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      綜采工作面安全快速回撤研究

      2019-02-13 01:22:35任旭濤
      山東煤炭科技 2019年3期
      關(guān)鍵詞:鋼絲繩油缸間距

      任旭濤

      (山東東山古城煤礦有限公司,山東 濟(jì)寧 272100)

      1 鋪柔性網(wǎng)頂板維護(hù)

      聚酯纖維柔性網(wǎng)掛鋼絲繩替代傳統(tǒng)的鐵絲網(wǎng)維護(hù)頂板。

      綜采工作面的大型設(shè)備的回撤對(duì)工作面的頂板支護(hù)強(qiáng)度要求較高,以往使用的鐵絲防銹網(wǎng),在液壓支架回撤過(guò)程中,由于斷面大,頂板下沉,往往造成鐵絲防銹網(wǎng)破損,造成回撤困難。經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn),綜采工作面頂部網(wǎng)由聚酯纖維柔形網(wǎng)代替鐵絲防銹網(wǎng)。聚酯纖維柔性網(wǎng)掛鋼絲繩維護(hù)頂板抗壓強(qiáng)、耐腐蝕,每平方米能夠承受600kN的壓力。聚酯纖維柔性網(wǎng)掛鋼絲繩維護(hù)頂板,給綜采工作面大型設(shè)備的回撤提供了基本的安全保障,是實(shí)現(xiàn)安全快速回撤的基本元素。

      當(dāng)工作面采完停止推進(jìn)后,圍巖移近量會(huì)有所增加,頂板較破碎,片幫加劇,要采取措施管理好頂板。采取聚酯纖維柔性網(wǎng)掛鋼絲繩,加打錨桿(索)管理頂板。

      (1)當(dāng)工作面推進(jìn)至距停采線13m時(shí),開始沿工作面傾斜方向在煤壁處鋪設(shè)柔性網(wǎng),先起吊柔性網(wǎng)網(wǎng)邊,用絞盤將網(wǎng)邊拉至方格網(wǎng)處與金屬網(wǎng)搭接為500mm,同時(shí)采用10#鍍鋅鐵絲雙股雙排扣菱形聯(lián)網(wǎng),聯(lián)網(wǎng)扣間距不得大于200mm。聯(lián)網(wǎng)要鋪平,網(wǎng)間搭接處必須都扣牢,要擰緊扣,在工作面兩端頭采用相同的方法將柔性網(wǎng)與端頭頂網(wǎng)連接在一起。

      (2)采用交錯(cuò)法移架:隨采煤機(jī)割煤,移架時(shí)按支架編號(hào)依次先移奇數(shù)后移偶數(shù)架的順序?qū)⒅Ъ芤频轿?。移架時(shí)先將偶數(shù)號(hào)支架前探梁打開挑起柔性網(wǎng),然后移奇數(shù)號(hào)支架,待奇數(shù)號(hào)支架拉移到位后,再將相鄰偶數(shù)號(hào)支架前探梁收回并移架。移架結(jié)束后,利用手動(dòng)絞盤將柔性網(wǎng)卷再次置于支架頂梁下方。

      (3)鋼絲繩鋪設(shè):距離停采線11.4m時(shí),沿工作面全長(zhǎng)在柔性網(wǎng)和支架頂梁之間開始鋪設(shè)鋼絲繩,繩頭分別固定在上、下端頭巷道肩或頂部錨桿上,每個(gè)繩頭固定繩卡不得少于2個(gè),并且在使用時(shí)要一反一正交叉使用(如果鋼絲繩長(zhǎng)度不足,需要接繩時(shí),每次接繩固定繩卡子不得少于3個(gè),同樣要一反一正交叉使用)。之后,隨推進(jìn)以繩間距900mm繼續(xù)鋪繩,鋼絲繩共鋪設(shè)12條。鋼絲繩規(guī)格為≥Φ22mm,長(zhǎng)140m。鋼絲繩必須拉直與網(wǎng)聯(lián)為一體,采用14#鍍鋅鐵絲,綁扎扣間距不得大于200mm,扣要擰緊。

