盧曉斌
(中國石化茂名石化分公司熱電分部動力一車間,廣東 茂名 525011)
當(dāng)前CFB 鍋爐屬于無焰燃燒,因為其爐膛與床料相較于煤粉鍋爐的溫度更低,所以在爐膛中所產(chǎn)生的氮氧化物之中,大多數(shù)屬于燃料型氮氧化物,熱力型與快速型的氮氧化物的含量則不高,如此一來就會導(dǎo)致氮氧化物在爐膛內(nèi)的產(chǎn)生量變低。CFB 鍋爐的SNCR 煙氣脫硝技術(shù)的優(yōu)點主要表現(xiàn)在:系統(tǒng)難度低,不復(fù)雜,且前期投入資本不高;系統(tǒng)改造起來較為便捷,而且將其與其他技術(shù)聯(lián)合使用融合性高。CFB 鍋爐的使用經(jīng)驗分析研究顯示,CFB 鍋爐的二氧化氮的排放量比較低。這是由于CFB 鍋爐的溫度通常情況下處于860 攝氏度左右,另外CFB 鍋爐使用分級燃燒的方式,也能夠有效的降低二氧化氮。經(jīng)過對效率進行實際試驗得知,SNCR 脫硝技術(shù)的實際脫硝效率能夠在CFB 鍋爐之中十分理想,因此前景美好。安置在鍋爐內(nèi)部除塵器的出口低溫部位煙道的脫硝方案,可以提升臭氧的短時間氧化速度以及高效率的脫硝能力,使得煙道內(nèi)的二氧化氮排放率合理降低,從而達到環(huán)保規(guī)定排放標(biāo)準。
循環(huán)流化床鍋爐的關(guān)鍵構(gòu)成部分有爐膛、尾部對流煙道旋、自平衡“U”形回料閥和風(fēng)分離器等等。其中燃燒室的蒸發(fā)受熱面使用膜式水冷壁,而水循環(huán)則使用單段蒸發(fā)系統(tǒng)、自然循環(huán)系統(tǒng)以及單汽包系統(tǒng)。分離器、爐膛以及回料閥共同構(gòu)成了CFB 鍋爐的重要結(jié)構(gòu)——物料外循環(huán)回路。
SNCR 脫硝技術(shù)主要是利用將鍋爐爐膛出口部位噴灑適量還原劑,當(dāng)煙氣的溫度達到900 攝氏度左右的時候,容易把其中的氮氧化合物進行還原,還原可以獲得氮氣和水。由于SNCR 脫硝技術(shù)的整體系統(tǒng)構(gòu)成較為簡單,所以改造的時候不需要使用催化劑,而且綜合的運行所耗費的資金不高。使用SNCR 煙氣脫硝技術(shù),可以把質(zhì)量濃度為50%的尿素溶液用作脫硝的還原試劑。
SNCR 系統(tǒng)是一個爐膛內(nèi)部燃燒之后的脫硝反應(yīng),而尿素溶液能夠在爐內(nèi)相對溫度的窗口區(qū)域充分的分布,這也是決定這一系統(tǒng)性能的關(guān)鍵影響要素。當(dāng)對系統(tǒng)進行優(yōu)化以及調(diào)試的階段,每支噴槍的流速和霧化能力都需要依照鍋爐的實際運轉(zhuǎn)負荷以及氮氧化物濃度加以調(diào)節(jié),從而保證在系統(tǒng)進行優(yōu)化調(diào)試的階段,每個噴槍的霧化效果以及速度等要素,能夠按照鍋爐的實際運行負荷以及氮氧化物的濃度開展進一步的調(diào)節(jié),從而使得系統(tǒng)的整體性能需求能夠得到充分的滿足。
絕緣體通過阻隔以及放電產(chǎn)生的高能電子使氧氣被分解成氧元素,氧元素能夠迅速和氧氣產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),生成臭氧。使用石英玻璃管以及微間隔的放電方式,在低電壓的作用之下能夠?qū)崿F(xiàn)較為高效的介質(zhì)阻隔放電,由放電所產(chǎn)生的大部分高能電子,在石英玻璃管中能夠發(fā)生復(fù)雜的化學(xué)作用,最終產(chǎn)生臭氧。
臭氧的氧化脫硝技術(shù)使用低溫氧化的原理。其脫硝流程如下圖1 所示。主要是把臭氧輸入煙氣氣流之中,同煙氣一起通入到綜合氧化區(qū)域,煙氣中包含的二氧化氮同臭氧相互作用,便會被氧化成為五氧化二氮,并直接通入到吸收塔之中,五氧化二氮同水接觸,發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成HNO3。只要對煙氣通入一側(cè)的氮氧化物量,以及吸收塔出口凈煙氣中所使用的氮氧化物量的偏差進行計算,便能夠確定需要使用的臭氧量。
