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      600MW機組直流爐摻燒低熔點煤種運行措施研究

      2019-01-16 22:09:09馮磊
      中國設備工程 2019年14期
      關鍵詞:吹灰煤種熔點

      馮磊

      (福建省鴻山熱電有限責任公司,福建 石獅 362712)

      隨著煤炭市場煤炭資源供不應求,煤價快速上漲,摻燒低灰熔點煤種已成為火電廠運行的必然趨勢,為防止鍋爐燃用較低灰熔點的煤種時造成鍋爐結焦、尾部煙溫高,影響鍋爐升負荷、對鍋爐安全運行帶來影響,本文針對鴻山熱電廠的實際運行狀況,全面分析鍋爐摻燒低熔點煤種的運行控制措施,對同類機組摻燒低熔點煤種的運行具有很強的指導意義。

      1 設備概況

      鍋爐型號為:HG-1962/25.4-YM3。鍋爐燃燒方式為前后墻對沖燃燒,前后墻各布置3層三井巴布科克公司生產(chǎn)的低NOX軸向旋流燃燒器,每層各有5只,共30只。在最上層煤粉燃燒器上方,前后及兩側墻各布置1層燃燼風口,其中前后墻各布置5只,兩側墻各布置3只,共16只燃燼風口。用來補充燃燒后期需要的空氣,同時實現(xiàn)分級燃燒,降低爐內平均溫度,減少NOx的生成。

      2 鍋爐摻燒低熔點煤種運行措施

      2.1 配煤方面的控制措施

      (1)運行當班值長必須詳細了解煤場現(xiàn)有各航次的煤種煤質數(shù)據(jù)以及每天各航次煤種的庫存量,主動跟蹤下一航次來煤煤質情況,做好配煤規(guī)劃;每日與燃料專業(yè)進行溝通,確定配煤方式,由燃料運行按照計劃進行加倉操作。

      (2)按照鍋爐爐膛斷面溫度場分布規(guī)律,最底層燃燒器區(qū)域的溫度最低,原則上,試燒新煤種時,應首先在最底層磨煤機試驗;同時燃用低灰熔點煤種初期,應控制初次使用量,必要時采取循序漸進的原則。先試用一個倉,并加強就地結焦情況檢查和參數(shù)變化情況的分析,經(jīng)過兩個班試燒,分析結焦現(xiàn)象和運行參數(shù)可控后再逐漸增加使用量。

      (3)根據(jù)存煤情況統(tǒng)籌安排,控制高灰熔點煤種的使用量,確保鍋爐優(yōu)先使用高灰熔點煤種。鍋爐配煤方式按:中間層燃燒器加灰熔點高的煤種,其余運行倉加灰熔點較低的煤種,無特殊情況不要隨意改變加倉方式。

      2.2 運行調整方面的控制措施

      (1)運行人員必須定期觀察爐內結焦及爐底干渣機出渣情況,特別是燃用低灰熔點煤種期間,并根據(jù)受熱面結焦的位置、結焦程度及焦塊的大小、形態(tài)、硬度,提出運行調整方案。

      (2)加強鍋爐運行工況的檢查與分析:定期分析鍋爐運行工況,重點分析減溫水量的變化和爐膛出口煙溫的變化規(guī)律,以及過熱器、再熱器管壁溫度變化的情況。鍋爐在額定工況運行時,若發(fā)現(xiàn)減溫水量異常增大并且過熱器、再熱器管壁異常升高,應適當降低負荷運行并加強吹灰。

      (3)煤種變化后,要注意監(jiān)視磨煤機出口煤粉多參數(shù)在線監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)的變化,根據(jù)煤粉細度指示調節(jié)分離器轉速,使得煤粉細度在合格范圍內(設計值為R90=20,遇較難磨的煤可控制在R90=25左右),煤粉過粗可能導致燃燒推遲,屏過掛焦;根據(jù)風粉速度指示調節(jié)磨煤機總風量,使得風煤比在1.8~2.0之間。

      (4)對于灰分稍高的煤種,應加強磨煤機電流、出口溫度、磨碗差壓、磨煤機出口壓力等運行參數(shù)的監(jiān)視,及時做出調整,防止出現(xiàn)堵磨現(xiàn)象。對于水分較高、灰熔點較低的煤種,注意加強磨煤機出口溫度監(jiān)視;注意加強現(xiàn)場燃燒器口及爐底冷灰斗處的結焦,掉焦觀察;注意監(jiān)視鍋爐尾部煙溫的變化,加強空預器電流監(jiān)視;來煤的總水分較高時,還應注意防止煤倉斷煤、給煤機落料口堵煤等異常,班前做好事故預想。

      (5)無特殊情況,嚴格執(zhí)行鍋爐吹灰規(guī)定,不得擅自更改吹灰順序;同時應根據(jù)鍋爐的掉焦、結焦情況,結合鍋爐尾部煙溫變化,及時調整吹灰的方式和吹灰頻率。每周至少一次必須按規(guī)定增加高再吹灰,防止高再長期不吹灰導致積灰或結焦。當空預器入口煙溫高于400℃,且空預器電流波動明顯,值班員可以結合負荷情況,增加尾部吹灰器的投入數(shù)量。