      (4)距支架前探板前300mm處打第一排錨桿,將柔性網(wǎng)同頂板一起錨固。按照與第一刀相同的方法割完第二刀、第三刀煤,打好第二、三排錨索加錨桿和第四排錨桿。頂板四排錨桿(索)打完后,繼續(xù)沿煤幫掛塑料網(wǎng),搭接200mm,直至將塑料網(wǎng)拖到底板。在煤壁自上而下打五排錨桿,第一排Φ22×2200mm樹脂錨桿,第二排采用Φ22×2200mm的全螺紋錨桿,錨桿間距為1500mm,第三排、第四排采用Φ22×2500mm的樹脂錨桿,間距為300mm,位置對(duì)應(yīng)支架前立柱,第一、二、三、四排錨桿都配2卷MSCK2570型錨固劑。第五排采用Φ22×1500mm的全螺紋錨桿配1卷MSCK2570型錨固劑,間距為1000mm。第一排錨桿距頂板0.3m,第二排錨桿距第一排錨桿排距為0.8m,第三排錨桿距第二排錨桿排距為0.8m,第四排錨桿距第三排錨桿排距為0.3m,第五排錨桿距第四排錨桿排距0.65m。

      2 支護(hù)被撤液壓支架與掩護(hù)架之間的老塘區(qū)頂板

      被撤液壓支架與掩護(hù)架之間的老塘區(qū)頂板支護(hù),由交替行走式單元液壓支架支護(hù)替代單體支柱。該區(qū)支護(hù)是安全快速回撤的難點(diǎn)管理區(qū)域,以往多采用人工打單體支柱支護(hù),單體支柱隨著液壓支架的回撤,回撤、支設(shè)頻繁,后退路狹窄,很不安全。使用交替行走式單元液壓支架代替單體支柱的優(yōu)勢(shì):一是提高了老塘側(cè)的支護(hù)強(qiáng)度;二是有效避免了人員進(jìn)入老塘區(qū)域,只需遠(yuǎn)距離操作支架,便可實(shí)現(xiàn)老塘區(qū)的支護(hù);三是提高了勞動(dòng)效率。

      (1)將兩個(gè)交替行走式單元支架運(yùn)至工作面,使用兩個(gè)5t的手拉葫蘆將其挪移至被撤液壓支架與掩護(hù)架之間的老塘區(qū),挪移時(shí),影響的點(diǎn)柱必須采用先支后回的原則替換,直至將其挪移到老塘區(qū)內(nèi),接通閥組的管路,將其升起接頂。

      (2)為維護(hù)好被撤液壓支架與掩護(hù)架之間的頂板,先將交替行走式單元支架的內(nèi)架降柱離頂,用其自身的拉移缸向前行走,行走1m后,將其升柱接頂,然后,外架降柱離頂,用內(nèi)架的拉移缸將其拉移向前行走,直至外架將內(nèi)架抱住,外架升柱接頂,依次交替行走式維護(hù)頂板。

      (3)兩個(gè)交替行走式單元支架的行走順序是由內(nèi)向外,它們之間的間距為300±100mm,它與被撤支架的相對(duì)位置以不咬架不空頂為宜,一般控制在200~300mm之間的范圍。

      3 大型液壓支架回撤

      工作面大型液壓支架回撤,使用液壓機(jī)械臂代替?zhèn)鹘y(tǒng)的回柱絞車配合鐵滑車方式。采用機(jī)械臂配合高強(qiáng)度鏈條固定待收支架,采用液壓操作閥柄一次將支架拉直待收位置。減少了絞車使用次數(shù),減輕了絞車負(fù)荷,將三臺(tái)掩護(hù)支架固定一體,實(shí)現(xiàn)自我移動(dòng)。采用更為穩(wěn)定的液壓源為動(dòng)力源,提高撤除液壓支架時(shí)安全系數(shù),減少絞車使用次數(shù),減輕絞車及鋼絲繩負(fù)荷。

