王 偉
(潞安集團(tuán)余吾煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 長治 046103)
余吾煤業(yè)N2103膠帶順槽位于余吾煤業(yè)北二采區(qū),巷道全長3200m,斷面為5.4×3.8m,巷道掘進(jìn)期間迎頭可解析瓦斯含量為7.801m3/t,配風(fēng)量為1776m3/min,平均瓦斯?jié)舛?.48%,風(fēng)排瓦斯量8.52m3/min,抽采瓦斯量17.99m3/min,巷道瓦斯涌出總量26.51m3/min。2016年4月21日至5月20日,回風(fēng)流最大瓦斯?jié)舛葹?.75%,回風(fēng)流瓦斯超限嚴(yán)重威脅著N2103工作面的安全生產(chǎn)。為解決超長掘進(jìn)工作面瓦斯治理問題,特對超長掘進(jìn)工作面瓦斯治理新模式進(jìn)行探討。
N2103膠帶順槽由4臺型號為FBDN07.1/2×45kW風(fēng)機(jī)(兩用兩備)供風(fēng),巷道風(fēng)量為1776m3/min,風(fēng)流路線為:北風(fēng)井東翼膠帶大巷、N2103輔助運(yùn)輸巷→風(fēng)機(jī)→風(fēng)筒→N2103膠帶順槽掘進(jìn)工作面→N2103膠帶順槽→4#貫→N2103旁路放水巷→N2103回風(fēng)聯(lián)絡(luò)巷→北風(fēng)井東翼1#回風(fēng)大巷。
圖1 N2103掘進(jìn)工作面通風(fēng)系統(tǒng)圖
N2103膠帶順槽可解析瓦斯含量初步測定值為7.801m3/t,巷道掘進(jìn)時瓦斯治理措施按相對高瓦斯區(qū)域進(jìn)行管理,即邁步鉆場邊掘邊抽+氣相壓裂+迎頭40個釋放孔。邁步鉆場為巷道每50m布置一個鉆場,同側(cè)間距為100m,鉆場內(nèi)布置6個邊掘邊抽鉆孔,每個鉆孔設(shè)計孔深為120m。巷道每掘進(jìn)80m進(jìn)行一次迎頭氣相壓裂,氣相壓裂后每循環(huán)允許掘進(jìn)50m。迎頭釋放孔設(shè)計深度為15m,鉆孔直徑65mm,方位沿正頭掘進(jìn)方向,間距1m,排距0.6m,按4橫排10縱列均勻布置,釋放孔每循環(huán)允許掘進(jìn)7.2m。
N2103膠帶順槽在掘進(jìn)過程中,回風(fēng)流瓦斯?jié)舛雀撸?016年5月21日至5月28日巷道瓦斯?jié)舛纫姳?。
由表1可知,N2103膠帶順槽從5月21日到5月29日回風(fēng)流最大瓦斯?jié)舛戎饾u升高達(dá)0.76%,接近0.8%瓦斯預(yù)警值,回風(fēng)流最低瓦斯?jié)舛取?.43%,膠順抽采瓦斯純量在15.67~19.82m3/min之間,抽采瓦斯純量變化不大,風(fēng)排瓦斯量變化與回風(fēng)流平均瓦斯?jié)舛?、最高瓦斯?jié)舛茸兓厔菀恢?,如圖2。
表1 N2103膠帶順槽瓦斯涌出情況
圖2 N2103瓦斯?jié)舛取⑼咚褂砍隽孔兓€
N2103膠帶順槽掘進(jìn)過程中隨著掘進(jìn)距離增加,供風(fēng)距離也隨著增加,煤壁瓦斯涌出量逐漸增加,且供風(fēng)能力逐漸減弱,導(dǎo)致掘進(jìn)工作面和回風(fēng)流瓦斯?jié)舛壬撸萍s工作面掘進(jìn)速度。
N2103膠帶順槽邁步鉆場內(nèi)施工的掘前預(yù)抽孔由北風(fēng)井永久瓦斯泵站代抽,巷道口孔板負(fù)壓22kPa,巷道往內(nèi)延伸2000m后,400瓦斯管末端負(fù)壓約為17kPa,抽采能力不足。
(1)縮短N(yùn)2103膠帶順槽風(fēng)機(jī)距離迎頭的距離,保證N2103膠順風(fēng)量充足。
根據(jù)N2103膠順掘進(jìn)期間瓦斯涌出數(shù)據(jù)可知,當(dāng)工作面供風(fēng)距離(有效煤壁涌出距離)達(dá)到1000m左右時,巷道及工作面平均瓦斯涌出量將達(dá)到10m3/min左右,且受涌出時間影響,涌出量的80%集中在工作面500m范圍以內(nèi)。解決掘進(jìn)工作面及回風(fēng)流瓦斯?jié)舛雀叩膯栴},在堅持瓦斯抽采的同時,應(yīng)盡可能地縮短供風(fēng)距離,增加工作面有效風(fēng)量。
N2103膠順掘進(jìn)期間共前移局部通風(fēng)機(jī)3次,分別為3#貫、4#貫和5#貫。通過全負(fù)壓通風(fēng)系統(tǒng)跟進(jìn),局部通風(fēng)系統(tǒng)前移,不但持續(xù)穩(wěn)定地保證了工作面的有效風(fēng)量,同時部分巷道煤壁納入工作面全壓通風(fēng)系統(tǒng),縮短工作面煤壁瓦斯涌出距離,降低了局部通風(fēng)系統(tǒng)稀釋瓦斯負(fù)擔(dān),一定程度緩解了工作面瓦斯影響壓力。
(2)抽采系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,將巷道的順層鉆孔單管路抽采更換為雙管路抽采,保證鉆孔的抽采負(fù)壓及抽采效果。巷道右?guī)屯瑫r吊掛2趟瓦斯管。
(3)對新鮮煤壁進(jìn)行噴漿處理,減少煤壁瓦斯涌出量。
N2103工作面切眼開始掘進(jìn)以后,N2103膠順供風(fēng)距離已接近1000m,巷道瓦斯涌出量持續(xù)上升,影響巷道掘進(jìn)施工。為此,對巷道煤壁進(jìn)行噴涂,噴涂范圍為切眼新掘巷道,噴涂材料為水泥砂漿,可減少瓦斯涌出。
(1)縮短工作面供風(fēng)距離,保證工作面風(fēng)量充足,可一定程度降低工作面瓦斯?jié)舛取?/p>
(2)抽采管路由單管路抽采更換為雙管路抽采,可增加邁步鉆場內(nèi)抽采鉆孔抽采量,減少巷道內(nèi)煤壁瓦斯涌出量,降低巷道瓦斯?jié)舛取?/p>
(3)對新鮮煤壁進(jìn)行噴漿處理,減少煤壁瓦斯涌出量。
通過上述三個方面的改進(jìn)措施,巷道煤壁瓦斯涌出量降低到6.2m3/min以下,工作面風(fēng)筒出風(fēng)口風(fēng)量不低于1800m3/min,同時工作面的抽采量提升到24m3/min,從而確保了工作面回風(fēng)流瓦斯平均濃度在3.5%以下,回風(fēng)流平均瓦斯?jié)舛冉档?5%,從而有效保證了N2103工作面的安全快速掘進(jìn)。