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      不同碳源對反硝化生物濾池運(yùn)行效果影響

      2019-01-29 07:14:34馮占立李國輝劉忠成楊志超張新宇于豐浩刁振東孫大鵬
      鞍鋼技術(shù) 2019年1期
      關(guān)鍵詞:濾池乙酸硝化

      馮占立 ,李國輝 ,劉忠成 ,楊志超 ,張新宇 ,于豐浩 ,刁振東 ,孫大鵬

      (1.鞍鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司,遼寧 鞍山114021;2.鞍山鋼鐵集團(tuán)有限公司安全環(huán)保部,遼寧 鞍山 114021;3.鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司,遼寧 營口 115007)

      隨著國家對環(huán)境污染治理及節(jié)能減排的重視程度的提升,傳統(tǒng)的污水處理技術(shù)已經(jīng)很難滿足提高后的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),多數(shù)污水處理廠出水脫氮效果差,總氮含量高。生物濾池是一種生物膜法污水處理工藝,其特點(diǎn)是集生物氧化和截留懸浮固體于一體[1],能夠?qū)⒌蜐舛葟U水中的污染物質(zhì)進(jìn)一步有效脫除。20世紀(jì)70年代,我國在城市污水處理系統(tǒng)中引入了生物濾池[2]。在生物濾池運(yùn)行過程中,隨著系統(tǒng)截留固體懸浮物量的增加、生物膜的增長和反硝化過程氣泡的積累,濾層阻力逐漸增大,濾池過水能力降低,同時出水SS濃度升高,影響系統(tǒng)正常運(yùn)行,需要經(jīng)常進(jìn)行反沖洗[3-4]。反硝化生物濾池作為總氮脫除工藝的代表,多應(yīng)用于市政廢水處理中,利用反硝化濾池進(jìn)行工業(yè)廢水脫總氮的工程案例幾乎沒有,僅有的研究多數(shù)仍局限于試驗(yàn)[5]中。

      鞍鋼綜合廢水中包含焦化、煉鐵、煉鋼、冷軋、生活等排出的各類廢水。該廢水總氮含量較高、碳源不足,且對出水總氮要求較嚴(yán),出水水質(zhì)需達(dá)到《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13456-2012)中的排放標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過多方比選后,采用了后置反硝化工藝進(jìn)行綜合廢水處理。

      1 工藝流程

      綜合廢水處理的工藝流程示意圖如圖1所示。裝置設(shè)計的進(jìn)出水指標(biāo)如表1所示。來自鋼鐵廠的綜合廢水經(jīng)過提升后首先進(jìn)入沉淀池,在混凝劑的作用下,廢水中的膠體和細(xì)微懸浮物凝聚成絮凝體,然后予以分離去除,高效沉淀池出水進(jìn)入曝氣生物濾池,進(jìn)行碳化及硝化反應(yīng),在降低廢水化學(xué)需氧量(COD)的同時將氨氮轉(zhuǎn)換為硝酸鹽氮,曝氣生物濾池出水后進(jìn)入反硝化濾池,在反硝化濾池的缺氧環(huán)境中進(jìn)行反硝化反應(yīng),從而去除水中總氮(TN)。從反硝化濾池出水后,進(jìn)入砂濾池,砂濾池出水進(jìn)入催化氧化池,在催化劑作用下,廢水中無法生物降解的有機(jī)物被礦化,廢水得到凈化。

      圖1 綜合廢水處理工藝流程示意圖

      表1 裝置設(shè)計進(jìn)出水指標(biāo)

      2 存在問題

      此綜合廢水處理系統(tǒng)中,總氮的有效脫除是系統(tǒng)運(yùn)行的難點(diǎn)之一。由于原水中COD較低,為保障反硝化生物濾池總氮脫除效果,需要外加碳源。因此,碳源投加為反硝化濾池運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。碳源投加過多,可能導(dǎo)致出水COD超標(biāo);碳源投加量不足,又可能導(dǎo)致出水硝酸鹽濃度過高,出水總氮難以達(dá)到處理要求。系統(tǒng)運(yùn)行初期,主要以葡萄糖(C6H12O6)作為系統(tǒng)外加碳源。以葡萄糖作為單一外加碳源的反硝化濾池運(yùn)行穩(wěn)定后,系統(tǒng)COD和總氮運(yùn)行指標(biāo)如圖2所示,濾池反洗后系統(tǒng)COD和總氮變化趨勢如圖3所示。

      圖2 系統(tǒng)COD和總氮運(yùn)行指標(biāo)

      圖3 反洗后系統(tǒng)COD和總氮變化趨勢

      由圖2可以看出,裝置運(yùn)行穩(wěn)定后,系統(tǒng)出水COD沒有增加,同時總氮能夠降低至15 mg/L左右,但處理效果不穩(wěn)定,總氮偶爾超標(biāo),且脫除效率較低。實(shí)踐運(yùn)行過程中,經(jīng)過計算得出,外加碳源與總氮比值(C/N)為 7:1。

      由圖3可以看出,反洗后系統(tǒng)處理能力短時下降,4 h內(nèi)出水總氮指標(biāo)升高,4 h后反硝化能力逐漸恢復(fù),至8 h后完全恢復(fù)。實(shí)際運(yùn)行過程中,根據(jù)水頭損失將反洗周期控制為16 h,系統(tǒng)操作壓力較大。

      上述結(jié)果表明,以葡萄糖作為單一外加碳源時,總氮雖然能夠有效脫除,但反硝化濾池微生物增殖速度過快,出水濁度高,且水頭損失嚴(yán)重,反洗周期短,系統(tǒng)操作壓力大,高頻率的反洗不但會造成濾料磨損嚴(yán)重,同時反洗后一定時間內(nèi)還會影響微生物處理效果,系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險較高。