      (1)機(jī)械臂的安裝:在掩護(hù)架的前探上,懸掛兩個(gè)5t的手拉葫蘆,葫蘆鉤頭與機(jī)械手的橫梁連接牢固,拉動(dòng)葫蘆,調(diào)整橫梁使其與兩個(gè)掩護(hù)支架的推移塊對(duì)接,安裝銷軸、擋銷及橫銷。在橫梁上組裝基座,使用12條M56的螺栓與橫梁緊固好,基座安裝完畢后,利用5t葫蘆將搖擺座吊起,使其與基座對(duì)接,安裝豎銷及閉鎖,安裝提升油缸,再次將機(jī)械手臂吊起與搖擺座對(duì)接并安裝對(duì)接銷軸,并與提升油缸用連接銷軸對(duì)接,再依次安裝旋轉(zhuǎn)油缸。安裝完畢后,將操作閥組安裝到對(duì)應(yīng)位置,并與各油缸的管路連接,安裝U型卡,接通進(jìn)液,使其工作額定壓力在20MPa。

      (2)檢查機(jī)械臂的各部件的連接狀況,沒問(wèn)題后,接通機(jī)械臂的操作閥組的進(jìn)液水管,操作旋轉(zhuǎn)油缸,將外臂向待撤支架側(cè)移動(dòng),拉移鏈緊鏈,再次操作機(jī)械外臂的提升油缸,機(jī)械外臂帶動(dòng)支架將支架底盤抬起,操作旋轉(zhuǎn)油缸向煤壁側(cè)旋轉(zhuǎn),外臂帶動(dòng)支架從原位置挪移到煤壁側(cè),操作閥組使內(nèi)臂油缸向外伸展,使支架旋轉(zhuǎn)調(diào)頭,使用其他設(shè)備運(yùn)送出。

      4 應(yīng)用效果

      (1)2017年該礦在綜采工作面開始實(shí)施綜采工作面安全快速回撤項(xiàng)目的試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)了綜采工作面支架撤除的新突破,成功提高了工作面支架撤除機(jī)械化程度,改善了支架回撤勞動(dòng)強(qiáng)度,加快了工作面推進(jìn)速度,提高了工作面撤除支架安全系數(shù),從該工作面拆除液壓支架取得成功后古城煤礦開始推廣使用,先后在其他工作面的使用都取得了良好的效果。

      (2)減人提效,工作效率高。綜采工作面快速回撤工藝實(shí)行以來(lái),工作面回撤支架人員由原來(lái)的8人縮減到6人。支架拆解硐室,支架拆卸由原來(lái)的6人縮減到4人,裝車地點(diǎn)由原來(lái)的6人縮減到4人。整個(gè)工作面的回撤總?cè)藬?shù)由原來(lái)的24人縮減到18人,而支架回撤由原來(lái)的1架提高到3架,工作效率增加了3倍。回撤的總工期由原來(lái)的45d縮減至30d,給工作面正常接續(xù)提供了優(yōu)質(zhì)的條件。

      (3)取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。一方面,回撤期間,人工費(fèi)300元/天,原來(lái)回撤一個(gè)工作面一個(gè)小班需要24人,45d的工期,需支付人工費(fèi)用:24×3×300×45=972000元,回撤一個(gè)工作面一個(gè)小班需要18人,30d的工期,需支付人工費(fèi)用:18×3×300×30=486000元,節(jié)約人工費(fèi)用:972000-486000=486000元。一年按照回撤3個(gè)工作面計(jì)算,可節(jié)約人工費(fèi)用486000×3=1458000元;另一方面,一個(gè)綜采工作面正常在45d接續(xù),現(xiàn)在采煤工區(qū)可提前15d進(jìn)入工作面回采,每天出炭按照2000t,2000t/d×15d=30000t。每回撤、安裝一個(gè)工作面,比以往可多出3萬(wàn)t煤炭,相對(duì)可提高產(chǎn)量3萬(wàn)t。

      5 結(jié)語(yǔ)

      古城煤礦對(duì)開采裝備、煤層傾角等條件和工作面裝備撤除期間頂板控制等方面進(jìn)行了綜合分析,采用鋪柔性網(wǎng)代替金屬網(wǎng)進(jìn)行頂板維護(hù),有效支護(hù)被撤液壓支架與掩護(hù)架之間老塘區(qū)的頂板,使用液壓機(jī)械臂進(jìn)行大型液壓支架的回撤,確定了新工藝的實(shí)施方法和推移方式、撤除間距、出架調(diào)向距離等主要參數(shù),形成了一套完整高效的支架撤除工藝,有效降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,加快了撤除速度,增加了安全系數(shù),具有推廣價(jià)值和應(yīng)用前景。

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