),從而對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行傳輸。帶式輸送機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)采集后通過(guò)環(huán)網(wǎng)傳輸?shù)降孛嬲{(diào)度中心,統(tǒng)一進(jìn)行相應(yīng)的檢測(cè)和控制管理。

      1部主平硐平面彎曲帶式輸送機(jī)機(jī)頭分別安裝徐州博林高新技術(shù)公司生產(chǎn)的KJJ102監(jiān)控主站和監(jiān)控分站。同時(shí)在監(jiān)控主站上安裝一塊MODBUS轉(zhuǎn)換模塊實(shí)現(xiàn)信號(hào)傳輸。KTC101控制器采集數(shù)據(jù),并通過(guò)Q系列PLC控制器將數(shù)據(jù)傳遞到地面調(diào)度中心。

      15#采區(qū)1部帶式輸送機(jī)選用羅克韋爾SLC500系列控制器,加通訊模塊和天津華寧的控制器進(jìn)行通訊,其他PLC配置保持不變,主站加通訊模塊和KTC101-Z型控制器通訊,通過(guò)Q系列PLC控制器將數(shù)據(jù)傳遞到地面調(diào)度中心。

      12#采區(qū)2條帶式輸送機(jī)選用上海勵(lì)輝科技自動(dòng)化公司提供的CP343-1IT以太網(wǎng)通訊模塊來(lái)實(shí)現(xiàn)以太網(wǎng)通訊,再將相應(yīng)的數(shù)據(jù)信息傳遞到地面調(diào)度中心。

      3 膠帶自動(dòng)化控制系統(tǒng)功能

      通過(guò)對(duì)大陽(yáng)泉煤礦膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)原有自動(dòng)化控制的改造,操作人員在地面調(diào)度中心機(jī)房就能實(shí)現(xiàn)以下功能。

      啟動(dòng)控制:當(dāng)檢測(cè)到分選流程的膠帶和設(shè)備處于適當(dāng)狀態(tài),煤倉(cāng)煤位也處在適當(dāng)位置,在控制系統(tǒng)中選擇帶式輸送機(jī)系統(tǒng)的自動(dòng)控制模式,點(diǎn)擊系統(tǒng)啟動(dòng)命令就可以實(shí)現(xiàn)主運(yùn)輸系統(tǒng)帶式輸送機(jī)的啟動(dòng)。另外在閉鎖條件下,可以對(duì)設(shè)備進(jìn)行逐一啟動(dòng),也可以在手動(dòng)控制狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)設(shè)備的單獨(dú)啟停。

      停止控制功能:停止控制功能有三種實(shí)現(xiàn)途徑。(1)自動(dòng)停車。當(dāng)系統(tǒng)檢測(cè)到工作時(shí)間和煤倉(cāng)堆煤高度到了事先設(shè)定的數(shù)值限度就可以實(shí)現(xiàn)設(shè)備的自動(dòng)停車;(2)人為停車。工作人員可以就地或遠(yuǎn)程通過(guò)按下停止按鈕實(shí)現(xiàn)人為停車;(3)故障停車。當(dāng)檢測(cè)到帶式輸送機(jī)在運(yùn)輸過(guò)程有膠帶跑偏及撕裂等故障發(fā)生后,系統(tǒng)就會(huì)因故障問(wèn)題啟動(dòng)故障停車。

      故障自診斷及保護(hù)功能:系統(tǒng)能對(duì)帶式輸送機(jī)的故障類型進(jìn)行準(zhǔn)確的判定,并提供準(zhǔn)確的位置,同時(shí)還可以采用語(yǔ)音和圖像的方式加以查看。

      實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和報(bào)表管理:可以對(duì)所有帶式輸送機(jī)的啟/停、運(yùn)行、故障等情況進(jìn)行實(shí)時(shí)的記錄,并進(jìn)行相應(yīng)的儲(chǔ)存以備后期查看。能夠自動(dòng)地對(duì)運(yùn)行日志報(bào)表和生產(chǎn)報(bào)表進(jìn)行生成,能夠?qū)崟r(shí)對(duì)煤倉(cāng)倉(cāng)位、溫度等數(shù)據(jù)信息進(jìn)行記錄。

      4 實(shí)施效果分析

      2016年5月30日,大陽(yáng)泉煤礦膠帶自動(dòng)化控制系統(tǒng)改造項(xiàng)目完成并通過(guò)驗(yàn)收,從2016年6月1日正式實(shí)施。目前實(shí)施效果較好,主要體現(xiàn)在以下幾方面:(1)實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守,節(jié)約人工開支。通過(guò)本次帶式輸送機(jī)自動(dòng)化控制的改造后,該煤礦在地面調(diào)度中心機(jī)房就可以實(shí)現(xiàn)對(duì)主運(yùn)輸系統(tǒng)的帶式輸送機(jī)電設(shè)備進(jìn)行集中監(jiān)測(cè)、監(jiān)控和管理等工作,可以對(duì)帶式輸送機(jī)的故障發(fā)生情況進(jìn)行了解和掌握,從而進(jìn)行相應(yīng)的維修和維護(hù)。該煤礦減少了各帶式輸送機(jī)工作崗位人員共40名,同時(shí)降低了作業(yè)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守后,膠帶運(yùn)輸方面人員開支每年節(jié)約200萬(wàn)元,有效地降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本。(2)提高了數(shù)據(jù)精度,降低了數(shù)據(jù)誤差,當(dāng)前已實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)誤差控制在4%以內(nèi)。準(zhǔn)確、安全、快捷的自動(dòng)化傳輸能力滿足了該煤礦的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。

      5 結(jié)語(yǔ)

      本文以大陽(yáng)泉煤礦為研究對(duì)象,進(jìn)行了膠帶自動(dòng)化控制系統(tǒng)改造方案的研究。將帶式輸送機(jī)操作、監(jiān)控等功能整合在一起,全部都集中在地面調(diào)度中心機(jī)房進(jìn)行操作。本次改造方案能實(shí)現(xiàn)該煤礦帶式輸送機(jī)運(yùn)輸?shù)臒o(wú)人值守,減少帶式輸送機(jī)崗位的人員數(shù)量。實(shí)踐效果表明本次改造取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,改造方案合理切實(shí)可行。

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