張 濤,劉昌國
(陜西彬長小莊礦業(yè)有限公司,陜西 咸陽 713500)
小莊礦井設計生產(chǎn)能力6.0Mt/a,主立井井筒凈直徑7.5m,凈斷面44.2m2,井深427m,擔負全礦井的原煤提升任務并兼進風任務,裝備2對20t箕斗。采用多繩摩擦落地式提升系統(tǒng),共設2個提升機房,智能化集中控制系統(tǒng)主要是采用統(tǒng)一的軟件平臺,將主井2個提升系統(tǒng)集中到副井提升系統(tǒng)監(jiān)控控制平臺,充分考慮子系統(tǒng)的接入與整合,資源共享,提高系統(tǒng)功能,實現(xiàn)對主井提升系統(tǒng)的集中控制。
集中控制系統(tǒng)使各子系統(tǒng)數(shù)據(jù)在異構(gòu)條件下可進行有效集成和有機整合,實現(xiàn)相關(guān)聯(lián)業(yè)務數(shù)據(jù)的綜合分析,集控中心人員通過相應的權(quán)限對所有設備實時監(jiān)測和進行控制,實現(xiàn)副井集控對主井提升系統(tǒng)的控制和監(jiān)管,使主井提升系統(tǒng)從井下煤倉到井上煤倉提升運輸系統(tǒng)實現(xiàn)智能自動運行,真正做到無人值守、減員提效。整個系統(tǒng)運行后只需配備二名巡檢員即可,一名負責井上設備巡檢,一名負責井下設備巡檢,同時要在調(diào)度室及集控室對兩套提升運輸系統(tǒng)進行遠程實時監(jiān)控及在遠程手動模式下用上位機操作整個提升系統(tǒng)。
(1)提升系統(tǒng)專用網(wǎng)絡平臺。利用調(diào)度指揮中心原有核心交換機。將1#主井提升系統(tǒng)、2#主井提升系統(tǒng)交換機通過上行鏈路的千兆端口與核心交換機連接,1#主井與2#主井千兆交換機之間敷設4芯光纖。
(2)智能集控平臺。在副井提升系統(tǒng)操作室設置1臺工程師站、2臺操作員站,各子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通過原有網(wǎng)絡平臺傳輸?shù)郊刂行模ㄟ^智能集控平臺可以對各子系統(tǒng)設備進行控制。
(3)1#主井提升系統(tǒng)。目前采用西門子SL150變頻器及西門子400PLC控制,只能在絞車房進行手動就地控制?,F(xiàn)場增加一臺集控柜,含控制交換機、電源模塊、繼電器等相關(guān)設備,和現(xiàn)場系統(tǒng)進行通訊,對西門子SL150變頻器讀寫數(shù)據(jù):速度給定值、運行電流、運行速度、控制狀態(tài)字、保護狀態(tài)字等。同時配相應硬接線,以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性,通過PLC模塊對1#主井提升系統(tǒng)遠程控制。
(4)2#主井提升系統(tǒng)。跟1#系統(tǒng)一樣,目前采用西門子SL150變頻器及西門子400PLC控制,只能在絞車房進行手動就地控制?,F(xiàn)場增加一臺集控柜,含控制交換機、電源模塊、繼電器等相關(guān)設備,和現(xiàn)場系統(tǒng)進行通訊,對變頻器讀寫數(shù)據(jù):速度給定值、運行電流、運行速度、控制狀態(tài)字、保護狀態(tài)字等。同時配相應硬接線,以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性,通過PLC模塊對2#主井提升系統(tǒng)遠程控制[1]。
(1)1#主井提升系統(tǒng)、2#主井提升系統(tǒng)由集控中心統(tǒng)一調(diào)度指揮。可在部分子系統(tǒng)故障狀態(tài)或其他情況時,及時統(tǒng)一調(diào)度,調(diào)整運行。
(2)故障處理。故障可分為一級故障和二級故障,報警三種狀態(tài)。產(chǎn)生一級故障時,全系統(tǒng)停機;二級故障時,系統(tǒng)可解列運行;報警時,全系統(tǒng)仍可運行,但須安排技術(shù)人員及時進行處理。
(3)智能化集中控制系統(tǒng)平臺通過地面集控中心服務器對子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集,在工程師站上完成各子自動化系統(tǒng)的組態(tài),使子系統(tǒng)數(shù)據(jù)達到有效集成,實現(xiàn)綜合監(jiān)測和控制。
(1)遠程操作員站功能主要包含:①緊急停車:通過硬線連接集控室緊停按鈕到原系統(tǒng)硬件安全回路中,對系統(tǒng)的安全可靠運行起到更好地保護作用;②系統(tǒng)故障復位;③系統(tǒng)運行方式選擇(自動、手動、檢修、過卷恢復)。
