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      溧陽抽水蓄能電站SFC系統(tǒng)缺陷分析與處理

      2019-01-19 02:10:12高從闖范李峰
      水力發(fā)電 2018年10期
      關鍵詞:網橋溧陽差動

      仲 鳴,高從闖,楊 劍,范李峰

      (江蘇國信溧陽抽水蓄能發(fā)電有限公司,江蘇溧陽213334)

      0 引 言

      溧陽抽水蓄能電站SFC裝置額定功率18 MW,輸入變高壓側額定電壓15.75 kV,低壓側電壓5 kV,每套SFC熱周期可滿足連續(xù)滿載運行60 min,緊接空載靜止60 min。本文結合溧陽抽水蓄能電站工程實例介紹了SFC系統(tǒng)調試期間及運行初期出現(xiàn)的缺陷,分析了缺陷原因,介紹了缺陷處理過程。

      1 SFC配置及運行方式

      溧陽抽水蓄能電站抽水啟動方式采用SFC啟動,未設置背靠背啟動方式,共設有2套SFC系統(tǒng),電氣一次接線如圖1所示。1號SFC電源取自2、5號主變低壓側,正常用于啟動1、2、3號機組;2號SFC電源取自3、6號主變低壓側,正常用于啟動4、5、6號機組。兩套系統(tǒng)完全獨立,可同時運行,縮短啟動時間,又可通過啟動母線聯(lián)絡閘刀互為備用,大大提高了機組的啟動成功率。

      圖1 SFC系統(tǒng)電氣一次接線

      2 SFC故障分析及處理過程

      2.1 轉子初始位置測量故障

      SFC拖動機組前投入勵磁,在轉子磁場建立的過程中,SFC通過定子回路感應出的三相電動勢計算得到轉子的初始位置[1]。電站在首臺機組調試期間,出現(xiàn)轉子初始位置測量故障,經多次錄波發(fā)現(xiàn),從SFC發(fā)出起勵命令到勵磁調節(jié)器增磁至設定值的時間過長,導致SFC所采集到的磁通不能實時計算出轉子實際位置,使得計算出的觸發(fā)角有偏差,無法順利拖動機組,拖動失敗波形如圖2所示。經過反復試驗將參數(shù)修改為:勵磁電流升至設定時間為1.8~2.1 s,SFC滯后啟動時間為0.3~0.5 s,同時將勵磁電流升至1.05~1.10倍。另一方面,充氣壓水造成機組發(fā)生蠕動也是導致轉子初始位置測量失敗的原因之一,通過修改機組監(jiān)控流程,充氣壓水后再退出機械剎車,有效避免了轉子位置變化導致的測量失敗,提高啟動成功率。

      圖2 SFC拖動失敗波形

      2.2 SFC功率柜絕緣測試不合格

      溧陽抽水蓄能電站1號SFC功率柜上電前,檢查發(fā)現(xiàn)可控硅對地絕緣電阻在0.5 MΩ左右,未達到SFC上電要求(2 MΩ及以上)。經過分析,絕緣電阻測值過低與當時環(huán)境濕度過高有關[2],針對這一現(xiàn)象,在1號SFC室內加裝除濕機并對地下廠房1號SFC室附近墻體漏水點進行處理,環(huán)境濕度由原來的85%降至50%左右,再次測量絕緣電阻上升至1 MΩ左右。

      另一方面,SFC內循環(huán)冷卻水電導率偏高也是可控硅對地絕緣電阻偏低的重要原因。SFC內循環(huán)冷卻水電導率正常在0.2~0.6 μS/cm,報警值為1.5 μS/cm,而當時的電導率在2.0 μS/cm以上。電導率偏高的原因可能有:①SFC長期未啟動;②去離子罐內樹脂飽和,去離子功能喪失;③電導率測量元件異常[3];④內循環(huán)冷卻系統(tǒng)存在內漏等。針對上述分析,在手動啟動內循環(huán)冷卻水泵、更換去離子水及去離子罐仍未降低電導率的情況下,將原因鎖定在內循環(huán)系統(tǒng)的板式換熱器存在內漏。檢查發(fā)現(xiàn)外循環(huán)進水口處存在大塊異物及雜質,板式換熱器內外循環(huán)間的密封損壞,導致去離子水電導率偏高。在更換板式換熱器并多次強制啟動內循環(huán)冷卻水泵后,電導率降至0.6 μS/cm左右,最終測得絕緣電阻為3.2 MΩ,符合相關標準。