      (6)運行中應嚴格按鍋爐燃燒調整規(guī)定執(zhí)行,除爐底液壓關斷門排渣系統(tǒng)有缺陷外,不允許關閉液壓關斷門,同時加強冷灰斗的巡檢及溫度監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)溫度異常偏低,應及時排查原因,防止出現(xiàn)冷灰斗搭橋。

      (7)加強鍋爐總風量控制,保證不缺氧運行,適當增加總風量可抑制還原性氣氛,因此有利于防止爐膛結渣;在疊加負荷大于550MW的工況下,總風量不得低于2250T/H,且不得小于總煤量的10倍,當入爐煤的熱值較高時,應適當增加鍋爐的總風量;監(jiān)視SCR出口CO濃度小時兩側均值不超過300mg/m3,單側均值不超過500mg/m3。

      3 鍋爐摻燒低熔點煤種的注意事項

      (1)摻配后的混煤中全硫分以滿足滿負荷工況S02排放達標前提下,脫硫系統(tǒng)不超負荷運行為上限。摻配高水分、高硫份煤種時,應注意防止空預器低溫腐蝕以及空預器和脫硝系統(tǒng)堵塞。

      (2)摻配后的混煤中灰分以滿足滿負荷工況粉塵排放合格前提下,電除塵系統(tǒng)、輸灰系統(tǒng)不超負荷運行為上限。應加強監(jiān)視電除塵灰斗、除灰倉泵管道積灰情況,防止省煤器和電除塵灰斗發(fā)生垮塌事故。

      (3)部分燃煤燃燒后NOx排放濃度較高,該燃煤摻配比例應滿足滿負荷工況NOx排放合格前提下脫硝系統(tǒng)不超負荷運行為上限。

      4 預防鍋爐結焦的運行措施

      (1)每班應安排人員按防止鍋爐結焦檢查項目檢查:①確認鍋爐各受熱面及爐墻情況是否正常,保溫完好,各受熱面壁溫正常。②檢查鍋爐各看火孔、人孔門確已關好,減少漏風對燃燒的影響。③逐個打開爐各看火孔檢查煤粉燃燒情況,火焰是否有偏斜、沖刷水冷壁,回火、卷吸、著火是否正常。④逐個檢查各噴燃器口結焦情況。⑤檢查就地火焰觀察孔是否有結焦,如有應及時清除。⑥檢查爐底干渣機系統(tǒng)是否運行正常。⑦檢查撈渣機內出渣情況,看是否有大塊的焦塊或其他異常。發(fā)現(xiàn)積灰、結焦現(xiàn)象應及時清理,并匯報鍋爐專工,及時調整運行參數(shù)。如無法清理,及時聯(lián)系檢修進行清理。

      (2)鍋爐運行中,如發(fā)現(xiàn)爐內有輕微結焦的現(xiàn)象,除改變配煤方式和調整燃燒之外,可添加輔助除焦劑,以緩解鍋爐結焦、降低焦的硬度。

      (3)鍋爐燃燒器周圍結焦,可通過看火孔檢查是否因一次風粉剛性不足,煤粉流刷墻所致,可提高一次風速及二次風調節(jié)擋板開度,避免火焰刷墻結焦;燃燒器周圍掛焦時,應適當降低磨煤機出口溫度設定值、提高磨煤機出口煤粉細度。

      (4)鍋爐出現(xiàn)結焦現(xiàn)象時,應及時調整燃燒方式、調整磨煤機運行方式。根據(jù)結焦區(qū)域,可采取分散投運燃燒器的方式,停運中間層燃燒器運行,由于燃燒不集中,傳熱分散,會使爐膛溫度降低,結渣緩解。

      (5)當電網(wǎng)負荷允許的情況下,應申請變化負荷運行有利于控制掉渣,但升降負荷過程不宜太快,以免大面積掉渣渣倉堵死。如果渣量較多時,經(jīng)采取措施無效仍排渣來不及時應申請降低鍋爐負荷。如果液壓關斷門上渣量較大無法掉落時,利用爐底渣系統(tǒng)的關斷門進行擠壓,根據(jù)實際情況通知檢修人員進行清理,經(jīng)采取措施無效仍排渣來不及時應申請降低鍋爐負荷。若由于碎渣機卡澀需關斷液壓關斷門進行處理,在恢復時應緩慢逐一開啟液壓關斷門,防止渣量突增,造成一級清掃鏈跑偏或打滑,進一步影響鍋爐的出渣。

      5 結語

      當前,煤炭市場資源緊張,價格居高不下,為能夠解決確保煤炭價格保持在合理水平,摻燒低灰熔點煤種,對煤種的要求降低,是一種重要手段。那么,要保證火電廠生產(chǎn)成本,保證鍋爐長期安全穩(wěn)定運行,通過合理有效的運行控制措施,保障鍋爐摻燒低灰熔點煤種期間的安全連續(xù)運行,可大幅的拓寬鍋爐對煤種的要求,從而降低燃料成本,提升機組效率。

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