(2)操作員站軟、硬件配置及其主要功能:①人—機交互界面,與現(xiàn)場操作員站保持一致,實時反饋提升機運行狀況、故障信息等;②輔助設備啟動/停止、變流器分閘/合閘、提升機運行等操作;③可在工程師站查看系統(tǒng)故障報警等信息,便于工程師在集控室進行故障的詳細判斷;④構(gòu)筑工業(yè)以太網(wǎng),采用環(huán)網(wǎng)冗余方式。組網(wǎng)介質(zhì)采用光纖,提高數(shù)據(jù)的傳輸速率,降低通訊故障;⑤通過管理級的提升機集中管理系統(tǒng)工業(yè)以太網(wǎng)絡,每套提升機對應一臺上位計算機,分別顯示各自提升機的運行狀態(tài)和重要參數(shù);⑥集控室設有系統(tǒng)語音提示,在提升機運行過程中不斷實時提示提升機運行狀況;⑦專家故障預警分析系統(tǒng)軟件和第一故障判斷軟件安裝在上位計算機中,對提升機有可能出現(xiàn)的故障進行預警;⑧配備部分重要操作按鈕硬線接入,使保護更安全可靠。
①全系統(tǒng)網(wǎng)絡構(gòu)架由工業(yè)以太網(wǎng)為核心。系統(tǒng)具備很高的接口能力,可以輕松的實現(xiàn)系統(tǒng)的擴容,用以監(jiān)控新增加的設備。②保證數(shù)據(jù)傳送的快速性,使用光纖作為數(shù)據(jù)傳輸?shù)妮d體,也提高了系統(tǒng)的抗干擾能力,保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏蚀_性。③所有的監(jiān)控設備集中在集控中心,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一調(diào)度,集中監(jiān)控。④集中控制室中,主要有對各個系統(tǒng)的主監(jiān)控計算機。各個主監(jiān)控計算機針對每一套系統(tǒng)進行監(jiān)視和控制。實現(xiàn)在集中控制室的遠程控制和監(jiān)視。⑤留有與工業(yè)視頻系統(tǒng)的接口,可以在工業(yè)電視視頻系統(tǒng)中加入對系統(tǒng)運行情況的實時數(shù)據(jù),實現(xiàn)實時畫面和實時數(shù)據(jù)的共同顯示,確保操控和監(jiān)視人員更準確的對設備進行監(jiān)控。⑥整個工業(yè)以太網(wǎng)系統(tǒng)有充足的備用接口,方便用戶增加新的設備,加強對整個系統(tǒng)的監(jiān)控,提高網(wǎng)絡的利用率。
由于1#主井及2#主井現(xiàn)場缺少視頻監(jiān)控,給各系統(tǒng)遠程監(jiān)控帶來不便,為了遠程監(jiān)控的可靠、安全運行故給這些現(xiàn)場增加攝像頭。①1#主井:增加監(jiān)控點:絞車房大廳、變壓器室、高壓室、低壓控制室;②2#主井:增加監(jiān)控點:絞車房大廳、變壓器室、高壓室、低壓控制室;③前端設備:攝像機;④傳輸設備:光纜和超五類屏蔽雙絞線及現(xiàn)有環(huán)網(wǎng)系統(tǒng)平臺;⑤硬盤錄像機:通過光電轉(zhuǎn)換,由網(wǎng)線和光纜傳輸?shù)娇偪厥业囊曨l管理機上;⑥各現(xiàn)場攝像頭通過交換機及原有光電轉(zhuǎn)換,通過原有光纖傳輸?shù)郊厥乙曨l平臺,通過原有視頻服務器進行管理、上墻。
現(xiàn)場操作優(yōu)先保護方式,在現(xiàn)場操作臺上增加遠程操作使能開關(guān)。只有在使能功能觸發(fā)后,遠程操作站進行使能確認,才可以實現(xiàn)遠程操作。如果遠程操作站在規(guī)定時間內(nèi)沒有進行使能確認,則系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)為現(xiàn)場操作模式。遠程緊停按鈕按下后,安全回路立即斷開。通訊的自診斷功能:增加遠程通訊診斷功能,現(xiàn)場與遠程集控室一旦通訊中斷后,系統(tǒng)將會把安全回路斷開。智能化集中控制系統(tǒng)平臺通過地面集控中心服務器對子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集,在工程師站上完成各子自動化系統(tǒng)的組態(tài),使子系統(tǒng)數(shù)據(jù)達到有效集成,實現(xiàn)綜合監(jiān)測和控制。經(jīng)過一段時間的運行,該系統(tǒng)穩(wěn)定可靠、達到礦井智能化建設要求,為推進我礦智能化建設走出了關(guān)鍵一步。礦山企業(yè)從根本上解決安全、生產(chǎn)、效益問題需通過建設智能化集中控制系統(tǒng)集成平臺,將企業(yè)的生產(chǎn)過程自動化、企業(yè)管理信息化、模擬動態(tài)可視化、決策分析進行數(shù)據(jù)集成、業(yè)務集成,才能實現(xiàn)機械化換人,自動化減人、增效目的。