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      裸眼事故復雜高壓氣井注側(cè)鉆水泥塞技術(shù)

      2019-01-17 20:40:23黨冬紅宋元洪吳永超王沖韓革委吳晉波尹璐
      鉆井液與完井液 2019年1期
      關(guān)鍵詞:隔離液硅酸鈉管柱

      黨冬紅,宋元洪,吳永超,王沖,韓革委,吳晉波,尹璐

      (1.渤海鉆探第一固井公司,河北任丘062552;2.渤海鉆探油氣測試公司,河北廊坊065007 ;3.長慶油田分公司第二采油廠,甘肅慶陽745100)

      SBC-200井是委內(nèi)瑞拉東部油氣田內(nèi)的一口復雜高壓油氣井。該井井身結(jié)構(gòu):φ508 mm表層套管 ×360.98 m+φ339.7 mm技術(shù)套管 ×2174.39 m+φ244.5 mm技術(shù)套管×4864 m。四開為φ215.7 mm 井眼, 使用油基鉆井液體系, 鉆至井深4945.12 m 卡鉆, 落魚位置 4897.56~4926.83 m, 魚頂距φ244.5 mm套管鞋35.53 m;最大井斜25.23°;井下靜止溫度132 ℃。使用多種方法處理,未解卡,爆破松扣套銑至井深4897.56 m, 對35.53 m裸眼段實施注高強度側(cè)鉆水泥塞作業(yè)。該井四開鉆遇11套砂巖儲層和漏失層, 鉆井液密度1.415 g/cm3發(fā)生油氣侵, 低排量循環(huán)壓井, 將密度提高至1.44 g/cm3建立井下壓力微弱平衡,當量密度1.49 g/cm3井下漏失。地層平衡壓力69.52 MPa;漏失壓力為71.94 MPa。四開油基鉆井液密度為1.44 g/cm3,漏斗黏度為 50 s, API濾失量為 6 mL,φ600、φ300、φ6、φ3流變讀值分別為 56、 33、 7、 6, 靜止 10 s、 10 min、 30 min 的φ3讀值分別為 9、 15、 19,塑性黏度為23 mPa·s,動切力為10 Pa;含油量為73%,固相含量為24%,含水量為3%。

      1 技術(shù)難點

      1)側(cè)鉆水泥塞裸眼段長僅為35.53 m,側(cè)鉆點在φ244.5 mm套管鞋以下3 m,側(cè)鉆的新井眼軌跡,既不能出現(xiàn)大井斜變化率的“狗腿”現(xiàn)象,又要避開鉆具落魚。長時間處理卡鉆事故,形成“大肚子”或鍵槽狀不規(guī)則井眼,注水泥作業(yè)頂替效率低,油基鉆井液遺留,水泥混竄污染使強度下降,水泥與地層膠結(jié)能力差,不能滿足側(cè)鉆強度要求。

      2)儲層壓力高,油氣活躍,地層承壓能力低,安全密度窗口窄,注水泥塞過程中的壓穩(wěn)和防漏矛盾突出。水泥漿稠化失重期,井下靜液柱壓力下降,壓力失衡,易導致氣竄和井噴事故;施工動液柱壓力高,易發(fā)生井漏,注水泥塞失敗。

      3)油基鉆井液與水泥漿相容性差,兩者接觸,鉆井液破乳穩(wěn)定性降低;水泥漿受油基鉆井液污染,流動性變差,稠化時間延長甚至超緩凝,水泥石強度降低;油基泥餅的非親水性,水泥界面膠結(jié)能力差,影響水泥塞質(zhì)量。