      3 改進(jìn)措施

      針對以上問題,決定開展不同碳源對反硝化生物濾池運(yùn)行效果影響的研究試驗(yàn),比較不同碳源投加后系統(tǒng)運(yùn)行效果的變化。根據(jù)試驗(yàn)研究及報道記載,反硝化濾池可采用的碳源種類較多,如甲醇、乙醇、淀粉等[6-7]。現(xiàn)場利用2座反硝化濾池進(jìn)行試驗(yàn)研究,藥劑選取為乙酸(CH3COOH)和甲醇(CH3OH),以相同COD當(dāng)量進(jìn)行碳源投加,并與葡萄糖作為投加碳源時的情況作對比。經(jīng)過一個多月馴化培養(yǎng)后,不同碳源投加后系統(tǒng)總氮脫除效果如圖4所示。啟動期間不同碳源投加后亞硝酸鹽(NO2-N)含量變化如圖5所示。

      由圖4可以看出,經(jīng)過7天時間,原本已適應(yīng)葡萄糖作為碳源的反硝化菌逐漸適應(yīng)乙酸;10天后,反硝化菌開始適應(yīng)甲醇;啟動15天后,投加乙酸組的處理效果略優(yōu)于投加葡萄糖組;投加甲醇組雖然適應(yīng)較慢,但穩(wěn)定后總氮脫除效果最佳。由圖5可以看出,乙酸及甲醇作為碳源投入后,在啟動期間,均有一段時期的亞硝酸鹽積累過程,隨著馴化完成,亞硝酸鹽逐漸消失,葛世建等人在活性污泥系統(tǒng)中也得到了類似的結(jié)論[8]。

      圖4 不同碳源投加后系統(tǒng)總氮脫除效果

      圖5 啟動期間不同碳源投加后亞硝酸鹽含量變化

      由于本裝置為后置反硝化,進(jìn)一步比較不同碳源投入后系統(tǒng)處理出水及反沖洗情況。反硝化過程中不同碳源消耗比例及反洗情況如表2所示。

      表2 反硝化過程中不同碳源消耗比例及反洗情況

      由表2可以看出,葡萄糖作為反硝化碳源,藥劑消耗量大,出水濁度高,系統(tǒng)反洗周期最短,同時反洗水量大;乙酸和甲醇作為碳源,總氮脫除效率高,出水濁度較低,反洗水量小,但乙酸投入后會引起pH降低,見圖6。

      圖6 乙酸投入后系統(tǒng)進(jìn)出水pH變化

      綜上可以得出,乙酸和甲醇作為反硝化系統(tǒng)碳源的脫總氮效果優(yōu)于葡萄糖,但乙酸和甲醇均屬易揮發(fā)危險化學(xué)品,對運(yùn)行管理的要求較高。

      4 實(shí)踐效果

      通過對不同碳源的特點(diǎn)進(jìn)行對比,在實(shí)現(xiàn)提高系統(tǒng)總氮處理能力及穩(wěn)定性的同時,考慮經(jīng)濟(jì)性及操作安全性,最終決定采取混合投加的方式。由于甲醇具有毒性,且極易揮發(fā),選擇較為安全的乙酸+葡萄糖混合投加的方式,并以乙酸為主,葡萄糖為輔。根據(jù)來水水質(zhì)情況,考慮反硝化過程適宜pH為6.5~7.5,采取乙酸與葡萄糖的COD當(dāng)量比值約為3:1的方式進(jìn)行投加實(shí)踐,控制出水pH使其不低于6.8,記錄一段時間的處理效果如圖7所示。

      由圖7可以看出,系統(tǒng)投入混合碳源后,pH值降低幅度較小,不影響生化系統(tǒng)處理效果及出水水質(zhì),系統(tǒng)最終出水總氮穩(wěn)定且≤15 mg/L,同時出水COD并未增加,達(dá)到了預(yù)期處理目標(biāo),相對于單一葡萄糖碳源,系統(tǒng)反洗周期延長,操作壓力得到緩解。

      圖7 混合碳源(乙酸+葡萄糖)投加后出水COD、總氮和pH變化

      5 結(jié)論

      (1)在工業(yè)廢水處理系統(tǒng)中,以葡萄糖作為反硝化濾池的單一碳源時,總氮脫除效率低,同時系統(tǒng)反洗頻繁,操作壓力大,處理效果不穩(wěn)定。

      (2)以乙酸、甲醇代替葡萄糖作為反硝化碳源是可行的。更換碳源后,反硝化反應(yīng)重新啟動時間短,投入乙酸、甲醇后,系統(tǒng)分別經(jīng)過7天和10天后開始發(fā)揮反硝化作用;啟動穩(wěn)定后,在投加相同COD當(dāng)量藥劑的前提下,乙酸組對總氮的處理效果略優(yōu)于葡萄糖組,甲醇組投入后雖然啟動時間較長,但運(yùn)行穩(wěn)定后處理效果最優(yōu)。

      (3)不同碳源進(jìn)行反硝化反應(yīng)后出水濁度的對比:葡萄糖組>乙酸組>甲醇組;反洗周期以葡萄糖組最短,乙酸組居中,甲醇組最長。

      (4)根據(jù)不同碳源的特性,綜合考慮技術(shù)經(jīng)濟(jì)性及操作安全性,可以選擇混合碳源投加的方式。采取乙酸+葡萄糖的混合投加方式后,與以葡萄糖為單一碳源相比,系統(tǒng)總氮處理效果得到了優(yōu)化,系統(tǒng)最終出水的處理效果改善,同時操作壓力變小。

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