為了對SNCR 脫硝技術(shù)以及臭氧脫硝設(shè)施的實際脫硝效率和水平進行測定,并且為了能夠?qū)λ峁┑臄?shù)據(jù)進行深入優(yōu)化,利用不同工況的性能測試,對SNCR 脫硝技術(shù)以及臭氧脫硝系統(tǒng)的每項指標(biāo)加以判定,確定其能夠與預(yù)期需求相符,然后分析并且指出存在的問題。
圖1 臭氧氧化脫硝工藝流程簡圖
當(dāng)機組處于100%MCR 的運作工況的時候,對脫硝系統(tǒng)的出口部位的氮氧化物濃度、按期逃逸濃度進行測定,然后計算脫硝的效率。計算脫硝效率的方法是:先對省煤設(shè)備的出口處的煙氣之中氧氣和一氧化氮的濃度進行測量,通過測量獲得的數(shù)據(jù)來計算脫硝的效率。最終結(jié)果是,當(dāng)處于滿負荷工況的時候,入口處的氮氧化物平均數(shù)值為267.53mg/Nm3,出口處的氮氧化物平均值為88.42mg/Nm3,計算獲得的脫硝效率為66.71%。
不投用SNCR 系統(tǒng),維持鍋爐的負荷,經(jīng)過對臭氧發(fā)生器的電功率進行調(diào)節(jié),對豎井煙道CEMS 內(nèi)的氮氧化物數(shù)值以及吸收塔煙道出口CEMS 之中的氮氧化物數(shù)值,并加以對比。通過使用臭氧進行脫硝處理之后,煙氣之中氮氧化物的整體濃度從之前的267.53mg/Nm3,降低至168.21mg/Nm3,脫硝效果顯著。不過從數(shù)值的角度來看,僅僅使用NLO-20K 臭氧發(fā)生器,無法充分滿足三架爐煙氣臭氧氧化脫硝的全部需求。也從這里可以了解到,臭氧發(fā)生器除了能夠脫離氮氧化物之外,也和臭氧的產(chǎn)量具有較深的聯(lián)系。
臭氧脫硝的效能同煙氣的溫度、臭氧濃度都有著一定的聯(lián)系,而目前鍋爐內(nèi)的煙氣溫度為150℃,臭氧的產(chǎn)量保持在19.6g/h 的狀態(tài)時,能夠減少氮氧化物33mg/Nm3左右。
通過使用臭氧進行脫氧處理之后,煙氣之中的氮氧化物的排放濃度從86.82mg/Nm3降低到52.43mg/Nm3,脫硫效果十分顯著,總體的氮氧化物濃度能夠充分的滿足環(huán)保和制造加工等生產(chǎn)活動的需求。
在檢修階段對尿素噴槍進行綜合檢查,發(fā)現(xiàn)二區(qū)設(shè)置的12 個噴槍的嘴巴和套管部位都存在一定的磨損,噴槍下部的澆注料已經(jīng)開始受到腐蝕,導(dǎo)致水冷壁管的安全性受到危害,并且也干擾到噴槍的霧化效能,從而使得脫硫效率減弱。
面向SNCR 系統(tǒng)前部分調(diào)試過程中發(fā)生的噴槍受損問題,按照試驗狀況對其受損因素進行分析,確定將噴槍的噴嘴放在冷卻套管中,以此實現(xiàn)優(yōu)化。如果噴槍的噴嘴在冷卻套管之中有偏離問題,那么便會導(dǎo)致噴槍吹出的冷卻風(fēng)在內(nèi)壁的間隔之中分配極為不均,使得冷卻套管和噴嘴貼合部位容易產(chǎn)生污垢,堆積灰塵。對此,將噴槍的內(nèi)部套管安定十字架能夠防止噴槍的偏離。
投用SNCR 系統(tǒng)之后,停爐進行檢查,發(fā)現(xiàn)尿素噴射器嘴部的澆注料受到了極其嚴重的腐蝕,并且有些澆注料已經(jīng)漏出來其中的銷釘。引起這一問題的主要原因在于噴槍噴嘴的安設(shè)部位不夠合理、以及還原劑在鍋爐中噴射的寬度與深度的不合理,導(dǎo)致噴槍的嘴部周圍有尿毒液體不斷的滴落在下面的澆注料之上。通過分析得知,尿毒溶液落在澆注料之上,會產(chǎn)生不間斷的液體薄膜,當(dāng)溫度較高的時候,尿素就會分解產(chǎn)生甲銨(具有較強的腐蝕能力),從而使得澆注料受到破壞。
可以通過以下方法進行優(yōu)化,解決其腐蝕受損問題:①在不對鍋爐的整體效能帶來影響的條件下,合理的降低尿素液體的濃度,從而降低對澆注料的腐蝕能力;②把尿素噴槍部位的澆注料替換成對于甲胺溶液耐性較高的SiC 材料;③一定周期內(nèi)對噴槍的霧化效果進行檢查,若是發(fā)現(xiàn)效果不合格,立即進行替換。
本文系統(tǒng)性的對某一電站的三臺410t/h 循環(huán)流化床鍋爐通過增加SNCR 和臭氧氧化脫硝應(yīng)用進行了研究,目的在于實現(xiàn)不同技術(shù)的聯(lián)合脫硝應(yīng)用,以此減輕排放煙氣中含有的二氧化氮濃度。