      2 優(yōu)化固井前置液體系

      2.1 前置液設(shè)計原則

      該井前置液設(shè)計原則有以下幾方面。①良好的相容性。前置液對油基鉆井液有良好的稀釋、溶解、置換作用,與水泥漿有良好的相容性,前置液與兩者接觸混合后有良好的流動性。②漏層封堵作用。封堵孔隙漏道,阻止水泥漿漏失和濾失,確保漿體性能和水泥返高。③改善界面條件。前置液對井壁有良好的沖洗效果,能夠促使油基泥餅親油性向親水性的潤濕翻轉(zhuǎn),提高水泥界面膠結(jié)能力。④良好的隔離、頂替效果。利用液體間密度差浮力效應(yīng),膠凝強度差拖曳和黏性推移作用,及有效接觸時間的作用原理,提高頂替效率,滿足ρ(鉆井液)<ρ(隔離液)<ρ(水泥漿)和PV(鉆井液)<PV(隔離液)<PV(水泥漿)的階梯差。⑤調(diào)節(jié)液柱壓力。使用合理的前置液組分結(jié)構(gòu)、密度和用量,建立井下壓力平衡。發(fā)揮壓穩(wěn)防漏作用,確保施工安全和質(zhì)量。

      2.2 前置液組成及配方

      前置液組分:油基沖洗液+硅酸鈉水溶液+硅粉加重隔離液。其中油基沖洗液配方:74%柴油+20%溶解稀釋劑+5%乳化劑+1%BCS-010L表面活性劑;硅酸鈉溶液:清水+55%硅酸鈉[1];加重隔離液:清水+2.5%BCS-010L+2.5%BCS-021稀釋劑+0.1%GW-4懸浮劑+0.1%G603消泡劑,用硅粉加重至設(shè)計密度。

      2.3 前置液各組分功能

      油基沖洗液密度為0.96 g/cm3,沖洗隔離鉆井液,溶解稀釋井壁油污,實現(xiàn)井壁油基泥餅向親水性的濕潤反轉(zhuǎn),改善水泥與井壁膠結(jié)條件[2]。 濃度55%硅酸鈉水溶液,密度為1.26 g/cm3,滲透到井壁泥餅或地層孔隙中,與鈣、鎂等離子反應(yīng)生成硅凝膠絮凝物,增強泥餅密實性和強度,改善泥餅質(zhì)量;沉淀堆積在孔隙喉道內(nèi)發(fā)揮膠凝堵漏作用;硅酸鈉溶液有較強去油污清洗作用,能提高井壁清潔效果;硅酸鈉對水泥中氧化物有活化作用,吸附在井壁上的硅酸鈉,可促進水泥強度發(fā)展,增強水泥界面膠結(jié)強度[1]。硅粉加重隔離液,密度為1.67 g/cm3,充分隔離驅(qū)替硅酸鈉溶液,避免與水泥漿接觸污染促凝增稠,導致“插旗桿”事故;隔離液中的硅粉,在井眼環(huán)空上返流動過程中,對井壁產(chǎn)生沖刷作用,清除井壁油污和虛厚泥餅,改善水泥界面膠結(jié)環(huán)境;硅粉顆粒在漏層孔隙喉道內(nèi)堆積,發(fā)揮橋堵作用;硅粉是隔離液和耐高溫水泥漿的共同外摻料,使兩者具有良好的相容性[3]。

      2.4 性能分析

      前置液與鉆井液具有良好的相容性和穩(wěn)定性。前置液中隔離液的密度、塑性黏度和動切力大于鉆井液和硅酸鈉溶液,能夠發(fā)揮較好的密度差的浮力效應(yīng),膠凝強度差拖曳和黏性推移作用,輔以較大用量和較長的接觸時間,隔離液能夠?qū)τ突@井液產(chǎn)生較高的頂替效率。

      3 水泥漿體系設(shè)計

      3.1 水泥漿性能優(yōu)化

      該井側(cè)鉆水泥塞作業(yè)對水泥漿性能提出以下要求。①水泥石強度。該井深度大,地層壓實性較強,巖性硬度高,回填側(cè)鉆塞的水泥石要有較高強度,以滿足側(cè)鉆要求。②低失水。失水可造成水泥漿的液相丟失,成分改變,漿體性能偏離設(shè)計要求,漿體增稠,膠凝強度快速增高,流動性降低,施工壓力增大,增加施工井漏風險;失重期延長,氣竄風險增大;稠化時間縮短,易導致“插旗桿”卡鉆事故。低失水可使?jié){體固相顆粒間充滿液相,降低顆粒間的空隙度,阻止地層流體的入侵,提高水泥漿防氣竄能力[4]。③良好的流變性。降低施工流動阻力和施工壓力,提高施工安全性,降低作業(yè)風險;管柱內(nèi)水泥漿壁面阻力小,管柱起出過程中水泥漿迅速下落,填充鉆具體積遺留空間,保證水泥塞的密實性和強度;良好的水泥漿流變性、較高的塑性黏度和動切力,利于提高水泥漿對前置液的驅(qū)替效果,減少隔離液與水泥漿的混竄量,確保水泥漿性能穩(wěn)定。

