于海山
中國石油大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠 (黑龍江 大慶 163318)
經(jīng)過30余年高效高速開發(fā),油田開采的主力油層已經(jīng)進(jìn)入中高含水期,薄差油層成為油田重要的產(chǎn)能挖潛對象。壓裂作為改善油層滲流條件的重要增產(chǎn)技術(shù),對薄差油層的開發(fā)提供了有效的技術(shù)支持[1-8]。但是,受到低滲透油藏砂體發(fā)育差、薄互層多、連續(xù)性差、孔隙度低、滲透率低、非均質(zhì)性強(qiáng)、注采關(guān)系不完善等因素影響,壓后增油少、收效時(shí)間短,重復(fù)壓裂效果不理想。因此,針對低滲透油藏薄差油層有效動用難題,探索應(yīng)用了油水井對應(yīng)精細(xì)控制壓裂技術(shù),將改造方式由單井點(diǎn)常規(guī)壓裂轉(zhuǎn)變?yōu)橛退M同時(shí)對應(yīng)層位壓裂改造,通過加大施工規(guī)模形成大穿透比裂縫,間接縮小井距,建立有效驅(qū)替壓差,取得了較好的壓后效果,實(shí)現(xiàn)薄差層長期有效動用的目的,為低滲透油藏薄差油層開發(fā)提供了技術(shù)參考。
研究區(qū)域?qū)俅髴c長垣外圍的低滲透油田范圍,主要開采低豐度薄互葡萄花油層和特低滲透扶余油層。區(qū)域內(nèi)油氣儲層主要為三角洲分流平原亞相和前緣亞相的沉積砂體,受區(qū)域沉積環(huán)境控制,含油砂體以分流河道砂和水下分流河道砂為主,薄差油層多為窄小河道砂、復(fù)合河道砂、分流河道間小片薄層砂和透鏡狀砂體,具有薄砂薄泥互層、含鈣隔層發(fā)育、砂體連續(xù)性差、非均質(zhì)性強(qiáng)等特征;受區(qū)域斷層及巖性變化控制,主要發(fā)育構(gòu)造巖性油藏。油藏開發(fā)方面,原油開采具有井深、油稠、凝固點(diǎn)高、含蠟量高等特點(diǎn)。由于油田開發(fā)井網(wǎng)間距大,對薄差油層砂體控制程度低,使部分油水井間距大、砂體連通性差,薄差油層注采關(guān)系往往不夠完善,水驅(qū)效果不夠理想。
針對薄差油層發(fā)育特點(diǎn),對未動用及動用效果差的薄差層應(yīng)用油水井對應(yīng)精細(xì)控制壓裂技術(shù),將壓裂方式由常規(guī)油井單井點(diǎn)壓裂轉(zhuǎn)變?yōu)橛退M對應(yīng)壓裂,將壓裂對象由單卡段多層籠統(tǒng)壓裂轉(zhuǎn)變?yōu)閱紊绑w對應(yīng)精細(xì)控制壓裂改造。并將裂縫形式由常規(guī)單縫延伸轉(zhuǎn)變?yōu)闃渲盍芽p系統(tǒng),將壓裂砂量由常規(guī)固定用量轉(zhuǎn)變?yōu)閱紊绑w壓裂工藝個(gè)性化用量,將壓裂液由常規(guī)胍膠壓裂液轉(zhuǎn)變?yōu)槿簯B(tài)締合壓裂液,以減少對低滲透薄差油層的傷害,達(dá)到提升壓裂效果的目的。
通過對預(yù)實(shí)施壓裂井組的井史、措施、監(jiān)測、井況、油藏描述、井振解釋、數(shù)值模擬、測井解釋等資料分析,明晰井組生產(chǎn)動態(tài)變化、歷史措施、壓力狀態(tài)、井身狀況、連通類型、構(gòu)造特征、動用狀況、油水分布情況,建立了薄差油層油水井壓裂井組及挖潛層位的優(yōu)選標(biāo)準(zhǔn)(表1)。同時(shí)根據(jù)井組油層發(fā)育及連通狀況確定壓裂時(shí)機(jī),對全井薄差層層數(shù)比例大于80%、厚度比例大于60%的油井,在投產(chǎn)初期實(shí)施對應(yīng)壓裂;對全井薄差層層數(shù)比例50%~80%,厚度比例30%~50%的油井,在投產(chǎn)后2年左右實(shí)施壓裂,此時(shí)地層儲量和能量較高,為較長增長期提供保證;對全井薄差層層數(shù)比例小于50%,厚度比例20%~40%的油井,跟蹤生產(chǎn)動態(tài),選取最佳壓裂時(shí)機(jī)進(jìn)行壓裂。按照選井選層標(biāo)準(zhǔn),將目的層精細(xì)劃分成若干個(gè)與水井壓裂層位,逐個(gè)小層進(jìn)行個(gè)性化設(shè)計(jì),以提高油層剖面薄差小層的動用程度。
