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      小水電機組勵磁碳刷頻繁更換及打火原因分析與改進(jìn)

      2019-01-14 02:41:55秦維海
      科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2019年24期
      關(guān)鍵詞:碳刷小水電

      秦維海

      摘 ? 要:南方雨水較多,在山區(qū)多的地方小水電機組發(fā)電業(yè)發(fā)達(dá),機組利用小時數(shù)很長,但很多小水電機組設(shè)備都是一些小的電機廠生產(chǎn),制作工藝相對較差,在運行中會頻繁停下來進(jìn)行檢修和維護(hù),浪費水能現(xiàn)象嚴(yán)重。本文針對某小型水電廠小水電機組勵磁碳刷頻繁更換及打火現(xiàn)象,進(jìn)行了詳細(xì)的原因分析,并根據(jù)原因分析得出的結(jié)果對滑環(huán)電刷加以改進(jìn),對小機組穩(wěn)定運行起到了很好的作用。

      關(guān)鍵詞:小水電 ?碳刷 ?頻繁更換 ?原因分析

      中圖分類號:TV734 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-098X(2019)08(c)-0108-02

      某小水電廠位于南方山區(qū),共有三臺500kW小水電機組,三臺機組均為20世紀(jì)90年代中期投產(chǎn)發(fā)電,每臺機組年均發(fā)電7000h左右,為解決山區(qū)電力匱乏及有效利用水資源做出了突出的貢獻(xiàn)。三臺機組所采用的勵磁方式均為靜止勵磁方式,給轉(zhuǎn)子通過脈動的直流電流,機組轉(zhuǎn)子集電環(huán)每極四個電刷,共8個電刷,采用J102電刷,電刷尺寸12.5×25×40mm,并采用單邊彈簧壓電刷形式,機組正常運行時勵磁電流150A左右。

      1 ?異?,F(xiàn)象

      經(jīng)過長期對三臺機組每次更換電刷時間和耗用電刷數(shù)量的統(tǒng)計、分析,平均每月一臺機組需更換2~3只電刷,一臺機組將近3個月時間左右整臺機組電刷需全部更換一遍,電刷更換頻率太高,維護(hù)工作量較大。機組運行期間,每臺機組因集電環(huán)電刷溫度過高、電刷打火,產(chǎn)生環(huán)火,而且小機組碳粉較多,很多都附著于轉(zhuǎn)子外表面和勵磁回路各引線和絕緣部件上,引起轉(zhuǎn)子回路絕緣下降,多次出現(xiàn)過燒毀集電環(huán)、發(fā)電機組跳機惡性事件。

      2 ?原因分析

      針對小機組勵磁電刷頻繁更換及打火這個情況,我們專門成立了QC小組進(jìn)行攻關(guān),從人機料法環(huán)5個方面進(jìn)行分析造成勵磁電刷頻繁更換及打火的原因。

      2.1 人的方面

      現(xiàn)場所有檢修技術(shù)人員都是專業(yè)人員,許多畢業(yè)于電力學(xué)校,而且有多位工作多年的老師傅,對各種類型發(fā)電機機組檢修有足夠的工作經(jīng)驗,特別對處理滑環(huán)及電刷方面更有很多積累的寶貴經(jīng)驗,在業(yè)務(wù)技術(shù)上,現(xiàn)場的工作人員完全有能力處理機組電刷更換頻繁及打火問題的能力。所以確定人的方面為非要因。

      2.2 環(huán)境方面

      小機組因為取水源的特殊位置,機組安裝的位置不是很好,設(shè)備運行的環(huán)境相對較差,這個很難進(jìn)行改變,安裝成功后也無法進(jìn)行移位,設(shè)備設(shè)計制造時已跟廠家要求考慮安裝位置的特殊情況,廠家也在設(shè)計制造上進(jìn)行了考慮。所以環(huán)境方面確定為非要因。

      2.3 材料方面

      機組所使用的是金屬石墨電刷J102,查電刷技術(shù)性能表得知J1O2電刷電流密度20A/cm?、每50小時磨損量為小于0.4mm,根據(jù)我們?nèi)粘﹄娝⒏鼡Q的情況統(tǒng)計來看,每臺小機組滑環(huán)電刷磨損約15~17mm左右就需要對本只電刷進(jìn)行更換。如果我們按照單只電刷平均磨損量16mm作為更換電刷的標(biāo)準(zhǔn),那么每只電刷磨損16mm用的時間:16 mm/0.4mm*50h=2000h,2000h也就約等于83d,基本與我們?nèi)齻€月時間更換同一只電刷時間大致相同,所以實際電刷的運行時間與理論上時間一致的,但我們認(rèn)為機組廠家在滑環(huán)電刷設(shè)計上是欠考慮的,未能考慮到機組的長周期運行及電刷頻繁的更換造成人員維護(hù)量的增加,所以我們認(rèn)為可以選用其他滿足此類轉(zhuǎn)速要求且每50h磨損量更小的電刷來代替目前所使用的J102電刷,應(yīng)該更能夠減少現(xiàn)場的維護(hù)量和延長機組的運行時間。

      另外廠家原配的J102電刷全部長度為40 mm,對于這種長周期運行的機組來說,所配置的長度相對較短,平時磨損的長度約16mm,磨損的有效長度過短,勢必造成機組經(jīng)常性停機而頻繁更換電刷。

      機組運行時,勵磁電流為150A,每極共4只電刷,平均每只電刷的電流為150A/4只=37.5A/只,J102電刷電流密度為37.5A/(1.25cm×2.5cm)=12A/cm?,若某一只電刷接觸不良或每只電刷接觸面只有75%,則150A/3/(1.25cm×2.5 cm)=16A/cm?,接近J102電刷電流密度電流額定值。電刷截面積過小,造成每只電刷上通過的電流很易接近電流密度電流額定值,故我們確定選型配置不當(dāng)為要因。

      2.4 設(shè)備方面

      該電刷配置的電刷卡為半邊單圈彈簧形式,只壓電刷半邊,彈簧壓力小,壓力不均,機組運行中有振動,導(dǎo)致電刷跳躍或電刷卡阻,使之接觸不良,有一個電刷接觸不良,其它電刷的電流密度就增大了,滑環(huán)及電刷溫度就會升高。機組運行時滑環(huán)溫度應(yīng)不高于100℃,每個碳刷電流控制在20~50A,刷體溫度控制在不大于80℃,連接線發(fā)熱溫度不超過75℃,(溫升40°)以內(nèi),因為碳刷的負(fù)溫度特性,隨著碳刷溫度的增高,它的接觸電阻反而降低,在80℃~100℃時最低。當(dāng)溫度超過100°C時,接觸電阻又急劇增加,這對接觸面的穩(wěn)定和電刷間的均流極為不利。當(dāng)一只碳刷進(jìn)入不正常狀態(tài),并開始發(fā)熱,由于電刷的負(fù)溫度效應(yīng),接觸電阻反而減少,這樣,流過此碳刷的電流增加,則該塊碳刷越加的發(fā)熱,直至接觸電阻降至最低點,流過的電流最大為止,如此惡性循環(huán),使電刷劣化加速。這種“崩潰”式變化,使原流過此電刷上的電流進(jìn)行“雪崩”式的重新分配,可能使電刷上的電流負(fù)荷差達(dá)10倍以上。接觸電阻小的電刷將得到大部分的電流,很可能使它們也發(fā)生“雪崩”。這種連鎖反映的后果是非常嚴(yán)重的。重點檢查無電流和溫度,及時消除碳刷電流不平衡、卡阻等因素,保證碳刷在良好平衡狀態(tài)工作。故確定電刷在運行中壓力不均也為要因。

      2.5 制度方面

      對于機組勵磁電刷的維護(hù)、更換工作均有維護(hù)細(xì)則參照執(zhí)行,對于維護(hù)更換工藝也進(jìn)行過培訓(xùn)。在制度的執(zhí)行、維護(hù)的到位方面沒有問題,所以此條不是要因。

      3 ?設(shè)計改進(jìn)

      針對QC攻關(guān)得出的要因確認(rèn)結(jié)果,我們主要從電刷選型、彈簧等方面對整個機組集電環(huán)回路進(jìn)行設(shè)計改進(jìn)。

      一在電刷上我們選擇耐磨性能更好的D172電刷,選用電刷的尺寸為25×32×70mm的電刷,增加了電刷的截面積。D172電刷的性能為電刷電流密度12A/cm?、每50小時磨損量為小于0.2mm,每極計劃配置6只電刷,大大增加了電刷與集電環(huán)的接觸面積。通過每只電刷的電流密度為150A/6/(2.5 cm×3.2cm)=3.125A/cm?,比D172電刷電流密度額定值12A/cm?小很多,減少了集電環(huán)過熱的可能。

      二是更換電刷型號的同時增加了電刷的長度,由原40mm長改進(jìn)為70mm長,這樣電刷磨損的有效長度可以達(dá)到40mm,電刷磨損40mm所用時間:40mm/0.2mm×50h=10000h,近416d,比原先更換電刷時間延長5倍。

      三是我們同時選用適合于D172電刷尺寸雙簧恒壓刷握,該壓簧為雙圈,更能保證電刷與集電環(huán)的壓力均勻,接觸良好,減少了電刷打火的可能。

      四是改變集電環(huán)的尺寸。因為增加了電刷的尺寸、改變了刷握的形式,必須同時改變集電環(huán)的尺寸,我們在保持原有集電環(huán)外罩尺寸和大軸尺寸不變的情況下,重新設(shè)計制作了新的集電環(huán),將原集電環(huán)平面寬度為20mm現(xiàn)改為35mm。

      4 ?實施效果

      根據(jù)設(shè)計改進(jìn)的要求,我們繪制圖紙在專業(yè)發(fā)電機配套廠家定制了集電環(huán)、刷架,并購買了電刷、刷握進(jìn)行改裝。第一臺機組與2015年1月14日改裝完成。為確保改造實施的成功,我們嚴(yán)格按照滑環(huán)電環(huán)安裝維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,安裝時保證集電環(huán)表面應(yīng)光滑、無麻點、無刷印或溝紋。刷架刷握及絕緣支柱應(yīng)完好,固定牢靠,絕緣電阻測試應(yīng)滿足GB/T8564的規(guī)定,刷握距離集電環(huán)2mm~3mm間隙,刷握應(yīng)垂直對正集電環(huán),彈性良好。電刷與集電環(huán)的接觸面,不應(yīng)小于電刷截面的75%,碳刷壓力均勻,電刷與刷盒壁間有0.1mm~0.2mm間隙,電刷在刷握內(nèi)滑動靈活,同一刷架上每個電刷壓力調(diào)整一致。保證安裝的電刷為同一型號。勵磁引線及電纜應(yīng)完好無損,接頭連接牢靠,固定夾板完好。日常維護(hù)中檢查刷握和刷架上有無積垢,每月一次定期用鼓風(fēng)機吹掃,特別是絕緣件上的碳塵及灰塵,以避免降低勵磁回路的絕緣電阻。檢查碳刷是否接觸良好無卡塞,在刷握內(nèi)能自由活動,定期用紅外成像儀檢測集電環(huán)及電刷溫度。

      目前改造后已運行50月,期間沒有發(fā)生過電刷打火現(xiàn)象,只更換過一次電刷,運行工況良好,只在機組停機時機對集電環(huán)、碳刷回路進(jìn)行了檢修。

      參考文獻(xiàn)

      [1] GB/T 817—2014,立式水輪發(fā)電機組檢修技術(shù)規(guī)程[S].北京:國家能源局,2014.

      [2] 郝林.機組碳刷裝置打火與運行溫度偏高的原因與技術(shù)改造[J].城市建設(shè),2012(36):1.

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