牛崢,梁毅靈
(中國南方電網(wǎng)有限責任公司超高壓輸電公司廣州局,廣東廣州,510000)
2016年 11月 03日,21:54:56,穗東換流站 500kV #1站用變差動保護動作,500kV增穗甲線主一、主二差動保護動作,5052、5053開關跳閘,5051開關重合成功;500kV #1站用變退出運行。故障時刻交流場第5串接線方式如圖1所示。
當時直流功率為4500MW,直流系統(tǒng)運行正常。
21:55,向總調(diào)匯報保護動作情況。
22:05,向總調(diào)匯報詳細檢查情況:500kV #1站用變引線差動速斷、引線差動、引線零序差動保護動作,500kV增穗甲線主一、主二差動保護動作,5052、5053開關跳閘,5051開關重合成功;500kV #1站用變退出運行。
增穗甲線主一、主二保護測距結(jié)果為0,表示故障點在站內(nèi),現(xiàn)場檢查差動范圍內(nèi)一次設備外觀未發(fā)現(xiàn)明顯異常。
04日00:10,現(xiàn)場持續(xù)檢查差動范圍內(nèi)一次設備外觀,未發(fā)現(xiàn)明顯異常。
04日02:48,將500kV #1站用變、500kV 5052、5053開關操作到檢修狀態(tài),并退出相關保護,總調(diào)許可500kV #1站用變間隔、500kV 5052、5053開關間隔設備事故搶修工作開工。
(1)氣象狀況
氣溫:20℃,天氣:陰天。
(2)電網(wǎng)運行狀況
①事件前電網(wǎng)運行方式
直流系統(tǒng)狀態(tài):楚穗直流雙極在解鎖狀態(tài)。
直流接線方式:雙極大地回線方式。
交流系統(tǒng)方式: 500kV交流場5092、5093開關間隔在檢修狀態(tài),其余開關間隔均在正常運行狀態(tài)。
直流濾波器:極1 011直流濾波器在接入狀態(tài);極2 021直流濾波器在接入狀態(tài)。
交流濾波器:561ACF在熱備用狀態(tài),其余交流濾波器均在運行狀態(tài)。
站用電系統(tǒng):501B、101B帶全站負荷運行方式。
②事件后電網(wǎng)運行方式
楚穗直流雙極大地回線方式。
③運行參數(shù)
極1運行參數(shù)
Pd1=2380MW, Id1=3115A
Ud1高= 383kV, γ1高=19°(極1高端閥組)
Ud1低=383kV, γ1低=19°(極1低端閥組)
極2運行參數(shù)
Pd=2381MW, Id=3119A,
Ud2高= -382kV, γ2高=20°(極2高端閥組)
Ud2低= -382kV, γ2低=19°(極2低端閥組)
圖1 故障時刻第5串接線方式
系統(tǒng)控制級別:系統(tǒng)級,穗東為主控站
極一潮流控制方式:P-Mode Auto
極二潮流控制模式:P-Mode Auto
功率方向:楚雄→穗東
無功控制方式:Q-Mode
換流變分接頭:定Angle控制
(1)500kV #1站用變保護動作分析
2016年11月03日21時54分55秒,500kV #1站用變主一保護、主二保護引線差速斷保護、引線差動保護和引線零序保護動作,跳開5051、5052開關三相,同時跳開#1站用變低壓側(cè)開關。故障時刻#1站用變保護裝置引線零序差動B相電流二次值為118.76A,引線差動B相電流二次值為118.8A,大于引線差動電流定值0.3In,其中In=1.0A,#1站用變主一保護、主二保護引線差速斷保護、引線差動保護和引線零序保護動作跳開跳開5051、5052開關三相及低壓側(cè)開關,#1站用變停運。由此可知#1站用變主一保護、主二保護正確動作。
(2)500kV增穗甲線保護動作分析
