王川 高琴 董祥洲
摘 要:以烤煙云煙97為供試材料,開展密集烤房煙夾裝煙方式的不同工藝研究。結(jié)果表明,與常規(guī)工藝比較,變黃期波動排濕和凋萎工藝均有利于煙葉水分散失,促進變黃和失水協(xié)調(diào),改善了烤后煙外觀質(zhì)量,分別降低了烤后煙淀粉含量4.24個百分點、1.88個百分點,2糖差分別降低4.83個百分點、2.49個百分點,物質(zhì)轉(zhuǎn)化更為充分。因此,采用波動排濕和凋萎工藝有利于提高烤后煙質(zhì)量,以變黃期波動排濕烘烤工藝更加適宜。
關(guān)鍵詞:云煙97;煙夾;烘烤工藝;內(nèi)在質(zhì)量
中圖分類號 S572文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2019)24-0049-02
目前國內(nèi)的煙葉烘烤多采用密集烤房,這種烘烤方式既節(jié)能,又節(jié)省人工,還提高了烘烤工效,降低了青雜煙比例。但在實際操作應(yīng)用中,密集烤房烤后煙葉多出現(xiàn)顏色淡、組織結(jié)構(gòu)緊密等問題,影響煙葉烘烤質(zhì)量。雖然國內(nèi)對密集烤房的建造進行了改造創(chuàng)新,但是在烘烤工藝上仍然沿用傳統(tǒng)的3段式烘烤工藝[1]?;诖耍驹囼瀸Σ煌芗婵镜墓に囘M行對比研究,以期為提高煙葉烘烤質(zhì)量和改進烘烤工藝提供參考。
1 材料與方法
1.1 試驗地點 試驗于2019年在安徽省宣城市宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)鄂皖科技示范園進行,試驗田地勢平坦,土壤肥力中等,田間管理按中棵煙栽培生產(chǎn)技術(shù)進行。
1.2 供試材料 供試品種為云煙97,試驗材料選取成熟的中部葉(9~12葉位)。
1.3 試驗設(shè)計 試驗烤房為氣流上升式密集烤房(8m×2.7m),裝煙3層,采用煙夾裝煙方式,每夾鮮煙重約13Kg。試驗設(shè)置3個處理,常規(guī)烘烤工藝(CK)、變黃期波動濕球烘烤工藝(T1)和變黃期發(fā)汗預(yù)凋萎烘烤工藝(T2),每處理設(shè)置2次重復(fù),不同處理烘烤工藝見表1。
1.4 測定指標和方法
1.4.1 煙葉含水量 鮮煙樣、烤中40℃末每個處理各取煙葉10片,根據(jù)烘箱法測定煙葉的含水率[2],測定時主脈和葉片分開檢測。
1.4.2 煙葉化學(xué)成分
1.4.2.1 煙葉淀粉含量的測定 每個處理取烤后樣10片,根據(jù)連續(xù)流動法測定煙葉的淀粉含量,制備出標準溶液和樣品溶液,進行測定,根據(jù)公式計算煙樣淀粉含量。
α =[c×v× ? m×(2-w)×1000]×100 (1)
式中:α代表以干基試樣計的淀粉含量,數(shù)值以%表示;
c—樣品溶液中淀粉的儀器觀測值,mg/mL;v—樣品溶液的定容體積,mL;
m—試樣的質(zhì)量,mg;w—試樣水分的質(zhì)量分數(shù),%。
1.4.2.2 煙葉常規(guī)化學(xué)成分測定 各處理粉碎煙樣,利用近紅外光譜分析儀測定常規(guī)化學(xué)成分。
1.4.3 烤后煙葉外觀質(zhì)量評價 參照GB2635-92的方法,由安徽皖南煙葉有限責(zé)任公司技術(shù)中心組織專家對烤后煙葉樣品進行感官質(zhì)量評價。
2 結(jié)果與分析
2.1 對水分含量變化的影響 由表2可知,鮮煙含水率為76.07%~77.97%,據(jù)3種不同烘烤工藝40℃末失水率數(shù)據(jù):主變黃階段CK煙葉失水較為緩慢,煙葉失水8.34%;T2失水程度最高,煙葉失水12.06%;T1次之,煙葉失水10.48%。
2.2 對化學(xué)成分的影響 由表3可知,不同處理烤后煙葉化學(xué)成分比例較協(xié)調(diào),與對照相比,T1、T2處理淀粉含量顯著降低,還原糖和總糖含量顯著增高,2糖差顯著降低,總氮含量無明顯差異,鉀含量T2最高,對照次之,T1最低。綜上所述,T1處理烤后煙葉化學(xué)成分比例最優(yōu)。
2.3 對煙葉外觀質(zhì)量評價的影響 由表4可知,不同工藝處理烤后煙葉成熟度以成熟為主,顏色橘黃、結(jié)構(gòu)疏松、油分有、色度中,比較3個處理6項品質(zhì)因素可知:T1處理外觀質(zhì)量最佳,T2和對照無顯著差異。
3 結(jié)論與討論
烘烤是煙葉生產(chǎn)過程中的一項重要技術(shù)環(huán)節(jié)[4],干濕球溫度、裝煙方式及時間等烘烤工藝條件影響烘烤過程中煙葉內(nèi)部生物大分子的降解、轉(zhuǎn)化與合成[5],對煙葉最終的質(zhì)量和可用性價值具有重要意義[6]。本實驗通過研究變黃期不同濕球溫度處理的烘烤工藝,結(jié)果表明,隨著烘烤時間的推移,T1和T2在主變黃階段均能滿足失水要求,進而影響大分子物質(zhì)的分解,能反映烤后煙化學(xué)成分協(xié)調(diào)性的糖堿比和2糖差,T1、T2較對照質(zhì)量均有所提升。但T1處理對提高化學(xué)成分的協(xié)調(diào)性更有利,可能是階段性的降濕球既保證了前期大分子物質(zhì)的分解,又為定色期順利排濕奠定基礎(chǔ);T2無論在外觀和內(nèi)在質(zhì)量均差于T1,可能是調(diào)萎工藝在變黃期帶走了大量的水,導(dǎo)致失水速度快于變黃速度,大分子物質(zhì)降解不充分,表現(xiàn)在調(diào)制后熟不充分,葉片結(jié)構(gòu)疏松性較差,后期再通過延長38℃來降解大分子物質(zhì),效果不理想;說明像T2這種變黃期調(diào)萎變黃處理,在實際烘烤中風(fēng)險較大。
參考文獻
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(責(zé)編:張 麗)