表1 薄差油層壓裂措施選井選層標(biāo)準(zhǔn)表
1.3.1 壓裂方法優(yōu)選
根據(jù)選井選層結(jié)果,找準(zhǔn)油水井砂體連通層位對應(yīng)關(guān)系,在對油藏、井、層特點(diǎn)取得再認(rèn)識基礎(chǔ)上,將現(xiàn)有成熟工藝與創(chuàng)新技術(shù)試驗(yàn)相結(jié)合,將改造對象由雙封單卡多層段籠統(tǒng)壓裂轉(zhuǎn)變?yōu)閱紊绑w個(gè)性化壓裂改造,形成適合薄差油層條件、不同井型井況條件下的壓裂改造工藝體系研究確立了6種剩余油挖潛方向的壓裂工藝方法(表2),有效解決了薄差油層開發(fā)的平面矛盾及層間矛盾。
表2 薄差油層壓裂工藝優(yōu)選
1.3.2 壓裂管柱優(yōu)選
根據(jù)壓裂井井況,壓裂層位及壓裂層數(shù)設(shè)計(jì),優(yōu)選適合井況特點(diǎn)的工藝管柱(表3),實(shí)現(xiàn)壓裂設(shè)計(jì)。
表3 薄差油層壓裂管柱優(yōu)選
1.4.1 裂縫參數(shù)優(yōu)化
結(jié)合薄差油層特點(diǎn),通過建立不同裂縫參數(shù)與措施后投入產(chǎn)出比的對應(yīng)數(shù)值模型,對裂縫參數(shù)進(jìn)行合理優(yōu)化,并模擬了措施井采出程度與穿透比關(guān)系曲線,確定了最佳的裂縫穿透比,將油井穿透比由優(yōu)化前的35%提高到45%,縫長由優(yōu)化前的105 m提高到135 m,在技術(shù)效果上形成了大穿透比裂縫體系;將水井從一定程度控制壓裂規(guī)模,進(jìn)而控制含水及提高驅(qū)動效果,由優(yōu)化前的40%降低到35%,縫長由優(yōu)化前的120 m降低到105 m,使施工規(guī)模與裂縫穿透半徑取得最大化效益,同時(shí)完善了薄差油層注采關(guān)系,提升了改造效果。
1.4.2 施工砂量優(yōu)化
將裂縫縫長設(shè)計(jì)結(jié)合井距和油層類別設(shè)計(jì)加砂量(表4),以滿足不同條件砂體的個(gè)性化特征。
表4 施工砂量優(yōu)化設(shè)計(jì)表
1.4.3 施工排量優(yōu)化
隨著施工排量的增加,裂縫幾何尺寸增大,縫高延伸加快,所以結(jié)合井況地質(zhì)條件設(shè)計(jì)了針對性的施工排量(表5)。并且,對隔層厚度較小的井,為防止竄槽,降低施工排量;對于壓裂層段內(nèi)夾層小且小層較多的壓裂井,為盡可能壓開多個(gè)層段,增大施工排量。
表5 施工排量優(yōu)化設(shè)計(jì)表
1.5.1 壓裂液優(yōu)選
低滲透油藏薄差油層存在油層深、井筒摩阻大、地層壓力系數(shù)低的特征,壓裂液返排率較低,常規(guī)壓裂工藝采用的胍膠壓裂液不溶于水,低返排率不僅污染地層,而且削減壓裂效果。所以,為保證薄差油層壓裂效果,需要應(yīng)用無需返排、不污染地層的清潔壓裂液進(jìn)行施工。針對薄差油層對應(yīng)精細(xì)控制壓裂技術(shù)應(yīng)用清潔壓裂液技術(shù),采用全液態(tài)締合壓裂液體系,由稠化劑、輔劑兩種液體組成,通過分子間的締合作用形成超分子聚集體,由這些超分子聚集體相互結(jié)合形成布滿整個(gè)溶液空間的三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),從而使溶液成為典型的結(jié)構(gòu)流體,具備大大提高有效黏度-黏彈性、抗剪切降解、高有效黏度低磨阻-剪切稀釋性等特點(diǎn),滿足壓裂施工的需求,減少地層傷害[9-10]。