      3.2 水泥漿配方及性能

      依據(jù)緊密堆積理論,優(yōu)化固相顆粒間的粒徑配比,提高PVF堆積體積分數(shù),減小固相顆粒縫隙,降低液固比和游離水量,提高漿體致密性、穩(wěn)定性、潤滑性和水泥石強度[5-7]。經(jīng)室內(nèi)大量的摸索實驗,優(yōu)選出如下配方:“B”級油井水泥+ 25%硅粉+10%微硅+ 0.3% CF40S分散劑+1% G60S降失水劑+1% BXR-300L高溫緩凝劑+0.1% G-603。該水泥漿密度為 2.04 g/cm3,塑性黏度為 96 mPa·s, 靜切力為 6/16 Pa/Pa, 動切力為 11 Pa;析水為 0, API失水42 mL, 30 Bc、 70 Bc稠化時間分別為412 min和 420 min, 12 h、 24 h、 36 h 超聲波強度分別為22.9、 25.4、 35.2 MPa。

      3.3 漿體分析

      水泥漿分別由水泥、硅粉和微硅3種不同粒徑固相材料級配,實現(xiàn)了固相顆粒間的緊密堆積,縮小了顆粒間空隙,提高了水泥漿密實性,36 h水泥石強度達到35.2 MPa,滿足側(cè)鉆高強度要求。水泥漿的液固比降低,自由水含量減少,析水和API失水更容易控制,相同失水量情況下,漿體密度由常規(guī)1.87 g/cm3提高到2.04 g/cm3,G60S降失水劑加量由原來的3.5%減少到了1.0%,降失水劑用量減少71.4%,且水泥漿仍然保持良好流動性。由此證明:優(yōu)化顆粒級配,不但能夠控制漿體失水,改善水泥漿的密實性,提高水泥強度,而且顆粒間的球體堆積,固相顆粒間的相互滾動潤滑,能改善漿體的流變性依據(jù)水泥漿性能系數(shù)公式計算,SPN系數(shù)僅為1.5,水泥漿具有良好的防氣竄能力。分析得出,該水泥漿體系具有優(yōu)良的綜合性能,滿足側(cè)鉆水泥塞施工要求。

      4 施工液柱設(shè)計

      4.1 設(shè)計原則

      該井地層孔隙壓力高,漏失壓力低,安全密度窗口窄。依據(jù)壓力平衡原則,設(shè)計液柱結(jié)構(gòu)。即注替過程中最大動液柱壓力小于地層漏失壓力;低密度油基沖洗液和硅酸鈉水溶液進入環(huán)空后的動液柱壓力大于地層孔隙壓力;水泥漿稠化失重期的液柱壓力大于平衡壓力。依此計算各類漿液段長和用量,實現(xiàn)壓穩(wěn)防漏。

