謝紅榮,杜少杰
(中國石油蘭州石化分公司,甘肅 蘭州 730060)
大型電動機廠家對于磁力中心線都會給出刻度指示,偏差不大于1mm,中小型沒有標出,在組裝出廠時就會有一側(cè)定位或兩端定位,一般不會出現(xiàn)使用過程中磁力中心線跑偏的問題,如果損壞軸承擋,即定位損壞,就會出現(xiàn)需要重新定位磁力中心線的問題。此位置一旦偏差較大,電動機軸向力就會受力,軸承保持架損壞而導(dǎo)致一系列問題。在近年的維護檢修過程中出現(xiàn)許多起此類事故,現(xiàn)以一套分子篩裝置機6典型案例做分析。
一套分子篩裝置機6為噴油式螺桿空壓機,為裝置提供動力風,電動機型號:Y315M-2,額定電壓:380V,功率:132kW,額定電流:238A,額定轉(zhuǎn)速:2980r/min。電動機轉(zhuǎn)子伸入至齒輪箱內(nèi)部,電機軸端部懸臂安裝有主動齒輪,齒輪副和螺桿軸承均由潤滑油潤滑,齒輪箱平時運行溫度較高,一般在80℃左右。
一套分子篩機6電動機停車且接線盒有煙霧冒出,經(jīng)檢查空氣壓縮機機身周圍有大量機油滲出,電動機機身溫度70℃,齒輪箱溫度80℃,變電所其抽屜柜送電斷路器跳閘,接線盒中接線端子及電纜外觀正常,無打火跡象,測量線圈相間絕緣500MΩ,一相線圈對地絕緣為零,盤車有死點。此電機在軸損壞檢修完成后,帶負載連續(xù)燒毀3次。
(1)拆檢情況。①電動機吊回檢修廠房進行檢查,拆卸軸伸端大蓋后,電動機機身內(nèi)流出大量機油(見圖1),軸伸端內(nèi)檔油蓋變形嚴重,有明顯的裂紋。②重新測量線圈絕緣,仍一相線圈對地絕緣為零。③軸承內(nèi)部無潤滑脂,軸伸端軸承保持架燒毀;見圖2。④軸頸損傷,見圖3。
圖1
圖2
圖3
(1)原轉(zhuǎn)子尺寸(圖4)。
圖4
(2)轉(zhuǎn)子及定子實際尺寸(圖5)。
(3)對相關(guān)尺寸進行實際測量(表1)。
圖5
表1
由表1可以看出,在轉(zhuǎn)子做動平衡實驗,前后大蓋找同心度后,核對轉(zhuǎn)子尺寸,發(fā)現(xiàn)該轉(zhuǎn)子繞組幾何中心線與定子鐵芯幾何中心線并不重合,轉(zhuǎn)子幾何繞組中心線向非軸伸端側(cè)偏移2.7mm,當電機運行時,在電磁力作用下,轉(zhuǎn)子繞組幾何中心線與定子鐵芯幾何中心線是重合的,導(dǎo)致軸伸端軸承與前小蓋發(fā)生摩擦,軸伸端前小蓋溫度升高,這是造成軸承保持架損壞的關(guān)鍵原因。另從測量結(jié)果看,該電機轉(zhuǎn)子軸向由后軸承定位,軸承壓蓋與軸承之間總共有0.1mm熱膨脹間隙,前軸承壓蓋與軸承外圈軸向有0.4mm過盈,說明壓蓋完全把軸承壓死。轉(zhuǎn)子軸向沒有任何膨脹余量,而前端內(nèi)小蓋與軸承外圈之間確有5mm間隙,無任何意義。對比加工圖和實際測量數(shù)據(jù)可知,軸承前后軸肩之間的間距實際為780.8mm,圖紙要求為780,至少偏大0.8mm,造成發(fā)熱,軸承發(fā)熱高溫會造成潤滑脂失效流失,加速軸承和油封失效。軸承燒毀后第一道油封也因軸徑向偏心偏磨失效,前端內(nèi)小蓋變形產(chǎn)生裂紋,轉(zhuǎn)子失去支撐,電機轉(zhuǎn)矩增大,運行電流升高,電機線圈過熱,絕緣降低,線圈燒毀。齒輪箱內(nèi)的油竄入電機。這也是該電機經(jīng)常發(fā)熱、燒軸承、故障頻繁的根本原因。
結(jié)論。直接原因是軸的加工尺寸與圖紙不符,造成磁力中心線出現(xiàn)偏差,運轉(zhuǎn)中發(fā)熱燒毀。
對于破壞了軸承擋位置的中小型電動機,在檢修時,一定要對磁力中心線的位置重新定位,否則,偏差小時會縮短設(shè)備使用壽命,偏差大則直接損壞設(shè)備。