1.5.2 支撐劑優(yōu)選
以預(yù)期獲得的壓裂效果所需要的裂縫導(dǎo)流能力為根據(jù),結(jié)合地層條件、工程條件以及對支撐劑的室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果,選擇適用的支撐劑(表6)。針對高含水井,采用覆膜砂壓裂,同時(shí)為防止壓裂后支撐劑回流,增強(qiáng)縫口的導(dǎo)流能力,對有效厚度4 m以上尾追樹脂陶粒。
表6 薄差油層壓裂支撐劑優(yōu)選
針對低滲透油田的薄差油層,應(yīng)用對應(yīng)精細(xì)控制壓裂技術(shù)試驗(yàn)8個(gè)井組,其中實(shí)施油井壓裂8口、水井壓裂8口。采取措施后,油井平均單井日增油3.1 t,增油強(qiáng)度 1.1 t/(d·m),平均有效期達(dá)到 266 d(表7)。
Y6井于2015年11月投產(chǎn),壓裂前生產(chǎn)狀況較差,采油強(qiáng)度只有0.2 t/(d·m)。為了發(fā)揮該井潛能,2017年3月對該井全井壓裂,初期與壓裂前對比,日增液2.9 t,日增油1.8 t。與之連通的水井S6井延遲對應(yīng)壓裂,在Y6井壓后1個(gè)月實(shí)施對應(yīng)壓裂,壓前該水井油泵壓持平完不成配注,吸水指數(shù)僅為0.05 m3/(d·MPa),壓后注水壓力降至16.5 MPa,順利完成配注。此時(shí),油井Y6井增油效果更好,日增液5.3 t,日增油4.2 t,采油強(qiáng)度1.37 t/(d·m),累計(jì)增油821.4 t。由此可見,同一井組內(nèi)油水井同時(shí)壓裂,油井增油效果更加顯著。
Y2井于2015年10月投產(chǎn),壓裂前生產(chǎn)狀況較差。2017年1月,對油井Y2井及水井S2井同時(shí)進(jìn)行了對應(yīng)壓裂,取得了較好效果。S2井壓裂后,日注水量增加5 m3,視吸水指數(shù)提高至0.66 m3/(d·MPa)。Y2井壓裂后,日產(chǎn)液增加6.5 t,日產(chǎn)油增加4.6 t,綜合含水下降25.0%,動液面穩(wěn)定,累積增油963 t。從數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,同一井組中的油水井同時(shí)壓裂,及時(shí)補(bǔ)充了地下能量,壓裂效果更好。
表7 對應(yīng)精細(xì)控制壓裂技術(shù)應(yīng)用效果統(tǒng)計(jì)表
見油時(shí)間方面,因全液態(tài)壓裂液體系無殘?jiān)?、濾失遠(yuǎn),破膠液有驅(qū)油作用,見油時(shí)間較應(yīng)用胍膠壓裂液井晚3 d左右,初期日增油較對比井少0.3 t,15 d后驅(qū)油效果顯現(xiàn),較應(yīng)用胍膠井稍低,后期產(chǎn)油、產(chǎn)液穩(wěn)定。
1)對于薄差油層砂體發(fā)育差、注采不完善的實(shí)際情況,實(shí)施針對性的油水井對應(yīng)精細(xì)控制壓裂技術(shù),平均單井日增油3.1 t,增油強(qiáng)度1.1 t/(d·m)。
2)應(yīng)用全液態(tài)壓裂液體系,見油時(shí)間較應(yīng)用胍膠壓裂液井晚3 d左右,初期日增油較對比井少0.3 t,15 d后驅(qū)油效果顯現(xiàn),較應(yīng)用胍膠井稍低,后期產(chǎn)油、產(chǎn)液穩(wěn)定。
3)對應(yīng)即系控制壓裂技術(shù)針對薄差油層改造,從壓裂改造方式、改造對象、裂縫形式、壓裂砂量等方面轉(zhuǎn)變思路,形成適用于低滲透油藏薄差油層的壓裂改造技術(shù),取得了較好的試驗(yàn)效果,對改善動用較差或未動用的薄差油層具有一定借鑒作用。