文 | 楊衎
兆瓦級風電機組運行工作環(huán)境十分惡劣,隨著單機容量的提高,塔架與葉片的設計尺寸、柔性均會增加,受空氣動力載荷、自重、離心力、不平衡激勵等作用,風電機組將會產(chǎn)生振動。在風電機組設計時盡可能獲得更寬的共振窗口頻帶。目前關于大兆瓦機組振動的理論研究比較充分,主要表現(xiàn)為系統(tǒng)模型的建立、改進,并且在諸如葉片等部件上進行了模型深化研究。而在風電場實際調(diào)試運行階段,需對各種可能造成風電機組振動加速度超限故障的問題進行現(xiàn)場判斷,同時對機組振動故障造成停機的分析處理應盡可能及時,采取必要手段排除傳感設備以及主要機械部件異常后,還需對機組運行數(shù)據(jù)進行必要的復核分析,以便為該故障的分析與排除提供必要的幫助。
由于風電場運行的環(huán)境通常比較惡劣、變化多樣以及風電機組自身機械結構的特點,風電機組所受外力以及振動自由度相對于其他大型旋轉(zhuǎn)機械隨機性要多,而且風電機組結構振動的設計也關乎其控制系統(tǒng)設計。通常風電機組應按照現(xiàn)行的標準和規(guī)范進行系統(tǒng)、完整的設計,特別是經(jīng)過第三方型式認證樣機實驗調(diào)整后應形成一個相對穩(wěn)定的系統(tǒng),但是由于風電機組整體由基礎、塔筒、機艙、風輪等各個部件組成,其制造與安裝對于具體項目可能存在差異,在工程實踐中經(jīng)常出現(xiàn)由于安裝和運行處于非設計狀態(tài)(比如彈性支承設置不合理、螺栓預緊力矩不足、傳動軸系對中偏差較大等)而出現(xiàn)振動過大的情況,因此在分析現(xiàn)場振動系統(tǒng)故障問題時,還需必要的手段對振動誘因進行全面分析,以便找到故障誘因,高效地排除故障,保證設備安全經(jīng)濟運行。
某風電場安裝1500kW-77雙饋風電機組(某風電機組供應商為適應沿海區(qū)域開發(fā)的新機型)33臺,總裝機容量4.95萬千瓦。該機型輪轂中心高度75m,三段圓錐形塔架,剛性混凝土承臺PHC樁基礎。該風電場在安裝調(diào)試試運行時,常在10m/s風速左右的變速區(qū)域(機組額定風速11.3m/s)出現(xiàn)振動保護停機(某方向耦合加速度大于2m/s2)。經(jīng)現(xiàn)場電氣檢查發(fā)電機部分、傳動鏈部分、偏航系統(tǒng)部分、PHC傳感設備硬件、電氣控制部分無異常,對發(fā)電機與齒輪箱進行再次對中后效果仍然不明顯。復核施工記錄,設備基礎施工與安裝工藝均正常。鑒于該機組未安裝振動在線監(jiān)測系統(tǒng),遂就地采集固定于機架后部的風電機組結構振動監(jiān)控裝置PCH1026(機組標配,其振動信號為風電機組安全鏈系統(tǒng)串聯(lián)信號之一,具體布置見圖1、裝置示意圖見圖2)運行數(shù)據(jù),擬采用離散傅里葉變換分析其振動頻譜分量。該裝置將檢測的振動加速度信號轉(zhuǎn)換為4-20mA模擬量,再通過CAN通信方式傳輸至機組PLC中央控制器。根據(jù)該裝置使用說明手冊,其濾波器旁通“By-pass”默認頻響范圍為0.03~ 100Hz。
圖1 振動監(jiān)測裝置PCH1026在風電機組機艙中的布置
圖2 固定于機架尾部的PCH1026
為了盡可能準確獲得設備運行時的振動情況,現(xiàn)場以100Hz頻率對故障率較高的三臺機組(后分別定義為A、B、C)進行現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集,持續(xù)時間約為5min。為分析原始數(shù)據(jù)頻譜成分,擬考慮以傅里葉變換獲得頻率影響的成分。
傅立葉變換是一種分析信號的方法,它可分析信號的成分,將時域信號變換為頻域信號,如此就可以在時域信號的基礎上分析該段信號的頻域特征。通常利用三角函數(shù)作為傅立葉變換分析信號的成分。計算方程如下:
式中,F(xiàn)(ω)為f(t)的像函數(shù), f(t)叫做F(ω)的像原函數(shù);F(ω)是f(t)的像,f(t)是F(ω)原像。
針對采集數(shù)據(jù)即為式中f(t),本文通過快速離散傅里葉變換的方法在MATLAB環(huán)境下對所取信號進行頻域成分分析。
根據(jù)快速離散傅里葉變換的方法對A、B、C三臺機組所采集PCH振動三向傳感器數(shù)據(jù)進行處理(期間風輪轉(zhuǎn)速約12~16rpm),獲得結果如表1以及A、B、C機組數(shù)據(jù)頻域圖(圖3-A、圖3-B、圖3-C)所示。
圖3-A A機組頻域分析圖
圖3-B B機組頻域分析圖
圖3-C C機組頻域分析圖
由表1與數(shù)據(jù)處理后綜合分析圖3可看出,盡管A機組相對其他機組有些差異,但趨勢基本一致。即前后振動加速度較大的頻率分量主要位于0.39Hz左右,此為塔架一階固有頻率;左右振動加速度較大的頻率分量主要位于0.86Hz左右,接近塔架二階固有頻率;上下振動加速度較大的頻率分量主要位于30Hz左右相對較高的區(qū)域。由此可判斷風電機組變速區(qū)域運行存在與塔架固有頻率耦合的情況,其中塔架固有頻率低頻成分的存在間或引起系統(tǒng)共振,造成振動數(shù)值較大進而導致風電機組振動保護性停機。
在前述分析的基礎上結合采集數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在風電機組轉(zhuǎn)速不變的情況下,實時勵磁轉(zhuǎn)矩隨著風速變化,而且轉(zhuǎn)矩變化過程中,振動值(適當考慮轉(zhuǎn)矩變化反應到振動系統(tǒng)的響應時間)也隨著風速變化而變化(圖4-A、圖4-B、圖4-C)。從圖中標注位置可以看出轉(zhuǎn)矩波動時振動值出現(xiàn)比較明顯的跟隨波動,可能是振動保護的誘因。遂檢查三臺機組發(fā)電機勵磁、發(fā)電機地腳連接緊固以及發(fā)電機變頻勵磁回路電氣,發(fā)現(xiàn)均無缺陷,而且設計轉(zhuǎn)矩與控制給定實際勵磁轉(zhuǎn)矩的跟隨誤差也合理。
在進行發(fā)電機與齒輪箱對中過程中,進一步檢查發(fā)現(xiàn)地腳彈性支承左右方向的調(diào)整螺栓與發(fā)電機本體未完全分離到位,存在剛性連接,很可能由于彈性支承起不到阻尼作用,發(fā)電機轉(zhuǎn)矩調(diào)制的脈動引起的振動直接傳遞到機架上,對塔架等構件施加激勵。在對風電機組重新進行發(fā)電機與齒輪箱對中后,使調(diào)整螺栓與發(fā)電機本體分離,運行故障明顯減少。
綜合分析認為,由于發(fā)電機彈性支承未處于設計工作狀態(tài),在發(fā)電機轉(zhuǎn)矩脈沖調(diào)制引起波動后,機組系統(tǒng)整體結構響應很可能引起相關部分間斷諧振,造成振動保護停機。關于地腳螺栓與發(fā)電機剛性連接情況下與系統(tǒng)響應的關系未再次采集數(shù)據(jù)對比分析,對系統(tǒng)的量化響應影響有待進一步考究。
表1 PCH數(shù)據(jù)處理統(tǒng)計表
圖4-A A機組某時段振動隨轉(zhuǎn)矩變化情況(約10s)
圖4-B B機組某時段振動隨轉(zhuǎn)矩變化情況(約10s)
圖4-C C機組某時段振動隨轉(zhuǎn)矩變化情況(約10s)
本文采用傅里葉分析方法分析了風電機組運行狀態(tài)下振動數(shù)據(jù)的成分,并結合現(xiàn)場情況分析了地腳調(diào)整螺栓非設計狀態(tài)振動故障的誘因,為類似風電機組振動故障提供了必要的參考與建議:
風電機組調(diào)試運行時,結合運行數(shù)據(jù)對風電機組運行狀態(tài)分析,有利于指導現(xiàn)場故障處理。同時本次實測數(shù)據(jù)表明,盡管塔架設計時已經(jīng)考慮避開塔架固有頻率,但是塔架一階、二階振動頻率成分仍然是主要組成部分,很有可能在非正常情況下造成振動保護性停機。
雙饋發(fā)電機組對中以及地腳彈性支承的工作狀態(tài)十分重要,不論在設備調(diào)試階段還是商業(yè)運營階段,均應根據(jù)其設備供應商推薦服役年限與工作狀態(tài)進行定期的年檢維護,結合SCADA數(shù)據(jù)分析不同安裝位置使用狀態(tài)對系統(tǒng)激勵的影響,避免不必要的故障造成風電機組可利用率損失。