      4.2 井下壓力平衡設(shè)計

      鉆井過程中鉆井液密度為1.415 g/cm3發(fā)生氣侵, 儲層孔隙壓力為68.56 MPa;循環(huán)壓井鉆井液密度調(diào)整到1.44 g/cm3, 建立井下壓力微弱平衡, 地層平衡壓力為69.52 MPa;當動液柱壓力為71.93 MPa時, 井下出現(xiàn)漏失現(xiàn)象;按施工排量為16 L/s計算,施工環(huán)空循環(huán)流阻為0.63 MPa。注水泥塞液柱設(shè)計為:油基沖洗液密度為0.86 g/cm3,套管內(nèi)段長54 m;硅酸鈉溶液密度為1.26 g/cm3,套管內(nèi)段長68 m;隔離液密度為1.67 g/cm3,套管內(nèi)段長217 m;水泥漿回填封固段4896.34~4681.90 m,段長214.44 m,失重狀態(tài)下當量密度為1.05 g/cm3。油基沖洗液和硅酸鈉溶液進入環(huán)空后的動液柱壓力為69.73 MPa,大于地層平衡壓力69.52 MPa;注替終了動液柱壓力為71.53 MPa,小于漏失壓力71.93 MPa;注替結(jié)束管柱起至加重隔離液頂部,將油基沖洗液和硅酸鈉溶液循環(huán)出井后,繼續(xù)循環(huán)鉆井液直至水泥漿稠化,水泥漿失重時液柱壓力為69.83 MPa,大于地層平衡壓力69.52 MPa。綜合以上數(shù)據(jù),注水泥塞作業(yè)全過程能夠?qū)崿F(xiàn)壓力平衡,壓穩(wěn)油氣層,避免漏失情況發(fā)生。

      5 配套措施

      注水泥塞管柱結(jié)構(gòu)為:φ88.9 mm×壁厚6.45 mm油管×長度410 m +φ127 mm鉆桿。薄壁6.45 mm油管壁體積僅為1.72 L/m,管柱排開水泥漿量少,內(nèi)徑尺寸大,管柱內(nèi)水泥漿下沉流阻小。且薄壁油管抗拉強度低,一旦發(fā)生卡管柱事故,處理簡單,經(jīng)濟損失小。采取的技術(shù)措施有以下幾方面。①注水泥塞作業(yè)過程中,以20~30 r/min的速度轉(zhuǎn)動鉆具,攪動不規(guī)則井筒內(nèi)鉆井液,使其旋轉(zhuǎn)流動,降低鉆井液靜切力,提高水泥漿對鉆井液和前置液的頂替效率。②以16 L/s低排量施工,降低施工流阻,確保作業(yè)過程中的動液柱壓力小于地層漏失壓力;利用塞流的平推作用,提高環(huán)空頂替效率。③依據(jù)施工管柱內(nèi)外壓差,控制合理的平衡液密度和用量;精確計量替漿量,確保管柱內(nèi)外壓力平衡,水泥漿不混竄污染。④注替結(jié)束,管柱在水泥塞段內(nèi)時,起鉆控制較低的上提速度,使油管內(nèi)的水泥漿有充足時間下沉流出管內(nèi),填充油管起出后的余留空間,確保水泥塞的密實性。

      6 現(xiàn)場施工

      通井至魚頂深度,大排量循環(huán)洗井,攜帶干凈井下巖屑,在井壁穩(wěn)定前提下,調(diào)整鉆井液黏度和切力至最低值;起鉆下入注漿管柱至設(shè)計深度,以20~30 r/min的速度轉(zhuǎn)動鉆具,循環(huán)調(diào)整鉆井液2~3周;注入密度為 0.86 g/cm3油基沖洗液 2.0 m3,密度為1.26 g/cm3硅酸鈉水溶液2.5 m3,密度為1.67 g/cm3硅粉加重隔離液8.0 m3,密度為2.04 g/cm3水泥漿8.0 m3;注后置平衡液1.6 m3,油基沖洗液1.1 m3和設(shè)計量的鉆井液;起管柱至隔離液頂部位置,循環(huán)鉆井液直至水泥漿稠化,關(guān)井侯凝36 h,下鉆探修水泥塞面,水泥強度達到側(cè)鉆要求。

      7 結(jié)論

      1. 裸眼事故復雜高壓氣井注側(cè)鉆水泥塞作業(yè),建立施工全過程的井下壓力平衡,是施工安全和成功的前提。

      2.優(yōu)化水泥漿配方,實現(xiàn)漿體高致密、高強度、低失水,是窄密度窗口高壓氣井注側(cè)鉆水泥塞的基礎(chǔ)。

      3.環(huán)空替凈封實,實現(xiàn)油基泥餅向親水性的濕潤翻轉(zhuǎn),是保證水泥漿高強度和膠結(jié)質(zhì)量的關(guān)鍵。

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