趙超能 吳春華 莊里華
摘要:通過(guò)對(duì)FILM整形機(jī)的PLC改造,改變了傳統(tǒng)的控制模式,操作更加簡(jiǎn)單化和人性化,而且效率也相應(yīng)提升。本文著眼于對(duì)FILM整形機(jī)的PLC改造,使其在控制上更加人性化,更適應(yīng)于現(xiàn)代化產(chǎn)品的多元化的發(fā)展趨勢(shì)。
關(guān)鍵詞:FILM整形機(jī);PLC;觸摸屏控制
引言
FILM整形機(jī)主要用于電容器制造的附屬設(shè)備;由于電控部分采用工控板結(jié)構(gòu),加之在隨后的設(shè)備維護(hù)、技術(shù)進(jìn)步和系統(tǒng)更迭等因素,傳統(tǒng)的工控板和繼電器控制方式使得維護(hù)和操作上已不能適應(yīng)產(chǎn)品多元化的發(fā)展要求。
一、FILM整形機(jī)的概述
FILM整形機(jī)為是將不同規(guī)格的FILM盤(pán)通過(guò)整形機(jī)配合整形平整后,將配合整形后的治具再投用到生產(chǎn)設(shè)備上再利用的專用設(shè)備。
(一)工作原理簡(jiǎn)述
FILM整形機(jī)的工作原理是將FLIM盤(pán)放置于專用的定位平臺(tái)的定位治具上,由送料氣缸將FILM盤(pán)推送至預(yù)壓位置;傳感器感應(yīng)到指定位置后,止動(dòng)氣缸向上頂出、襯托住FILM盤(pán)定位治具,然后整形氣缸向下動(dòng)作直至對(duì)FILM盤(pán)預(yù)壓,整型氣缸下限位傳感器感應(yīng)到進(jìn)行保壓延時(shí);如果一次循化沒(méi)有完成FILM盤(pán)的整形后,將重新開(kāi)始如上操作,直至FILM盤(pán)達(dá)到平整度要求再進(jìn)行下一個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)。
(二)現(xiàn)有設(shè)備存在的問(wèn)題
由于產(chǎn)品系列的變更和原有的工控板電路采用接觸器、輔助繼電器和定時(shí)器等線路凌亂,維護(hù)更加困難;不能滿足快速維修的需要。同時(shí)原有的電氣控制部分主要在操作過(guò)程中呈現(xiàn)出如下的不足之處(見(jiàn)下圖)。
為了適應(yīng)產(chǎn)品FILM盤(pán)不同規(guī)格的要求,需要經(jīng)常調(diào)整整形氣缸的下限位感應(yīng)的傳感器,給操作和調(diào)機(jī)帶來(lái)極大地不便;同時(shí)換型號(hào)調(diào)機(jī)的時(shí)間太長(zhǎng),設(shè)備利用率低下。
二、技術(shù)改造
針對(duì)以上的操作方面的不足,和維護(hù)方面的需要,亟需對(duì)電控系統(tǒng)的改造,優(yōu)化電控結(jié)構(gòu);并針對(duì)改造方案前后進(jìn)行了對(duì)比:
從經(jīng)濟(jì)實(shí)用性、技術(shù)難度、維修頻次、成本改善綜合因數(shù)考量,采用PLC的改造更加有利:適應(yīng)產(chǎn)品變更的需求;解決現(xiàn)有電控部分的不足;操作簡(jiǎn)便、便于維護(hù)。
(一)氣路原理圖
由于整型氣缸采用SGC250×100-S的圓形氣缸,用氣量較大、壓力高,氣動(dòng)原理圖見(jiàn)下圖。
1、安全要求:由于整形氣缸氣量消耗較大,所以在進(jìn)氣端增裝了0.08m3的儲(chǔ)氣罐,和整定壓力為0.8MPa的安全閥。
2、氣缸同步:兩個(gè)止動(dòng)氣缸由同一個(gè)電磁閥輸出,需要用單向節(jié)流閥調(diào)節(jié)兩個(gè)氣缸同時(shí)動(dòng)作,平穩(wěn)運(yùn)行,防止氣缸動(dòng)作的爬行現(xiàn)象。