      2.3 SFC輸入變壓器輕瓦斯報警

      在2號SFC調試初期,輸入變壓器輕瓦斯動作頻繁,造成輕瓦斯動作的原因可能為:①因濾油加油使空氣進入變壓器;②因漏油致使油面低于瓦斯繼電器以下;③變壓器故障產生少量氣體;④發(fā)生穿越性短路;⑤瓦斯繼電器或二次回路故障等。在對變壓器油水分、介損、擊穿電壓及色譜進行化驗后,檢測結果均符合相關質量標準。經分析后,判斷由于該變壓器本體在現(xiàn)場進行注油,變壓器油中可能混有空氣,在經多次熱油循環(huán)并手動排氣后,SFC輸入變投運至今未再發(fā)生輕瓦斯報警。

      2.4 SFC機網橋差流保護動作

      6號機組抽水啟動過程中,轉速達10%左右時2號SFC跳閘停機,現(xiàn)地查看故障報文為網橋側電流大于機橋側電流差動保護動作(D00005_I Network Bridge>I Machine Bridge Fault),SFC差動故障波形如圖3所示。

      圖3 差流故障波形

      故障波形中,網橋電流值(0.65+0.18)(p.u.)減機橋電流值(0.64-0.26)(p.u.)

      等于0.45(p.u.),大于機網橋電流差動保護動作值0.3(p.u.)。故障出現(xiàn)后通過錄波軟件Pertu對故障波形進行分析,發(fā)現(xiàn)故障發(fā)生在脈沖換相模式至自然換相模式切換期間,此時可控硅全部關斷,此時的測量回路由于延時會存在一定的誤差,造成機橋和網橋的電流出現(xiàn)短時不平衡,致使SFC機橋及網橋差動保護動作,啟動失敗。將網橋電流差動使能R108、R109由1置0,機橋差動使能R63、R64由0置1,控制信號的輸入和輸出,減小此刻的測量誤差,并將脈沖換相模式至自然換相模式切換判斷時間R99由1 s延長至5 s,經優(yōu)化后未再發(fā)生此類故障。

      2.5 流程超時故障

      在運行初期,SFC出現(xiàn)流程超時故障(D219 Grafcet stopping timeout fault),該故障在2臺SFC同時存在。 經過多次錄波發(fā)現(xiàn),出現(xiàn)該故障的時間為SFC的輸出刀閘由X位置(旁路)切換到Y位置(輸出變)時,驅動電機沒有驅動刀閘轉動從而導致流程超時故障。通過分析Pertu錄波發(fā)現(xiàn)程序內自定義模塊存在問題,在故障時刻,該自定義模塊的輸入已經變位,但是輸出沒有變位。問題鎖定在自定義模塊內部邏輯關系。SFC輸出刀閘的切換發(fā)令是一個脈沖量,這與斷續(xù)電流控制信號的封鎖之間存在一個配合問題,如果控制配合不當,則自定義模塊無法輸出,從而導致流程超時。優(yōu)化自定義模塊內部邏輯,增加0.5 s的延時后故障消除。 優(yōu)化后的自定義模塊如圖4所示。

      圖4 優(yōu)化后的自定義模塊內部邏輯

      3 結 語

      SFC系統(tǒng)作為抽水蓄能電站啟動的關鍵設備,其安全可靠性顯得尤為重要。通過對SFC系統(tǒng)調試、初期運行過程中故障的處理,電站抽水工況啟動成功率顯著提升。SFC系統(tǒng)的集成度相對比較高,出現(xiàn)故障檢查處理難度大,因而要高度重視備品備件的采購與管理工作。

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