2016年11月03日21時54分55秒,500kV增穗甲線主一保護、主二保護電流差動保護動作,跳開5051、5052開關B相,5051開關單相重合閘成功,5052開關單相重合閘未動作。故障時刻穗東站500kV交流場電壓跌落至0kV,增穗甲線電流增大,最大值達79633.79A,故障波形如圖2所示。
圖2 故障時刻增穗甲線電壓、電流波形圖
圖3 第五串開關和CT二次繞組排列圖
根據(jù)故障錄波和保護裝置報文,在故障時刻增穗甲線B相差動電流二次值為7.32A,大于差動保護高定值0.15A,電流差動保護動作跳開5051、5052開關B相。5051開關經(jīng)1s單相重合閘時間后重合成功,由于500kV #1站用變引線差動保護動作跳開5052開關三相,導致5052開關單相重合閘被閉鎖(三跳重合閘放電),因此5052開關不重合。由此可知增穗甲線線路保護正確動作。
(3)故障點分析
500kV增穗甲線和500kV #1站用變屬于同一個完整串的兩個間隔,該完整串內(nèi)開關和CT二次繞組排列如圖5所示。由于500kV增穗甲線B相差動保護和500kV #1站用變B相引線差動保護同時動作,可判斷故障點位于500kV增穗甲線B相差動繞組和500kV #1站用變B相引線差動繞組的交叉部分,即圖3中5052開關B相CT的22繞組和28繞組之間。
(4)保護動作結(jié)論
經(jīng)過以上分析,可知由于5052開關B相CT的22繞組和28繞組之間發(fā)生金屬性接地故障,從而導致兩套增穗甲線電流差動保護動作跳開5051和5052開關,后重合5051開關;兩套#1站用變引線差速斷保護、引線差動保護和引線零序保護動作跳開5051和5052開關。保護均正確動作。
現(xiàn)場對5052、5053開關及CT進行了外觀檢查,檢查CT及開關氣壓正常,未發(fā)現(xiàn)明顯外絕緣發(fā)電痕跡,檢查500kV站用變油溫、油位以及在線、離線色譜數(shù)據(jù)均正常。在對5052開關側(cè)SF6電流互感器T1進行試驗時發(fā)現(xiàn),CT內(nèi)部SF6氣體分解物中SO2成份嚴重超標,初步判斷存在內(nèi)部對地短路故障。
表1 5052間隔CT內(nèi)部SF6分解物測試結(jié)果
11月11日,故障CT在廠內(nèi)進行了解體檢查,解體前,對故障CT開展了一次及二次繞組絕緣電阻、直流電阻試驗,試驗結(jié)果無明顯異常。解體過程中發(fā)現(xiàn)的故障現(xiàn)象如下:一次導電桿P1側(cè)有電弧灼傷痕跡,P2側(cè)無明顯電弧灼傷痕跡。二次繞組屏蔽罩P1側(cè)表面有明顯電弧灼傷痕跡,屏蔽罩處有大量白色粉末積聚。拆除屏蔽罩后檢查二次繞組無明顯異常。盆式絕緣子P1側(cè)炸裂,破損嚴重,并有大量炭黑、灼傷痕跡;P2側(cè)存在較多裂紋。二次繞組引線管頂部有電弧灼傷痕跡。二次繞組屏蔽罩接地引下線斷裂,二次繞組引出線電纜保護層存在過熱灼傷痕跡。
圖4 盆式絕緣子放電破損情況
5052開關側(cè)SF6電流互感器T1內(nèi)部存在對地短路故障,造成500kV #1站用變主一保護、主二保護引線差速斷保護、引線差動保護和引線零序保護動作,跳開5051、5052開關三相,同時跳開#1站用變低壓側(cè)開關。
根據(jù)廠內(nèi)解體檢查結(jié)果,CT內(nèi)部故障點為盆式絕緣子,盆式絕緣子形成貫穿放電通道后,故障電流從CT一次殼體經(jīng)盆式絕緣子后通過二次引線管及屏蔽罩接地引下線入地。盆式絕緣子放電的原因為絕緣子內(nèi)部存在缺陷,不排除絕緣子表面存在粉塵的可能。
圖5 二次繞組繞組及屏蔽管受損情況