3、噪音控制:整形氣缸的用氣量消耗較多,在電磁閥方向切換的中噪音較大、采用消音器和消音棉消除嘯鳴聲。
(二)PLC程序及說(shuō)明
FILM整形機(jī)的控制要求:
根FILM整形機(jī)的機(jī)械原理和氣動(dòng)原理圖所示,YV0、YV1和YV2電磁閥分別控制送料氣缸、止動(dòng)氣缸和整形氣缸,X5為送料氣缸后限位接近開(kāi)關(guān)、X6為止動(dòng)氣缸上限位接近開(kāi)關(guān)、X7為整形氣缸下限位接近開(kāi)關(guān),控制要求如下:
1、初始狀態(tài)要求:系統(tǒng)只要通氣的、但未得電的狀態(tài)下,送料氣缸處于伸出位置、止動(dòng)氣缸處于縮回位置、整形氣缸處于縮回狀態(tài);
2、系統(tǒng)可以設(shè)置“自動(dòng)”模式和“手動(dòng)”模式;
3、在“手動(dòng)”模式下,為防止誤動(dòng)作而造成機(jī)械部件損壞,要求各氣缸按順序控制的方式動(dòng)作;在送料氣缸未達(dá)到預(yù)定位置時(shí),止動(dòng)氣缸和整形氣缸不能動(dòng)作;止動(dòng)氣缸未達(dá)到預(yù)定位置時(shí),整形氣缸不能動(dòng)作;在“手動(dòng)模式”下可以對(duì)產(chǎn)品預(yù)壓處理,以便于設(shè)定整形氣缸的重復(fù)整形次數(shù);并將其參數(shù)設(shè)定到PLC中,為“自動(dòng)模式”設(shè)置重復(fù)整形次數(shù)作依據(jù);
4、在“自動(dòng)”模式下,確認(rèn)放置好需要整形的產(chǎn)品于專用治具上,按下“啟動(dòng)”按鈕,YV0電磁閥得電,送料氣缸縮回至后限位接近開(kāi)關(guān);感應(yīng)延時(shí)后YV1電磁閥得電,止動(dòng)氣缸頂出;然后YV2電磁閥得電,整形氣缸壓下整形,并且整形次數(shù)可以按照要求進(jìn)行設(shè)定。達(dá)到整形次數(shù)后YV2電磁閥首先失電,整形氣缸上升;延時(shí)后YV1電磁閥失電,止動(dòng)氣缸縮回;再YV0電磁閥失電,送料氣缸將產(chǎn)品伸出至起始位置,將產(chǎn)品從治具上取出完成一個(gè)運(yùn)動(dòng)周期,下一個(gè)周期需要再次放置需要整形產(chǎn)品,并進(jìn)行啟動(dòng)操作才能繼續(xù)生產(chǎn)。
5、在“自動(dòng)模式”下,確認(rèn)需要整形的產(chǎn)品放置于專用治具上,按下“停止”按鈕時(shí),一直要到一個(gè)運(yùn)動(dòng)周期完成后才能停止,中途不能停止運(yùn)行。
6、當(dāng)安全門(mén)異常開(kāi)啟式,系統(tǒng)處于“急停”狀態(tài),蜂鳴器會(huì)秒脈沖進(jìn)行報(bào)警;當(dāng)按下“急停”按鈕時(shí),YV0、YV1和YV2電磁閥均失電,各氣缸處于初始狀態(tài)。
7、具有對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行計(jì)數(shù)的功能。
8、針對(duì)不同的產(chǎn)品規(guī)格,無(wú)需使用調(diào)整X7(整形氣缸下限位接近開(kāi)關(guān))來(lái)針對(duì)不同的產(chǎn)品。
(三)編制I/O分配表和PLC選型:
1、根據(jù)控制要求,現(xiàn)對(duì)I/O分配表編制如下:
2、由I/O分配表可知:輸入點(diǎn)數(shù):8個(gè),輸出點(diǎn)數(shù):4個(gè);PLC控制的總點(diǎn)數(shù)為12點(diǎn),可以采用FX1s系列的FX1s-20MR-001的PLC可以滿足要求。
(四)根據(jù)控制要求,編制狀態(tài)流程圖: